張素芬 向宇 張良 朱志娟
(安陽鋼鐵股份有限公司)
安鋼焦化廠75 t/h干熄焦于2008年7月28日建成投產(chǎn),設(shè)計回收焦粉10000 t/a,焦炭燒損量5050 t/a,焦炭燒損率小于0.95%。焦炭燒損率是干熄爐焦炭裝入量減去焦炭排焦量與焦粉產(chǎn)量的總量,再與干熄爐焦炭裝入量的比值。在實際生產(chǎn)中,干熄焦工藝中焦炭的燒損是必然的,焦炭的燒損極大地?fù)p耗了焦炭產(chǎn)量,增加了鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)成本。為了提高焦炭產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本,因此干熄焦燒損率是衡量干熄焦操作好壞的一個重要指標(biāo)。
在干熄焦正常生產(chǎn)時,干熄焦電機(jī)車在接完紅焦后,按照規(guī)定速度駛?cè)敫上ń固嵘芟逻M(jìn)行對中送滿罐。提升機(jī)開始提升至規(guī)定高度后且水平移動到裝入裝置正上方,投入干熄焦?fàn)t體內(nèi)。紅焦在爐體內(nèi)從上至下隨著底部冷焦的排出而降低,循環(huán)氣體從下至上隨著循環(huán)風(fēng)機(jī)的抽動而與紅焦接觸進(jìn)行干法熄焦。干熄焦工藝流程如圖1所示。
安鋼焦化廠75 t/h干熄焦在建成投產(chǎn)后,在系統(tǒng)試生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn) CO含量最高8.5%,最低0.5%,平均2.5%左右,鍋爐入口溫度最高980℃,最低 810℃,平均 920℃,預(yù)存段壓力一般在-300 Pa~+300 Pa波動。在實際生產(chǎn)操作中經(jīng)常出現(xiàn)可燃?xì)怏wCO含量、鍋爐入口溫度、預(yù)存段壓力等忽高忽低甚至參數(shù)無法控制的情況,不斷的調(diào)整空氣導(dǎo)入量,進(jìn)而影響到焦炭的燒損量,造成焦炭燒損量不固定和燒損率整體過高。
圖1 干熄焦工藝流程簡圖
對75 t/h干熄焦某月生產(chǎn)情況進(jìn)行了抽查分析。裝入焦炭為3015爐,每爐按平均14 t計算,總重量42210 t。工藝除塵焦粉及環(huán)境除塵灰總重量為783 t,排焦量為40668 t。計算燒損率=(干熄爐焦炭裝入量-排焦量-焦粉產(chǎn)量)/干熄爐焦炭裝入量 ×100%=(42210-40668-783)/42210×100%=1.8%。
經(jīng)過計算最終得到焦炭燒損率在1.8%左右,與設(shè)計燒損率0.95%還有較大差距。因此,可以確定干熄焦系統(tǒng)中還存在影響降低干熄焦燒損率的因素。
根據(jù)干熄焦熄焦原理可知,真正參與干熄爐內(nèi)焦炭燒損的是控制可燃?xì)怏w成分所導(dǎo)入的空氣、氣體循環(huán)系統(tǒng)負(fù)壓段漏入的空氣以及裝焦過程中隨紅焦進(jìn)入干熄爐的空氣,而且這些空氣燒損的首先是循環(huán)氣體內(nèi)的可燃?xì)怏w(如CO、H2),其次是細(xì)焦粉,最后為小塊焦炭??諝馊紵扇?xì)怏w和細(xì)焦粉是正常的燒損,過量的空氣燃燒小塊焦炭是人為增加的燒損量,應(yīng)該杜絕。
控制可燃?xì)怏wCO含量的方法有導(dǎo)入空氣燃燒法和導(dǎo)入N2稀釋法[1],控制鍋爐入口溫度的方法有調(diào)整循環(huán)風(fēng)量、排焦量、空氣導(dǎo)入量、旁通風(fēng)量等參數(shù),控制預(yù)存段壓力的方法有干熄爐料位控制、風(fēng)機(jī)后放散調(diào)節(jié)閥的開度、正壓段(循環(huán)風(fēng)機(jī)出口至干熄爐入口)泄漏量等。在通過長期主控和現(xiàn)場調(diào)查后,現(xiàn)從以下幾個主要方面進(jìn)行分析:
在干熄焦?fàn)t體內(nèi)中空氣中的氧氣在干熄爐內(nèi)與CO發(fā)生反應(yīng)生成CO2,而CO2又與熾熱的焦炭發(fā)生碳熔反應(yīng),生成CO,從而導(dǎo)致焦炭燒損。其化學(xué)反應(yīng)如下:
