金 鵬 金 潔
(1.泰山玻璃纖維有限公司,山東 泰安271000;2.中國重汽集團(tuán) 泰安五岳專用汽車有限公司,山東 泰安271000)
公司為降低機(jī)物耗成立立磨攻關(guān)小組, 小組為現(xiàn)場型。立磨是粉料加工主要設(shè)備,其產(chǎn)量是公司產(chǎn)量100%。 本小組融合了公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員和車間生產(chǎn)人員。
本文對公司2011 年6 月至2012 年2 月9 個(gè)月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出立磨機(jī)物耗占公司機(jī)物耗均超過84%,且近四個(gè)月立磨機(jī)物耗成逐漸上升趨勢。
2.1 小組成員對立磨的工作流程進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查分析并匯制立磨工作原理:電動(dòng)機(jī)通過減速機(jī)帶動(dòng)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng),物料從進(jìn)料口落在磨盤中央,同時(shí)熱風(fēng)從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入磨內(nèi),在離心力的作用下,物料向磨盤邊緣移動(dòng),經(jīng)磨盤上的環(huán)形槽時(shí)受到磨輥的碾壓粉碎,粉碎后的物料在磨盤邊緣被風(fēng)環(huán)處高速氣流帶起,大顆粒直接落到磨盤上重新粉磨,氣流中的物料經(jīng)過分離器時(shí),在旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子的作用下,粗粉落在磨盤上重新粉磨,合格細(xì)粉隨氣流一起出磨,在收塵裝置中收集,即為產(chǎn)品。
2.2 立磨機(jī)物耗可分為立磨機(jī)耗和立磨物耗, 我們對2011年11 月至2012 年2 月的立磨機(jī)耗和立磨物耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可看出立磨機(jī)耗占立磨機(jī)物耗的83%,立磨機(jī)耗是立磨機(jī)物耗的主要部分,降低立磨機(jī)耗是降低立磨機(jī)物耗最直接最有效的措施。
2.3 為了進(jìn)一步弄清立磨機(jī)耗高的原因,將立磨機(jī)耗分類可得出立磨機(jī)耗它包括:配料系統(tǒng)機(jī)耗、碾磨系統(tǒng)機(jī)耗、收塵系統(tǒng)機(jī)耗、入倉系統(tǒng)機(jī)耗。 從四個(gè)系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)可看出碾磨系統(tǒng)的機(jī)耗占立磨機(jī)耗的80%,所以碾磨系統(tǒng)的機(jī)耗高是主要問題。
我們通過一切技術(shù)手段將碾磨系統(tǒng)的機(jī)耗降低30%,立磨機(jī)物耗就會(huì)降低83%×80%×30%=19.92%。
基于以上調(diào)查,我們把立磨機(jī)物耗≤5.0 元/噸作為目標(biāo)。目標(biāo)可行性分析:
(1)我們通過一切技術(shù)手段將碾磨系統(tǒng)的機(jī)耗降低30%,就可降低4.11 元×30%=1.233 元,立磨機(jī)物耗:6.125-1.233=4..892元。
(2)組長擁有豐富的立磨加工知識和多年的立磨管理經(jīng)驗(yàn)。
(3)小組成員均有三年以上的工作經(jīng)驗(yàn),分析能力和解決問題能力較高。
為進(jìn)一步確定立磨機(jī)耗高的原因,3 月16 日—3 月28日小組成員深入到生產(chǎn)現(xiàn)場,將碾磨系統(tǒng)(立磨)解剖開來,進(jìn)行分析,找出九個(gè)末端因素,分別是定子磨損嚴(yán)重、轉(zhuǎn)子磨損嚴(yán)重、翻輥套周期不合理、輥套硬度小、襯板變薄、上(下)風(fēng)環(huán)磨損嚴(yán)重(因?yàn)榱⒛ナ菍⑹瘔K磨成細(xì)粉,磨制過程與石塊和粉料接觸的機(jī)件會(huì)不可避免的出現(xiàn)磨損,當(dāng)磨損嚴(yán)重時(shí)就要采取適當(dāng)措施)。
攻關(guān)小組對9 個(gè)末端因素進(jìn)行調(diào)查、分析、歸納、論證:
2011 年,分離器定子修補(bǔ)三次,未更換。修補(bǔ)三次共需費(fèi)用900 元,定子機(jī)耗占立磨機(jī)耗比例為0.147%。結(jié)論:非要因。
