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重油催化裂化裝置生產(chǎn)清潔汽油的技術(shù)改造

2013-07-19 02:52趙宇鵬
石油煉制與化工 2013年2期
關(guān)鍵詞:油漿干氣烯烴

趙宇鵬,吳 迪

(中國石油撫順石化公司石油二廠,遼寧 撫順113004)

某煉化公司1.5Mt/a重油催化裂化裝置于2000年8月建成投產(chǎn),設(shè)計摻渣率為60%。裝置分為反應(yīng)-再生系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)、干氣和液化氣及汽油脫硫系統(tǒng)、能量回收和CO焚燒爐-余熱鍋爐系統(tǒng)。為滿足生產(chǎn)清潔汽油的要求,裝置曾經(jīng)使用降烯烴催化劑[1],但效果不明顯,于是2004年9月采用催化裂化汽油輔助提升管(ARFCC)工藝進行改造[2],增設(shè)單獨汽油反應(yīng)器(提升管+床層)和汽油分餾塔。由于能耗較高、辛烷值較低等問題,該裝置于2010年10月進行MIP-CGP改造,并擴能至1.7Mt/a。本文主要介紹ARFCC與MIP-CGP兩種不同型式的催化裂化汽油降烯烴工藝的運行情況與技術(shù)指標。

1 反應(yīng)-再生工藝型式

1.1 同高并列型式(FCC)

裝置原設(shè)計反應(yīng)器與再生器同高并列,兩個再生器同軸布置。第一再生器(一再)貧氧燒焦,第二再生器(二再)富氧燒焦;一再燒焦率為70%、二再燒焦率為30%;一再與二再均設(shè)置主風分布管,兩再生器間采用大孔分布板隔開,設(shè)計目的是合理分配兩段再生器燒焦率,降低主風消耗量。設(shè)置下流式外取熱器,提升管從下往上分三層設(shè)置原料、回煉油和油漿噴嘴。反應(yīng)器與再生器之間設(shè)有V型待生催化劑提升結(jié)構(gòu),提升管出口為4組粗旋風快速分離器(粗旋),粗旋出口設(shè)有水平擋板,沉降器穹頂頂部設(shè)有防焦蒸汽,汽提段設(shè)預汽提和多段汽提技術(shù)。

1.2 輔助提升管型式(ARFCC)

2004年9月,采用ARFCC降烯烴工藝對裝置進行改造,原料加工方案和負荷不變,汽油輔助提升管負荷為60t/h。反應(yīng)-再生系統(tǒng)主體型式?jīng)]有變化,只是增設(shè)單獨提升管汽油降烯烴反應(yīng)器和汽油分餾塔,共用一個再生器并增加新分餾系統(tǒng)換熱流程。將原分餾塔粗汽油組分再次送入汽油輔助提升管反應(yīng)器,在較緩和的反應(yīng)工況下,利用相對較長的停留時間,促進大分子烯烴裂化,強化氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)、異構(gòu)化和芳構(gòu)化反應(yīng),使烯烴飽和[3]。雖然汽油產(chǎn)品的烯烴含量較低,但增加了干氣和焦炭產(chǎn)率,而且汽油產(chǎn)品的辛烷值稍有下降,能耗增加。

