董 鳳
(吉恩鎳業(yè)股份有限公司 選礦廠,吉林 磐石 132311)
礦物資源是人們生活中使用的主要資源之一,在礦物的分流和篩選中一個必不可少的工具就是分級機(jī)。分級機(jī)又根據(jù)用途的不同分為以下四種類型:高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋。這幾種分級機(jī)是目前市場上應(yīng)用最廣泛的,尤其是雙螺旋分級機(jī),它們與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)廣泛應(yīng)用于選礦廠的分流礦沙工作中,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對礦漿進(jìn)行粒度分級,及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。利用這些分級機(jī)有效的降低了工作難度和工作量,其結(jié)構(gòu)又十分緊密,因此能保證其工作的可靠性,操作也十分方便。
軸承體是雙螺旋分級機(jī)的重要組成部分,雙螺旋分級機(jī)主要應(yīng)用于選礦,因此它的底部軸承體在作業(yè)的時候一直浸泡在礦漿里。它又是旋轉(zhuǎn)部件,在工作的時候會一直保持旋轉(zhuǎn)的狀態(tài),礦漿具有很強(qiáng)的流動性,很容易就隨著分級機(jī)的旋轉(zhuǎn)而進(jìn)入其底部軸承體。而礦漿具有一定的溫度,一旦進(jìn)入底部軸承體, 就會對軸承、密封件及機(jī)軸造成銹蝕和磨損等損害,久而久之,就會使軸承體損壞,需要重新更換。由于分級機(jī)底部軸承體結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,其更換工作是一項(xiàng)比較復(fù)雜的工作,操作十分麻煩,同時這種頻繁的更換不僅影響分級機(jī)的性能,也造成了重大的資源浪費(fèi)。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),一般情況下,一套分級機(jī)底部軸承體的平均使用周期大約為一個月,使用時間最長的為兩個月,而使用時間短的只有半個月。而在使用的過程中,還需要操作人員經(jīng)常為軸承體注入黃油,每次注入的黃油數(shù)量為3kg~5kg,以保證軸承體的密封性和潤滑。軸承體的維護(hù)與更換在生產(chǎn)成本中占據(jù)了一大部分比例,不利于成本控制。
通過多次現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),雙螺旋分級機(jī)在礦漿中工作的時候,其底部軸承體的軸和密封迷宮室之間會浸入部分的礦漿,這些礦漿促使了軸和密封迷宮室不斷的反復(fù)摩擦,在一段時間之后,密封迷宮由于摩擦發(fā)生了熱脹冷縮,從而其內(nèi)徑逐漸變大,而軸的外徑在不斷的變小,慢慢的兩者之間就出現(xiàn)了縫隙。礦漿會沿著這個縫隙從迷宮室流進(jìn)軸承,軸承在工作的時候就會與礦漿發(fā)生摩擦造成磨損,最終使整個軸承體受到損壞,從而要更換底部軸承體。
從上面的分析我們可以知道,導(dǎo)致底部軸承體損壞最根本的原因就是分級機(jī)底部浸入礦物中有礦漿流入,因此對雙螺旋分級機(jī)底部軸承體的改進(jìn)主要是對密封迷宮室、軸承等部件的改進(jìn)??梢詫⒃瓉淼膲荷w、軸承座、密封迷宮室和軸承直接去掉,換做用膠木制成的軸套、軸承座,考慮到膠木軸套比較軟,因此可以做一個鋼板焊接的軸承套增強(qiáng)膠木軸套的強(qiáng)度。在軸的改進(jìn)上,可以利用舊軸進(jìn)行加工改造,將其最大直徑變小,并將原來裝軸承的地方裝上膠木軸套。這樣不僅可以有效的節(jié)約原材料,也降低了工作量和加工費(fèi)用。
1)將雙螺旋分級機(jī)底部軸承體改進(jìn)完成之后要對其進(jìn)行效果測試。通過半年時間的測試之后發(fā)現(xiàn),通過對其軸承的更換和相關(guān)改進(jìn)有效的提高了雙螺旋分級機(jī)底部軸承體的使用效果。首先,它減少了礦漿在密封室和軸之間的摩擦,減少了底部軸承受到的損壞,降低了軸承體的更換頻率。通過半年時間的統(tǒng)計(jì),軸承體在原來的時候是一個月左右換一次,而通過改進(jìn)以后,軸承體不會再因?yàn)榈V漿摩擦而導(dǎo)致?lián)p壞需要更換,改進(jìn)以后將其摩擦轉(zhuǎn)換到軸套上來了,只需要在三至六個月左右對軸套進(jìn)行更換就可以了。
2)減少了操作人員和維修人員的工作量,在改進(jìn)之前,每一個月左右要對軸承體進(jìn)行更換,每一次更換都需要三四個操作人員或維修人員一天的時間。不僅耽誤了正常作業(yè),也為維修人員增加了工作量。通過改進(jìn)之后,不再需要更換軸承體,只需要三個月左右對軸套進(jìn)行更換就可以了。而軸套的制作是根據(jù)膠木板的厚度現(xiàn)場設(shè)計(jì)組裝,在更換的時候只需將它敲打出來更換一個新的進(jìn)行加固 一下就可以了。軸套的組裝或更換只需要兩個人就可以完成,如果是組裝只需要半個小時,如果是更換,其操作時間不會超過二十分鐘。通過,改進(jìn)之后,也沒有出現(xiàn)過被迫停車的情況, 更換時間可以安排在計(jì)劃性檢修時間里, 提高了磨礦系統(tǒng)的工作效率和設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
3)減少了維護(hù)環(huán)節(jié)。在原來的使用中需要操作人員每周對底部軸承體添加3~5kg黃油,不僅耗費(fèi)大量的資源,也為操作人員帶來了很多不必要的工作。經(jīng)過改進(jìn),軸承換成了膠木軸套,就可以省下添加黃油這一步驟了,不僅節(jié)約了人力、財(cái)力和物力,還降低員工的勞動強(qiáng)度,減少了生產(chǎn)的成本,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
本文主要對雙螺旋分級機(jī)、分級機(jī)底部軸承體出現(xiàn)的問題和原因、改進(jìn)方法和測試效果進(jìn)行了簡單的分析討論,由試驗(yàn)結(jié)果可知,本文所述的改進(jìn)方法非常有效,可以在人力、財(cái)力、物力和時間上節(jié)約很大一部分。目前,很多的廠家也紛紛采用這一改進(jìn)方式對雙螺旋分級機(jī)底部軸承體進(jìn)行改進(jìn),并取得了良好的效果,雖然在改進(jìn)上投入了一定的財(cái)力和時間,但從其收益來看,其改進(jìn)是很有價值的。
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