黃永懷 王青華
摘要:文章針對(duì)某電站增壓風(fēng)機(jī)兩次振動(dòng)幅值過(guò)大原因進(jìn)行了診斷測(cè)試和分析,結(jié)果表明,該增壓風(fēng)機(jī)振動(dòng)雖然幅值增大,但兩次增大的原因并不相同。文章針對(duì)不同原因提出了不同的處理措施,并最終將其振動(dòng)故障消除。
關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī);垂直振動(dòng);風(fēng)機(jī)葉片
中圖分類號(hào):TF307 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)11-0132-02
1 概述
某電站增壓風(fēng)機(jī)為動(dòng)葉可調(diào)單級(jí)軸流風(fēng)機(jī),額定工作轉(zhuǎn)速980r/min,圖1為軸系示意圖。該風(fēng)機(jī)經(jīng)過(guò)大修后啟動(dòng),啟動(dòng)期間對(duì)其振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo),增壓風(fēng)機(jī)的外殼水平和垂直振動(dòng)最大值分別達(dá)到15mm/s和10mm/s,威脅增壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行安全。
2 增壓風(fēng)機(jī)振動(dòng)測(cè)試與分析
該電站增壓風(fēng)機(jī)先后經(jīng)兩階段測(cè)試和處理,才將其振動(dòng)故障完全排除。
2.1 第一階段:測(cè)試分析和處理
該增壓風(fēng)機(jī)經(jīng)過(guò)大修后正常啟動(dòng),啟動(dòng)期間,對(duì)該風(fēng)機(jī)外殼的垂直和水平方向的振動(dòng)進(jìn)行了測(cè)試。其中振動(dòng)信號(hào)拾取一次元件為Bently9200振動(dòng)速度傳感器,振動(dòng)信號(hào)采集儀為Bently208P。
現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)數(shù)據(jù)采集平臺(tái)一切就緒后,啟動(dòng)增壓風(fēng)機(jī)。在電機(jī)帶動(dòng)下,風(fēng)機(jī)速度迅速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速980rpm。在風(fēng)機(jī)升速期間,被測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幅值也逐漸增加,期間未見(jiàn)過(guò)臨界現(xiàn)象。額定轉(zhuǎn)速后,增壓風(fēng)機(jī)被測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幅值逐漸穩(wěn)定,不再增大,被測(cè)點(diǎn)具體振動(dòng)幅值見(jiàn)表1,期間被測(cè)點(diǎn)振動(dòng)趨勢(shì)見(jiàn)圖2。
參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T11348.2-2007和GB/T6075.2-2002,該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)速度超出標(biāo)準(zhǔn)的推薦值,并且也遠(yuǎn)大于設(shè)備廠家推薦的4.5mm/s容許值,需對(duì)振動(dòng)原因進(jìn)行分析,以便采取相應(yīng)的處理措施,否則,該風(fēng)機(jī)無(wú)法投入正常生產(chǎn)
運(yùn)行。
為分析風(fēng)機(jī)振動(dòng)幅值超標(biāo)的原因,對(duì)以上兩個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)進(jìn)行頻譜分析,頻譜分析顯示16Hz工頻振動(dòng)、160Hz附近以及300Hz附近的高頻振動(dòng)為主(見(jiàn)圖3)。根據(jù)該風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu),確認(rèn)該風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)良好,無(wú)支撐剛度不足等因素。
從圖3的頻譜分析來(lái)看,目前該風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在一定的質(zhì)量不平衡,它是導(dǎo)致其振動(dòng)分量16Hz工頻振動(dòng)偏大的原因。但造成該風(fēng)機(jī)振動(dòng)偏大的主要原因還是來(lái)自160Hz和300Hz附近的高頻振動(dòng)分量,從該風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)來(lái)看,能夠產(chǎn)生這樣高頻振動(dòng)故障來(lái)源主要有:風(fēng)機(jī)葉片的氣流擾動(dòng)、部件的松動(dòng)、軸承缺陷以及固有頻率比較高的部件共振等。
結(jié)合該風(fēng)機(jī)剛結(jié)束的大修處理情況和歷史投運(yùn)情況以及風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)和葉片數(shù)量,基本可以排除葉片氣流擾動(dòng)和部件松動(dòng)缺陷;另外,從該風(fēng)機(jī)啟動(dòng)升速過(guò)程測(cè)點(diǎn)振動(dòng)來(lái)看,固有頻率比較高的部件工作缺陷也可以排除。由于該增壓風(fēng)機(jī)投運(yùn)5年多,其滾動(dòng)軸承一直沒(méi)有更換,因此,判斷其滾動(dòng)軸承很有可能出現(xiàn)疲勞損壞。據(jù)此,停增壓風(fēng)機(jī)解體檢查。