1.3 MIP-CGP型式

2010年10月對裝置進行MIP-CGP改造,利用其進行可控的和選擇性裂化反應(yīng)、氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)和異構(gòu)化反應(yīng)[4-5],將烯烴盡可能多地轉(zhuǎn)化成異構(gòu)烷烴和芳烴,從而實現(xiàn)汽油降低烯烴含量、提高辛烷值的目標。改造后摻渣率為15%~53%,并擴能至1.7Mt/a。主要改造內(nèi)容如下:①增加 MIP反應(yīng)器,用一層噴嘴替代原來三層進料噴嘴(原料油+回煉油+油漿),并增設(shè)待生催化劑至MIP反應(yīng)器線路;②沉降器內(nèi)粗旋與一級旋風分離器(頂旋)改成軟連接型式,汽提段由原三段汽提改為兩段汽提;③進料噴嘴位置下移、提升管下部預提升段縮短,預提升型式改變;④將一再和二再主風分布管改為主風分布板,取消兩段再生器間大孔煙氣分布板,新增二再煙氣分布器(稀相管型式);⑤一再內(nèi)增設(shè)6組內(nèi)取熱器及1.0MPa蒸汽過熱盤管,過熱后的1.0MPa蒸汽去沉降器作汽提蒸汽和防焦蒸汽;⑥二再再生斜管下料口位置下移,并縮小再生劑集料斗的橫截面積;⑦一再內(nèi)原船型待生催化劑分布器改為U型分布器,原半再生催化劑分布器延長;⑧外取熱器進二再出料口由原來的直管段改為口袋狀溢流口型式,目的是減緩催化劑對二再主風分布板的沖刷;⑨增加一中段回流油與原料和油漿換熱流程,取消原分餾塔二中段回流油作穩(wěn)定塔重沸器熱源流程,改用一中段回流油串聯(lián)作穩(wěn)定塔和解吸塔重沸器熱源,為彌補解吸塔熱源不足,增設(shè)以輕柴油作熱源的重沸器;⑩拆除汽油原輔助提升管降烯烴系統(tǒng)。本次改造的主要目的是降低主風-煙氣線路壓降,降低再生系統(tǒng)的催化劑藏量,使一再、二再的主風分配更加合理,控制一再超溫,將一再燒焦率提高到90%,并在一定條件下實現(xiàn)一再完全再生。

2 三種催化裂化工藝型式的運行分析

裝置自2000年8月開工后,反應(yīng)-再生系統(tǒng)運行平穩(wěn),再生線路、半再生和待生線路蓄壓和脫氣效果較好,三器流化操控比較靈活。由于沉降器、一再和二再均存在較高的催化劑料位,因此反應(yīng)-再生系統(tǒng)差壓平穩(wěn),沒有出現(xiàn)過流化線路波動和料位大幅度波動的情況。只是在卸劑時,由于一再催化劑全部落到二再,因此卸劑時間較長。由于再生器兩段逆流燒焦,在開工或停工時容易產(chǎn)生一再煙氣尾燃超溫。

ARFCC降烯烴改造后,共用一個再生器,在控制上各增加一段再生和待生線路,增加了操控難度,主再生線路催化劑循環(huán)量受到限制,主反應(yīng)溫度能夠滿足正常生產(chǎn)的要求,但很難提溫到510℃。汽油分餾塔塔底油漿返回主分餾塔的原設(shè)計流程不合理,曾導致主分餾塔下部塔板結(jié)焦嚴重,油漿外甩量一度居高不下,后來檢修時進行改造而解決了問題。

MIP-CGP改造時,拆除原輔助提升管降烯烴系統(tǒng)。2011年5月開工生產(chǎn)后出現(xiàn)如下問題:①再生催化劑、待生催化劑細粉含量較高,催化劑單耗最高升至每噸原料油消耗3.0kg催化劑,油漿固體含量居高不下,在分餾塔底補油量為10t/h(相當于油漿外甩量)時,油漿固體含量為6~10g/L,最高達到20g/L以上;②再生線路脫氣不好,其壓降從以前的30~40kPa減少到5~15kPa,反應(yīng)溫度最高出現(xiàn)10℃以上溫度波動;③外取熱器進入二再的下斜管催化劑流化不暢,外取熱器不能投用,二再出現(xiàn)經(jīng)常性超溫,最高溫度達800℃以上,導致一再也經(jīng)常性超溫。