從上面化學(xué)反應(yīng)可以看出,循環(huán)氣體中導(dǎo)入空氣是為了降低CO濃度、提高干熄焦操作的安全系數(shù),但過量的空氣也導(dǎo)致焦炭燒損??扇?xì)怏wCO含量不穩(wěn)定主要是因為焦化廠采用導(dǎo)入空氣燃燒法導(dǎo)入量不固定,焦?fàn)t每次檢修時間兩個小時太長,不出爐時可燃?xì)怏w成分很快會降低,出爐開始后又快速升高,導(dǎo)致操作工不斷的調(diào)整空氣導(dǎo)入量,焦?fàn)t檢修開始時剛調(diào)整好空氣導(dǎo)入量的閥門開度后,可燃?xì)怏wCO含量暫時得到控制,因為75 t/h干熄焦預(yù)存段容積小,為保證正常的發(fā)電量,排焦量逐步減少,可燃?xì)怏wCO含量也就隨之改變,從而再調(diào)整空氣導(dǎo)入量,一般調(diào)整后約半小時才能見到效果,操作工的空氣導(dǎo)入量調(diào)整永遠(yuǎn)跟不上外界條件的隨時改變,結(jié)果越調(diào)越亂,造成焦炭燒損量不固定。一般為保證生產(chǎn)安全,可燃?xì)怏wCO含量嚴(yán)禁超過上限7%,越過下限4%的時間就長,導(dǎo)入空氣總量就多,焦炭燒損率自然就高。干熄焦焦炭燒損率的實際值(約 1.8%)遠(yuǎn)大于設(shè)計值(約0.95%)。
鍋爐入口溫度因各干熄焦設(shè)計的不同有一定的差別,干熄焦鍋爐入口溫度設(shè)計不大于960℃,一般情況下鍋爐入口溫度控制在900℃ ~960℃。正常生產(chǎn)中要盡可能降低鍋爐入口溫度的波動范圍,防止該溫度驟升驟降引起鍋爐入口補(bǔ)償器耐火材料和鍋爐爐管的損壞。
鍋爐入口溫度一般在810℃~980℃范圍波動,根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行原因分析,主要有以下幾點(diǎn):
1)前文所述焦?fàn)t每次檢修時間太長,而干熄焦預(yù)存段容積小,不能保證焦?fàn)t檢修兩小時的連續(xù)正常排焦,這一期間必須大幅度的降低循環(huán)風(fēng)量和排焦量,風(fēng)量和排焦量的及時調(diào)整也跟不上鍋爐入口溫度的變化。鍋爐入口溫度低時,如果可燃?xì)怏wCO含量高,可以增加空氣導(dǎo)入量,來提高鍋爐入口溫度。
2)對于一個希望提高鍋爐產(chǎn)汽和發(fā)電量的企業(yè),可以適當(dāng)多導(dǎo)入一定量的空氣,便于產(chǎn)生更多的燃燒熱,提高鍋爐入口溫度,進(jìn)而提高鍋爐產(chǎn)汽量和干熄焦的發(fā)電量,從而增加相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)價值。但前提是鍋爐出口后的氣體循環(huán)系統(tǒng)負(fù)壓段密封性好,否則從此處吸入的冷空氣燃燒冷卻段的焦炭,產(chǎn)生更多的CO和CO2,那么需要的空氣導(dǎo)入量會增多。惡性循環(huán),焦炭燒損量也會增加。
3)在干熄焦連續(xù)裝焦生產(chǎn)中,長期保持一定流量的旁通風(fēng)量,來穩(wěn)定鍋爐入口溫度的快速升高,從干熄焦工藝可知,循環(huán)氣體總量包括進(jìn)干熄爐冷卻焦炭的冷卻風(fēng)量、從預(yù)存段壓力調(diào)節(jié)放散管放散的氣體量以及旁通風(fēng)量三部分。當(dāng)循環(huán)氣體總量保持不變時,增加或減少旁通風(fēng)量必然會造成進(jìn)干熄爐的冷卻風(fēng)量的減少或上升,而導(dǎo)致排焦溫度和鍋爐入口溫度發(fā)生波動。此外,長期保持一定流量的旁通風(fēng)量會增加循環(huán)風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,造成循環(huán)風(fēng)機(jī)電耗升高,甚至風(fēng)機(jī)超負(fù)荷而震動,不利于干熄焦系統(tǒng)能耗的降低。為穩(wěn)定鍋爐入口溫度變化快,將應(yīng)急狀態(tài)下開旁通降溫方法應(yīng)用到正常生產(chǎn)中,只會造成排焦溫度和循環(huán)風(fēng)量波動的更為敏感,不利于鍋爐入口溫度穩(wěn)定,甚至還會誤導(dǎo)操作,導(dǎo)致空氣導(dǎo)入量增加,焦炭燒損量自然增加。
