摘要:鐵路客車空調機組應用普遍,文章首先介紹了機組控制的基本原理,通過PLC改造試驗后,對比了改造之后的優(yōu)點。本次實驗采用了KLC40C[2]-1T1型號的空調機組作為改造對象,通過PLC可編程程序控制器進行改造,大大優(yōu)化了系統(tǒng)性能。
關鍵詞:空調機組;PLC;控制器改造;鐵路客車
中圖分類號:U270 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)12-0106-03
通過實驗發(fā)現KLC40C[2]-1T1型號的空調機組系統(tǒng)存在一些弊端,為了改善機組的主令控制,簡化主令控制的操作步驟,加強空調機組的故障保護機制,減少機組硬件線路,以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時為下一步的PLC改造作好基礎工作,本文選取了PLC可編程序控制器進行了基于PLC技術的系統(tǒng)優(yōu)化。
1 機組控制概述
鐵路客車空調機組中的電氣控制柜為KLC40C[2]-1T1空調機組,主要功能有自動采暖、手動采暖、自動制冷、手動制冷和通風等。電源控制開關為1Q和2Q兩個自動空氣開關,控制著控制電路、主電路的電源。接觸器KM8、KM9控制著第一、第二組電熱器1DR、2DR,主電路與自動空氣開關之間用3Q、4Q連接。在電熱器的控制線路上有兩只串聯的保護開關FT3和FT4,用以保護火災等事故時,自動斷開線路,保護電熱器安全;同時電容器的控制線路上還有保險絲,當溫度超過140℃時會自動熔斷;6M、7M為第一、二臺壓縮機電動機,由接觸器KM6、KM7控制,H1、H2為制冷工作計時器,FT1、FT2為制冷低溫保護接點,FP1、FP2為壓縮機壓力保護接點。過電流繼電器FA6、FA7為電動機6M、7M提供過電流保護;4M、5M為制冷1、2的冷凝器風機,共同由接觸器KM4控制。FR4、FR5為其過載保護熱繼電器,1M為通風機,通風有強風(高速)和弱風(低速)兩種,分別由FR2、FR1提供過載保護,對于各種工況運行狀態(tài)或故障均有指示燈顯示。
集控、全暖、半暖、全冷、半冷和停止等操作由開關SA1控制;而強通風、弱通風等選擇功能由開關SA2控制;手動、自動冷、自動暖等功能由開關SA3控制,三個開關靈活使用;轉換繼電器的線圈通電時,線圈轉動一次的同時實現觸點狀態(tài)的轉換,當線圈斷電狀態(tài)下,觸點狀態(tài)不發(fā)生變化。通過控制繼電器線圈的轉速,可以調節(jié)工作轉換時間,使兩臺壓縮機和兩臺電熱器按照設定的時間相互交替工作。為了保證這兩臺壓縮機的壽命、性能等保持相同,電氣控制柜設有壓縮機交替工作電路。通過設定溫度控制儀ATC的高溫觸頭和低溫觸頭,可以實現制暖和制冷功能的轉換。
2 機組PLC設計改造
原來的機組控制中,三個開關的控制功能繁瑣,改造設計中,不采用原來的三個開關,只選用兩個主令開關,第一個開關用于選擇手動控制和自動控制;第二個開關用于控制具體的制暖、制冷、通風等功能。為了減少以后設備更換造成的麻煩,本操作系統(tǒng)的控制程序采用PLC基本的語言指令進行編程。
圖1 PLC端子接線
表1 1SA工程選擇開關接點信號組合表
1SA工作狀態(tài)位 PLC輸入接口狀態(tài) 工況狀態(tài)名稱
X3 X2 X1 X0
5 0 0 0 0 停止
1 0 0 0 1 全暖
2 0 0 1 0 半暖
3 0 0 1 1 強通風
4 0 1 0 0 弱通風
6 0 1 0 1 半冷強風
7 0 1 1 0 半冷弱風
8 0 1 1 1 全冷
9 1 0 0 0 集控
由于原來的機組中通風、制暖和制冷等功能涉及了9個接口,為了減少輸入接口,在進行PLC改造時,只使用了4個輸入接口,通過組合控制來完成這9種功能。具體的連接組合情況在圖1和表1中有介紹。將開關1SA打到工作位6時,開關的2、4觸點斷開,1、3觸點閉合,這樣后面的X1、X3兩個輸入接口就沒有信號,而X0和X4兩個接口有信號傳入,通過這四個觸點的串聯控制,可以實現系統(tǒng)的強通風、半冷功能。在編寫PLC控制程序時,必選先分配好PLC的輸入元件信號、輸出執(zhí)行信號的接口,確定控制系統(tǒng)的信號種類。在圖1的輸入、輸出接口接線圖中,可以看出在整個控制系統(tǒng)中有11個輸出接口和14個輸入接口。值得注意的問題是,當開關1SA打到工作位9時,只有電源控制信號閉合時,PLC才能夠檢測到集控信號,否則PLC只能檢測到停止信號。
