2管道供氣改進(jìn)"/>
摘要:天氣寒冷狀態(tài)下,CO2管道供氣出現(xiàn)壓力不穩(wěn)、減壓閥組前管路壓力升高等異常情況。文章對產(chǎn)生CO2管道供氣出現(xiàn)壓力不穩(wěn)的原因進(jìn)行了分析,并找到了相應(yīng)的解決方法,達(dá)到良好的效果。
關(guān)鍵詞:CO2管道供氣;減壓閥組;壓力不穩(wěn);加熱裝置
中圖分類號:TH777 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)11-0044-02
我司的CO2供氣系統(tǒng)出現(xiàn)了一些普遍的問題,因廣州溫度普遍偏高,CO2氣站最初規(guī)劃時未考慮到廣州冬天個別寒冷天氣的情況,導(dǎo)致在一些溫度較低的時候,CO2管道供氣出現(xiàn)供氣壓力不穩(wěn)的情況,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。
1 管道供氣的基本情況
CO2貯罐正常壓力為2.0MPa左右,液體經(jīng)空氣氣化器等氣化后,再經(jīng)調(diào)壓閥調(diào)至使用壓力0.5~0.7MPa后輸送到用氣點(diǎn)使用,使用壓力可根據(jù)具體要求設(shè)定,氣化器根據(jù)最大用量確定,本方案按300m3/h選用,200m3/h氣化器一臺,壓力2.5MPa。氣化器采用兩組調(diào)壓閥門(一臺備用)來進(jìn)行調(diào)壓。
2 事故的情況描述
廣州出現(xiàn)低溫天氣情況下(5℃),CO2管道供氣出現(xiàn)供氣壓力不穩(wěn)的情況,同時減壓閥前管路壓力上升,無法滿足施工要求,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。
3 事故的原因分析
現(xiàn)在關(guān)于CO2管道供氣這一區(qū)域的相關(guān)文章很少,相關(guān)資料較少,我從普萊克斯氣體廠和廣州氣體廠獲得了一些資料,根據(jù)這些資料推斷出產(chǎn)生這種情況的原因,并找到解決的辦法 。
(1)因為廣州天氣濕度較大,在冬天氣溫降低時,CO2管道的氣化器的散熱片上更容易積冰,而根據(jù)傳熱學(xué)的相關(guān)知識,積了冰的氣化器的傳熱效果更差,更加加劇了CO2從外界吸熱的不足,導(dǎo)致液態(tài)的CO2無法很快地氣化,從而導(dǎo)致供氣壓力不穩(wěn)。
(2)經(jīng)過氣化器后的液態(tài)CO2壓力降低,并且在管路里會形成局部低溫,二氧化碳狀態(tài)接近在三相點(diǎn)附近,局部低溫區(qū)域二氧化碳會開始固化結(jié)冰,造成減壓閥的堵塞。
(3)減壓閥后的管路壓力進(jìn)一步降低,如果仍然無法從外部吸取熱量,會形成更多的干冰,而到了供氣區(qū)域時,不斷有干冰吸收外部熱量而氣化,引起壓力的變化。
4 事故的處理方法
從以上分析可以得知,在低溫環(huán)境溫度狀態(tài)下,氣化器無法提供足夠的CO2氣化所需的熱量,對生產(chǎn)造成了很大的影響。我查了相關(guān)資料,大體計算出了環(huán)境溫度為5℃時,文沖船廠正常生產(chǎn)需要的CO2氣化所需的額外能量(除了從氣化器獲得的能量外)。
根據(jù)文沖船廠CO2管道供氣情況進(jìn)行計算,主要參數(shù)如下:
管輸氣態(tài)CO2:R=1500m3/天
每天工作時間T=8小時
每個小時供氣態(tài)CO2量:=188m3/小時
故選用氣化器200m3/h、壓力為2.5MPa的氣化器即可。
