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80 t頂吹轉(zhuǎn)爐雙渣冶煉工藝實踐

2013-07-10 04:47:46午億土姜卓豪孟義春
山西冶金 2013年4期
關(guān)鍵詞:磷率渣中堿度

午億土,姜卓豪,孟義春

(1.太原理工大學 材料科學與工程學院,山西 太原, 030024;2.首鋼長治鋼鐵有限公司煉鋼廠技術(shù)科,山西 長治, 046031)

轉(zhuǎn)爐在傳統(tǒng)煉鋼工藝流程中不僅僅具有脫碳、升溫、初步合金化的作用,而且也是最為理想的脫磷反應器。隨著用戶對高品種低磷鋼的要求日趨苛刻,轉(zhuǎn)爐承載的脫磷任務也日趨加重[1]。因此,如何提高鋼水質(zhì)量,生產(chǎn)出高附加值、低成本的優(yōu)質(zhì)鋼材,是每個煉鋼工作者面臨的一個重要課題[2]。本文就首鋼長治鋼鐵有限公司(以下簡稱長鋼)80 t頂吹轉(zhuǎn)爐雙渣法深脫磷技術(shù)進行工藝與實踐探究。

1 鐵水條件

鐵水中硅、碳會降低磷的溶解度,但提高它的活度系數(shù);錳會與磷形成磷化物,降低磷的活度,但硅、錳的存在會抑制磷的氧化。從熱力學角度看,低溫條件也有利于脫磷;從動力學角度看,低溫又會增大渣的黏度,降低渣的流動性,反而阻礙磷的脫除。因此,最有效的脫磷條件是在一個最佳的鐵水成分范圍及溫度范圍內(nèi)進行。在實際脫磷操作過程中,操作人員需綜合考慮,長鋼入爐鐵水條件見表1。

表1 鐵水條件

2 工藝控制

在鐵水條件一定的前提下,要實現(xiàn)深脫磷目標必須優(yōu)化吹煉制度,合理控制過程參數(shù),把握倒爐時機等。吹煉過程進行第一次倒爐放渣和終點倒爐放渣(以下簡稱一倒、終點)。

2.1 一倒控制

關(guān)于轉(zhuǎn)爐脫磷的主要影響因素在文獻[3-6]中已有深入的研究,針對長鋼生產(chǎn)實際中工藝控制要點進行分析研究。

2.1.1 鐵水硅對脫磷的影響

入爐鐵水硅含量對脫磷過程沒有直接影響,但在冶煉過程中鐵水硅的氧化產(chǎn)物對爐渣的性質(zhì)有影響。如鐵水中含硅量過高,影響爐渣堿度不利于脫磷,且硅高增加渣量易引起噴濺。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)入爐鐵水w(Si)大于0.60%,易發(fā)生渣溢,嚴重時出現(xiàn)噴濺。如鐵水中含硅量過低,影響升溫速率和化渣效果。因此,鐵水硅含量控制在0.30%≤w(Si)≤0.70%較為合適。

2.1.2 一倒溫度對脫磷的影響

從熱力學角度分析脫磷是放熱反應,因此低溫有利于脫磷反應的進行。如下頁圖1所示(圖中半鋼溫度系數(shù)為:半鋼溫度),在T<1 400℃時,脫磷效率是隨著溫度的升高而降低,符合低溫去磷理論;當T>1 420℃時,脫磷效率是隨著溫度的升高而升高。從生產(chǎn)實際來看,當T<1 330℃時,渣鋼分離不良,造成倒渣不易。可見,在目前條件下,為了保證脫磷效果,同時滿足成渣溫度需求,一倒溫度需控制在(1 370±20)℃,符合長鋼吹煉前期去磷要求。

2.1.3 堿度對脫磷的影響

吹煉前期堿度平均為2.39。如下頁圖2所示,一倒爐渣堿度R 為2.1時,爐渣w(P2O5)為2.75%,R為2.80時,爐渣w(P2O5)達最大3.3%。因此爐渣堿度控制在2.0<R<3.0之間,脫磷效率較高。隨著堿度的升高勢必要增加石灰用量,在供氧時間、渣中w(TFe)一定的前提下,石灰溶解受到影響。R 大于2.5時,前期渣鋼分離不良,倒渣量較少。綜合考慮一倒爐渣R 控制在2.0~2.2較為合適。

