劉勝利
(新疆維美化工有限責(zé)任公司,新疆 巴音郭楞蒙古自治州841000)
任何一套空分裝置都有分子篩設(shè)備,而分子篩活化的好壞直接關(guān)系到下游液體產(chǎn)品的純度,所以分子篩加熱器成了決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,一般設(shè)計(jì)有蒸汽加熱器與電加熱器。
分子篩電加熱器的一個(gè)重要組成部分是晶閘管交流調(diào)功器,晶閘管交流功率控制器是國際電工委員會(IEC)命名的半導(dǎo)體交流功率控制器(Semiconductor AC Power Controller)的一種,它以晶閘管(可控硅SCR或雙向可控硅TRIAC)為開關(guān)元件,是一種可以快速、精確地控制合閘時(shí)間的無觸點(diǎn)開關(guān),是溫度自動控制系統(tǒng)高精度及高動態(tài)指標(biāo)必不可少的功率終端控制設(shè)備。
我公司一期項(xiàng)目空分裝置分子篩電加熱器于2007年開始投用,到目前為止已運(yùn)行了5年,其中電加熱器本體電加熱管共計(jì)43束,在連續(xù)運(yùn)行之中先后更換5束。調(diào)功柜由蘇州友明科技有限公司生產(chǎn),包括萬能斷路器(DW15-1600)、周波控制器、晶閘管(反并聯(lián)可控硅)、過電流保護(hù)、溫度顯示和控制儀表等部件。溫度顯示和控制采用先進(jìn)的儀表,可實(shí)現(xiàn)PID或PID自適應(yīng)等控制。
空分裝置分子篩活化過程分為4個(gè)階段,即加熱、冷吹、升壓、卸壓。2臺分子篩輪流使用,平均4 h為一個(gè)周期,加熱溫度關(guān)系到分子篩活化程度,關(guān)聯(lián)液體產(chǎn)品的品質(zhì),所以電加熱器在空分裝置中至關(guān)重要。設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的分子篩加熱器有2臺,一臺是蒸汽加熱器,另一臺是電加熱器,由于電加熱器額定功率為1 000 k W,而在運(yùn)行過程中的實(shí)際功率也達(dá)到了700 k W,屬于耗能產(chǎn)品,因此不值得推廣。設(shè)計(jì)電加熱器的作用是為了在裝置開停車時(shí)便于分子篩高溫活化??紤]到我公司實(shí)際情況,蒸汽鍋爐送出來的0.9 MPa蒸汽溫度僅有150℃,而蒸汽加熱器出口溫度必須達(dá)到180℃才能滿足分子篩的加熱溫度,鑒于新疆的特殊地理位置,冬季時(shí)南疆氣溫低至零下25℃,0.9 MPa蒸汽溫度僅有130℃左右,根本不能滿足工藝需要,所以此種情況必須長期投用電加熱器。
由于運(yùn)行了5年之久,電加熱器控制系統(tǒng)的元器件也相應(yīng)出現(xiàn)老化現(xiàn)象,周波控制器、溫控儀、晶閘管、萬能斷路器相繼出現(xiàn)失靈問題,本體的電加熱管也出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象。鑒于此,現(xiàn)就我公司電加熱器出現(xiàn)的幾種故障情況作以下分析:
2010年分子篩電加熱器在運(yùn)行過程中出現(xiàn)不加熱的現(xiàn)象:運(yùn)行人員去配電室查看調(diào)功柜,發(fā)現(xiàn)萬能斷路器跳閘,檢查后發(fā)現(xiàn)銅排有燒灼痕跡,隨即將萬能斷路器重新合閘,電加熱器投運(yùn)正常。之后的幾個(gè)月內(nèi)對其運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)斷路器銅排在運(yùn)行過程中三相溫度有差異,其中B相溫度較A、C兩相高15℃,斷路器本身在運(yùn)行時(shí)有異常聲音,且跳閘頻率越來越高,咨詢廠家過后得知是斷路器抖動所致。
萬能斷路器跳閘原因:過流;欠壓;短路;上級有計(jì)費(fèi)電表時(shí),欠費(fèi)跳閘;消防信號使其跳閘;習(xí)慣性跳閘(機(jī)械性磨損);斷路器抖動;斷路器上電磁脫扣器設(shè)置電流過小。在眾多原因中,符合我公司跳閘原因的可能是過流、短路、斷路器抖動、斷路器上電磁脫扣器設(shè)置電流過小等。
下面具體進(jìn)行分析:(1)過流。通過監(jiān)測斷路器銅排溫度有差異,得知是B相電流過大。(2)短路。斷路器有短路保護(hù)跳閘的功能,頻繁跳閘的原因有可能是本體電加熱管電阻絲碰殼,即電阻絲接地。(3)斷路器抖動。通過幾個(gè)月的監(jiān)測,萬能斷路器本體在運(yùn)行時(shí)發(fā)出異響,是斷路器本體抖動,這種情況屬于制造工藝缺陷,需要更換斷路器。(4)斷路器上電磁脫扣器設(shè)置電流過小。電磁脫扣裝置是作短路保護(hù)用,上面有1、3、4.5、6這4個(gè)刻度,是額定電流的倍數(shù),一般都是設(shè)定為3~6倍額定電流,我公司只是按照出廠設(shè)定為1倍額定電流,有待調(diào)整。
