崔紀(jì)興
【摘 要】簡述了機械化焦煤料場的現(xiàn)狀,分析了機械化焦煤料場工藝系統(tǒng)存在的問題,提出了提高焦?fàn)t用煤灰分穩(wěn)定率的具體措施。
【關(guān)鍵詞】焦煤;堆取料機;菱形堆料法;灰分穩(wěn)定率
引 言
寶鋼集團八鋼公司新區(qū)機械化焦煤料場建成投產(chǎn)于2008年10月,該機械化焦煤料場共有4個料條,配套設(shè)備有1個汽車螺旋、1個火車螺旋和3臺堆取料機。料場設(shè)計儲煤能力30萬噸,承擔(dān)著為新區(qū)4座焦?fàn)t的儲煤和供煤任務(wù)。
1 工藝系統(tǒng)運行狀況
1.1進場煤及生產(chǎn)用煤指標(biāo)分析
目前進廠焦煤共有22個不同礦點的煤種,不同礦點的煤種指標(biāo)差異很大,就是同一礦點的煤種,煤質(zhì)指標(biāo)也有差異。為便于存儲和焦煤料場場地的有效利用,我們將同一方向,煤質(zhì)指標(biāo)接近的不同煤種混放在一起,現(xiàn)在混放的煤種有山西混合煤、寧夏混合煤、青海混合煤和氣煤混合這5個煤種。
下面兩張表格列舉了幾個主要煤種的灰分波動情況:
從上表可以看出,進場煤灰分波動比較大,最大偏差為8.07%,最小為1.33%。同種煤焦化用煤灰分波動最大為8.61%,最小為2.01%。由于進場煤指標(biāo)的波動不穩(wěn)定,造成焦化用煤指標(biāo)波動,從而影響到焦炭的質(zhì)量,這是困擾焦化用煤多年的問題。
1.2實際生產(chǎn)運行狀況
機械化焦煤料場共有4個料條,存放著焦化分廠新區(qū)用煤的所有煤種,料場平均儲煤量在20萬噸左右。該機械化焦煤料場在實際運行過程中存在以下幾方面的問題:
1) 堆煤和取料發(fā)生沖突,堆取料機倒換不過來。對于只在1#和4#料條存放的煤種,當(dāng)有取料計劃時,這時也有該煤種進廠需要堆放,就會存在堆取料機堆料和取料發(fā)生沖突的問題。
2) 存儲場地受限,無法做到“先進先吃”的用煤原則。要做到進場煤能夠完全按照“先進先吃”,必須保證每種煤都有兩個煤堆,一個煤堆只堆不取,另一個煤堆只取不堆,也就是說,“兩個煤堆,一堆一取”。但是由于料條場地受限,無法保證每種煤都有2個煤堆。如果完全按照“兩個煤堆,一堆一取,先進先吃”的原則堆煤,整個焦煤料場的儲煤量超不過設(shè)計能力的50%。
3) 進廠煤計劃不均衡,影響進廠煤料的及時卸運。由于受到鐵路和外部資源等條件的制約,進廠煤料無法按計劃均勻進廠,這就造成了在原料煤集中大量進廠的時候,進廠煤來不及卸運。這種矛盾在八鋼公司近兩年的產(chǎn)能發(fā)展壯大中尤為突出。
2 提高焦?fàn)t用煤灰分穩(wěn)定率的措施
2.1 煤種整合,提高煤場的儲煤能力
為了解決煤種多、儲煤場地小和存儲量之間的矛盾,我們根據(jù)煤種的產(chǎn)地和煤質(zhì)指標(biāo),先后兩次對煤種進行了大膽的整合,最終形成現(xiàn)在的4個混合煤種和7個主要單一煤種,4個混合煤種分別是:氣煤混合、寧夏焦煤、山西混合和青?;旌?。煤種整合后,大大提高了料條場地的利用率,增加了儲煤能力,料條最高儲煤量可達25萬噸,達到了總儲量的83.3%。
2.2 制定合理的煤場布庫方案,減少堆取料發(fā)生沖突的矛盾
為了減少同一種煤因為堆料和取料發(fā)生沖突,將小配比的煤種堆放在料場兩側(cè)的1#和4#料條,將大配比的煤種堆放在料場中間的2#和3#料條,這樣就可以保證大配比的煤種有兩個堆取料機可以利用,實現(xiàn)一堆一取,解決了因同一堆煤出現(xiàn)堆料和取料發(fā)生沖突的矛盾。由于小配比的煤種進廠量和取料量都相對較小,所以使用一臺堆取料機就可以基本滿足要求。
2.3 堆料和取料實行“平鋪直取”,穩(wěn)定焦化用煤指標(biāo)
由于進廠煤的指標(biāo)波動較大,即使是同一種煤,進廠指標(biāo)也有較大波動。為了減少因為煤質(zhì)波動而影響到焦炭質(zhì)量,必須對進場煤進行初步的混勻。在堆料時對于進廠煤采用行走“菱形堆料法”堆料,將煤料進行逐層平鋪。在取料時采用“扇形取料法”取料,從大堆煤的截面取料。也就是說,堆煤時平鋪,取煤時直取,即“平鋪直取”。
下圖是幾個主要煤種2013年2月的進廠煤和2013年3月的大堆煤的灰分穩(wěn)定率圖表(進場煤在次月或之后的一到二個月使用,故對比時間不采用同期指標(biāo))。
從上圖可以看出,采用上述的堆料方法對進廠煤進行初步的混勻后,使煤料的灰分穩(wěn)定率得到了一定程度的提高(由于2月份進廠的山西煤全部是山西平遙單一煤種,料條上的大堆煤是前期進廠的幾種山西方向煤種的混合煤,所以大堆煤的灰分穩(wěn)定率偏低)。
2.4 嚴(yán)格工藝操作,保證用煤灰分指標(biāo)穩(wěn)定
為了保證并提高焦化用煤灰分的穩(wěn)定率,對料場的工藝操作進行了規(guī)范,主要有以下幾點:
1) 堆料和取料作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行“平鋪直取,先進先吃”。
2) 料條上的煤堆取料后要求及時收底,不得留有底煤。
3) 在收底過程中認(rèn)真監(jiān)督檢查,不得收得過低。
4) 定期對料條上的大堆煤進行取樣檢測。
5) 在進廠煤卸運過程中嚴(yán)格把關(guān),杜絕“混煤混料”事故。
3 結(jié)論
合理的原料煤采購計劃和用煤計劃、符合實際的煤場儲煤量、科學(xué)的料場布庫方案、嚴(yán)格規(guī)范的工藝操作,這些對于提高焦化用煤灰分的穩(wěn)定率有著密切的聯(lián)系。要穩(wěn)定焦化用煤的灰分,我們要從以上幾個方面做工作。