由于存在上述問題,2011年11月對反應(yīng)-再生系統(tǒng)進行了局部改造,改造項目如下:①取消粗旋與頂旋軟連接型式,恢復原型式(粗旋+頂旋);②待生分布器增大單個分布孔,總開孔面積增大至原來的256%;半再生催化劑分布器開孔面積增大至原來的208%;③再生器內(nèi)再生劑扇形料斗的橫截面積增大至原來的164%;④一再主風分布板開孔率由原來的0.319%增加到0.372%,設(shè)計條件下過孔線速由65.0m/s降到55.4m/s;二再主風分布板開孔率由原來的0.275%增加到0.396%,過孔線速由原來的80m/s降到55m/s;⑤外取熱器進二再出料口的口袋狀溢流口絕對高度由原來的3.6m降低到2.1m。經(jīng)過上述改造開工后,外取熱器可以靈活控制二再溫度,一再與二再不再超溫。再生催化劑、待生催化劑細粉含量降至正常水平,催化劑單耗降到每噸原料油消耗0.88kg催化劑,油漿固體含量降到2g/L以下。再生滑閥壓降回升到20kPa左右,但再生線路還存在脫氣效果差的問題,再生溫度有時出現(xiàn)小幅波動。

3 三種催化裂化工藝相關(guān)指標的分析

3.1 原料性質(zhì)與物料平衡

1.5Mt/a重油催化裂化裝置原設(shè)計摻渣率為60%,加工量為4 500t/d,原料為大慶石蠟基常壓渣油、減壓渣油、減壓蠟油、酮苯脫蠟油、焦化蠟油的混合油。2002年5月對分餾塔進行擴能改造,加工量增至4 800t/d,實際運行中摻渣率在55%左右,回煉率最高可達30%。ARFCC降烯烴改造后,原料負荷和摻渣率不變。MIP-CGP改造后擴能至1.7Mt/a,設(shè)計摻渣率為15%~53%,實際運行摻渣率為30%~40%。三個階段典型混合原料性質(zhì)及物料平衡數(shù)據(jù)見表1和表2。從表1可以看出,從FCC、ARFCC到 MIP-CGP階段,隨著混合原料組成變化及摻渣率的降低,原料油變輕,密度(20℃)由902.1kg/m3下降到893.8kg/m3,500℃餾出體積從40%提高到57%,殘?zhí)?、黏度顯著下降,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量也明顯減少。從表2可以看出,ARFCC降烯烴改造后,與FCC相比,干氣產(chǎn)率增加0.72百分點,焦炭產(chǎn)率增加0.31百分點,(汽油+輕柴油)收率下降4.16百分點,該工藝沒有體現(xiàn)出原料輕質(zhì)化所帶來的益處。MIP-CGP改造后,與FCC相比,干氣產(chǎn)率下降0.76百分點,焦炭產(chǎn)率下降0.86百分點,液化氣產(chǎn)率提高5.65百分點,輕柴油產(chǎn)率下降6.38百分點,(汽油+輕柴油)收率下降3.37百分點,(液化氣+汽油+輕柴油)收率提高2.28百分點。

表1 三個階段的典型混合原料性質(zhì)

表2 三個階段的物料平衡數(shù)據(jù)

3.2 操作條件

三個階段的主要操作條件見表3。

3.2.1 催化劑單耗的變化 裝置經(jīng) MIP-CGP改造后,于2010年12月開工,配合使用 MIP-CGP專用催化劑。與FCC工藝相比,MIP工藝催化劑單耗增加0.1kg/t,與ARFCC工藝持平。主要原因是增設(shè)MIP反應(yīng)器后,催化劑通過MIP反應(yīng)器底部大孔分布板時以及在MIP反應(yīng)器內(nèi)增加了磨損,導致催化劑單耗增加。

3.2.2 催化劑藏量和燒焦耗風量的變化 MIPCGP改造后,一再與二再的主風分布管均改成了主風分布板,并將一再、二再的燒焦比例由原來的7∶3調(diào)整成9∶1,因此一再、二再藏量分配發(fā)生了顯著變化,與FCC相比,總藏量有所增加,但較ARFCC相比有所降低。由于再生器催化劑藏量的增加以及催化劑更加集中在一再燒焦,主風-煙氣線路壓降基本不變。MIP-CGP改造后焦炭產(chǎn)率下降,但主風消耗量卻增加,說明在本次改造后的耗風指標明顯上升。

