劉軼良,戴秀東,趙文珍,李治國(guó)
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司,山西 太原 030003)
管線鋼夾雜物金相一次檢驗(yàn)合格率指的是由于夾雜物原因?qū)е碌氖状纬闄z試樣金相檢驗(yàn)夾雜物合格數(shù)與檢驗(yàn)總數(shù)的比值,比值越高,復(fù)檢率就越小。2012 年初,高牌號(hào)管線鋼夾雜物一次檢驗(yàn)金相合格率出現(xiàn)一定的波動(dòng),提高了軋后復(fù)檢率,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)造成物流不暢。需要對(duì)管線鋼進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問題并予以快速解決。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱太鋼)的高牌號(hào)管線鋼生產(chǎn)工藝路線為:鐵水脫硫→BOF轉(zhuǎn)爐吹煉→LF精煉→RH真空處理→板坯連鑄。
造渣工序主要在LF爐精煉階段。采用CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2渣系。使用鋁進(jìn)行終脫氧,鋼包使用高氧化鎂耐材。
夾雜物的類型按GB/T 10 561—89中ASTM評(píng)級(jí)圖評(píng)級(jí),分為A、B、C、D四類型,太鋼主要是B類夾雜物,見圖1。
對(duì)管線鋼工藝流程進(jìn)行了梳理,列出每個(gè)分工序的可能影響因素,并對(duì)各個(gè)因素進(jìn)行FMEA分析,對(duì)“潛在的失敗模式、潛在失敗影響、嚴(yán)重度、潛在要因、發(fā)生率、當(dāng)前控制方法、探測(cè)難度”進(jìn)行分析評(píng)估,并算出風(fēng)險(xiǎn)度(RPN)分值[1]。
從RPN分值中,找到分值最高的底吹、連鑄增N 量、弱攪拌效果、大包開澆時(shí)中包余量、渣料加入量等工藝因素?cái)M進(jìn)行優(yōu)化??紤]到渣料加入量影響較復(fù)雜,先對(duì)其余項(xiàng)目進(jìn)行了初步改善。
圖1 管線鋼夾雜物類型柏拉圖
1)底吹優(yōu)化。對(duì)底吹進(jìn)行了一系列改進(jìn):規(guī)范四班底吹工燒底吹操作;保證鋼包上線前底吹管道暢通;保證精煉結(jié)束后緩慢關(guān)閉閥門,避免鋼水以正壓進(jìn)入狹縫,增加清理難度;鋼包在澆鋼完畢后及時(shí)翻包并清理底吹芯;加強(qiáng)鋼包的烘烤管理及縮短周轉(zhuǎn)時(shí)間,減少鋼包溫降;保證出鋼溫度;出鋼后避免放置時(shí)間長(zhǎng)以免包底結(jié)冷鋼。
2)減少連鑄增N量。改進(jìn)前,管線鋼長(zhǎng)水口吹氬管氬氣流量憑操作工感覺,不準(zhǔn)確,改進(jìn)時(shí)加裝了長(zhǎng)水口氬封氣體流量計(jì)。增加長(zhǎng)水口碗部石棉碗厚度以加強(qiáng)密封。改進(jìn)后,連鑄增N量由8×10-6減少到4.5×10-6。
3)弱攪拌效果。弱攪拌是影響鋼水純凈度的重要工藝因素,于是對(duì)弱攪拌效果進(jìn)行了跟班確認(rèn),對(duì)每個(gè)操作工進(jìn)行了規(guī)范操作培訓(xùn),以實(shí)際攪拌效果達(dá)到渣面輕微晃動(dòng)為準(zhǔn),并全程監(jiān)控。
4)保證大包開澆時(shí)中包余量。大包開澆時(shí)中包余量過少,會(huì)導(dǎo)致中間包渣卷入鋼水或是二次氧化較嚴(yán)重[2]。通過嚴(yán)格管理,大包開澆時(shí)中包余量均達(dá)到了滿包的80%。通過以上初步改善措施,一次檢驗(yàn)合格率有了一定提高,達(dá)到97.8%,但是還需繼續(xù)提高。
3.3.1 過程渣堿度對(duì)夾雜物的影響