圖1 渣中w(P2O5)和溫度的關(guān)系圖

圖2 渣中w(P2O5)和堿度的關(guān)系圖

2.1.4 渣中TFe對脫磷的影響

渣中w(TFe)平均12.96%。如圖3所示,渣中w(TFe)%控制在13%~15%時,脫磷效果最佳。渣中TFe含量低,不僅爐渣容易返干,而且有效堿度也難以提高。提高開吹槍位可以提高w(TFe),但減弱了吹煉前期熔池的攪拌,同樣不能有效提高吹煉前期脫磷,所以開吹槍位較單渣冶煉提高100~200 mm即滿足要求。

圖3 渣中w(P2O)和w(TFe)的關(guān)系圖

2.1.5 倒吹煉前期渣時間的控制

倒渣時間過早,容易將剛造好的爐渣倒掉,而沒有發(fā)揮其脫磷功效;倒渣時間過晚,則進入脫碳期,爐渣嚴重泡沫化,不易倒出前期渣。綜合分析各種影響因紊,根據(jù)鋼中[P]的氧化機理和雙渣操作原理,其合理的倒渣時間應控制在全程吹煉時間的35%~40%,故長鋼雙渣冶煉的倒渣時間應控制在4~4.5 min滿足要求。

2.2 終點控制

2.2.1 溫度控制

不同鋼種對合金需求的種類及數(shù)量差異較大,由此引起的合金化過程溫度波動也不同。在滿足鋼種出鋼溫度要求的同時,應盡可能降低出鋼溫度,當出鋼溫度控制在1 660~1 680℃時,鋼水中磷基本穩(wěn)定在0.015%左右。

2.2.2 堿度控制

當爐渣堿度大于3.0,脫磷指數(shù)隨FeO含量的增加而增大,隨堿度的增加變化不大。實際操作中經(jīng)常出現(xiàn)石灰加入很多,終點[P]仍然較高的現(xiàn)象,其原因就是爐渣沒有化透或溫度太高。因此爐渣堿度控制在2.8~3.2之間,爐渣化透并含有適量的FeO較為合理。

2.2.3 出鋼回磷控制

要防止鋼水回磷,首先要擋好渣,減少出鋼過程的下渣量最為關(guān)鍵。其次是嚴格出鋼合金化操作的標準化和規(guī)范化,杜絕出鋼后期補加合金(如硅鐵、碳化硅、碳粉等)。再次,萬一爐渣過稀或下渣量大應及時向鋼包內(nèi)加石灰粉稠化爐渣,以減弱回磷反應的能力。

3 脫磷效率

雙渣冶煉的脫磷率平均為84.37%,最高89.78%,最低72.21%。吹煉前期脫磷率為45.14%,最高57.2%。

表2 一倒脫磷率和終點脫磷率 %

當脫磷效率一定時,鐵水w(P)越低,成品鋼中w(P)也越低。所以為了保證成品鋼磷含量更低,入爐鐵水w(P)應控制在0.10%以下。

4 結(jié)論

1)為提高終點脫磷率,應控制一次倒渣時間為4~4.5 min,鐵水中0.30%≤w(Si)≤0.70%、堿度為2.0~2.3、爐渣w(TFe)為14%~16%、一倒溫度為(1 370±20)℃較為合適。

2)通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐雙渣前期工藝,合理控制終點爐渣的堿度2.8~3.2之間、溫度控制在1 680℃以下、控制好出鋼過程防止回磷,可以獲得較高的脫磷率。

3)采用雙渣冶煉工藝,脫磷效果顯著提高,成品鋼中w(P)最低為0.013%。

[1]朱志紅.低磷鋼生產(chǎn)工藝研究[J].重型機械科技,2005(3):14-19.

[2]原麗君.轉(zhuǎn)爐低磷鋼水的冶煉研究與實踐[J].2003中國鋼鐵年會論文集,2003:237-240.

[3]杜書波,陶傳俊.轉(zhuǎn)爐脫磷效果影響因素分析[J].山東冶金,2003(10):121-123.

[4]劉瀏.超低磷鋼的冶煉工藝[J].特殊鋼,2000,21(6):20-24.

[5]潘秀蘭,王艷紅,梁慧智,馮士超.國內(nèi)外轉(zhuǎn)爐脫磷煉鋼工藝分析[J].世界鋼鐵,2010,1:19-21,41.

[6]孫禮明.轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉工藝及其特點[J].上海金屬,2005,27(2):44-46,51.

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