3.2.3 再生溫度的變化 由于 MIP-CGP改造后一再燒焦比例從原來的70%提高到90%,二再燒焦強度顯著下降,二再密相再生溫度從原來的680.0℃左右降低到665.0℃,對劑油比的提高貢獻較大。由于設(shè)置了內(nèi)取熱器,一再實現(xiàn)了在較高的溫度下燒焦,并且基本解決了開工和生產(chǎn)時一再超溫煙氣尾燃問題。

表3 三個階段的主要操作條件

3.2.4 提升管反應(yīng)器溫度的變化 MIP-CGP改造后,反應(yīng)溫度控制在500~505℃之間,受再生線路脫氣不好的影響,沒有按照MIP-CGP工藝要求的高反應(yīng)溫度操作,基本上與FCC、ARFCC工業(yè)生產(chǎn)時一致。

FCC生產(chǎn)時期,沉降器一直存在比較嚴重的結(jié)焦[6],主要原因是摻渣率高、回煉率高、原料油密度大,提升管反應(yīng)器出口存在較多的“未汽化油”,在沉降器內(nèi)長時間停留而結(jié)焦。AFRCC改造時,更換了新型噴嘴,并通過降低摻渣率、減少油漿回煉、優(yōu)化操作參數(shù)、控制開停工噴油時機等措施,較大程度上緩解了結(jié)焦的危害。ARFCC改造前,噴嘴前后溫降小于70℃;更換CS-Ⅱ噴嘴后,溫降提高到約100℃,MIP-CGP改造后溫降提高到約170℃,說明在提升管內(nèi)油氣與催化劑混合汽化效果越來越好。從粗旋出口油氣溫度與沉降器集氣室溫度的溫升分析可以看出,F(xiàn)CC階段的溫升達到8℃以上,ARFCC改造及更換噴嘴并降低摻渣率、回煉率后,溫升降到3℃左右,MIPCGP改造后不存在溫升。從這一趨勢可以看出,沉降器內(nèi)油氣發(fā)生二次反應(yīng)的程度逐漸減弱。由于催化劑和油氣在經(jīng)過MIP反應(yīng)器時的再次充分接觸碰撞,致使從粗旋升氣管出來的油氣中基本消除了“未汽化油”。同時摻渣率降低、回煉率下降及原料油顯著變輕的措施也為避免沉降器結(jié)焦奠定了基礎(chǔ)。MIP-CGP改造后,該裝置經(jīng)過11個月的連續(xù)運行,沉降器內(nèi)部基本沒有結(jié)焦,沉降器結(jié)焦問題得到了初步解決。

3.3 產(chǎn)品性質(zhì)

3.3.1 汽油 三個階段的汽油性質(zhì)見表4。從表4可以看出,F(xiàn)CC階段汽油烯烴(熒光法)體積分數(shù)為 48.4%,RON 為 89.1,汽油誘導期為510min;ARFCC改造后,汽油烯烴體積分數(shù)為30.1%,RON 為 88.5,汽油誘導期為 660min;MIP-CGP改造后,汽油烯烴體積分數(shù)為28.6%,烷烴增加幅度較大,汽油RON為90.2,較ARFCC階段提高1.7個單位,汽油誘導期大幅度提高,說明MIP汽油的穩(wěn)定性要好于FCC及ARFCC汽油。

3.3.2 液化氣 三個階段的液化氣性質(zhì)見表5。從表5可以看出,ARFCC改造后,丙烯和丁烯含量均有所下降;MIP-CGP改造后,丙烯含量有所上升,達到44.84%;FCC階段異丁烷與(正丁烯+異丁烯)含量接近,ARFCC階段異丁烷含量顯著上升、(正丁烯+異丁烯)含量顯著下降,異丁烷與(正丁烯+異丁烯)含量比值為1.55,MIP-CGP階段該比值達到2.06,說明與FCC工藝相比,ARFCC、MIP-CGP工藝的異構(gòu)化、氫轉(zhuǎn)移能力逐漸增強,因此丁烯含量逐漸降低。MIP-CGP階段的丁烯含量降到20%以下,降低了后續(xù)碳四烯烴綜合利用的效益。

