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Sinowalk冷卻機(jī)原理及其故障分析與處理

2013-03-13 10:44閻貴柱王洪霞張建國
水泥技術(shù) 2013年5期
關(guān)鍵詞:冷機(jī)控制柜指示燈

王 銳,閻貴柱,王洪霞,張建國

Sinowalk冷卻機(jī)原理及其故障分析與處理

Faults Analysis and Treatment on Sinowalk Grate Cooler

王 銳1,閻貴柱2,王洪霞2,張建國2

Sinowalk步進(jìn)式冷卻機(jī)是中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司近年來主推的成熟產(chǎn)品,采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,擁有多項(xiàng)專利技術(shù),具有獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn),在客戶中建立了良好的口碑。

Sinowalk冷卻機(jī)基于先進(jìn)的模塊化設(shè)計(jì)理念,由新穎而緊湊的模塊組建而成,能適應(yīng)于不同規(guī)模水泥廠的需求。模塊的優(yōu)化組合減少了用于設(shè)計(jì)、制造和安裝的時間,且易于維護(hù);進(jìn)料端優(yōu)化的固定斜坡設(shè)計(jì),使得固定斜坡段熟料停留時間短、堆積少,熟料在整個篦床上分布均勻,可提高入口段的熱交換效率;精妙的四連桿機(jī)構(gòu)專利技術(shù)突破了以往的冷卻機(jī)傳動方式,經(jīng)過計(jì)算和計(jì)算機(jī)模擬技術(shù),使得四連桿機(jī)構(gòu)能夠進(jìn)行100%的線性運(yùn)動,巧妙通過三角架的旋擺運(yùn)動產(chǎn)生篦床的往復(fù)直線運(yùn)動(見圖1);篦冷機(jī)在運(yùn)行中,當(dāng)篦床往前送料時所有列一起前進(jìn),而篦床回退時1/3列錯位間隔后退;獨(dú)有的穩(wěn)流閥流量調(diào)節(jié)功能優(yōu)化冷卻風(fēng)分布,依料床變化自動穩(wěn)定冷卻風(fēng)量、無漏料,提高了熱交換效率??傮w而言,Sinowalk冷卻機(jī)用風(fēng)量少,磨損少,輸送效率高,熱回收效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)率高,冷卻效果好(見圖2)。

Sinowalk冷卻機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)如下:單位篦面積產(chǎn)量:44~46 t/m2d;單位冷卻風(fēng)量:1.7~1.9m3(標(biāo))/kg熟料;熱回收率:75%;運(yùn)轉(zhuǎn)率:>98%;出料溫度:65℃+環(huán)境溫度(粒度≤25mm)。以上指標(biāo)均達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

隨著Sinowalk冷卻機(jī)在國內(nèi)外市場的不斷推廣和使用,其良好的冷卻效果、可靠的使用性能及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)得到了廣大用戶的認(rèn)可和好評。然而Sinowalk冷卻機(jī)在使用過程中也會因各種情況產(chǎn)生一些故障,下面筆者將要介紹的就是在某個現(xiàn)場篦冷機(jī)運(yùn)行中曾產(chǎn)生的故障現(xiàn)象及判斷處理過程的相關(guān)內(nèi)容,供同行參考。

1 篦冷機(jī)第一列篦床無法正常并列運(yùn)行

該現(xiàn)場使用的篦冷機(jī)為四代冷卻機(jī),型號為TCFC5500;熟料破碎機(jī)為錘式破碎機(jī),型號為φ1000mm×3900mm(見圖3)。

圖1 四連桿機(jī)構(gòu)原理

圖2 篦床運(yùn)動原理

1.1 故障現(xiàn)象描述

篦冷機(jī)在運(yùn)行過程中,第一列篦床與其他列篦床的運(yùn)行步調(diào)明顯不一致。每次啟動篦床時,篦冷機(jī)液壓缸的推動壓力正常,前后限位開關(guān)信號的接收顯示也正常。但約過2min之后,就會出現(xiàn)第一列篦床和其他列篦床前后運(yùn)行步調(diào)明顯不一致的現(xiàn)象(見圖4中黑色手柄),即所謂的“亂列”現(xiàn)象抑或說“滯后”現(xiàn)象。例如:本來12列篦床都應(yīng)該前進(jìn),而第1列篦床有時卻處在后退的位置上。由于電氣控制系統(tǒng)的保護(hù)作用,待延遲時間過后,篦冷機(jī)就會跳停,同時伴隨篦冷機(jī)備妥信號丟失。此時如果啟動篦床運(yùn)行,就需要斷掉PLC電源后才可重新啟動,給中控人員進(jìn)行自動操作帶來極大不便,所以用戶停掉第一列,使第一列篦床處于屏蔽狀態(tài)。

