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1 913t/h超臨界壓力直流鍋爐的優(yōu)化調(diào)整試驗

2013-04-16 03:46倪紹一
發(fā)電設(shè)備 2013年3期
關(guān)鍵詞:吹灰飛灰磨煤機

倪紹一

(上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院,上海200240)

隨著電煤供應(yīng)日益緊張,煤炭價格不斷上漲,火力發(fā)電廠的燃煤越來越難以得到保證,經(jīng)常與設(shè)計煤種有較大差別。受此影響,鍋爐的實際性能明顯變差。為了提高鍋爐的性能指標,筆者根據(jù)電廠的實際煤種進行了優(yōu)化調(diào)整試驗,使其性能指標得到顯著提高。

1 鍋爐概況

某1 913t/h超臨界壓力直流鍋爐,采用單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、П形、露天布置、固態(tài)排渣。爐膛由膜式水冷壁組成,寬度為18 816mm,深度為17 696mm,其下部布置螺旋管圈,上部布置垂直管圈[1]。爐膛上部受熱面按煙氣流向依次為分隔屏過熱器、后屏過熱器、高溫再熱器。末級過熱器布置在水平煙道中后墻水冷壁吊掛管之后。后煙井布置低溫再熱器和省煤器。在分隔屏過熱器、后屏過熱器和末級過熱器之間分別設(shè)置一、二級噴水減溫器,在低溫再熱器進口布置事故噴水減溫器。鍋爐采用冷一次風機、正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺HP1003型中速磨煤機。每臺磨煤機帶一層煤粉噴嘴,煤粉細度通過動態(tài)分離器調(diào)節(jié)。燃燒方式為采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng),一、二次風交替布置。二次風由燃料風和輔助風組成,燃料風布置在煤粉噴嘴四周,輔助風噴嘴布置在相鄰2層煤粉噴嘴之間,包括上、下2只偏置風噴嘴和1只直吹風噴嘴。主風箱頂部為2層緊湊燃盡風(CCOFA)噴嘴。在主風箱上方布置有5層可水平擺動的分離燃盡風(SOFA)噴嘴。每角上的燃燒器有二次風擋板25組,從下到上依次為:AA、A1、A、AB、B1、B、BC、C1、C、CD、D1、D、DE、E1、E、EF、F1、F、CCOFA1、CCOFA2、SOFA1、SOFA2、SOFA3、SOFA4、SOFA5。

該鍋爐設(shè)計煤種為神木煤。近年來,受煤炭市場供應(yīng)影響,實際燃煤與設(shè)計煤種偏差較大,見表1。

表1 煤種的工業(yè)分析

若按照制造廠在機組投產(chǎn)初期給出的操作指導運行,鍋爐在優(yōu)化調(diào)整前的飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)和排煙溫度比投產(chǎn)初期明顯惡化,見表2。

表2 鍋爐運行參數(shù)

2 鍋爐運行優(yōu)化調(diào)整試驗

實際煤種的揮發(fā)分明顯低于設(shè)計煤種,導致煤粉著火點推后,爐膛火焰中心上移,造成鍋爐排煙溫度升高,飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)增大。

考慮到鍋爐的現(xiàn)有問題和各因素對鍋爐運行性能的影響程度[2],試驗按下列次序進行:

(1)吹灰方式優(yōu)化試驗;

(2)制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗;

(3)風量優(yōu)化試驗;

(4)SOFA風投運組合優(yōu)化試驗;

(5)二次風小風門優(yōu)化試驗。

2.1 吹灰方式優(yōu)化試驗

增加吹灰次數(shù)一方面降低排煙溫度,另一方面多消耗蒸汽量。因排煙溫度下降而導致的機組供電標準煤耗降低作為吹灰收益,因多消耗蒸汽致使機組供電標準煤耗增加作為吹灰能損,兩者之差為吹灰凈收益。

投產(chǎn)以來,該鍋爐每24h全面吹灰1次:包括爐膛、水平煙道、后煙井和空氣預(yù)熱器吹灰??紤]到全面吹灰時間較長(約7h,其中爐膛吹灰時間為4h)以及不同區(qū)域吹灰對鍋爐參數(shù)的不同影響,試驗中維持爐膛吹灰周期不變,改變水平煙道、后煙井和空氣預(yù)熱器等受熱面一天內(nèi)的吹灰次數(shù)。以調(diào)整之前的吹灰方式作為評價基準,計算不同吹灰方式下的吹灰凈收益。試驗結(jié)果見圖1。

