梁華
摘 要:電力系統(tǒng)中,電網(wǎng)的正常運行建立在設備完好的基礎之上,根據(jù)以往的運行經(jīng)驗,一旦在電網(wǎng)運行中發(fā)生開關(guān)拒動等異常狀態(tài),會導致事故的發(fā)生,且此類異常狀態(tài)往往會造成停電范圍的擴大,導致延遲送電。此文結(jié)合在電網(wǎng)實際運行中發(fā)生的幾個典型案例,按照一定的理論規(guī)范,提出了在遇到開關(guān)拒動時的一些處理原則和經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:開關(guān) 拒動 事故
中圖分類號:TM591 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)03(a)-0142-01
在調(diào)度的日常工作中,變電設備、線路的日常停復役,事故處理中的負荷轉(zhuǎn)移,配網(wǎng)工作中的負荷切割等等工作,都會涉及到變電站內(nèi)開關(guān)的分合閘操作,而一旦發(fā)生開關(guān)拒動的情況,很容易造成對于停電范圍的擴大,以及在事故情況下造成對停電用戶的延遲送電,導致供電負荷的損失。
1 開關(guān)拒動的原因分析
1.1 開關(guān)拒分的原因
開關(guān)無法正常分閘停電,此現(xiàn)象稱為開關(guān)的拒分現(xiàn)象。發(fā)生開關(guān)拒分的原因有:1分閘動作電壓不合格;2繼電保護、跳閘出口繼電器故障;3控制開關(guān)或開關(guān)輔助接點接觸不良,跳閘線圈斷線或燒毀,液壓機構(gòu)壓力低至閉鎖值,二次回路斷線等;4操作機構(gòu)失靈,跳閘鐵芯卡澀、卡死。[1]
當上級后備保護動作變電所母線造成停電時,若查明有分路保護動作,分路開關(guān)未跳閘,應拉開拒動的開關(guān),恢復上級電源開關(guān);若查明各分路開關(guān)均未動作,則應詳細檢查停電范圍內(nèi)設備有無故障,若無法查出具體的明顯故障點,則應拉開所有分路開關(guān),合上電源開關(guān)后逐一試送,當送到某一分路時電源開關(guān)又再一次跳閘,則可判明該開關(guān)為故障開關(guān)。這時再次拉開此開關(guān),對電源開關(guān)和其余分路開關(guān)恢復正常送電。
1.2 開關(guān)拒合的原因
開關(guān)無法正常合閘停電,此現(xiàn)象稱為開關(guān)的拒合現(xiàn)象。發(fā)生開關(guān)拒合的原因有:1合閘鐵芯不動作,控制回路熔絲熔斷,開關(guān)輔助接點接觸不良,防跳繼電器接點位置不正常,壓力異常至合閘閉鎖值;2合閘線圈斷線、接點接觸不良,合閘熔絲熔斷等;3彈簧機構(gòu)儲能系統(tǒng)異常。[1]
一旦發(fā)生開關(guān)拒合的現(xiàn)象,應立即斷開開關(guān)的合閘電源后進行處理。因為開關(guān)合閘時,合閘線圈長期通電,合閘電流比較大,控制回路只能通過合閘接觸器間接接通合閘線圈。因此,當合閘接觸器發(fā)生故障時,不能及時斷開,使合閘線圈通電時間過長,線圈發(fā)熱,從而燒毀線圈。[2]
2 開關(guān)拒動的實際案例
2.1 開關(guān)拒分案例分析
2.1.1 110 kV聯(lián)星變
聯(lián)星變母線失電前運方為#1主變供10 kV I段母線負荷,#3主變供10 kV IV段母線負荷,#1、#3主變分列運行,兩段母線之間通過100母聯(lián)開關(guān)聯(lián)系(聯(lián)星變僅兩臺主變)。
事故現(xiàn)象:2011年9月9日,02:00監(jiān)控告聯(lián)星變104#3主變開關(guān)跳閘,備投未動作,10 kV IV段母線失電。當時天氣情況比較惡劣,雷陣雨天氣,并且OPEN3000信號不全,并未顯示具體保護動作,所以馬上通知操作隊去現(xiàn)場檢查。02:59變電現(xiàn)場匯報聯(lián)星變145雙橋線過流I段保護動作,開關(guān)未動作,#3主變過流保護動作,閉鎖備投,現(xiàn)場一、二次設備檢查正常;根據(jù)現(xiàn)場的檢查結(jié)果分析,調(diào)度員當即做出了下級開關(guān)拒動,導致主變后備保護動作跳閘的準確判斷,具體處理如下。