為防止裝焦開啟爐蓋時爐內(nèi)氣體冒出或外界空氣大量吸入干熄爐內(nèi)燒損焦炭,同時為保持循環(huán)系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定,干熄爐預(yù)存段壓力的理想控制值為0 Pa。但在實際生產(chǎn)中為便于調(diào)節(jié)和保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行,將預(yù)存段壓力值控制在0 Pa~-100 Pa的范圍內(nèi)。
75 t/h干熄焦預(yù)存段容積小,焦炭上方空間小,預(yù)存段紅熱焦炭揮發(fā)份連續(xù)揮發(fā)到狹小空間內(nèi)造成預(yù)存段壓力不穩(wěn)定;如果料位保低一些,焦炭上方空間大,自然預(yù)存段壓力穩(wěn)定。
采用導(dǎo)入空氣燃燒法來控制可燃?xì)怏wCO含量,導(dǎo)入的空氣中的O2與CO燃燒后,多余的氮?dú)饩蜁a(bǔ)充到循環(huán)風(fēng)量里,連續(xù)增加的量必須通過風(fēng)機(jī)后放散,所以風(fēng)機(jī)后放散調(diào)節(jié)閥也應(yīng)及時調(diào)整放散量來控制預(yù)存段壓力,而此閥是氣動閥,調(diào)節(jié)不靈敏,經(jīng)常出現(xiàn)氣體壓力低,調(diào)整開度1%,實際現(xiàn)場閥門不動作,或者調(diào)5%,現(xiàn)場閥門動作超過5%的情況。甚至出現(xiàn)過由于氣源壓力低,閥門全關(guān)的情況。
干熄焦氣體循環(huán)系統(tǒng)正壓段(循環(huán)風(fēng)機(jī)出口至干熄爐入口)泄漏,容易造成預(yù)存段壓力比正常值低,同時循環(huán)氣體損失造成氮?dú)獾睦速M(fèi)。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)一次、二次除塵器排灰用的是球閥,排灰時球閥全開很容易排空,且排空后空氣被大量吸入。一次除塵漏入的空氣還能被燃燒掉一部分,二次除塵漏入的空氣被循環(huán)風(fēng)機(jī)鼓入到干熄爐里燃燒焦炭,導(dǎo)致燒損量增加。
通過以上分析,造成焦炭燒損量增加的主要因素一個就是可燃?xì)怏wCO含量不穩(wěn)定,結(jié)果導(dǎo)入空氣量無法控制;二是鍋爐入口溫度控制方法不規(guī)范,常把應(yīng)急操作當(dāng)正常操作控制,導(dǎo)致惡性循環(huán);三是預(yù)存段壓力不穩(wěn)定,忽高忽低,吸入空氣造成焦炭燒損。因此必須通過改進(jìn)工藝設(shè)備、優(yōu)化工藝操作來排除以上三種情況造成的焦炭燒損。
要達(dá)到可燃?xì)怏wCO含量穩(wěn)定,就必須縮短焦?fàn)t連續(xù)檢修單次時間,將焦?fàn)t單次檢修時間由2 h分成兩次,一次1 h。不出爐時可燃?xì)怏w成分不會降低太多,能保證在安全生產(chǎn)前提下,稍微調(diào)整空氣導(dǎo)入量就能將可燃?xì)怏wCO含量控制在4% ~7%,導(dǎo)入空氣總量就會穩(wěn)定,焦炭燒損率也會降低。
穩(wěn)定鍋爐入口溫度的措施有以下三條:
1)針對鍋爐入口溫度不穩(wěn)定,檢查鍋爐出口后的氣體循環(huán)系統(tǒng)負(fù)壓段密封性不好,法蘭連接處可以吸入冷空氣。利用干熄爐月修時間將法蘭外部用防火堵料泥壓入到法蘭連接縫隙,阻止空氣的進(jìn)入,冷卻段的焦炭不會燃燒產(chǎn)生CO和CO2,那么也不必導(dǎo)入過多的空氣量,焦炭燒損量也不會增加。
2)考慮到檢修時間溫度降低太快,決定縮短焦?fàn)t連續(xù)檢修單次時間后,檢修前裝滿爐,檢修期間可以連續(xù)正常排焦,循環(huán)風(fēng)量和排焦量也不必大幅度的調(diào)整,鍋爐入口溫度自然變化較小,減少了人為調(diào)整參數(shù)引起的空氣量過剩。
3)規(guī)范干熄焦操作制度,禁止在干熄焦連續(xù)裝焦生產(chǎn)中,長期保持一定流量的旁通風(fēng)量,來穩(wěn)定鍋爐入口溫度的快速升高的方法,禁止隨意開旁通降鍋爐入口溫度,將開旁通降溫方法只用于應(yīng)急狀態(tài),防止鍋爐出現(xiàn)高溫事故。