圖1 吹灰方式和鍋爐熱效率、排煙溫度及吹灰能損和收益的關(guān)系

從圖1可以看出,在水平煙道、后煙井和空氣預(yù)熱器等受熱面一天內(nèi)吹灰次數(shù)1~4次時的變化情況為:

(1)鍋爐熱效率逐漸增加,其中吹灰次數(shù)從1增加到3時鍋爐熱效率[3]增幅較大,達0.33%;繼續(xù)增加吹灰次數(shù),鍋爐熱效率增加不明顯。

(2)排煙溫度逐漸下降,其中吹灰次數(shù)從1增加到3,排煙溫度降幅較大,達6.6K;繼續(xù)增加吹灰次數(shù),排煙溫度降低不明顯。

(3)吹灰收益逐漸增加,其中吹灰次數(shù)從1增加到3,吹灰收益增幅較大,折算到供電煤耗達1.04g/(kW·h);繼續(xù)增加吹灰次數(shù),吹灰收益增加不明顯,吹灰能損隨吹灰次數(shù)增加而幾乎成線性增加,吹灰凈收益在吹灰次數(shù)為3時取得最大值,為0.39g/(kW·h);繼續(xù)增加吹灰次數(shù),吹灰凈收益有所下降,這是由于在此過程中吹灰收益的增加抵不上吹灰能損的增加所致。

經(jīng)過上述吹灰優(yōu)化試驗確定的最佳吹灰方式為(不考慮人力成本和設(shè)備損耗):爐膛每24h吹灰1次,水平煙道、后煙井和空氣預(yù)熱器等受熱面每8h吹灰1次,即每班吹灰1次。

2.2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗

根據(jù)實際情況,僅進行磨煤機出口風溫優(yōu)化和煤粉細度優(yōu)化試驗。該鍋爐在600MW時熱一次風母管壓力為9.0kPa,尚算合理,不再進行優(yōu)化。

2.2.1 磨煤機出口風溫優(yōu)化試驗

在一次風量和給煤量比例保持不變的前提下,提高磨煤機出口風溫,則冷一次風的比例下降,流過空氣預(yù)熱器的一次風量增大,從而使排煙溫度降低。該鍋爐設(shè)計煤種揮發(fā)分較高,而且神木煤灰熔點較低、易結(jié)焦,為安全起見,規(guī)定磨煤機出口風溫不超過70℃。考慮到實際所燒煤種揮發(fā)分明顯低于設(shè)計值,可適當提高磨煤機出口風溫,這樣有利于降低排煙溫度,而且能使煤粉的著火點提前,有利于煤的燃盡。磨煤機出口風溫優(yōu)化試驗的結(jié)果見圖2。

圖2 磨煤機出口風溫和鍋爐熱效率、排煙溫度及飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)的關(guān)系

從圖2可以看出:隨著磨煤機出口風溫的提高,鍋爐熱效率逐漸增加,排煙溫度逐漸下降,飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)亦有所下降。

綜合考慮機組運行的經(jīng)濟性、磨煤機的安全和排煙溫度過低可能造成的空氣預(yù)熱器低溫腐蝕,推薦磨煤機出口風溫夏季設(shè)定80℃,冬季設(shè)定75℃。

2.2.2 煤粉細度優(yōu)化試驗

煤粉過粗不利于煤的燃盡,火焰中心上移,致使排煙溫度和飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)升高,鍋爐熱效率降低;煤粉過細則要消耗過多的電能,增加堵磨的風險,而且對再熱汽溫控制不利。通過煤粉細度優(yōu)化試驗,確定較佳的煤粉細度及與之對應(yīng)的磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速。

煤粉細度調(diào)整期間,保持磨煤機負荷為48t/h,一次風量為88t/h,磨煤機出口風溫為75℃。調(diào)整動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速,進行煤粉取樣和篩分細度,同時記錄磨碗壓差和磨煤機電耗,并測量相應(yīng)工況下的鍋爐熱效率。試驗過程中,當分離器轉(zhuǎn)速升至750r/min時,燃燒器需上擺較大幅度(燃燒器上擺至70%,水平位置對應(yīng)50%)才能勉強使再熱器出口汽溫達到564℃。

以調(diào)整之前的動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速所對應(yīng)工況作為評價基準,計算提高煤粉細度的能損和收益。煤粉細度優(yōu)化試驗結(jié)果見圖3和圖4。

