韓建軍
(天辰化工有限公司,新疆 石河子 832000)
氯乙烯精餾工藝過程通常由低沸塔系統(tǒng)和高沸塔系統(tǒng)構(gòu)成。在低沸塔中除去輕組分雜質(zhì),在高沸塔中除去重組分雜質(zhì)。含有氯乙烯的高沸物組分由高沸塔底部排出,并在后續(xù)的回收塔中回收部分氯乙烯后裝桶外銷。每年產(chǎn)生約八百噸高沸殘液,隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,該產(chǎn)量還會增加。
目前,國內(nèi)電石法PVC企業(yè)對精餾的一般處理辦法是將氯乙烯精餾殘液經(jīng)過過濾、油水分離、脫色、除去水分和雜質(zhì)后,回收大部分物質(zhì)用做混合溶劑。處理工藝過程是,從高沸塔分餾得到的高沸物殘液,在回收裝置中進(jìn)一步脫除VCM,使其品質(zhì)得到部分提高后作為產(chǎn)品出售。現(xiàn)有工藝僅僅回收氯乙烯單體,而其中的二氯乙烷含量大于65%的高沸物殘液被直接裝車賣出,由于高沸物雜質(zhì)含量高、主含量低,故在價(jià)格方面沒有優(yōu)勢。為提純二氯乙烷,提高市場價(jià)格,天辰化工公司對現(xiàn)有的高沸物回收裝置進(jìn)行了分析后,通過技改提高了高沸物的品質(zhì),提高了經(jīng)濟(jì)效益,經(jīng)回收溶解在殘液中的VCM,降低了原料消耗,也減少了環(huán)境污染。
國內(nèi)也有企業(yè)因氯乙烯精餾殘液沸程范圍很寬,將其作為二、三元物系處理,即低沸點(diǎn)組分、中間餾分和重組分。通過蒸餾截取中間餾分。經(jīng)過處理,分離提取1,1-二氯乙烷,1,1,2-三氯乙烷和四氯乙烷等單一氯代烴,進(jìn)一步作為有機(jī)化工原料。但是,由于在氯乙烯合成高沸殘液中的雜質(zhì)除氯乙烯外,大部分為順、反-1,2-二氯乙烯及三氯乙烯,其沸點(diǎn)分別為60℃、47.67℃和86.7℃,與1,1-二氯乙烷的沸點(diǎn)接近,利用精餾的方法不能獲得較好的分離效果[1],并且設(shè)計(jì)流程長、消耗高、經(jīng)濟(jì)性不明顯。
國內(nèi)也有采用以氯氣加成的方法,使殘液中上述烯烴轉(zhuǎn)化為烷烴,拉大使其沸點(diǎn)與1,1-二氯乙烷的沸點(diǎn)差,然后,通過精餾獲得95%以上的1,1-二氯乙烷。該方法雖然可以從VC合成高沸殘液中獲得較高純度的1,1-二氯乙烷[2],且成本低廉,尾氣中的氯氣可以用廢堿液吸收,不會造成二次污染,但氯氣操作危險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)工業(yè)化也需要進(jìn)行研究。
因此,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行部分技術(shù)改造,以達(dá)到提升高沸物中二氯乙烷含量是切實(shí)可行的方法,而且改造簡單、見效快,同時(shí),回收氯乙烯更加有利于節(jié)降低能耗。
天辰公司氯乙烯合成過程中高沸殘液,根據(jù)氯乙烯合成系統(tǒng)的操作條件,其中,高沸點(diǎn)物質(zhì)的含量一般為0.1%~0.5%(體積分?jǐn)?shù))。為了簡化過程,常把高沸物看作是1,1-二氯乙烷單一的化合物,實(shí)際上,由于原料乙炔和氯化氫氣帶入雜質(zhì),以及氣相催化反應(yīng)本身的選擇性,使反應(yīng)后的合成氣乃至精餾系統(tǒng)中,含有許多種高沸點(diǎn)物質(zhì),并已由色譜分析和元素分析所證實(shí)。該氣體中含有1,1-二氯乙烷,以及順、反-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、偏氯乙烯、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烷、氯乙烯、乙炔等二十多種雜質(zhì)[3]。粗高沸物中的要質(zhì)含量見表1。
表1 粗高沸物中的雜質(zhì)含量 %