表4 三個階段的汽油性質(zhì)

表5 三個階段的液化氣性質(zhì) φ,%

3.3.3 干氣 三個階段的干氣性質(zhì)見表6。從表6可以看出,與FCC工藝相比,ARFCC、MIPCGP工藝的干氣中H2體積分數(shù)分別增加4.64、6.36百分點,說明改造后烯烴環(huán)化生成環(huán)烷烴、環(huán)烷烴再脫氫的反應(yīng)加劇,造成干氣中H2含量增加。同時干氣中乙烯含量逐漸減少,與FCC工藝相比,ARFCC、MIP-CGP工藝的干氣中乙烯體積分數(shù)分別下降2.85、6.64百分點。MIP-CGP改造后干氣中乙烯體積分數(shù)下降到14.15%,影響后續(xù)干氣中乙烯的綜合利用。

表6 三個階段的干氣性質(zhì) φ,%

3.3.4 輕柴油 三個階段的輕柴油性質(zhì)見表7。從表7可以看出,與FCC工藝相比,ARFCC改造后,輕柴油的十六烷值下降5.7個單位;MIP-CGP改造后,輕柴油的十六烷值下降到22.5。ARFCC改造后,輕柴油密度有所上升,MIP-CGP改造后輕柴油密度升幅較大,接近920kg/m3,其它性質(zhì)變化不大。

表7 三個階段的輕柴油性質(zhì)

3.4 能 耗

三個階段的裝置能耗見表8。從表8可以看出,MIP-CGP改造后,裝置能耗下降到2 439.78 MJ/t。與FCC工藝相比,ARFCC工藝的裝置能耗增加了9.85%,MIP-CGP工藝的裝置能耗降低了8.05%;與 ARFCC工藝相比,MIP-CGP工藝的裝置能耗下降了16.29%。

表8 三個階段的裝置能耗對比 MJ/t

4 結(jié) 論

與FCC工藝相比,ARFCC汽油降烯烴工藝和MIP-CGP汽油降烯烴工藝均能滿足生產(chǎn)清潔汽油的需求,但 MIP-CGP工藝較ARFCC工藝具有更大的技術(shù)優(yōu)勢。采用MIP-CGP工藝改造后裝置擴能至1.7Mt/a,摻渣率為15%~53%,汽油品質(zhì)得到顯著提升,摻渣率在35%以下時,汽油烯烴體積分數(shù)保持在32%以下,RON在90以上,汽油誘導期大幅度提高,裝置能耗也有所下降。

[1]趙宇鵬,羅強,高衛(wèi)亭,等.降烯烴催化劑RFG-FS3的工業(yè)應(yīng)用試驗[J].石油煉制與化工,2003,34(1):33-37

[2]羅強,張威毅,張楊,等.催化裂化汽油輔助反應(yīng)器改質(zhì)降烯烴技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2006,37(1):22-26

[3]高金森,徐春明,白躍華.催化裂化汽油催化改質(zhì)降烯烴反應(yīng)規(guī)律的試驗研究[J].煉油技術(shù)與工程,2004,34(5):11-15

[4]許友好,張久順,龍軍.生產(chǎn)清潔汽油組分的催化裂化新工藝MIP[J].石油煉制與化工,2001,32(8):1-5

[5]許友好,劉憲龍,張久順,等.MIP工藝反應(yīng)過程中裂化反應(yīng)的可控性[J].石油學報(石油加工),2004,20(3):1-6

[6]羅強,趙宇鵬,高生.催化裂化沉降器結(jié)焦的原因及對策[J].煉油技術(shù)與工程,2003,33(6):1-5

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