圖3 分離器轉(zhuǎn)速和煤粉細度、磨碗壓差及磨煤單耗的關(guān)系

圖4 動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速和鍋爐熱效率、飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)及提高煤粉細度能損和收益的關(guān)系

從圖3可以看出,在磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速600~800r/min的上升過程中:R90逐漸減小,即煤粉逐漸變細;磨碗壓差和磨煤單耗逐漸升高。

從圖4可以看出:隨著磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速的提高,鍋爐熱效率逐漸增加,飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)逐漸降低,提高煤粉細度的收益和凈收益逐漸增加,且遠大于提高煤粉細度的能損。

綜合考慮機組運行的經(jīng)濟性、磨煤機的安全性和煤粉過細對再熱汽溫控制的不利影響,推薦磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速為650~700r/min。

2.3 風量優(yōu)化試驗

風量過小容易引起燃燒不充分,致使飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)升高和鍋爐熱效率降低;風量過大則要消耗過多的電能,增加排煙熱損失。通過風量優(yōu)化試驗,確定較佳的煙氣含氧體積分數(shù)。

試驗時機組負荷維持600MW,下面5臺磨煤機投入運行,保持各臺磨煤機的負荷均等,一次風量煤量比為1.8,動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速為675r/min,磨煤機出口風溫為75℃,爐膛風箱壓差為1 000Pa,調(diào)節(jié)總風量,測量相應(yīng)工況下的鍋爐熱效率和風機電耗。

以調(diào)整之前的總風量所對應(yīng)工況作為評價基準,計算提高入爐風量的能損和收益。試驗結(jié)果見圖5和圖6。

圖5 煙氣含氧體積分數(shù)和鍋爐熱效率、NOx排放質(zhì)量濃度及飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)的關(guān)系

圖6 煙氣含氧體積分數(shù)和主要熱損失及提高風量能損和收益的關(guān)系

從圖5和圖6可以看出,在煙氣含氧體積分數(shù)φ(O2)從3.0%到4.6%的變化過程中:

(1)未完全燃燒熱損失逐漸降低,其中φ(O2)從3.0%增加到3.8%時降幅較大,達0.32%;φ(O2)繼續(xù)增加時未完全燃燒熱損失下降不明顯。

(2)排煙熱損失隨φ(O2)的增加而幾乎呈線性增加。

(3)鍋爐熱效率隨φ(O2)的增加而先增加、后減小,在φ(O2)為3.8%時取得最大值;繼續(xù)提高φ(O2),鍋爐熱效率反而下降,這是因為未完全燃燒熱損失的降低抵不上排煙熱損失的增加所致。

(4)提高風量的能損隨φ(O2)的增加而幾乎呈線性地增加;提高風量的收益隨φ(O2)的增加而先增加后減小,在φ(O2)為3.8%時取得最大值,繼續(xù)提高氧量時收益反而下降;當φ(O2)為4.6%時,收益為負值,這時的鍋爐熱效率比φ(O2)為3.0%時還低。凈收益的變化趨勢與收益的變化趨勢相同,在其上升過程中增加幅度比收益小,在下降過程中降低幅度比收益大。

(5)飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)隨φ(O2)的提高而降低,其中φ(O2)從3.0%增加到3.8%,飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)降幅較大,達1.1%;繼續(xù)增加φ(O2),飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)降低不明顯。

(6)NOx排放質(zhì)量濃度隨著φ(O2)的增加而增加,但增加幅度不大,且增加得越來越慢。

由上述風量優(yōu)化試驗確定的最佳φ(O2)為3.4%~3.8%,對應(yīng)入爐總風量為2 115~2 165t/h。

2.4 SOFA風投運層數(shù)優(yōu)化試驗

增加SOFA風投運層數(shù)能夠有效降低鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度,壓低火焰中心;然而SOFA風若占總二次風比例過高則會引起主燃燒區(qū)域缺風,不利于煤的燃盡,增加未完全燃燒熱損失,降低鍋爐熱效率。本試驗旨在確定最佳的SOFA風投運層數(shù)。

試驗期間機組負荷維持600MW,下面5臺磨煤機投入運行,保持各臺磨煤機的負荷均等,一次風量煤量比為1.8,動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速為675r/min,磨煤機出口風溫為75℃,爐膛風箱壓差為1 000Pa,運行φ(O2)設(shè)定為3.7%。試驗開始時,5層SOFA風門全開,然后按從上到下的順序依次半關(guān)SOFA風門,測量相應(yīng)工況下的鍋爐熱效率和NOx排放質(zhì)量濃度。試驗結(jié)果見圖7。