該風(fēng)機(jī)解體后,檢查發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)滾動(dòng)軸承內(nèi)滾道和滾動(dòng)體均已出現(xiàn)大量深淺不一的點(diǎn)蝕現(xiàn)象,這些點(diǎn)蝕應(yīng)該是造成該風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程振動(dòng)偏大的主要原因。稍后,對(duì)其滾動(dòng)軸承進(jìn)行更換,同型號(hào)的新的滾動(dòng)軸承更換安裝完畢,再次啟動(dòng)該風(fēng)機(jī),同時(shí)對(duì)該風(fēng)機(jī)相同部位的振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),其水平和垂直方向振動(dòng)顯著減小,且均在5mm/s以內(nèi),說(shuō)明造成該風(fēng)機(jī)大修后首次啟動(dòng)期間振動(dòng)過(guò)大的主要原因是該風(fēng)機(jī)軸承點(diǎn)蝕情況嚴(yán)重。由于生產(chǎn)任務(wù)緊,再加上該風(fēng)機(jī)振動(dòng)幅值明顯減小,轉(zhuǎn)子雖存在一定量的質(zhì)量不平衡,并未在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行動(dòng)平衡處理,第一階段的診斷和處理工作到此結(jié)束。
2.2 第二階段:測(cè)試分析和處理
從第一階段處理的結(jié)果來(lái)看,該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)并未處理到非常理想的狀態(tài)就再次投入運(yùn)行。在隨后的運(yùn)行期間,該增壓風(fēng)機(jī)隨運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),其振動(dòng)幅值又開(kāi)始逐漸爬升。歷經(jīng)運(yùn)行50天左右,對(duì)第一階段測(cè)試的相同部位再次進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明,該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)最大幅值基本保持在10mm/s左右。對(duì)其水平和垂直振動(dòng)進(jìn)行頻譜分析,頻譜分析顯示,該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)以工頻振動(dòng)為主(見(jiàn)圖4),主要缺陷應(yīng)該是轉(zhuǎn)子受到非常大的不平衡質(zhì)量力影響。
但根據(jù)振動(dòng)爬升的趨勢(shì)分析來(lái)看,其不平衡質(zhì)量力是不穩(wěn)定的,據(jù)此,懷疑增壓風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中逐漸發(fā)生位移,與轉(zhuǎn)子同心度偏差較大,導(dǎo)致軸系產(chǎn)生隨同心度偏差增大而變大的不平衡。隨后,由于該風(fēng)機(jī)軸承箱漏油嚴(yán)重需要急需處理,該風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行漏油處理,同時(shí),對(duì)該風(fēng)機(jī)進(jìn)行了多次動(dòng)平衡,但每次加重后,其振動(dòng)幅值相位變化巨大且重復(fù)的規(guī)律。根據(jù)這一現(xiàn)象,可以推斷此前的分析,即:該風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在不穩(wěn)定的質(zhì)量不平衡力,應(yīng)重點(diǎn)檢查軸系是否有轉(zhuǎn)動(dòng)部件發(fā)生位移。
據(jù)此,檢修人員現(xiàn)場(chǎng)檢查了風(fēng)機(jī)葉片執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸和轉(zhuǎn)子的同心度,發(fā)現(xiàn)液壓缸偏心約0.7mm,遠(yuǎn)大于安裝規(guī)程的要求。隨后,將其同心度調(diào)整至0.2mm以內(nèi),并將風(fēng)機(jī)恢復(fù)至可運(yùn)行狀態(tài)。再次啟動(dòng)該增壓風(fēng)機(jī),并對(duì)其振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,該風(fēng)機(jī)的水平和垂直振動(dòng)均小于規(guī)范的4.5mm/s允許值。至此,該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)分析和處理正式結(jié)束。
3 結(jié)語(yǔ)
該風(fēng)機(jī)振動(dòng)幅值超標(biāo)兩次測(cè)試分析結(jié)果不一樣,采取的處理措施也不相同。
該增壓風(fēng)機(jī)大修后振動(dòng)幅值超標(biāo)的主要原因是因?yàn)槠錆L動(dòng)軸承的內(nèi)滾道和滾動(dòng)體存在大量深淺不一的點(diǎn)蝕現(xiàn)象,軸承經(jīng)更換后,風(fēng)機(jī)振動(dòng)顯著減小至5mm/s左右。
該增壓風(fēng)機(jī)振動(dòng)經(jīng)首次更換軸承處理后,隨其運(yùn)行時(shí)間增加,其振動(dòng)出現(xiàn)爬升現(xiàn)象,其主要原因是受不穩(wěn)定質(zhì)量不平衡力影響,進(jìn)一步分析表明,其振動(dòng)主要原因是動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸相對(duì)轉(zhuǎn)子偏心遠(yuǎn)超過(guò)安裝要求,將其調(diào)整至安裝要求范圍以內(nèi),振動(dòng)故障消失,風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:黃永懷(1976—),男,廣東清遠(yuǎn)人,廣東省粵電集團(tuán)有限公司沙角A電廠鍋爐工程師,工程碩士,研究方向:電廠鍋爐設(shè)備管理。
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