宋 杰 杜永軍 常志祿 曾 媛
(安陽鋼鐵股份有限公司)
在大力提倡低碳環(huán)保,創(chuàng)建節(jié)能型社會的今天,加熱爐作為軋鋼廠最大的耗能設(shè)備,開展節(jié)能降耗攻關(guān),成為創(chuàng)建節(jié)能型企業(yè)的重要途徑之一。安鋼Ф400 mm 機組近幾年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,煤氣消耗占整個工序能耗的比例在79%左右。以年產(chǎn)60萬t,平均單耗179 m3/t,混合煤氣單價0.3 元/m3計算,每年生產(chǎn)成本為3222萬元。同時隨著產(chǎn)量逐年增加,加熱爐強化加熱現(xiàn)象嚴重,安鋼Ф400 mm 機組平均燒損率為1.5%~1.6%,與國內(nèi)先進水平相比,金屬消耗偏高。因此,降低煤氣單耗和氧化燒損對減少生產(chǎn)成本具有十分重大的意義。通過對該機組影響節(jié)能降耗的原因進行分析,采取加熱爐水冷系統(tǒng)改進、分規(guī)格鋼坯加熱制度進行細化等措施,達到了緩解強化加熱現(xiàn)象和降低鋼坯燒損的目的,取得了較好的經(jīng)濟效益。
安鋼Ф400 mm 機組主要產(chǎn)品為角鋼、槽鋼和中圓鋼3 個品種,33 個規(guī)格。加熱設(shè)備為端進側(cè)出連續(xù)推鋼式加熱爐,設(shè)計加熱能力為70 t/h,分五段進行溫度控制,分別為均熱段、一加段、二加段、下加段及側(cè)加段。鋼坯上部采用平焰燒嘴,額定加熱能力為300 Nm3/h,下加、側(cè)加采用亞高速燒嘴,額定加熱能力為500 Nm3/h。爐子有效尺寸為21.37 m×6.36 m,加熱坯料為120 mm×120 mm×(4.7 m~6.0 m)和150 mm×150 mm× (4.7 m~6.0 m)的連鑄坯,坯料熱送比例為80%左右。
本機組產(chǎn)品規(guī)格跨度大,小時產(chǎn)量從40 t/h~120 t/h 不等。品種、規(guī)格生產(chǎn)周期短,換輥換槽頻繁,待軋時間較多,造成熱送坯料裝爐溫度差別較大,存在熱冷混裝的問題,進而造成加熱操作頻繁調(diào)整。開軋溫度沒有實時監(jiān)測系統(tǒng),存在加熱溫度偏高的問題。
加熱爐加熱能力兼顧所有規(guī)格產(chǎn)量進行設(shè)計,而且從2008年開始實施連鑄坯熱裝熱送。連鑄坯熱裝溫度大于500℃時,熱裝溫度每提高10℃,最佳爐子產(chǎn)量約提高1.25%[1]。安鋼Ф400 mm 機組熱裝溫度在600℃左右,所以加熱能力大幅提升。而小規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量較低,所以小規(guī)格生產(chǎn)加熱能力相對過剩。而通過縮短高溫區(qū)的調(diào)整操作難度較大,使鋼坯在高溫區(qū)停留時間過長。
安鋼Ф400 mm 機組以生產(chǎn)角鋼、槽鋼為主,中間料形和成品表面積較大、斷面復(fù)雜、存在不均勻變形,開軋溫度要求在1050℃~1200℃之間,所以實施低溫軋制難度較大。
按機時產(chǎn)量進行優(yōu)化控制,縮短高溫區(qū)加熱時間。加熱時間與氧化燒損成正比,即在相同的條件下,加熱時間越長,氧化生成的鐵皮越厚,鋼的氧化燒損越多。不同溫度下氧化鐵皮生成量與加熱時間的關(guān)系如圖1 所示。
圖1 氧化鐵皮生成量與加熱時間關(guān)系