口令變電1拉開145雙橋線開關(guān);2將100母聯(lián)開關(guān)備自投停用;3合上104#3主變開關(guān);4將145雙橋線開關(guān)由熱備用改為冷備用;5許可變電處缺;6將100母聯(lián)開關(guān)備自投啟用。后線路巡線人員匯報145雙橋線#18-1-1桿處124雙橋南開關(guān)B、C相遭雷擊斷線,要求全線改檢修;隨即口令變電將145雙橋線由冷備用改為檢修后許可線路巡線人員處缺;最后檢查的結(jié)論是145雙橋線保護裝置電源板故障導致的開關(guān)拒動。
在此事故中,當班調(diào)度員處理事故的依據(jù)為蘇州電力系統(tǒng)調(diào)度規(guī)程第293條:主變后備保護動作跳閘時,首先應檢查各分路跳閘保護動作情況,分路開關(guān)拒跳,應即拉開該分路開關(guān),恢復主變送電。[3]
2.1.2 110 kV郭鎮(zhèn)變
2010年8月鎮(zhèn)變133夏浜線開關(guān)速切保護動作跳閘,重合成功,后10 kV III、IV段母線B相接地,接到匯報后調(diào)度員立即口令監(jiān)控中心:郭鎮(zhèn)變拉開133夏浜線開關(guān),后監(jiān)控匯報郭鎮(zhèn)變103#2主變開關(guān)保護動作跳閘。根據(jù)此現(xiàn)象調(diào)度員就懷疑郭鎮(zhèn)變的133夏浜線開關(guān)有可能發(fā)生了開關(guān)拒絕分閘的問題。待運行人員到達現(xiàn)場對相關(guān)設備進行檢查后匯報,郭鎮(zhèn)變的103#2主變開關(guān)系后備保護動作跳閘,而133夏浜線的保護裝置正確發(fā)出了速切保護動作跳閘的指令,但實際開關(guān)并未跳閘,據(jù)此匯報調(diào)度員確定了自己的判斷,郭鎮(zhèn)變的103#2主變開關(guān)的確是由于133夏浜線開關(guān)未正確執(zhí)行分閘指令而產(chǎn)生了越級跳閘事故。
2.2 開關(guān)拒合案例分析
2010年何山變的130母聯(lián)開關(guān)發(fā)生過一起開關(guān)拒合的事故,何山變低壓側(cè)正常接線方式。當時上級電源失電,何山變100、130母聯(lián)開關(guān)備自投正確動作,而何山變130母聯(lián)開關(guān)卻未變?yōu)檫\行狀態(tài),導致何山變10 kV III段母線失電。由于10 kV III段母線上所供線路有大型賣場大潤發(fā),當時又處于購物高峰期,按常規(guī)配網(wǎng)轉(zhuǎn)移負荷時間較長,待運行人員匯報何山變現(xiàn)場設備檢查正常且核對何山變主變負荷情況后,調(diào)度員經(jīng)慎重考慮決定,通過100母聯(lián)開關(guān)、102#2主變開關(guān)、103#2主變開關(guān)對何山變10 kV III段母線進行恢復送電。
具體步驟為:1將100、130母聯(lián)開關(guān)備自投停用;2將130母聯(lián)開關(guān)由熱備用改為冷備用;3拉開1023#2主變開關(guān),合上#2主變110 kV中性點地刀;4經(jīng)區(qū)調(diào)許可拉開1102#2主變開關(guān),停用#2主變差動保護(防止兩個低壓側(cè)主變開關(guān)可能出現(xiàn)的差電流啟動主變差動保護);5合上102#2主變開關(guān),合上103#2主變開關(guān),10 KV III段母線恢復送電
3 結(jié)語
一旦發(fā)生開關(guān)的拒分拒合事故,調(diào)度員一定要嚴格按照事故處理流程及調(diào)度運行規(guī)程,認真聽取現(xiàn)場運行人員的檢查分析報告,仔細查看open3000上的開關(guān)變位信號,仔細分析具體的保護動作情況,做出準確的判斷,切不可盲目求快,一定要靜下心來,當班的幾個調(diào)度員之間要加強聯(lián)系和溝通,相互之間加強監(jiān)護,及時準備事故處理方案,做好相關(guān)人員的通知調(diào)配,做好轉(zhuǎn)移負荷,盡快隔離故障,恢復送電的準備,并且要及時告知95598落實一系列的停電通知。在上文所述的事故中,由于開關(guān)的拒動,均造成了大面積的用戶停電,轉(zhuǎn)移負荷較復雜,時間長、難度高,要合理安排調(diào)方人員在合理的時間到達合理的地點,力求將停電時間減至最短。
參考文獻
[1] 黃睿,張波,張繼承.變電站10kV開關(guān)拒動因素探討[J].四川電力技術(shù),2007(6):18-19.
[2] 糜作維.一起開關(guān)拒動事故的分析[J].電工電氣,2009(10):63-64.