從故障現(xiàn)象分析,第一列篦床屏蔽的原因可能與機(jī)械運(yùn)行阻力、液壓管路或閥門的故障以及電氣控制系統(tǒng)的故障有關(guān),應(yīng)該從這三大方面入手查找原因。

1.2 機(jī)械與液壓故障原因的查找和判斷

1.2.1 檢查篦床是否有“帶列”現(xiàn)象

從車間現(xiàn)場檢查的篦床實(shí)際運(yùn)行情況來看,各列篦床在行程距離范圍內(nèi)運(yùn)行速度平穩(wěn)、均勻,并不存在“帶列”現(xiàn)象。補(bǔ)油管路的安裝對防止“帶列”問題的發(fā)生確實(shí)起到了關(guān)鍵作用,因此故障原因可排除“帶列”問題(見圖5)。

1.2.2 檢查液壓管路中各種閥體的工作情況

(1)從現(xiàn)場屏顯畫面上來看,比例閥開度的給定值和反饋值相差不大,比例閥開度顯示均正常。(2)經(jīng)手動操作篦床的黑色檢修手柄來推動第一列運(yùn)行,感覺比例閥開度靈敏,操作靈活,不存在比例閥、梭閥、單向閥等閥體卡滯故障。(3)檢查液壓管路,未發(fā)現(xiàn)漏油、AB口接反及閥門反向等故障現(xiàn)象。因此排除液壓系統(tǒng)本身存在問題(見圖6、圖7)。

1.2.3 檢查接近開關(guān)的工作情況

經(jīng)檢查,現(xiàn)場第五風(fēng)室內(nèi)的接近開關(guān)上面沒有太多灰塵,接近開關(guān)和信號擋板距離在5mm左右,雖然信號接收距離較遠(yuǎn),但也基本符合接近開關(guān)安裝距離的要求(見圖8)。同時,篦床運(yùn)行到行程限位時,接近開關(guān)上的紅色指示燈均能正常顯示。所以,不存在因接近開關(guān)上面灰塵多或者距離信號擋板過遠(yuǎn)造成的信號不穩(wěn)、不強(qiáng)的現(xiàn)象,因此初步排除了第五風(fēng)室內(nèi)接近開關(guān)存在故障。

1.2.4 檢查篦床帶料運(yùn)行情況

將第一列篦床暫時解除屏蔽,并入程序運(yùn)行,同時對包括第一列在內(nèi)的各列篦床運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)篦床有“脈動、爬行”等運(yùn)行阻力現(xiàn)象,液壓缸的工作壓力均在12.0MPa左右(見圖9),因此也可以排除篦冷機(jī)設(shè)備本體運(yùn)行異常。

圖3 TCFC篦冷機(jī)及錘式破碎機(jī)

圖4 圖中左側(cè)第一列手柄不同步

圖5 紅色油漆所示為“補(bǔ)油”管路

圖6 液壓管路中的梭閥

通過以上分析,基本排除篦冷機(jī)設(shè)備本體及液壓傳動系統(tǒng)產(chǎn)生故障,故對第一列篦床運(yùn)行不正常的原因分析重點(diǎn)放在電氣控制方面。

1.3 電氣控制故障原因的查找和判斷

1.3.1 車間現(xiàn)場電控柜的檢查

(1)在車間現(xiàn)場打開電氣控制柜,發(fā)現(xiàn)柜子里沉積大量灰塵,以致電控柜內(nèi)有些指示燈表面模糊不清。因粉塵的塵粒荷電性、吸水性,易造成電氣元件的誤動作和線路短路等,據(jù)此判斷,如此多的灰塵覆蓋在電氣元件表面和控制線路中,肯定會對控制系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響,隨之對電控柜進(jìn)行了清掃。