圖1 高沸物殘液蒸出系統(tǒng)改造前工藝流程示意圖
在氯乙烯的精餾過程中,為得到高純度的氯乙烯單體,在高沸塔中使高于氯乙烯沸點(diǎn)的雜質(zhì)全部在塔底脫除,二氯乙烯、三氯乙烷等雜質(zhì)定時(shí)被排出系統(tǒng),成為高沸殘液。圖1為改造前高沸物處理工藝流程示意圖。高沸塔排放的高沸物直接進(jìn)入殘液蒸出釜,蒸出釜底部通過80℃度熱水進(jìn)行連續(xù)加熱,將其中的氯乙烯單體進(jìn)一步脫除,塔頂通過冷卻水冷卻其中的水分,VC通過氣水分離后,送入氯乙烯氣柜中進(jìn)行回收,底部塔釜中高于設(shè)定液位的高沸物存入貯槽中,待售處理,高沸物的蒸出塔采用單層填料塔,塔頂設(shè)置冷卻器,通過7℃水對系統(tǒng)中的單體進(jìn)行冷卻,塔在微正壓下操作。
由于系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,精餾的高沸塔塔釜溫度隨著系統(tǒng)中的高沸物含量變化而不斷波動,這個波動主要來自轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的操作和副反應(yīng)的控制。因此,塔底的高沸物排放閥開啟不穩(wěn)定,而且不規(guī)律,造成操作人員很難把握后續(xù)系統(tǒng)的運(yùn)行,同時(shí),高沸物蒸出塔頂7℃水水溫太低導(dǎo)致有部分氯乙烯變?yōu)橐簯B(tài)。
(1)產(chǎn)出的高沸物中還有大量的氯乙烯等低沸點(diǎn)成分,二氯乙烷含量最高時(shí)只有70%左右。裝置改造前的高沸物主含量見表2。
表2 改造前的高沸物主含量分析數(shù)據(jù) %
(2)塔頂氣液分離罐中有時(shí)還有液態(tài)的單體。
(3)塔底液位波動頻繁,而且,塔填料中的溫度不穩(wěn)定。
(4)塔的整體壓力不穩(wěn),高塔排料時(shí),壓力升高較快,塔頂溫度不能及時(shí)調(diào)節(jié),分離器中單體量較多。
通過對以上問題的分析和研究,進(jìn)行了針對性的改造,目的是使1,1,-二氯乙烷含量通過蒸餾后能夠達(dá)到80%以上,同時(shí),大幅度降低高沸物中的氯乙烯含量。針對系統(tǒng)進(jìn)料不穩(wěn)、溫度波動大控制較難、塔頂帶液等問題進(jìn)行了改造,同時(shí),通過實(shí)驗(yàn)探索操作的優(yōu)化數(shù)據(jù)。
通過水浴加熱高沸物,罐頂部采用真空泵控制壓力,通過改變溫度,壓力等,模擬出裝置的最優(yōu)參數(shù)。實(shí)驗(yàn)示意圖見圖2。
實(shí)驗(yàn)儀器:安捷倫7890A氣相色譜儀1臺;安捷倫LC1260液相色譜儀1臺;500 mL圓底燒瓶1個;250 mL 平底燒瓶 1 個;普通溫度計(jì)(0~200)℃1支;2 500 mL抽濾瓶1個;配氣瓶1個;大功率磁體攪拌器HG23-99-1北京分析儀器1個;上海科恒抽真空容器及抽真空裝置;高沸物容器(自制);真空表(-60-0)kPa;加熱裝置;導(dǎo)管;長沙開元恒溫水浴鍋。
色譜純試劑:1,1-二氯乙烷、三氯乙烯、乙醛、偏二氯乙烯;色譜標(biāo)準(zhǔn)氣:氯乙烯、乙炔、二氯乙烷、氮?dú)?、氧氣;尾氣吸收?2%氫氧化鈉。
4.2.1 蒸餾溫度的影響
反應(yīng)溫度過高,物料損失較大;過低,不利于氯乙烯的脫出。在壓力一定的情況下,選擇50℃左右較好。
4.2.2 氯氣量的影響
通入氯氣量對二氯乙烷純度的影響見表3。
表3 通入氯氣量對二氯乙烷的影響[6]
4.2.3 蒸餾壓力的影響
由于高沸物殘液組分復(fù)雜,在蒸餾過程中易發(fā)生聚合、粘接等現(xiàn)象。為了減少這些現(xiàn)象,采用減壓蒸餾的方法,同時(shí),將通過溫度試驗(yàn)檢測到的最佳溫度進(jìn)行控制,其結(jié)果見表4。
表4 真空度對二氯乙烷純度的影響
在相同的壓力下,并非溫度越高越有利于二氯乙烷的提純,溫度高導(dǎo)致二氯乙烷揮發(fā),造成浪費(fèi),如果這樣操作導(dǎo)致二氯乙烷在氯乙烯精餾過程中循環(huán),會影響氯乙烯的質(zhì)量。選擇50℃左右最佳,但二氯乙烷的含量并沒有達(dá)到預(yù)期要求。
