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創(chuàng)建汽提塔控制系統(tǒng)

2013-04-29 00:44:03周嶝皓
中國高新技術(shù)企業(yè) 2013年9期
關(guān)鍵詞:自動控制系統(tǒng)汽提塔冷卻器

摘要:Ⅰ精制汽提塔原有的自動控制系統(tǒng)不能實現(xiàn)自動控制,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格,針對這個問題,文章從新對汽提塔的壓力變送器、液位、調(diào)節(jié)閥等進行儀表選型,從新設(shè)置控制參數(shù),實現(xiàn)汽提塔的自動控制,使產(chǎn)品合格。

關(guān)鍵詞:汽提塔;冷卻器;調(diào)節(jié)閥;自動控制系統(tǒng)

中圖分類號:TQ053 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)13-0025-03

1 汽提塔的工藝流程及生產(chǎn)作用

首先將Ⅰ精制汽提塔部分的工藝流程圖和汽提塔在生產(chǎn)過程中的作用介紹如下:

1.1 工藝過程

1.2 汽提塔的主要作用

2 汽提塔原來的儀表顯示和調(diào)節(jié)閥存在的問題

Ⅰ精制汽提塔的系統(tǒng)壓力表安裝在塔頂尾氣出口DN80的管線上,儀表引壓線經(jīng)常被氨結(jié)晶堵死,壓力變送器不能正常顯示。汽提塔塔底液位實際高有6米,塔底液位測量采用差壓變送器,并且測量范圍只有最高處的1.5米,這使得塔底液位在低于4.5米時不能準確知道塔底液位的高度,給操作帶來很大的不便。原料水的進塔和凈化水出塔流量都采用的是靶式流量計,靶式流量計的準確度不高,進料和出料能相差4立方米左右。汽提塔側(cè)線抽出調(diào)節(jié)閥內(nèi)采用的是橡皮軟密封,經(jīng)過3個月左右的使用后,就出現(xiàn)關(guān)不死的現(xiàn)象,檢修時打開一看,就發(fā)現(xiàn)橡皮軟密封已經(jīng)變形卡死,調(diào)節(jié)閥只能從100%全開到50%的開度狀態(tài)。

3 自動控制系統(tǒng)存在的問題

Ⅰ精制車間汽提塔(T3401),進塔的物質(zhì)有原料水和蒸汽;出塔的有凈化水、蒸汽冷凝水、尾氣。這當中,進塔蒸汽和進塔的原料水有自動控制回路(如圖1所示)。

進塔的蒸汽靠自身流量控制蒸汽進塔流量:如果流量大,調(diào)節(jié)閥關(guān)??;流量小,調(diào)節(jié)閥開大。但是,當塔內(nèi)壓力低時,需要增大進汽提塔的蒸汽流量;而蒸汽流量大,調(diào)節(jié)閥要關(guān)小,此時不能實現(xiàn)蒸汽進裝置的自動控制。

出塔的凈化水也是靠自身流量控制:如果流量大,調(diào)節(jié)閥關(guān)小;流量小,調(diào)節(jié)閥開大。但是,汽提塔液位高時,需要增大凈化水出塔流量;而流量大,調(diào)節(jié)閥就要關(guān)小,此時不能實現(xiàn)汽提塔液位的自動控制。

4 針對儀表顯示和調(diào)節(jié)閥存在的問題處理方案

4.1 汽提塔壓力顯示

汽提塔壓力顯示選擇DN50深入式壓力變送器,優(yōu)點:一次解決問題,不需要伴熱,節(jié)約能源、蒸汽。

4.2 汽提塔塔底液位

汽提塔塔底液位改為雙法蘭液位差壓變送器,從新動焊開孔,放大測量范圍。優(yōu)點:不需要灌液位變送器的負引壓線,測量準確;不需要伴熱,節(jié)約能源,儀表維護難度少。

4.3 進塔原料水和出塔凈化水的流量

進塔原料水和出塔凈化水的流量采用電磁流量計,優(yōu)點:只需要設(shè)定流量量程就能使用,不需要伴熱,儀表維護難度較小。

4.4 側(cè)線抽出調(diào)節(jié)閥

將原來碟閥閥體部分的橡皮軟密封改為硬密封。優(yōu)點:不需要對工藝管線動焊,能利用原來的執(zhí)行機構(gòu),費用少。

5 針對汽提塔的塔底液位控制和壓力控制進行方案設(shè)計及實施

5.1 液位控制

原料水進塔和凈化水出塔是汽提塔液位的決定因素,為了實現(xiàn)汽提塔液位的自動控制,我們設(shè)計了3套方案。

方案一:在原料水的進塔管線上設(shè)一調(diào)節(jié)閥,用汽提塔的液位(LICA5303)進行控制。

缺點:不管調(diào)節(jié)閥加在冷進料管線還是熱進料管線,都存在如下問題:因為原料水進塔是分兩路進料,一路調(diào)節(jié)閥關(guān)小,流量減少,另一路搶料,流量增大。工程量大:需要將裝置停下,拆除原來的調(diào)節(jié)閥,重新焊接管線;重新安裝一套調(diào)節(jié)閥;然后進行試壓重新開車。

