高文斌(中國石油遼河油田公司金馬油田開發(fā)公司 遼寧盤錦124010)
海26塊日產(chǎn)液3589噸,平均含水92.34%,平均動液面758.45米,平均沖程4.80米,平均沖次2.72次/min,平均泵徑48.70mm,平均泵掛深度1340.71米,平均沉沒度585.61m,平均輸入功率7.27kw,系統(tǒng)效率25.50%,平衡率88.05%,躺井率4.38%,共配備157臺變頻器。海26塊自1989年投入開發(fā)至今,已經(jīng)有23年的歷史了。近幾年來,受區(qū)塊的地層壓力下降、出砂嚴(yán)重、結(jié)蠟等因數(shù)的影響,部分油井的系統(tǒng)效率較低。目前,海26塊系統(tǒng)效率為25.50%,其中低于20%的油井有51口。
針對海26塊的這些系統(tǒng)效率地的油井現(xiàn)狀,查找出了海26塊目前存在的三大矛盾:
(1)低產(chǎn)低液井較多:液量低于10t/d有23口,占開井?dāng)?shù)的14.2%,平均日產(chǎn)液量為19.8t/d。
(2)出砂井多:出砂井68口,占總開井?dāng)?shù)的42%,其中出砂嚴(yán)重的有25口,占出砂井總數(shù)的15.4%。
(3)結(jié)蠟井多:結(jié)蠟井10口,占總開井?dāng)?shù)的6.2%。
2012年初制定的生產(chǎn)管理工作重點是:立足現(xiàn)有條件,實施有針對的性的調(diào)整及挖潛措施,將海26塊的三大指標(biāo)(平衡率、泵效、系統(tǒng)效率)全面提升,通過指標(biāo)的提升,帶動節(jié)能降耗和產(chǎn)量的增加。
(1)優(yōu)選合理的沉沒度,提高油井的系統(tǒng)效率。
目前海26塊的平均沉沒度為585m,其中沉沒度在300m以下的油井有33口,301m-500m的油井有33口,501m以上的油井有96口。
調(diào)整沉沒度有四個途徑:
a是在泵深不變的情況下,通過調(diào)整沖次來調(diào)整動液面的高度,從而控制沉沒度,上半年我們實施這類井10口。
b是對于沉沒度過低的油井,我們實施小泵深抽3口井。
c是對于沉沒度過高的油井,我們要使用大泵增排7口井。
d是在檢泵設(shè)計中,保持泵徑不變直接調(diào)整泵掛深度的油井7口。這些工作都是用機采優(yōu)化設(shè)計,計算出泵深理論值,然后一次性將泵型、泵深設(shè)計到位、實施到位的。
(2)選擇合理的工作參數(shù),提高系統(tǒng)效率。
a是對于不出砂且供液充足的井,我們使用大泵徑,較快沖次,長沖程.
b是對于出砂較重的井,要使用小泵徑,慢沖次,長沖程;對于出砂較輕的井,要使用較大泵徑,中沖次,長沖程.
c是對于出砂較輕的井,要使用較大泵徑,中沖次,長沖程;從協(xié)調(diào)油井的供產(chǎn)關(guān)系上做工作來提高系統(tǒng)效率,上半年共實施調(diào)整工作參數(shù)32口井。
(3)降低輸入功率,提高油井系統(tǒng)效率。
降低輸入功率最有效的辦法就是調(diào)整抽油機的平衡率,保證抽油機在平衡狀態(tài)下工作。這樣可以使抽油機達(dá)到最佳工作狀態(tài),不但節(jié)省了大量電量,而且機采系統(tǒng)效率也得到了較大的提高。
調(diào)整抽油機平衡是一項日常管理工作,我們要根據(jù)油井的工作參數(shù)以及生產(chǎn)動態(tài)變化而變化,如:在洗井前后、措施前后、產(chǎn)量變化比較大時期必須進行平衡調(diào)整。上半年我們已對海26塊隨機出現(xiàn)的14口不平衡油井進行了調(diào)平衡作業(yè)。平衡率已從原來的88.05%提高到了92.90%。
(4)根據(jù)出砂井的情況不同采取防砂措施,提高系統(tǒng)效率。
海26塊油井出砂嚴(yán)重是引起泵漏失,是系統(tǒng)效率低的主要原因。
海26塊出砂較重的井主要集中在海10站,海12站,海25站。對海26塊油井的出砂史以及近兩年的修井情況進行統(tǒng)計,掌握了出砂嚴(yán)重的25口油井的檢泵周期、出砂量。在日常工作中重點監(jiān)測這類油井的生產(chǎn)情況,定期進行產(chǎn)量對比,發(fā)現(xiàn)有液降等現(xiàn)象及時進行分析,采取有效的措施。通過分析對比我們制定了“海26塊出砂油井的生產(chǎn)管理制度”,在對出砂油井調(diào)整工作參數(shù)的同時,對出砂井落實了合理的碰泵,洗井工作,不僅延長了檢泵周期,而且還提高了系統(tǒng)效率。今年通過對油井定期進行檢泵作業(yè),避免因砂卡關(guān)井9口,在保證油井生產(chǎn)狀態(tài)良好的情況下提高了泵的使用壽命。
對于一般出砂井和供液能力充足的油井,采用螺桿泵排砂技術(shù)可保證隨油流帶出的細(xì)粉砂不在井筒中沉積,保證油井的正常生產(chǎn),同時螺桿泵排液穩(wěn)定,可以保護油層,避免激動出砂。2012年共有5口井由抽油機井轉(zhuǎn)螺桿泵井,截止目前累計增產(chǎn)117t。
(5)合理的熱洗周期,提高系統(tǒng)效率。
海26塊有10口結(jié)蠟較嚴(yán)重,分布在海6站,海14站,海16站。通過對這10口結(jié)蠟井近兩年修井情況的統(tǒng)計,掌握了油井的易結(jié)蠟點:石油在采出的過程中,隨著高度的增加,溫度會越來越低,在抽油桿700-800m處,溫度會降到40度左右,這個溫度正好是石蠟?zāi)痰臏囟?,所以這個部位也非常容易結(jié)蠟。
對這些油井我們進行定期監(jiān)測,當(dāng)發(fā)生兩升一降時(即電流升、負(fù)荷升、產(chǎn)量降),我們就要及時的對油井進行熱洗。我們還會通過對這些指標(biāo)及修井情況,對熱洗周期進行合理的動態(tài)調(diào)整。
通過對6口油井,優(yōu)選了科學(xué)的熱洗周期,實施定期熱洗,并延長檢泵周期5天好效果。共在五個方面,81口油井上采取措施,平均系統(tǒng)效率由原來的25.50%提高到26%。
提高機采井系統(tǒng)效率應(yīng)從提高單井產(chǎn)液量,匹配合理沉沒度,降低輸入功率三方面綜合治理,在今后的工作中,我們要加強兩項管理,優(yōu)化三個方面:加強抽油機設(shè)備的科學(xué)管理,加強修井方案論證;優(yōu)化油井工作制度,優(yōu)化桿柱組合,匹配合理沉沒度。
[1]萬仁溥、羅英俊主編《采油技術(shù)手冊》,2000年
[2]姚遠(yuǎn)勤、曹維庚主編《稠油熱采技術(shù)》,1985年