采用減壓蒸餾,釜底不易粘附,真空度越高,二氯乙烷含量越高;由于是易揮發(fā)物料,真空度過高物料損失嚴(yán)重。綜合各方面因素,在45~60 kPa的真空度區(qū)間,二氯乙烷的含量沒有太大的差異,在45 kPa下,已達(dá)到期望值,為節(jié)省能源確定為45 kPa。
通過以上的實(shí)驗(yàn)及分析,對裝置進(jìn)行了如圖3所示的改造。改造的主要內(nèi)容是,為穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)料流量,將系統(tǒng)中高沸物貯槽B作為中間罐,通過泵控制進(jìn)料量,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定進(jìn)料;對塔進(jìn)行了改造,將一段填料改為二段填料,使塔釜的回流液在填料上進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,更有利于塔釜物料中氯乙烯的脫除;塔頂增加真空系統(tǒng),在設(shè)備最許的條件下,盡量降低真空度;增加塔釜溫度、塔壓差、塔出料等自控功能,實(shí)現(xiàn)全自動控制。因通氯不安全,故在改造中未進(jìn)行氯化改造。
改造后,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,溫度波動范圍為0.03℃,真空度通過壓縮機(jī)變頻調(diào)節(jié),可以通過高沸物中二氯乙烷的含量進(jìn)行調(diào)節(jié),系統(tǒng)壓差小,傳熱傳質(zhì)效果明顯。裝置改造后的高沸物主含量見表5。
表5 改造后的高沸物主含量分析數(shù)據(jù)
由表5可知,改造后,二氯乙烷的產(chǎn)品質(zhì)量得到了很大的提高。由于舊系統(tǒng)受到高沸物蒸餾塔設(shè)計(jì)壓力的限制,真空度最大只能提高到25 kPa,沒有達(dá)到前期在實(shí)驗(yàn)室中的45 kPa,因此,其產(chǎn)品質(zhì)量還有進(jìn)一步提升的空間。
通過改造,回收了絕大部分的氯乙烯單體,這些氯乙烯單體進(jìn)入氣柜再進(jìn)行循環(huán)利用,提高了氯乙烯的產(chǎn)率;由于改造前出售的高沸物中氯乙烯含量高,在夏天高溫下,有一定的揮發(fā)性,不僅污染環(huán)境,且給買方的運(yùn)輸及貯存、人員安全帶來了隱患,改造后,生產(chǎn)的高沸物中的二氯乙烷含量高,氯乙烯含量低,不利于安全運(yùn)輸和環(huán)保。
改造的全套系統(tǒng)采用自動化控制,降低了人員的操作頻次和勞動強(qiáng)度,中控通過電腦遠(yuǎn)程控制操作,同時(shí),通過串級控制,將重點(diǎn)的溫度及壓力由電腦控制,提高了工作效率。
40萬t/a PVC裝置每年產(chǎn)生800 t高沸殘液,改造前二氯乙烷含量不高,高沸物均價(jià)為460元/t。其中,氯乙烯含量為25%,每年浪費(fèi)氯乙烯單體約二百噸,以每噸單體按5000元計(jì),每年損失一百萬元左右。改造后,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)生了很大經(jīng)濟(jì)效益。高沸物提升至800 t/a;回收了約80%的氯乙烯單體,每年為175 t。改造增加的費(fèi)用主要為壓縮機(jī)及泵的用電25 kW·h,0.42元/kW·h,改造后提高的經(jīng)濟(jì)效益為:
[1]崔金保.氯乙烯生產(chǎn)工藝的技術(shù)改進(jìn).聚氯乙烯,2007,(8):42-44.
[2]楊鳳玲,程芳琴,李 華.氯乙烯高沸殘液的精制技術(shù)及綜合利用.聚氯乙烯,2005,(3):39-40.
[3]李 軍,張 儉.氯乙烯合成高沸殘液中1,1-二氯乙烷的分離.聚氯乙烯,2001,(5):57-58.