潘 挺
(北京巴布科克·威爾科克斯有限公司,北京100043)
燃用褐煤的鍋爐設(shè)計(jì)中需要解決的關(guān)鍵問題是,高水分條件下制粉系統(tǒng)型式和參數(shù)的合理選擇,以及如何控制褐煤強(qiáng)結(jié)焦特性對(duì)鍋爐安全、穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生的影響。國(guó)內(nèi)在2000年以前設(shè)計(jì)、投運(yùn)的褐煤鍋爐多采用風(fēng)扇磨煤機(jī)切圓燃燒系統(tǒng),從實(shí)際情況看,風(fēng)扇磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)雖然可適應(yīng)極高水分褐煤(w(Mar)>40%)煤粉制備的要求,但也存在系統(tǒng)復(fù)雜、維修工作量大的缺點(diǎn);而對(duì)于我國(guó)蘊(yùn)藏量巨大的(w(Mar)<40%)褐煤而言,采用MPS中速磨煤機(jī)直吹制粉系統(tǒng)則更為適宜。
筆者著重介紹由北京B&W公司制造,已成功投運(yùn)2年的內(nèi)蒙古白音華金山坑口電廠2臺(tái)容量2 080t/h亞臨界壓力褐煤鍋爐的設(shè)計(jì)要點(diǎn)。
美國(guó)B&W公司曾在20世紀(jì)60~90年代中期設(shè)計(jì)、制造了多臺(tái)容量在66~775MW燃用褐煤(絕大多數(shù)為w(Mar)<40%)的鍋爐,其中容量在400MW以上的工程占多數(shù),均采用MPS直吹制粉系統(tǒng)。中速磨煤機(jī)適用于磨制w(Mar)不高于40%的褐煤;哈氏可磨系數(shù)最低為30。美國(guó)的褐煤分為北部平原褐煤和南部Texas褐煤兩大類,其中南部Texas褐煤屬于發(fā)熱值較高、灰分和水分中等的褐煤,與我國(guó)白音華工程采用的煤種非常相近。白音華工程的方案設(shè)計(jì)所參考的是B&W公司于1978年設(shè)計(jì)制造的美國(guó)西南電力公司Henry W.Pirkey Plant的2臺(tái)640MW褐煤鍋爐(RB580)。
白音華金山坑口電廠位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華蘇木境內(nèi),海拔高度為990~993m,安裝2臺(tái)600MW亞臨界參數(shù)燃煤空冷汽輪發(fā)電機(jī)組。
鍋爐為亞臨界壓力、一次再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、自然循環(huán)汽包鍋爐,設(shè)計(jì)燃料為白音華煤礦的褐煤,采用中速磨正壓直吹制粉系統(tǒng),前、后墻對(duì)沖燃燒方式,配置B&W標(biāo)準(zhǔn)的DRB-XCL低NOx雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器。鍋爐尾部設(shè)置雙煙道,采用煙氣分流擋板調(diào)節(jié)再熱器出口汽溫;尾部豎井下設(shè)置2臺(tái)三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器。本體采用緊身封閉布置,固態(tài)連續(xù)排渣。
鍋爐帶基本負(fù)荷,并具有變負(fù)荷調(diào)峰能力。鍋爐變壓運(yùn)行,采用定-滑-定的運(yùn)行方式,滑壓運(yùn)行范圍為(30%~90%)BMCR。鍋爐主要技術(shù)參數(shù)見表1,煤質(zhì)數(shù)據(jù)見表2。
1.當(dāng)前在小學(xué)生英語(yǔ)的教學(xué)領(lǐng)域,有一大部分教師沿用傳統(tǒng)英語(yǔ)教學(xué)方法,不僅在方法上被時(shí)代所淘汰,在教學(xué)理念上也非常陳舊和落后,很多農(nóng)村的教師在新式的教學(xué)方法方面幾乎沒有涉及過信息化教學(xué)模式,在他們的教學(xué)過程中根本無法有效地在課堂上吸引學(xué)生的注意力。在這種情況下,學(xué)生學(xué)習(xí)積極性很難被充分調(diào)動(dòng)。