2011 年分離器轉(zhuǎn)子修補(bǔ)九次,更換三次。 轉(zhuǎn)子機(jī)耗占立磨機(jī)耗度為1.27%。 結(jié)論:非要因。
現(xiàn)運(yùn)行的《立磨作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定磨料5 千噸后就翻一次磨輥。 磨料2.5 萬噸換輥套一套。 2011 年共換了5 套輥套。 輥套機(jī)耗占立磨機(jī)耗比例為53.10%。 結(jié)論:要因。
公司安裝立磨初期已經(jīng)根據(jù)所磨物料的硬度(葉臘石的硬度1°—2°), 咨詢專家, 專家建議輥套硬度最高在62°—63°,公司現(xiàn)使用輥套硬度62.5°。 結(jié)論:非要因。
襯板隨著使用時(shí)間的增加,襯板越來越薄,磨輥和磨盤的間隙就會(huì)越來越大,若調(diào)節(jié)其間隙不變,則會(huì)減小磨輥支撐軸和磨盤的角度,增加磨輥的傾斜度。 襯板的最佳工作狀態(tài)是厚度70mm—75mm. 小組調(diào)查現(xiàn)使用襯板厚度為55mm,襯板變簿后研磨軌跡發(fā)生變化,研磨由面變成線,導(dǎo)致研磨效率下降。
2011 年共換了5 套襯板, 襯板機(jī)耗占立磨機(jī)耗比例為28.59 %。 結(jié)論:要 因。
2011 年共更換四次刮料板,刮料板機(jī)耗占立磨機(jī)耗比例為0.196%。 結(jié)論:非要因。
2011 年共更換兩次上風(fēng)環(huán),上風(fēng)環(huán)機(jī)耗占立磨機(jī)耗比例為0.327%。 結(jié)論:非要因。
2011 年換其它類小件共花費(fèi)1200 元其它小件機(jī)耗占立磨機(jī)耗比例為0.196%。 結(jié)論:非要因。
要因確定后,攻關(guān)小組依據(jù)第一要因及目標(biāo)要求提出調(diào)節(jié)翻輥套的間隔(磨料5 千噸)至合理的方案:依據(jù)第二要因及目標(biāo)要求提出襯板和磨盤間加墊子方案。
翻輥套周期磨料5000 噸是否合理? 分別在1#、2# 和4#立磨上做實(shí)驗(yàn),將1# 立磨周期改為磨料4000 噸,將2# 立磨周期改為磨料3000 噸,將4# 立磨周期改為2000 噸。 統(tǒng)計(jì)5月1#、2# 和4# 立磨棍套機(jī)耗分別為2.26 元/噸、1.88 元/噸和1.86 元/噸。 綜合考慮每磨料3000 噸就翻一次輥套的周期較為合理。 分目標(biāo)將輥套機(jī)耗降至1.9 元/噸終于實(shí)現(xiàn)了。
利用厚度5mm 的鋼板, 根據(jù)磨盤尺寸做出墊子, 在3#立磨上做實(shí)驗(yàn),經(jīng)過一個(gè)月的運(yùn)行,六月份的襯板機(jī)耗降至0.96 元/噸,7 月1 日立磨運(yùn)行按照對策一、對策二同時(shí)實(shí)施,運(yùn)行一個(gè)月。8 月1 日統(tǒng)計(jì)結(jié)果很不理想,立磨的輥套機(jī)耗又上升了, 立磨輥套機(jī)耗分別為2.05 元/噸; 襯板機(jī)耗為0.99元/噸。針對兩項(xiàng)措施同時(shí)實(shí)施反而機(jī)耗高。同過實(shí)驗(yàn)得出:因整套襯板裝入磨盤后,它并不是一個(gè)平面,它類似一個(gè)底很大的平底鍋。 兩個(gè)磨輥在磨盤的平面部位和邊沿根部研磨,而襯板邊沿上部磨不著,不會(huì)變薄,襯板的邊沿被抬高后,在磨輥還未落至合理位置是襯板的邊沿已經(jīng)接觸到輥套了。 確定采取將磨輥沿支承軸方向襯板中心移動(dòng)5mm 的對策解決此問題。
經(jīng)過8 月份的運(yùn)行, 立磨輥套機(jī)耗降到了1.625 元/噸,襯板機(jī)耗降到了0.875 元/噸。
8.1 目標(biāo)檢查:根據(jù)8 月份的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公司立磨機(jī)物耗降到了4.88 元/噸公司立磨機(jī)物耗降到了4.88 元/噸,8、9、10 三個(gè)月分別為4.88 元/噸、4.86 元/噸,兩個(gè)月均低于5 元/噸。 效果穩(wěn)定良好!
8.2 在工人工資上漲、各種物價(jià)上漲的大環(huán)境下,本次攻關(guān)活動(dòng)立磨機(jī)物耗由6.125 元/噸降為4.87 元/噸, 立磨噸機(jī)物耗降低了1.255 元。 年產(chǎn)量15 萬噸,一年則可節(jié)約:1.255 元/噸×15 萬噸=18.825 萬元。