以上三種原因又是相互制約的,采用降低循環(huán)風(fēng)量、增加排焦量、增加空氣導(dǎo)入量、降低旁通風(fēng)量等方法可提高鍋爐入口溫度;相反可降低鍋爐入口溫度。采用上述方法調(diào)節(jié)鍋爐入口溫度時,相應(yīng)會造成排焦溫度、循環(huán)氣體中H2、CO的濃度發(fā)生變化,因此要綜合考慮,以免顧此失彼。
在通過研究爐體結(jié)構(gòu)、調(diào)節(jié)設(shè)備、摸索規(guī)律后,穩(wěn)定預(yù)存段壓力的措施有以下三條:
1)75 t/h干熄焦預(yù)存段容積小,焦炭上方空間小,自從調(diào)整完焦?fàn)t檢修時間后,料位可以保低一點(diǎn),焦炭上方空間大,自然預(yù)存段壓力穩(wěn)定。
2)在風(fēng)機(jī)后放散調(diào)節(jié)閥前增加一儲氣罐,穩(wěn)定氣源壓力。調(diào)整氣動閥狀態(tài),當(dāng)氣源切斷時氣動閥保持原來狀態(tài),閥門不會全關(guān),預(yù)存段壓力也會穩(wěn)定。
3)將一次、二次除塵器排灰用的球閥換成格式閥,摸索規(guī)律,當(dāng)出現(xiàn)高料位時排灰格式閥排一定的時間后自動停止。保證閥上留有一定的灰量,不會排空,空氣也不會被大量吸入,焦炭就不會被燒損。
通過以上操作和設(shè)備的改進(jìn),降低焦炭燒損率取得了以下幾點(diǎn)明顯效果:
1)縮短焦?fàn)t連續(xù)檢修單次時間后,確保了可燃?xì)怏w成可以有效控制在4% ~7%,導(dǎo)入空氣總量穩(wěn)定且較少,鍋爐入口溫度變化較小,循環(huán)風(fēng)量、排焦量、空氣導(dǎo)入量等參數(shù)不需頻繁調(diào)節(jié)。避免了人為調(diào)節(jié)參數(shù)引起的空氣導(dǎo)入總量過量。
2)用防火堵料泥密封鍋爐出口后的氣體循環(huán)系統(tǒng)負(fù)壓段法蘭連接縫隙后,空氣不會漏入,可燃?xì)怏wCO含量也得到有效控制,焦炭燒損量也相應(yīng)減少。
3)通過改造在風(fēng)機(jī)后放散調(diào)節(jié)閥前加儲氣罐,穩(wěn)定氣源壓力,調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)靈敏,解決了改造前存在的問題,達(dá)到了調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)靈敏、預(yù)存段壓力穩(wěn)定的目的。調(diào)整排灰設(shè)備和時間后,不會吸入空氣,扭轉(zhuǎn)了漏氣燃燒冷卻段焦炭產(chǎn)生可燃?xì)怏w惡性循環(huán)的被動局面,預(yù)存段壓力得以控制,焦炭燒損量降低。
改造后某月75 t/h,焦?fàn)t出爐數(shù)3066爐,干熄率為92.17%,干熄焦裝入焦炭2826爐,每爐按平均14 t計算,干熄爐焦炭裝入總重量39564 t,工藝除塵焦粉及環(huán)境除塵灰總重量1032.3 t,干熄爐排焦量為38054 t。
計算燒損率=(干熄爐焦炭裝入量-排焦量-焦粉產(chǎn)量)/干熄爐焦炭裝入量×100%=(39564-38054-1032.3)/39564 ×100%=1.2%。
通過改造前后焦炭燒損率統(tǒng)計見表1,降低焦炭燒損率有一定的效果。
表1 改進(jìn)前后干熄焦燒損率統(tǒng)計
通過設(shè)備改造,優(yōu)化操作制度,干熄焦生產(chǎn)操作不僅穩(wěn)定了可燃?xì)怏w含量,減少了空氣導(dǎo)入總量,杜絕了系統(tǒng)空氣漏入量,降低了焦炭燒損率,還極大的減輕了職工的勞動強(qiáng)度,達(dá)到了預(yù)期效果,同時本文涉及到的改造措施和優(yōu)化的操作制度也為其它同類工藝設(shè)計提供了一定參考。
[1] 潘立慧,魏松波.干熄焦技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版社,2005:12.