我從普萊克斯氣體廠的技術(shù)文件里查找到了CO2三相圖,據(jù)此分析了氣化不良的原因:儲罐里CO2壓力在20kg左右,溫度在-30℃左右。在環(huán)境溫度很低的情況下,液態(tài)CO2經(jīng)過氣化器后氣化不完全,而液態(tài)CO2出了氣化器后,壓力開始降低到10kg,溫度也因為大部分CO2的氣化吸熱開始降低,也可能會氣化吸熱造成局部低溫,這時候未氣化的CO2狀態(tài)接近在三相點(diǎn)附近,局部低溫區(qū)域CO2會開始固化結(jié)冰,造成減壓閥的堵塞。
廣州最低溫度不超過5℃,下面詳細(xì)分析了在該環(huán)境溫度、氣化器結(jié)冰狀態(tài)下CO2完全氣化所需的熱量(除去氣化器獲得的能量)。
4.1 首先計算出CO2氣化所需的熱量
查資料所需參數(shù):
CO2在-28.9℃氣化潛熱:r=301.7kJ/kg
CO2比熱:c=0.85 kJ/(kg℃)
我單位每小時CO2流量q=180m3/h
CO2出氣化器后溫度t2=-10℃,罐CO2溫度t1=-30
每小時氣化所需熱量:
N=[q×ρ×r+q×ρ×(t2-t1)]×0.277×10-3=31.21kW
4.2 分析在常溫下氣化器傳熱能量過程
氣化器基本參數(shù):肋化系數(shù)β=13,肋臂總效率η=0.9,管厚δ=0.003m,材料導(dǎo)熱系數(shù)λ=200w/(m×k),壓縮后CO2對管對流換熱系數(shù)a1=150w/(m2×k),氣體對流換熱系數(shù)a2=150w/(m2×k),氣化器管長表面積s=3.29m2。
加肋時氣化器傳熱系數(shù):
=104.9 w/(m2×k)
相比于CO2液體到固體潛熱,CO2溫度升高所需熱量是比較小的??纱笾滤愠鰵饣鲀?nèi)外溫差:
=25.5℃
因儲罐溫度大多在-28℃左右,如氣化器正常,環(huán)境溫度在0℃左右可滿足氣化要求。
4.3 分析在氣化器結(jié)冰狀態(tài)下環(huán)境溫度為5℃?zhèn)鳠崮芰窟^程
?t=5-(-28)=33℃
結(jié)冰狀態(tài)下主要影響的是管道的傳熱系數(shù),冰傳熱系數(shù)為2.22w/(m2×k),假設(shè)管壁結(jié)冰為2mm,結(jié)冰影響主要是管壁結(jié)冰造成導(dǎo)熱系數(shù)的降低和冰對空氣對流換熱系數(shù)低于鋁對空氣的換熱系數(shù),冰對空氣導(dǎo)熱系數(shù)為a3=13w/(m2×k)。
環(huán)境溫度為5℃,氣化器結(jié)冰時總傳熱量為:
=28251w
可以看出能量缺少3kW左右。
4.4 后端補(bǔ)充電加熱式方式
為了給CO2氣化系統(tǒng)補(bǔ)充熱量以供氣化,氣化器氣體出口端加裝一盤管,放置在水槽中,水槽中水用電加熱器加熱,加熱器采用6kW電爐絲,開關(guān)選用溫控開關(guān),當(dāng)水槽中水溫度低于60℃時自動接通,高于60℃時切斷。
5 效果
加熱裝置加上后,整個CO2系統(tǒng)工作穩(wěn)定,即使在極寒的天氣下,CO2管路壓力都能保持穩(wěn)定,充分保證了生產(chǎn),達(dá)到了很好的效果。
6 結(jié)語
以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)大,應(yīng)該積極想好對策對現(xiàn)有供氣系統(tǒng)的改造,增加CO2供氣規(guī)模,才能滿足生產(chǎn)的需要,擴(kuò)大常溫氣態(tài)CO2的供氣流量(m3/h)。同時進(jìn)一步掌握有關(guān)設(shè)備性能、特性,提高利用率。
參考文獻(xiàn)
[1]安娜-瑪麗婭.傳熱學(xué)[M].大連:大連理工出版社,2008.
[2]王保國.氣體動力學(xué)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.
作者簡介:周明超(1979—),男,河南溫縣人,廣州文沖船廠有限責(zé)任公司質(zhì)檢員,工程師,研究方向:熱能與動力工程。
(責(zé)任編輯:秦遜玉)