總而言之,將鐵路列車空調機組進行PLC改造,能夠大大提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,優(yōu)化系統(tǒng)性能,但是這也只是第一步改造。接下來還可以通過將制冷、制暖的信號存儲到PLC模塊中,實現對溫度的連續(xù)控制,大大提高溫度控制的精確度。實現了每一臺空調機組的PLC改造之后,還可以建立計算機控制主站,通過通訊接口對各個鐵路的空調機組進行集中控制。
3 改造效果比較
通過多次的模擬實驗和教學演示,發(fā)現對鐵路客車空調機組KLC40C[2]-1T1型機組進行PLC控制改造后,比改造前的效果優(yōu)化了很多,控制效果很好,相比之下有很多優(yōu)點:
(1)控制的操作更簡單:改造之前的開關操作需要三個手動開關的相互配合,才能完成暖通各項功能,經過改造之后,只需要一個開關就能完成全冷、全暖、弱暖、集控、強通風、弱通風、停止等一系列操作。在改造之前,要開啟制冷功能,必須保證在上一次打開制冷開關三分鐘以后才能再次開啟,這樣容易產生人為的操作失誤,影響壓縮機和制冷機組的功能。經過了PLC改造之后,在關閉制冷開關之后,設備會自動控制開關,使其制冷機組在三分鐘之內無法再次啟動。改造之前要關閉制暖開關時,由于設備制暖電熱器長時間工作,需要將設備進行通風,即打開通風開關,才能選擇關閉制暖,這樣才能保證設備的正常運行。而經過了PLC改造之后,關閉制暖開關的同時,程序會自動開啟兩分鐘的通風功能,這樣就可以直接關閉制暖開關而不用擔心設備受損。
(2)制暖制冷控制無需延時:在改造之前,控制柜使用同一個轉換繼電器進行制暖和制冷控制,為了保護機組的正常運行,所以控制柜制暖和制冷都需要延時操作。經過PLC改造之后,使用兩組電熱器交替工作,完成制冷和制暖功能的相互轉換,控制操作不必延時更加快捷。
(3)機組出現故障時得到及時保護:經過PLC改造后的控制程序中設定了故障顯示輸出和鎖定程序,因此當設備發(fā)生了故障時,程序會自動搜索出故障信號并及時停止故障。為了確保自動復位等物理故障的出現,一旦出現操作故障,相關的保護負載的執(zhí)行元件也會斷開,這樣就保證了故障范圍不會再擴大,采取手動停止之后設備恢復正常,這樣就有效地保護了設備。
(4)壓縮了控制柜的體積:進過PLC改造之后,控制程序就相當于一根連接線路,把各種控制、轉換線路連接起來,這樣就不需要原來設備中的定時繼電器、控制繼電器和轉換繼電器,省去了很多物理線路,既壓縮了控制柜的體積,又經濟合算。
(5)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高:經過改造后的控制系統(tǒng)工作方式為集中輸出和集中采樣,程序運行與外部設備相對隔離,這樣系統(tǒng)的運行不再受到設備運行狀況的影響,穩(wěn)定性更高。同時,由于控制機組中使用的連接線路減少了很多,這樣由于線路故障引起的系統(tǒng)故障也就少了很多,提高了系統(tǒng)性能。
(6)改變控制要求更簡單:改造之前的控制系統(tǒng)的控制電路之間存在著一定的邏輯關系,通過實際的硬接線相連接。當改變控制操作時,系統(tǒng)必須改變相應的控制線路,這樣不僅操作繁瑣,而且容易出現故障。而經過了PLC改造之后,所有的控制要求都以程序的形式存儲在系統(tǒng)工作區(qū)的模塊當中,直接通過程序運行來實現轉換操作。要更改控制要求時,只需要打開相應的控制程序即可,操作更簡單。
綜上所述,本次實驗采用了KLC40C[2]-1T1型號的空調機組作為改造對象,通過PLC可編程程序控制器進行改造,大大優(yōu)化了系統(tǒng)性能。
參考文獻
[1] KLC40C[2]-1T1客車空調機組電氣控制柜使用說明書[S].江蘇武進市劍湖鐵路客車配件廠:34-35.
[2] 秦寶泉,王殿武,等.鐵路空調客車、發(fā)電車(培訓教材)[M].唐山機車車四個現代化廠教育中心:24-25.
[3] CKY20可編程序控制器使用手冊[S].蘇州機床電器廠:45-46.
[4] 張友軍.PC輸入接口的擴大設計方法[J].電世界,1998,(10):123-124.
[5] 朱春,張旭,胡松濤.變制冷劑流量空調系統(tǒng)在列車臥鋪車廂的應用研究[J].暖通空調,2007,(7).
[6] 朱春,張旭,胡松濤.列車空調臥鋪包廂不同送風方式熱舒適模擬研究[A].節(jié)能環(huán)保和諧發(fā)展——2007中國科協年會論文集(一)[C].2007.
作者簡介:王超群(1985—),男,陜西西安人,西安鐵路局西安客車車輛段助理工程師,研究方向:客車電氣控制。
(責任編輯:葉小堅)