同時可以看出,各個溫度下氧化量的增量是不同的,溫度越高,氧化反應(yīng)速度越大。如果在900℃時氧化速度為1,則1000℃時為2,1100℃時為3.5,至1300℃時達到7[2]。所以縮短高溫區(qū)加熱時間是降低氧化燒損及煤氣消耗的主要途徑之一。
在實際操作時盡量減少鋼坯在高溫區(qū)的停留時間,主要采取的措施:一是軋制小規(guī)格時,關(guān)閉側(cè)加、二加燒嘴,均熱燒嘴閥位開1/4 控制;軋制中規(guī)格時,均熱燒嘴閥位按開1/3 控制,關(guān)閉側(cè)加燒嘴,二加燒嘴閥位按開1/3 控制;二是升溫時,從爐頭至爐尾依次升溫,降溫時從爐尾到爐頭依次降溫,嚴禁反向操作;三是當(dāng)遇到生產(chǎn)臨時停車時,要及時降低溫度,并掌握開車時間,準確進行升溫操作。
1)由于加熱爐爐內(nèi)水梁采用水冷卻系統(tǒng),隔熱層為外部焊接包扎塊。包扎塊采用莫來石澆筑料,內(nèi)襯鋼板,無絕熱層,包扎塊易脫落,造成水管裸露,鋼坯水冷印嚴重。針對以上問題對包扎塊結(jié)構(gòu)進行改進,合理加大內(nèi)徑尺寸,在施工中加入10 mm 厚耐火纖維氈,絕熱能力改善明顯。包扎塊改進前后爐內(nèi)水梁回水溫度對比見表1。
2)爐內(nèi)水梁結(jié)構(gòu)優(yōu)化。將高溫段耐熱滑塊由單列密排改為雙列錯排,全部耐熱滑塊縱向間距由10 mm 增大到20 mm,減少鋼坯與滑塊上表面接觸時間,提高鋼坯加熱質(zhì)量,減少水冷黑印。改進前后爐內(nèi)水梁如圖2 所示。
表1 包扎塊改造前后回水溫度對比
圖2 爐內(nèi)水梁修改前后示意圖
增加入爐鋼坯表面溫度實時監(jiān)測系統(tǒng),操作人員可以對不同溫度的鋼坯進行精確操作,在保證坯料的加熱溫度前提下,減少了煤氣的投入量;增加出爐鋼坯表面溫度精確監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)開軋溫度的精確控制,解決了開軋溫度偏高的問題。
措施實施后,鋼坯加熱更加均勻,鋼坯黑印與無黑印處溫差減小(實測溫差由100℃降低到80℃左右),具備了降低開軋溫度的條件,增加對開軋溫度的實時控制系統(tǒng),角鋼水冷印溫度控制在1000±50℃;槽鋼水冷印溫度控制在1050±50℃。經(jīng)過近一年的生產(chǎn)實踐,效果明顯,在煤氣消耗基本持平的情況下實現(xiàn)了增產(chǎn),有效緩解了強化加熱現(xiàn)象,氧化燒損率由2010年的1.62%降低到2011年的1.52%。
通過對加熱爐水冷系統(tǒng)改進,減少鋼坯水冷黑印,提高加熱質(zhì)量;增加入爐、開軋溫度實時監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)精確溫度控制;通過對產(chǎn)品分鋼種、規(guī)格鋼坯加熱制度進行細化,降低了鋼坯的開軋溫度,縮短了鋼坯在高溫區(qū)停留時間,通過以上措施的實施,有效緩解了強化加熱現(xiàn)象、降低了氧化燒損,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]陳惠蘭,喻輔成,章林榮,等.南昌鋼鐵公司對標挖潛現(xiàn)狀分析與對策.冶金能源,2006,25(4):3~5,11.
[2]陳鴻復(fù),曹冠之,湯學(xué)忠,等.冶金爐熱工與構(gòu)造.北京:冶金工業(yè)出版社,1993:109.