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5 1/2″套管內(nèi)下4 1/2″套技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

2013-04-29 12:15:12劉慧張友朱磊谷晨光
關(guān)鍵詞:損井落物井段

劉慧 張友 朱磊 谷晨光

【摘要】本文針對日益增加的復(fù)雜井況進行分析,對各種類型的套損井,通過創(chuàng)新應(yīng)用 5 1/2″套管內(nèi)下4 1/2″套工藝技術(shù),有針對性的進行治理,加快了復(fù)雜井況井的治理速度,提高了復(fù)雜井況修復(fù)成功率,達到了完善注采井網(wǎng)、恢復(fù)長停井地質(zhì)儲量、降本增效的目的。

【關(guān)鍵詞】井況 套損 下4 1/2″套 修復(fù) 治理

隨著油田開發(fā)相繼進入中后期,多數(shù)開發(fā)井井身受地層高溫、高壓、高鹽等地質(zhì)因素的影響,在各種頻繁增產(chǎn)措施的綜合作用下,套管損壞事故頻繁出現(xiàn),具體表現(xiàn)為套管錯斷、套管漏失、套管變形或套損伴隨著井下落物等形式,逐漸呈現(xiàn)出井況日益復(fù)雜的局面,嚴(yán)重制約著油氣水井的正常生產(chǎn)。

1 井況現(xiàn)狀

2012年我廠總井?dāng)?shù)1287口,其中油井總井?dāng)?shù)753口,開井569口,開井率75.56%;水井總井?dāng)?shù)534口,開井390口,開井率73.03%。目前共發(fā)現(xiàn)事故井414口(油井206口、水井208口),占總井?dāng)?shù)的32.17%,因落物原因造成的事故井160口、占事故井的38.65%,套變事故井150口、占事故井的36.23%,套漏事故井42口、占事故井的10.14%,套管錯斷22口、占事故井的5.31%,套損+落物事故井40口、占事故井的9.66%,其中套損井占事故井的61.35%;帶病生產(chǎn)268口,關(guān)井146口。

2012年1-12月份新增事故井44口(油井29口、水井15口),其中落物事故井18口、卡管柱11口、套變7口、套管錯斷4口、套漏2口、套損+落物2口,其中套損井占新增事故井的34.09%;損失地質(zhì)控制儲量 125.2×104噸、水驅(qū)動用儲量20.3×104噸、可采儲量13.05×104噸。

2 5 1/2″套管內(nèi)下4 1/2″套技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

為了恢復(fù)地質(zhì)儲量,完善注采井網(wǎng),提高開發(fā)水平,對于套損井,常規(guī)思路是在5 1/2″套管內(nèi)下4″套管,由于4″套內(nèi)徑只有φ86mm,不但大大的制約了油水井的生產(chǎn)或注水流量,并因為較小的內(nèi)通道,造成了一系列后續(xù)作業(yè)和生產(chǎn)的困難。針對這一缺點,我們在5 1/2″套管內(nèi)創(chuàng)新下4 1/2″套技術(shù)在復(fù)雜井況治理方面取得了一

定成效。

2.1 工藝原理

4 1/2″套管補貼加固工藝是在套損點上下井段下入一定長度的4 1/2″套管,對套損修復(fù)井段實現(xiàn)局部加固,再擠堵封固,在一定時期內(nèi)防止該處套管再次發(fā)生損壞,維持油水井正常注采生產(chǎn),其主要優(yōu)點內(nèi)徑為φ97.18~100.54mm,而2 7/8″油管接箍外徑為φ89mm,完全可以下入Φ73mm油管管柱,不但增大了通流面積,可以使用通用的井下工具,后續(xù)的檢修作業(yè)也相應(yīng)容易。

2.2 適用條件

一般選井條件為:

(1)地質(zhì)論證潛力較大,有修復(fù)價值;

(2)上部套管完好,套損點在生產(chǎn)層以上,套損點少且套損井段較短;

(3)已射開井段下部套管完好,井內(nèi)沒有復(fù)雜落物或已撈出;

(4)套損井段打通道修復(fù)后,能滿足下4 1/2″套管通徑要求。3 現(xiàn)場應(yīng)用

胡10-22井是胡10塊的一口采油井,2012年12月檢泵作業(yè)時原井管柱卡,活動解卡40T開,用油井產(chǎn)出水30m3反洗井,歷時2h,未返水。井溫找水顯示1257m處套管有異常,下Φ100mm鉛印在1257.81m處遇阻,起出鉛印,檢查發(fā)現(xiàn)鉛印有一10mm的缺口,分析套管破損。為了處理事故井段,滿足開發(fā)需要,經(jīng)過詳細(xì)論證,放棄了傳統(tǒng)下4″套管工藝,創(chuàng)新應(yīng)用了局部下4 1/2″套管補貼加固工藝技術(shù),設(shè)計下4 1/2″套加固井段1150-1350m。

采取措施:

(1)驗套:下Φ73mm公堵+Y221-114封隔器+泄油器+Φ73mm加大管,封隔器深度:1096.77m,驗套合格;

(2)修套、打通道:下φ116mm銑錐對變形套管進行擴銑修復(fù),打開通道,擴銑深度:1353.92m;

(3)通井:下Ф114mm通井規(guī)通井至1354.56m,檢查套管修復(fù)情況;

(4)打懸空塞:下打塞管柱打懸空

塞,塞面1350.15m,一是保護下部S3下4-7 2107.8-2497.9m 生產(chǎn)層位,二是給4 1/2″套管作底部支撐;

(5)下4 1/2″套管:補貼井段1134.69-

1350.15m;

套管組合(自下而上)為Ф114.3mm無接箍套管*215.46m+正反接頭+緩沖器 +Ф73m m加大油管,末根套管深度1350.15m。

(6)固井、測固井質(zhì)量,投產(chǎn)。

措施效果:該井于2013年2月2日投產(chǎn),日產(chǎn)油1.7t,截止目前為止,共產(chǎn)油20.7t,效果明顯。

4 認(rèn)識

(1)4 1/2″套管補貼加固工藝技術(shù)日趨成熟,可操作性強,對不同套損井能滿足開發(fā)需要。

(2)井況治理要做到防治結(jié)合,預(yù)防是關(guān)鍵,在油水井管理中必須優(yōu)化措施結(jié)構(gòu),選擇合理生產(chǎn)壓差,遏制井況惡化勢頭。

(3)油水井套管損壞問題是一個涉及地質(zhì)力學(xué)、流體力學(xué)、材料力學(xué)等多學(xué)科和領(lǐng)域的復(fù)雜問題,套管損壞的主要形式有變形、外漏、錯斷、縮徑等,因此應(yīng)專門對套管損壞變現(xiàn)的各種形式予以深入分析,制訂長期、有效的防治措施,控制套損井的速度。

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