(2)清掃處理后,接著觀察限位開關(guān)在電控柜上的指示燈運(yùn)行情況。發(fā)現(xiàn)第一列篦床運(yùn)行時其前后限位指示燈有異常閃爍現(xiàn)象,收到的信號不明朗,初步懷疑該現(xiàn)象是由信號擋板與接近開關(guān)的距離偏大所致。于是進(jìn)入第五風(fēng)室再次對接近開關(guān)進(jìn)行檢查、調(diào)整,使信號擋板和接近開關(guān)的距離調(diào)到最小,在2mm左右。但上述措施實(shí)施后,接近開關(guān)限位指示燈的閃爍現(xiàn)象仍未消除,即第一列篦床運(yùn)行仍不正常,據(jù)此判斷并非接近開關(guān)距離不合適導(dǎo)致篦床故障。

1.3.2 電控柜內(nèi)指示燈工作情況的進(jìn)一步檢查分析

如圖10(DI開關(guān)量輸入模塊)所示:DI模塊上的數(shù)字0~7分別表示模塊的8個通道。其中,該現(xiàn)場的0、1通道分別代表某列篦床接近開關(guān)的前后限位,后面依次類推。經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),DI模塊通道0、1兩處的指示燈有異常閃爍現(xiàn)象,也就是說篦床的前進(jìn)和后退與指示燈亮起和關(guān)閉的時間不匹配,表明系統(tǒng)收到了較為混亂的指示信號,導(dǎo)致篦床無法按指示運(yùn)行,從而造成第一列篦床“亂列”現(xiàn)象產(chǎn)生,控制系統(tǒng)的延遲判斷時間一到,篦冷機(jī)就跳停了,即柜子內(nèi)指示燈的異常閃爍造成篦床運(yùn)行故障。如果把該列篦床屏蔽,行程開關(guān)不動作,控制系統(tǒng)就無法收到故障信號,現(xiàn)場屏蔽了第一列后并不影響篦床的整體運(yùn)行。因此,我們需要查明是何原因造成了控制柜內(nèi)指示燈異常閃爍的現(xiàn)象。

1.3.3 電控柜內(nèi)接線端子的檢查

針對控制柜內(nèi)指示燈不正常閃爍現(xiàn)象,如前所述,調(diào)整了接近開關(guān)信號板的距離后仍未消除故障現(xiàn)象。于是進(jìn)一步對控制柜內(nèi)部的各接線端子進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有幾處的端子接線松動,產(chǎn)生虛接。至此,困擾現(xiàn)場多日的第一列篦床運(yùn)行故障的原因找到了,是由接線端子虛接造成,遂用工具緊固。

圖7 車間現(xiàn)場控制柜屏顯畫面

圖8 篦下風(fēng)室內(nèi)接近開關(guān)

圖9 液壓缸工作壓力曲線

圖10 車間現(xiàn)場控制柜內(nèi)部運(yùn)行情況

第一列篦床產(chǎn)生運(yùn)行故障的原因看似簡單,然而在原因的查找、分析及處理的整個過程中,涉及到了多方面因素,對檢修人員的技術(shù)能力和綜合判斷能力要求較高。端子虛接的原因,有以下幾種:(1)在安裝時接線松動;(2)運(yùn)行一段時間后因其他設(shè)備振動影響而產(chǎn)生虛接;(3)粉塵環(huán)境及高溫環(huán)境下對電氣元件的影響。

1.4 故障處理結(jié)果

將現(xiàn)場電控柜內(nèi)的灰塵徹底清掃、吹凈并將控制柜內(nèi)電氣通道上的端子接線重新緊固后,電控柜內(nèi)部信號指示燈的不正常閃爍現(xiàn)象消除,并且與篦冷機(jī)風(fēng)室內(nèi)的接近開關(guān)指示燈同步顯示,第一列篦床正常并列運(yùn)行。

這個案例的分析、處理過程提示我們:接近開關(guān)的信號指示正常,并不完全表明控制系統(tǒng)一定能收到正確信號,還要觀察控制柜內(nèi)部的指示燈是否接收到了正常信號,控制信號換向動作不明朗就會造成篦床運(yùn)行產(chǎn)生故障。此外,對現(xiàn)場控制柜的維護(hù)和保養(yǎng)也應(yīng)引起大家的重視,要做到防塵、防振和防高溫,并對控制柜定期檢查。

