張建民
新能鳳凰(滕州)能源有限公司 山東滕州市
大型煤化工項(xiàng)目,采用華東理工大學(xué)“對(duì)置式多噴嘴水煤漿加壓氣化”專利技術(shù),裝置共有3臺(tái)氣化爐,每臺(tái)氣化爐有4臺(tái)工藝燒嘴,燒嘴是氣化爐的核心部件。裝置運(yùn)行了3年,燒嘴冷卻水盤(pán)管顏色微紅,有過(guò)火現(xiàn)象。抽出燒嘴時(shí),燒嘴通道內(nèi)堵滿灰渣,燒嘴難于抽出。燒嘴頭部有龜裂且存在不同程度的燒蝕區(qū)域,顏色黑且亮,硬度較大?,F(xiàn)場(chǎng)解體檢查,燒嘴內(nèi)部有堵塞物,內(nèi)噴頭、中噴頭存在過(guò)燒痕跡,且燒嘴內(nèi)噴頭外表面磨損嚴(yán)重。
由于氣化系統(tǒng)一、二級(jí)滾筒篩網(wǎng)存在破損,煤漿粒度加大,導(dǎo)致煤漿大顆粒堵塞燒嘴(嘴煤漿通道環(huán)形間隙最小值為9mm)。運(yùn)行中,堵塞顆粒獲得向前的動(dòng)能,加之高溫使煤炭顆粒氧化疏松,顆粒粉化噴出,壓差減小,從而形成循環(huán)性壓差波動(dòng),最終出現(xiàn)氣化爐燒嘴壓差波動(dòng)。
結(jié)合燒嘴煤漿通道內(nèi)發(fā)現(xiàn)的煤粒及近期裝置運(yùn)行狀況分析,因煤漿黏度低,煤漿通道有大顆粒積累后,煤漿通道減小,流速增加,故磨損速率增加。同時(shí)由于煤顆粒堵塞,造成燒嘴偏噴,最終導(dǎo)致燒嘴損壞。
對(duì)于4噴嘴對(duì)置式氣化爐,燒嘴安裝不能簡(jiǎn)單理解為密封形式,同時(shí)應(yīng)考慮安裝垂直度的因素。在氣化爐設(shè)備中,燒嘴法蘭安裝間隙偏差1mm,將使燒嘴端部產(chǎn)生5mm的偏移量,氣化爐筒體中心產(chǎn)生10.37mm的偏移量。由此可見(jiàn),在安裝燒嘴時(shí),特別是在4噴嘴氣化爐中,控制安裝質(zhì)量,測(cè)量燒嘴法蘭與設(shè)備法蘭端面均勻性,以間隙控制安裝的重要性。
煤炭管理崗位應(yīng)加強(qiáng)煤炭除鐵器的管理,定期清理。煤漿制備時(shí),應(yīng)加強(qiáng)管理,提高煤漿品質(zhì),定期檢查滾筒篩網(wǎng)完好情況,防止煤漿粒徑超標(biāo)。
加強(qiáng)工藝管理,有效監(jiān)控?zé)熘車鸂t溫及燒嘴冷卻水相關(guān)參數(shù),及時(shí)掌握燒嘴是否偏噴。嚴(yán)格控制燒嘴維修、檢驗(yàn)質(zhì)量。對(duì)維修燒嘴進(jìn)行霧化實(shí)驗(yàn),確保霧化效果良好。做好燒嘴清洗、脫脂工作。安裝燒嘴時(shí)要控制安裝質(zhì)量,燒嘴法蘭與設(shè)備法蘭端面間隙應(yīng)均勻,控制安裝垂直度。
采取以上措施后,現(xiàn)裝置100%負(fù)荷運(yùn)行,各運(yùn)行參數(shù)較為穩(wěn)定,燒嘴使用壽命延長(zhǎng),保證了單臺(tái)氣化爐可常態(tài)化運(yùn)行90天。