相關(guān)研究[3]及太鋼跟蹤結(jié)果表明,隨著鋼液潔凈度的提高,熱軋板中大型m CaO·n Al2O3類長(zhǎng)條夾雜物的出現(xiàn)幾率會(huì)降低。
工藝過程注重前期鋼水純凈度的提高,可以大大減輕RH處理夾雜物的、以及后續(xù)Ca處理的負(fù)擔(dān)。
LF和RH真空處理階段夾雜物的轉(zhuǎn)變可以用(1)和(2)式來解釋,而鋼中鈣和鎂則來自鋼液和爐渣以及爐襯的反應(yīng)。
將爐渣控制在高堿度和低氧化性,一方面保證了深脫硫的需要,另外也促進(jìn)了精煉過程爐渣和鋼液的反應(yīng),通過爐渣成分調(diào)控鋼液中w(Ca)和w(Mg)的變化,達(dá)到夾雜物盡快轉(zhuǎn)變的目的。
1)在轉(zhuǎn)爐出鋼和LF階段,利用渣、鋼反應(yīng)促進(jìn)Al2O3盡快向低熔點(diǎn)類型轉(zhuǎn)變,即在鈣處理前將鋼中Al2O3轉(zhuǎn)變成較低熔點(diǎn)類型夾雜物。
2)利用LF底吹氬攪拌和RH的真空循環(huán)攪拌,促進(jìn)較低熔點(diǎn)夾雜物聚合長(zhǎng)大及上浮去除,提高鋼液潔凈度。
3)在鋼液具備超低硫和超低氧的前提下,采用合適的鈣處理強(qiáng)度,將鋼中夾雜物轉(zhuǎn)變?yōu)槌叽缂?xì)小的CaO-CaS-Al2O3類夾雜物,并適當(dāng)延長(zhǎng)軟吹時(shí)間以去除鈣處理過程鋼中可能生成的大尺寸夾雜物。
3.3.2 石灰加入量與金相不合比例的雙樣本發(fā)生概率P 值檢驗(yàn)
利用六西格瑪工具對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分組,評(píng)估石灰與夾雜物金相一次檢驗(yàn)合格率的影響程度。
對(duì)2011年下半年的石灰加入量在2 350 kg以上爐次與不足2 350 kg的爐次的金相不合比例進(jìn)行了雙樣本P 值檢驗(yàn),結(jié)果見表1。
P 值為0.047<0.05,說明石灰加入量對(duì)一次檢驗(yàn)金相合格率有較大影響。
3.3.3 改進(jìn)分析
根據(jù)所加石灰量的不同,綜合考慮石灰、螢石及化渣情況,分組試驗(yàn),結(jié)果見表2。
表1 雙比率檢驗(yàn)和置信區(qū)間
表2 堿度與金相一次檢驗(yàn)合格率
由于R>13時(shí),渣況不佳,試驗(yàn)5爐之后沒有繼續(xù)進(jìn)行,而合格率也只有90%。
對(duì)堿度5~9和堿度9~13兩種工藝的合格率進(jìn)行雙比率假設(shè)檢驗(yàn),結(jié)果見表3。
表3 雙比率檢驗(yàn)和置信區(qū)間
P<0.05表明,兩種工藝的金相一次檢驗(yàn)合格率明顯不同,也就是說堿度R 為9~13時(shí),可以使合格率達(dá)到較佳水平。
改進(jìn)后,堿度R 控制在9~13,在LF爐出站、RH出站取桶樣進(jìn)行全氧分析,均達(dá)到了9×10-6。同時(shí)高牌號(hào)管線鋼夾雜物金相一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到了99%。
1)底吹、連鑄增N量、弱攪拌效果、大包開澆中包余量對(duì)高牌號(hào)管線鋼夾雜物金相一次檢驗(yàn)合格率有較大影響。
2)渣堿度在9~13時(shí),可以使一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到較佳水平。
[1]馬林,何楨.六西格瑪管理[M].第2版.北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2007.
[2]陳家祥.鋼鐵冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.
[3]李強(qiáng),黃福祥,王建,王萬(wàn)軍.X80管線鋼LF-RH二次精煉過程夾雜物行為及控制[J].特殊鋼,2011(8):26-30.