圖7 SOFA風投運層數(shù)和鍋爐效率、NOx排放質(zhì)量濃度及飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)的關(guān)系

從圖7可以看出,在SOFA風投運層數(shù)從3到5的增加過程中:

(1)NOx排放質(zhì)量濃度逐漸下降,尤其是SOFA風投運層數(shù)從3增加到4時,NOx排放質(zhì)量濃度下降了85mg/m3。

(2)鍋爐熱效率隨著SOFA風投運層數(shù)增加先是略有升高,而后漸漸下降,但變化幅度不大。

(3)飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)隨著SOFA風投運層數(shù)增加先略有下降,之后逐漸上升。

綜合考慮機組運行的經(jīng)濟性和環(huán)保的要求,在600MW負荷下,推薦SOFA風投運下面4層。

2.5 二次風小風門優(yōu)化試驗

該鍋爐采用同心切圓燃燒方式,偏置風處于一次風外側(cè),與一次風同向旋轉(zhuǎn),目的在于形成風包粉,實現(xiàn)穩(wěn)燃和防止結(jié)渣。然而如果偏置風過大,一次風會受到同角二次風卷吸及上游二次風劇烈撞擊,導致爐內(nèi)切圓直徑過大,不僅無法形成風包粉,反而導致鍋爐燃燒不穩(wěn)定,并且在燃燒器區(qū)域產(chǎn)生結(jié)渣。本試驗旨在確定較佳的偏置風門和直吹風門開度組合。

試驗期間機組負荷維持600MW,下面5層磨煤機運行,保持各臺磨煤機的負荷均等,一次風量煤量比為1.8,動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速為675r/min,磨煤機出口風溫為75℃,運行φ(O2)設(shè)定為3.7%,下面4層SOFA風門全開,CCOFA1全開,CCOFA2半開,底燃風AA開度為90%,F(xiàn)磨煤機的燃料風和偏置風開度為10%,其余各磨煤機燃料風開度為30%,爐膛風箱壓差為1 000Pa,調(diào)整偏置風門開度依次為15%、25%、35%和45%,測量相應(yīng)工況下的鍋爐熱效率。試驗結(jié)果見圖8。

從圖8可以看出,在偏置風門開度從15%增加到45%的變化過程中:

(1)鍋爐熱效率先增加、后減小,在偏置風門開度為35%時取得最大值;繼續(xù)開大偏置風,鍋爐熱效率反而下降。

圖8 偏置風門開度和鍋爐熱效率、NOx排放質(zhì)量濃度及飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)的關(guān)系

(2)飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)隨偏置風門的開大而先下降、后上升,在偏置風門開度為35%時取得最小值,為0.56%;繼續(xù)開大偏置風,飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)反而升高。

(3)NOx排放質(zhì)量濃度隨偏置風門的開大有較明顯的下降。根據(jù)本次試驗的結(jié)果,在600MW負荷下,較佳的偏置風門開度為35%,與之對應(yīng)的直吹風門開度約為40%。

3 結(jié)語

經(jīng)過一系列優(yōu)化調(diào)整后,該鍋爐運行中排煙溫度為119.1℃,飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)為0.56%,鍋爐熱效率為94.49%,NOx排放質(zhì)量濃度為203mg/m3。

該鍋爐在600MW負荷時的最佳運行控制方案為:

(1)爐膛每24h吹灰1次,水平煙道、后煙井和空氣預(yù)熱器等受熱面每8h吹灰1次,即每班1次。

(2)磨煤機出口風溫夏季設(shè)定80℃,冬季設(shè)定75℃。

(3)磨煤機動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速650~700r/min。

(4)運行控制φ(O2)為3.4%~3.8%,對應(yīng)入爐總風量為2 115~2 165t/h。

(5)SOFA風投運下面4層。

(6)偏置風門開度為35%。

[1]楊震,莊恩如,曹子棟.600MW超臨界直流鍋爐的燃燒調(diào)整試驗[J].動力工程,2007,27(4):502-506,521.

[2]倪紹一.印度雅幕那電廠1號鍋爐的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗[J].動力工程,2009,29(10):895-898.

[3]ASME.PTC 4-2008Fired steam generators[M].New York,USA:ASME,2009.

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