表1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
表2 煤質(zhì)數(shù)據(jù)
鍋爐采用自然循環(huán)方式,在爐頂前部設(shè)置懸吊式汽包。4根下降管分別布置于汽包筒體下方和左右兩封頭處,由爐前和爐側(cè)向下至爐底,通過120根供水管為水冷壁供水。爐膛由膜式水冷壁組成,爐膛尺寸為23 700mm(深)×17 400mm(寬)×70 000mm(高)。鍋爐總體布置圖見圖1。
圖1 鍋爐總體布置圖
爐膛熱負(fù)荷高的區(qū)域采用內(nèi)螺紋管,以便水冷壁得到足夠的冷卻。爐膛上方布置屏式過熱器,折焰角上方和水平煙道分別布置后屏過熱器、末級(jí)過熱器和末級(jí)再熱器。鍋爐尾部煙道由隔墻分隔成前、后兩煙道:前煙道布置低溫再熱器和省煤器,后煙道設(shè)有低溫過熱器和省煤器。過熱器系統(tǒng)采用兩級(jí)噴水減溫器來調(diào)節(jié)過熱器汽溫,并通過蒸汽連接管道的交叉,消除由于煙氣側(cè)熱負(fù)荷不均勻造成的蒸汽側(cè)汽溫偏差。再熱器系統(tǒng)采用美國(guó)B&W公司傳統(tǒng)的煙氣擋板調(diào)節(jié)裝置,通過尾部煙道煙氣流量的分配來控制再熱器出口汽溫。煙氣調(diào)節(jié)擋板布置在尾部前、后煙道的下方,擋板的開度由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)施調(diào)節(jié)。
鍋爐的制粉、燃燒和煙風(fēng)系統(tǒng)由磨煤機(jī)、煤粉管道、煤粉燃燒器、空氣預(yù)熱器、(冷熱)一次風(fēng)風(fēng)道、二次風(fēng)風(fēng)道和鍋爐大風(fēng)箱等組成。
3.2.1 制粉系統(tǒng)
制粉系統(tǒng)采用MPS直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配置7臺(tái)引進(jìn)德國(guó)技術(shù)設(shè)計(jì)制造的MPS225HP-Ⅱ液壓加載型磨煤機(jī)(6臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用)。為保證足夠的干燥能力和碾磨能力,在工程前期采集了一定數(shù)量的煤樣進(jìn)行試磨,以保證磨煤機(jī)選型的準(zhǔn)確性。煤粉設(shè)計(jì)細(xì)度R90=35%。
3.2.2 燃燒器及其布置
燃燒器布置在前、后墻的分隔大風(fēng)箱內(nèi),分隔大風(fēng)箱各分風(fēng)倉(cāng)由二次風(fēng)總風(fēng)道上的分風(fēng)道供風(fēng)。分風(fēng)道上裝設(shè)測(cè)速裝置及調(diào)風(fēng)擋板,根據(jù)測(cè)速裝置的測(cè)定數(shù)據(jù)和負(fù)荷要求來調(diào)整擋板開度,控制各層燃燒器的風(fēng)量及相互間的平衡。當(dāng)負(fù)荷變化時(shí),也是通過擋板的調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)二次風(fēng)量及停運(yùn)燃燒器冷卻風(fēng)的控制。由于分隔風(fēng)箱單個(gè)風(fēng)倉(cāng)的風(fēng)量可以單獨(dú)控制,為燃燒器的運(yùn)行提供了靈活方便的調(diào)控手段。每臺(tái)鍋爐設(shè)置42支美國(guó)B&W公司第三代DRB-XCL低NOx燃燒器,見圖2。
圖2 DRB-XCL低NOx燃燒器