分析完萬能斷路器跳閘原因后,電氣檢修人員對電加熱器本體開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)有5束加熱管異常,分別測了加熱電阻絲對地絕緣電阻及每一根電阻絲電阻值,得出結(jié)論:2束電加熱管電阻絲碰殼,另外3束電加熱管電阻絲阻值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)值(24Ω)。檢修人員更換5束電加熱管,隨之更換萬能斷路器,重新投用電加熱器后運(yùn)行正常。
2011年初,分子篩電加熱器在運(yùn)行中加熱溫度只能達(dá)到140℃左右,而不能加熱到設(shè)定溫度190℃。電氣檢修人員在檢查電加熱管及萬能斷路器都完好的情況下,發(fā)現(xiàn)B相反并聯(lián)可控硅的下面有鋁渣,隨即將晶閘管及散熱片拆下來測量三極(陰極、陽極、門極)電阻值。一般完好的晶閘管(SCR)用萬用表歐姆檔測量各極時(shí),控制極G與陰極K之間為低電阻(大約30~40Ω),控制極G與陽極A之間為高電阻(無窮大),陽極A與陰極K之間為高電阻(無窮大)。測量結(jié)果是:控制極G與陰極K之間電阻值無窮大,說明觸發(fā)回路失效,即周波控制器門極不能觸發(fā),陰陽極不能導(dǎo)通,所以B相就沒有輸出。由于電加熱管是三角形接線,這就使得加熱溫度只能達(dá)到140℃,檢修人員更換一只晶閘管后運(yùn)行正常。
2012年4月,分子篩電加熱器在加熱過程結(jié)束后爐膛溫度還在迅速上漲,直至加熱溫度達(dá)到溫控儀設(shè)定的跳閘溫度后使斷路器跳閘而停止加熱。針對此種情況,在下一個(gè)加熱周期結(jié)束后,用萬用表電壓檔測量加熱器的三相輸出回路是否有電壓。測量結(jié)果顯示:C相輸出回路與零排之間有220V電壓,A、B相輸出回路與零排之間電壓為0。此結(jié)果說明C相晶閘管被擊穿,剛好處于“常通”狀態(tài),不受門極回路觸發(fā)就可以使晶閘管導(dǎo)通。更換晶閘管后運(yùn)行正常。
2012年10月,分子篩電加熱器在運(yùn)行過程中出現(xiàn)新的故障,由于此裝置配電室是無人值班室,工藝人員告知電加熱器不能啟動,電氣值班人員隨即去配電室查看,故障現(xiàn)象是:調(diào)功柜處于停運(yùn)狀態(tài)。重新啟動調(diào)功柜后,低溫階段(190℃)加熱正常,但是在繼續(xù)加熱到設(shè)定值220℃的過程中,發(fā)現(xiàn)加熱溫度達(dá)到210℃時(shí),溫控儀面板顯示溫度有跳躍性變動,幅度是15~30℃,偶爾會出現(xiàn)更大的峰值,且呈不規(guī)律狀態(tài)。經(jīng)過4個(gè)加熱周期的觀察,發(fā)現(xiàn)加熱溫度一旦達(dá)到200℃以上,溫控儀面板顯示溫度就開始漂移,直至達(dá)到跳閘溫度后將斷路器跳開。電氣人員將工作溫度調(diào)整為190℃后的幾個(gè)加熱周期,除了偶爾一次跳閘外其余都正常。查看電氣報(bào)警聯(lián)鎖審批表后得知:近期進(jìn)入分子篩系統(tǒng)的氣體介質(zhì)含水量較大,工藝要求提高加熱溫度對分子篩系統(tǒng)高溫活化,電氣人員按照要求將工作溫度設(shè)置為220℃,報(bào)警溫度設(shè)置為230℃,跳閘溫度設(shè)置為250℃,調(diào)整后并運(yùn)行近一周時(shí)間方出現(xiàn)此種故障現(xiàn)象。電氣人員初步懷疑溫控儀顯示出錯(cuò),使用校驗(yàn)儀測試后儀表正常;隨即懷疑電加熱器本體上的溫度探頭(熱電耦)在高溫狀態(tài)連續(xù)運(yùn)行5年之久可能出現(xiàn)測量錯(cuò)誤,經(jīng)校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)熱電耦測量值偏差過大,更換過后電加熱器運(yùn)行正常。
以上幾種故障是這5年多以來我公司分子篩電加熱器在運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的問題,在科技進(jìn)步如此迅速的今天,我公司一期裝置所使用的調(diào)功系統(tǒng)萬能斷路器已不能適應(yīng)目前的發(fā)展需要,因此二期裝置所使用的加熱系統(tǒng)已分為固定加熱組與調(diào)功組,從而大大降低了故障停運(yùn)的幾率。
[1]晶閘管交流調(diào)功器說明書(修改版)
[2]周波控制器使用手冊