郭玉杰,李克,石峰,杜新定
(1.河南省電力公司電力科學研究院,鄭州 450052;2.大唐三門峽發(fā)電有限責任公司,河南 三門峽 472143; 3.大唐洛陽首陽山發(fā)電有限責任公司,河南 洛陽 471900)
汽輪發(fā)電機組的振動超標故障大多數(shù)發(fā)生在帶負荷運行過程中,但有時也會發(fā)生在啟動升速過程中。啟動升速過程中的振動故障基本上由動靜碰磨、軸承故障、質量不平衡、不對中、支撐部件松動等機械因素造成。有些故障由單一因素造成,有些則由多種因素引起,各因素相互影響,可能需要2~3次啟動升速,逐步消除振動故障,才能完成機組的振動故障診斷與處理。
聯(lián)軸器不對中主要由制造工藝不良、運行工況大幅度變化和檢修工藝等多種原因造成,是引起機組振動故障的主要原因之一。聯(lián)軸器有剛性聯(lián)軸器和撓性聯(lián)軸器,不同形式聯(lián)軸器的振動特征不同,處理方法亦不同[1-4]。
針對某臺機組檢修后在啟動升速過程中的振動超標故障,首先消除了動靜碰磨故障,然后指出了勵磁機振動原因是撓性聯(lián)軸器不對中。經(jīng)現(xiàn)場調整后,完全消除了機組的振動故障。
該機組是國產亞臨界330 MW汽輪發(fā)電機組,汽輪機型式為亞臨界中間再熱雙缸雙排汽凝汽式,發(fā)電機冷卻方式為水氫氫。該機組共有10套支承軸承,機組軸系如圖1所示。1#,2#軸承為支承汽機高中壓轉子的落地軸承;3#,4#軸承為汽機低壓轉子的2個坐落在排汽缸上的支承軸承;5#,6#軸承為支承發(fā)電機轉子的端蓋軸承;7#,8#軸承為支承主勵磁機轉子的落地軸承;9#,10#軸承為支承副勵磁機轉子的端蓋軸承。
圖1 機組軸系簡圖
機組振動測點布置如下:1#~6#軸承均安裝2個電渦流傳感器,2個渦流傳感器相互垂直,自汽輪機向發(fā)電機方向看,左45°為x向,右45°為y向。為了測試主勵磁機的振動,臨時在7#,8#軸承上安裝了1個振動速度傳感器。
2011年6月29日,該機組檢修結束。本次檢修工作主要有揭高中壓汽缸、檢查7#和8#軸承軸瓦等。
2011年6月29日12:22,機組沖轉。13:04機組定速2 000 r/min,6x,6y軸振動分別為79和90 μm,振動隨時間有逐步降低的趨勢;13:22分別穩(wěn)定在39和35 μm(圖2)。根據(jù)6x,6y軸振動隨時間變化的特點,主要表現(xiàn)為振動隨時間的不穩(wěn)定性和可逆性,但是相位變化較小,同時現(xiàn)場有明顯的異常聲和膠木“燒焦”氣味,再結合該測點的歷史數(shù)據(jù),判斷6#軸承附近動靜碰磨。7#和8#軸承垂直振動分別為130 和110 μm。暖機過程中,7#,8#軸承垂直振動沒有減小趨勢。15:24打閘停機。
圖2 6x,6y軸振動隨時間變化的趨勢圖
檢查發(fā)現(xiàn)6#軸承附近滑環(huán)外罩支撐膠木板與軸碰磨,對其進行了打磨處理。為排除動靜碰磨的影響,決定下次啟動時暫時不安裝滑環(huán)外罩。
2011年6月29日22∶32,機組沖轉。22∶45機組定速2 000 r/min,7#,8#軸承垂直振動分別為28 和13 μm;23∶48分別穩(wěn)定在29和11 μm;23∶49開始升速,2 300 r/min后振動隨轉速升高而增大,2 474 r/min時7#和8#軸承垂直振動分別為102和155 μm,打閘停機。7#和8#軸承振動變化如圖3和圖4所示。振動頻譜上,7#和8#軸承振動分別為108和148 μm,主頻率是基頻(分別為60和51 μm),但存在很多高次諧波。
圖3 7#,8#軸承振動隨轉速變化的波德圖
圖4 7#,8#軸承垂直振動的頻譜圖
與上次啟動定速2 000 r/min對比,7#和8#軸承振動大小類似,略有降低。但是振動現(xiàn)象又有所變化,出現(xiàn)了隨轉速升高而振動同步增大的新問題。檢查發(fā)現(xiàn)勵磁機兩側端蓋碰磨,需進行調整處理。