燃燒器通過內(nèi)、外二次風(fēng)的分級(jí)送風(fēng)方式,為煤粉的著火和后續(xù)燃燒提供合理的風(fēng)量配比和適當(dāng)?shù)男鲝?qiáng)度,形成兩級(jí)分段燃燒,達(dá)到降低NOx排放質(zhì)量濃度的目的。在爐膛前、后墻共布置7層燃燒器,燃燒器層間距大于5m,有效地降低了燃燒器區(qū)壁面熱負(fù)荷,可避免水冷壁上嚴(yán)重結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)生。燃燒器層采用前4后3的配置方式,每層布置6支,每層對(duì)應(yīng)1臺(tái)磨煤機(jī)。
高水分是世界上所有褐煤的共同特點(diǎn),白音華褐煤水分也較高,w(Mar)最高時(shí)可達(dá)34%左右。高水分使得煙氣中水蒸氣的體積分?jǐn)?shù)φ(H2O)要大大高于其他煤種燃燒時(shí)的φ(H2O),這種三原子氣體的大量存在會(huì)極大地影響爐膛輻射換熱的效果[1],降低爐膛單位面積的傳熱量,如果不能準(zhǔn)確評(píng)估大量水蒸氣的影響,就不能確定合理的爐膛傳熱面積,最終將導(dǎo)致蒸發(fā)受熱面和過熱器對(duì)流受熱面的比例失調(diào),一般就會(huì)出現(xiàn)過熱器系統(tǒng)的實(shí)際減溫噴水量大大高于設(shè)計(jì)值。因此褐煤鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)需適當(dāng)增加爐膛的傳熱面積,以應(yīng)對(duì)煙氣中φ(H2O)增高對(duì)爐膛傳熱的影響。一般做法是采用較大的爐膛,通過將爐膛容積熱負(fù)荷控制在一個(gè)較小的水平來實(shí)現(xiàn)的,這樣可以使蒸發(fā)受熱面和對(duì)流受熱面達(dá)到一個(gè)合理的比例;同時(shí)還可以比較好地控制褐煤這種易結(jié)焦煤種在爐膛內(nèi)的結(jié)焦傾向。因?yàn)檩^大的爐膛斷面和燃燒器縱向、橫向間距可有效降低爐膛斷面熱負(fù)荷和燃燒器區(qū)域壁面熱負(fù)荷,使著火強(qiáng)度不會(huì)過大,水冷壁金屬溫度不致過高,從而有效地抑制爐內(nèi)高熱負(fù)荷區(qū)域嚴(yán)重結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)生。
爐膛出口煙溫設(shè)計(jì)計(jì)算的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到過熱器系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)受熱面布置的合理性,也關(guān)系到鍋爐是否具備良好的汽溫調(diào)節(jié)特性,可避免高溫受熱面嚴(yán)重結(jié)焦。B&W公司的爐膛出口煙溫是在標(biāo)準(zhǔn)的爐膛出口煙溫曲線基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)煤質(zhì)的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行修正。通過對(duì)參考工程的實(shí)地考察、分析和模擬運(yùn)算,最終確定該工程鍋爐爐膛出口煙溫修正值為55.6K的方案。
鍋爐實(shí)際運(yùn)行達(dá)到了預(yù)期的效果:爐膛內(nèi)水冷壁非常干凈,管子輪廓清晰,沒有任何明顯的結(jié)焦現(xiàn)象;蒸發(fā)和對(duì)流受熱面比例得當(dāng),過熱器、再熱器系統(tǒng)受熱面布置得當(dāng),過熱器系統(tǒng)實(shí)際減溫噴水量為100~120t/h,略高于設(shè)計(jì)值(約10 t/h),各級(jí)受熱面沒有超溫現(xiàn)象,再熱器系統(tǒng)溫度調(diào)節(jié)范圍廣。