2 篦冷機(jī)液壓站的備用泵投入運(yùn)行后短時間內(nèi)篦床跳停

篦冷機(jī)液壓站共有5臺液壓泵,其中1~4號泵是工作泵,5號為備用泵(見圖11)。

2.1 故障現(xiàn)象描述

篦冷機(jī)在正常生產(chǎn)運(yùn)行了一段時期以后,業(yè)主為了試驗(yàn)1~4號液壓泵能否與5號備用泵正常切換,分別用1~4號工作泵依次與5號備用泵切換。其結(jié)果是:任意一臺工作泵與備用泵切換后,都會出現(xiàn)短時間內(nèi)篦冷機(jī)跳停的現(xiàn)象,而此時車間現(xiàn)場的5號備用泵仍然能夠正常運(yùn)行。這種情況下需要崗位人員在現(xiàn)場重新啟動后,篦冷機(jī)才能夠正常運(yùn)行,但過一段時間又會出現(xiàn)同樣的跳停故障,有時會出現(xiàn)“緊急停車”故障報(bào)警信號,但有時該信號卻又不出現(xiàn)(見圖12)。

2.2 故障原因的查找及分析

2.2.1 備用泵的檢查

每次切換備用泵導(dǎo)致篦冷機(jī)跳停后,雖然有時會伴隨出現(xiàn)“緊急停車”的故障報(bào)警信號,但5號備用泵仍在正常運(yùn)行,且運(yùn)行電流平穩(wěn)正常,泵體本身運(yùn)行溫度正常,備用泵運(yùn)行時也無任何雜音。這說明泵體本身沒有任何問題,因此首先排除備用泵本身問題而導(dǎo)致備用泵不能正常切換。

2.2.2 篦床帶料運(yùn)行情況的檢查

經(jīng)對篦床各列運(yùn)行情況的檢查,篦床運(yùn)行平穩(wěn),無沖擊、振動和刮蹭現(xiàn)象,不存在任何運(yùn)行阻力,各液壓缸工作壓力均在12.0MPa以下(見圖13)。故此,備用泵不能正常切換排除了設(shè)備、液壓方面的原因。

通過以上的檢查、分析,技術(shù)服務(wù)人員與業(yè)主檢修人員把故障原因重點(diǎn)放在對電氣控制系統(tǒng)的檢查上。

圖11 液壓站中的五臺液壓泵

圖12 “緊急停車”故障信號

圖13 篦冷機(jī)工作畫面

圖14 備用泵與各工作泵切換

2.2.3 控制柜及控制程序的檢查

通過在車間現(xiàn)場檢查控制柜,發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)的驅(qū)動信號丟失,這說明系統(tǒng)可能接收到了“緊急停車”的指令,從而迫使篦冷機(jī)運(yùn)行終止。所以,我們應(yīng)該從DCS控制系統(tǒng)來檢查5號備用泵切換投入運(yùn)行后,是哪一條控制指令讓篦冷機(jī)跳停的(見圖14)。

2.2.4 控制程序的進(jìn)一步檢查

通過和業(yè)主的自動化工程師溝通,在工程師站上發(fā)現(xiàn)1~4號泵工作時驅(qū)動程序運(yùn)行正常,設(shè)備運(yùn)行也正常,但只要5號備用泵切換投入運(yùn)行,超過15min篦冷機(jī)就會跳停。據(jù)此可以判斷備用泵的投入使用是導(dǎo)致篦床跳停的根本原因,應(yīng)重點(diǎn)檢查該部分的控制程序編制是否合理。

通過對DCS控制程序的詳細(xì)檢查、分析后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場控制程序中沒有工作泵與備用泵的允許切換程序,這就是備用泵切換后篦冷機(jī)跳停的原因。

2.3 故障處理結(jié)果

加入了1~4號工作泵與5號備用泵的允許切換信號,修正了控制程序,圓滿解決了上述故障現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了備用泵與各工作泵的正常切換,篦床運(yùn)行正常。

3 結(jié)語

綜上所述,在Sinowalk篦冷機(jī)的使用和維護(hù)中,除了對設(shè)備本體和液壓系統(tǒng)的維護(hù)檢查,電氣控制系統(tǒng)的維護(hù)和檢查也應(yīng)引起大家的高度重視,尤其在使用過程中遇到問題的時候,要從設(shè)備、液壓、電氣控制等幾方面綜合考慮,把與故障現(xiàn)象相關(guān)聯(lián)的所有原因一一列出,逐項(xiàng)加以分析,利用故障分析排除法,最終找到問題原因所在。

[1]陳友德,劉繼開.四代篦冷機(jī)的技術(shù)進(jìn)展[J].中國水泥,2007.(6).

[2]陶從喜,孫義飛.TCFC第四代行進(jìn)式篦冷機(jī)的研發(fā)及應(yīng)用[J].中國水泥,2011.(2).

TQ172.622.4

A

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2013-04-10; 編輯:呂 光

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