2011年6月30日6∶15,為排除碳刷對機組振動的影響,現(xiàn)場拆除了碳刷。機組沖轉,6∶33機組定速2 000 r/min,7#和8#軸承垂直振動分別為25和12 μm。6∶48開始升速,振動現(xiàn)象與上次類似,即2 300 r/min后振動隨轉速升高而增大,2 438 r/min時7#和8#軸承垂直振動分別為74和87 μm,打閘停機。
機組振動主要表現(xiàn)在7#,8#軸承上,振動性質為不穩(wěn)定普通強迫振動,頻譜圖中沒有低頻振動分量,說明振動不是軸瓦自激振動造成的,可以排除軸瓦缺陷、潤滑不良等。
從機組振動發(fā)生的部位上判斷,故障部位應位于7#,8#軸承附近,相鄰的發(fā)電機轉子兩端軸振動基本上沒有變化,可以明確故障源不在發(fā)電機轉子上。
振動隨轉速升高而同步變化,考慮到并網(wǎng)之前出現(xiàn)的振動故障,可排除電氣因素,說明引起機組振動的原因是機械因素:質量不平衡和聯(lián)軸器不對中。結合本次檢修的情況,也沒有引起勵磁機質量不平衡問題的相關工作,也就是說勵磁機無質量不平衡問題。因此認為引起7#,8#軸承振動的原因是發(fā)電機-勵磁機聯(lián)軸器不對中。發(fā)電機-勵磁機聯(lián)軸器結構如圖5所示,該型聯(lián)軸器是波形節(jié)聯(lián)軸器,是撓性聯(lián)軸器的一種形式。
圖5 聯(lián)軸器示意和測量面圖
查閱機組檢修記錄,為了檢查勵磁機轉子外觀和兩端軸承,檢修中拆下了電端聯(lián)軸器的螺栓,而勵端聯(lián)軸器螺栓沒有進行相關檢查工作。拆卸、安裝聯(lián)軸器過程可能會造成聯(lián)軸器同心度發(fā)生變化,甚至同心度超標。因此,檢查的重點是電端聯(lián)軸器的晃度,測量面為A和B。聯(lián)軸器共有10個螺栓,如圖6所示,晃度測量以螺栓為參考點,也就是說測量位置與螺栓一致。測量結果見表1。
圖6 晃度測量示意圖
表1 檢修前后A,B測量面晃度值 mm
從表1中可以看出,4-9測量面相對晃度為0.15 mm,而制造廠家規(guī)定撓性聯(lián)軸器徑向晃度應小于0.05 mm,說明該值明顯超標,直接導致了發(fā)電機-勵磁機波形節(jié)聯(lián)軸器的不對中,聯(lián)軸器不對中會產生激振力,導致聯(lián)軸器兩側的轉子振動,導致軸或者軸承振動增大,與分析結果基本符合。
考慮到汽輪機汽缸溫度高的實際情況,決定在盤車狀態(tài)下進行晃度調整,盤車轉速為3~4 r/min,轉速相對較低,可以間斷進行檢修調整,最終將4-9測量面相對晃度降低為0.07 mm。
2011年6月30日20∶20,機組沖轉。20∶38機組定速2 000 r/min, 7#,8#軸承水平和7#軸瓦垂直振動分別為23,15和15 μm。隨后開始升速,在2 547 r/min下勵磁機振動出現(xiàn)峰值,7#,8#軸承水平和7#軸瓦垂直振動分別為43,33和52 μm,機組振動合格。具體振動變化如圖7所示。
圖7 7#,8#軸承振動隨轉速變化的波德圖
空負荷3 000 r/min下,7#,8#軸承水平和7#軸瓦垂直振動分別為23,10和27 μm,說明機組振動良好。帶負荷運行中勵磁機振動穩(wěn)定,與空負荷時對比,基本上變化不大。
(1)該型機組檢修后的振動故障是由動靜碰磨和發(fā)電機-勵磁機波形節(jié)聯(lián)軸器不對中2種因素共同引起的,2種因素相互影響,需要一個一個逐步分析排除。通過3次啟動升速的振動數(shù)據(jù)對比,首先消除了動靜碰磨,然后診斷出發(fā)電機-勵磁機波形節(jié)聯(lián)軸器的不對中。通過現(xiàn)場調整晃度值,消除了該機組的振動故障。
(2)該機組發(fā)電機-勵磁機波形節(jié)聯(lián)軸器振動特征與質量不平衡類似,均表現(xiàn)為隨轉速升高而增大,主頻率是基頻,需要結合機組結構特點和檢修情況進行綜合分析。