褐煤的高水分對(duì)制粉系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提出了比較苛刻的要求,需要解決好褐煤制粉系統(tǒng)一次風(fēng)率高和燃燒器需控制一次風(fēng)率之間的矛盾。制粉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需要同時(shí)考慮磨煤機(jī)干燥能力和碾磨能力的要求,像煙煤、貧煤等水分較低的煤種,干燥能力一般都不會(huì)存在問題,系統(tǒng)選型時(shí)主要解決碾磨能力。解決磨煤機(jī)干燥能力不足,可通過提高進(jìn)入磨煤機(jī)風(fēng)溫和提高磨煤機(jī)通風(fēng)量來解決。由于提高空氣預(yù)熱器一次風(fēng)出口溫度受到其入口煙溫的制約;因此一次風(fēng)溫提高的幅度有限,例如該工程熱一次風(fēng)溫為390℃,考慮到進(jìn)入空氣預(yù)熱器煙溫至少與一次風(fēng)溫應(yīng)保持20K的溫差,進(jìn)一步提高熱一次風(fēng)溫會(huì)對(duì)空氣預(yù)熱器的選型造成極大困難(空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子的軸承不能承受過高的煙溫)。受熱一次風(fēng)溫的制約,提高進(jìn)入磨煤機(jī)的風(fēng)溫也受到了限制。為了保證干燥能力就勢(shì)必加大一次風(fēng)率,即磨煤機(jī)的通風(fēng)量,但是較大的一次風(fēng)率又給燃燒器爐內(nèi)燃燒的組織帶來了困難。
經(jīng)過對(duì)燃用煤種進(jìn)行取樣試磨,取得了較為可靠的煤粉水分、白音華褐煤磨制特性等制粉系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),為制粉系統(tǒng)的選型提供了科學(xué)的依據(jù);同時(shí)對(duì)燃燒器、磨煤機(jī)進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化,使得燃燒器盡可能擴(kuò)大煤質(zhì)的適應(yīng)范圍和降低磨煤機(jī)的一次風(fēng)率。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明:在一次風(fēng)率超過40%(設(shè)計(jì)一次風(fēng)率為33%~35%),空氣預(yù)熱器出口溫度在370~380℃的情況下,制粉系統(tǒng)干燥和碾磨能力均滿足負(fù)荷要求,實(shí)現(xiàn)了燃燒器在全負(fù)荷范圍內(nèi)的高效、穩(wěn)定運(yùn)行。
實(shí)踐證明,選用液壓加載型的MPS直吹系統(tǒng)磨制水分不高于40%的褐煤是完全可行的,且性能良好。
由于褐煤鍋爐制粉系統(tǒng)存在一次風(fēng)溫低、一次風(fēng)率高的特點(diǎn),燃燒器的設(shè)計(jì)本身難度就比其他煤種大,且同一褐煤礦不同煤層的煤質(zhì)變化有時(shí)也比較大,鍋爐運(yùn)行時(shí)燃用的煤質(zhì)不穩(wěn)定,一次風(fēng)率隨煤質(zhì)的變化也會(huì)有比較大的波動(dòng)。燃燒器設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮這一特點(diǎn),因而燃燒器應(yīng)具備較強(qiáng)的負(fù)荷變化適應(yīng)能力和抗干擾能力。
綜合考慮燃燒效率和低NOx排放質(zhì)量濃度要求,選用美國(guó)B&W公司第三代DRB-XCL低NOx燃燒器。這種燃燒器具有如下優(yōu)點(diǎn):
(1)良好的著火和啟動(dòng)特性——每只燃燒器自身進(jìn)行一、二次風(fēng)匹配,不需要相鄰燃燒器輔助,可單獨(dú)組織燃燒。
(2)較強(qiáng)的抗結(jié)焦能力——風(fēng)包火的燃燒方式可有效防止水冷壁結(jié)焦。
(3)良好的煤種適應(yīng)性和低負(fù)荷穩(wěn)燃能力——調(diào)節(jié)手段多樣,可適應(yīng)煤質(zhì)和運(yùn)行條件出現(xiàn)的較大變化。
(4)低NOx排放特性。