方案二:在汽提塔凈化水出塔管線緊挨汽提塔的位置上設(shè)一調(diào)節(jié)閥,用汽提塔的液位(LICA5303)進行控制,實現(xiàn)汽提塔的液位自動控制。

缺點:后面11個換熱器流量沒有保證。優(yōu)點:不存在調(diào)節(jié)置后等問題,調(diào)試簡單。

方案三:在汽提塔的凈化水出塔管線上,E3409后面設(shè)一調(diào)節(jié)閥,用汽提塔的液位(LICA5303)進行控制,實現(xiàn)汽提塔的液位自動控制。

5.2 壓力控制

蒸汽進塔、蒸汽出塔和尾氣出塔對汽提塔的壓力和溫度起決定的因素,為了實現(xiàn)汽提塔壓力和溫度的自動控制,我們設(shè)計了3套方案。

方案一:蒸汽進塔用汽提塔的系統(tǒng)壓力(PRC5302)來實現(xiàn)自動控制。蒸汽管網(wǎng)的蒸汽壓力在0.8~1.0MPa之間,溫度在240℃左右,對改變汽提塔的壓力、溫度能起決定因素。

方案二:尾氣(包括:塔頂尾氣和側(cè)線粗氨氣)出塔用汽提塔的系統(tǒng)壓力(PRC5302)來實現(xiàn)自動控制。

缺點:首先,汽提的主要目的除去水中的H2S和氨。塔頂尾氣和側(cè)線粗氨氣的排出就是這個目的,一旦減少排出,就是減弱汽提效果。其次,無論塔頂尾氣還是側(cè)線粗氨氣都有氨,減少排出流量,溫度降低就容易結(jié)晶,阻塞管線。

方案三:蒸汽出塔用汽提塔的系統(tǒng)壓力(PRC5302)來實現(xiàn)自動控制。

缺點:蒸汽出塔后,再經(jīng)過塔底沖沸器進行循環(huán),再進入汽提塔,這只是工藝流程上的輔助調(diào)節(jié),不能很好地對汽提塔的系統(tǒng)壓力和溫度進行自動控制。

經(jīng)過論證,我們決定采用方案一。汽提塔的系統(tǒng)壓力表安裝在塔頂尾氣出口DN80的管線上,儀表引壓線經(jīng)常被氨結(jié)晶堵死,壓力變送器不能正常顯示。我們在汽提塔塔底三層液相(液相無硫化物結(jié)晶氣體)位置重新增設(shè)一套壓力測量顯示(PRC5308),徹底解決了塔頂壓力變送器引壓線易堵的問題,再在該壓力與蒸汽流量設(shè)一控制回路。并且在塔底蒸汽流量控制回路(FRC5302)和新增塔底壓力控制回路的跨路之間加裝一個回路轉(zhuǎn)換開關(guān),實現(xiàn)了可用塔底壓力控制塔底進蒸汽量,又可用塔底進蒸汽流量測量系統(tǒng)控制塔底蒸汽量。這樣當通常情況下,用汽提塔的系統(tǒng)壓力(PRC5308)控制進塔蒸汽量。當特殊情況下(主要是當蒸汽管網(wǎng)壓力低于0.8MPa),用塔底蒸汽流量控制系統(tǒng)來控制進塔蒸汽量。

5.3 參數(shù)設(shè)定

6 技改后的效果

實施后,實現(xiàn)了汽提塔主液位、壓力和溫度的自動控制,取得了良好的效果。工藝規(guī)定參數(shù)操作范圍:溫度(主要以17層為主)150℃~160℃,壓力0.48~0.52MPa,塔底液位40%~60%;從操作記錄來看各參數(shù)的操作范圍遠超過了規(guī)定的范圍,溫度(主要以17層為主)150℃~160℃,壓力0.49~0.5MPa,塔底液位50%~60%。汽提塔參數(shù)波動小就使原料水的處理合格,處理后硫化氫含量≤0.05‰(合格為≤0.05‰);處理后氨含量≤0.1‰(合格為≤0.1‰)。

參考文獻

[1] 陳洪金,岳智.儀表工程施工手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

[2] 孫金瑜,向守源,丁傳峰,等.儀表維修工[M].北京:中國石油大學(xué)出版社,2011.

[3] 吳俊良,劉彥波,王存申,等.儀表[M].北京:中國石化出版社,2004.

[4] 吳國熙.調(diào)節(jié)閥使用與維護[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

[5] 樂嘉謙.儀表工手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

作者簡介:周嶝皓(1978—),男,陜西延長石油(集團)公司煉化公司永坪煉油廠儀表車間工程師,研究方向:石油化工現(xiàn)場儀表維護。

(責(zé)任編輯:葉小堅)

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