在恰當(dāng)選用燃燒器型號(hào)的基礎(chǔ)上,針對(duì)煤質(zhì)和運(yùn)行條件的特殊性對(duì)燃燒器的設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,優(yōu)化了一次風(fēng)和內(nèi)外二次風(fēng)的動(dòng)量配比,提高了燃燒器適應(yīng)煤種和運(yùn)行條件發(fā)生變化的能力。在實(shí)際燃用煤質(zhì)比設(shè)計(jì)煤種差、一次風(fēng)率最高達(dá)到43%的情況下,仍能維持穩(wěn)定、高效燃燒,低負(fù)荷不投油穩(wěn)燃負(fù)荷小于30%,未燃盡碳損失只有0.01%~0.02%。
自然循環(huán)是鍋爐蒸發(fā)系統(tǒng)循環(huán)方式,但鍋爐壓力升高到亞臨界壓力后,下降管和水冷壁內(nèi)工質(zhì)密度差減小,使得循環(huán)動(dòng)力隨之減小[2],安全裕度有所降低;因此許多鍋爐制造公司將蒸發(fā)部分循環(huán)系統(tǒng)改為強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)。美國(guó)B&W公司為了適應(yīng)自然循環(huán)的需要,開發(fā)出了管子內(nèi)壁帶有螺旋上升齒形的內(nèi)螺紋管,成功地改善了水冷壁內(nèi)工質(zhì)的傳熱條件,使得亞臨界壓力自然循環(huán)鍋爐的循環(huán)安全性得到了提高,完全可以滿足鍋爐長(zhǎng)期安全、穩(wěn)定運(yùn)行的要求。自然循環(huán)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、故障率低、不消耗廠用電和無需特別維護(hù)保養(yǎng)。目前美國(guó)B&W公司自然循環(huán)鍋爐的最大容量已經(jīng)達(dá)到875MW。
該褐煤鍋爐采用自然循環(huán)系統(tǒng),實(shí)踐證明這種設(shè)計(jì)是成熟可靠的。
由于褐煤水分高,如果排煙溫度選得過低易造成空氣預(yù)熱器冷端結(jié)露,其冷端受熱面結(jié)露后,水滴與煙氣中的灰分結(jié)合會(huì)導(dǎo)致空氣預(yù)熱器的阻塞。為了防止這種情況發(fā)生,當(dāng)煤中w(Mar)高于30%時(shí),排煙溫度應(yīng)高于145℃;當(dāng)w(Aar)也較高時(shí),排煙溫度還應(yīng)適當(dāng)提高。該鍋爐排煙溫度設(shè)定為150℃(BMCR);但排煙溫度也不宜設(shè)置太高,否則會(huì)大幅降低鍋爐熱效率。
內(nèi)蒙古白音華金山坑口電廠2臺(tái)鍋爐性能考核試驗(yàn)結(jié)果如下:
(1)1號(hào)鍋爐BRL工況下鍋爐熱效率試驗(yàn)平均值和修正后平均值分別為93.04%和92.87%,比保證值92.39%高出了0.65%和0.48%;BMCR工況下過熱蒸汽流量為2 082t/h(保證值2 080t/h),NOx排放質(zhì)量濃度為319.7mg/m3(低于400mg/m3的合同要求)。
(2)2號(hào)鍋爐BRL工況下鍋爐熱效率試驗(yàn)平均值和修正后平均值分別為92.44%和92.53%,比保證值92.39%高出了0.05%和0.14%;BMCR工況下過熱蒸汽流量為2 084t/h,NOx排放質(zhì)量濃度為230.2mg/m3。
(3)2臺(tái)鍋爐無油助燃最低穩(wěn)燃負(fù)荷達(dá)到保證值(不大于30%BMCR)要求;制粉系統(tǒng)產(chǎn)粉量(給煤量)和單機(jī)電耗均能滿足合同的要求。
[1]陳學(xué)俊,陳聽寬.鍋爐原理[M].2版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1991.
[2]黃承懋.鍋爐水動(dòng)力學(xué)及鍋內(nèi)傳熱[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1982.