覃韶明
(廣西金河礦業(yè)股份有限公司,廣西 河池 547000)
廣西金河礦業(yè)股份有限公司使用中的一臺(tái)φ2.45m×52m鋅冶煉揮發(fā)回轉(zhuǎn)窯,如圖1所示,其中部輪帶位于高溫、淋水冷卻區(qū),由于輪帶與擋輪的硬度不均勻,以及輪帶與擋輪之間配合面的潤(rùn)滑情況比較惡劣等原因,導(dǎo)致在使用一段時(shí)間后,出現(xiàn)了輪帶與擋輪間的配合錐面大端急劇磨損的情況。其磨損形狀如圖2所示,在輪帶的錐面大端出現(xiàn)了一個(gè)高15mm×厚15mm凸起的環(huán)帶(陰影部分)。隨著輪帶墊板的磨損,輪帶與筒體之間的間隙增大,輪帶的下部向筒體靠近,就造成擋輪被輪帶上的凸環(huán)帶軸向撬起又落下。這一故障不僅對(duì)擋輪軸承帶來了嚴(yán)重的損害,而且在擋輪被撬起又落下的過程當(dāng)中也使回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)了極大的震動(dòng),會(huì)出現(xiàn)"咚"的巨響,給回轉(zhuǎn)窯的正常運(yùn)行帶來了嚴(yán)重的安全隱患。為了解決這一問題,在一次停窯換磚的間歇期,我們決定對(duì)輪帶與擋輪的配合錐面進(jìn)行修整。
圖1 回轉(zhuǎn)窯
圖2 輪帶異常部位示意圖
要對(duì)輪帶與擋輪的配合錐面進(jìn)行修整,可考慮的第一個(gè)方案是:將輪帶拆下送到維修工廠進(jìn)行加工。因?yàn)檩啂挥诨剞D(zhuǎn)窯的中部,且重量有17.3t,此方案中輪帶的拆卸、運(yùn)輸、加工、再安裝等工作量之大、難度之高、維修周期之長(zhǎng)顯然是我們無法接受的。第二個(gè)方案是:在現(xiàn)場(chǎng)采用熱切割設(shè)備、手砂輪及鏨子、銼刀等結(jié)合進(jìn)行修整,但這個(gè)方案也因?yàn)楣ぷ髁刻?,維修周期太長(zhǎng),并且最主要的是質(zhì)量無法得到有效保證而被放棄。最終,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行綜合分析,我們確定了第三個(gè)方案:利用回轉(zhuǎn)窯本身帶動(dòng)輪帶轉(zhuǎn)動(dòng),再附加簡(jiǎn)易切削刀具,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行車削修整。
該回轉(zhuǎn)窯有三檔托輪支承,且中部和尾部設(shè)置有油壓擋輪裝置,可以控制回轉(zhuǎn)窯的軸向上升與下降,以使其驅(qū)動(dòng)小齒輪與筒體上的大齒輪達(dá)到充分均勻磨耗以延長(zhǎng)其使用壽命的目的。當(dāng)該回轉(zhuǎn)窯的中部輪帶與擋輪出現(xiàn)上述故障之后,作為應(yīng)急措施,我們斷開了中部擋輪的油壓,只靠尾部擋輪來控制回轉(zhuǎn)窯的軸向上升和下降。在輪帶修整之前,需要按順序完成如下步驟:①慢速轉(zhuǎn)窯(筒體轉(zhuǎn)一圈需1.5min);②通過尾部擋輪的油壓裝置,將窯體推向其軸向上升位置,使中部輪帶與中部擋輪離開接觸,兩者間的間隙可保持在≥20mm的位置;③往尾部擋輪的兩側(cè)導(dǎo)向桿間塞緊馬蹄墊鐵;④將尾部擋輪的油缸內(nèi)油壓卸荷;⑤往三檔托輪支承面注入潤(rùn)滑脂以迫使窯體軸向下降,直到尾部擋輪兩側(cè)導(dǎo)向桿間的馬蹄鐵被充分壓緊為止。通過這些步驟,可以確保筒體在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的軸向平穩(wěn),從而保證筒體在帶動(dòng)中部輪帶旋轉(zhuǎn)的過程中,中部輪帶的軸向和徑向也是平穩(wěn)的,為中部輪帶的現(xiàn)場(chǎng)車削修整創(chuàng)造條件。
圖3 車刀安裝示意圖
如圖3所示,利用12mm厚的鋼板及10#槽鋼等制作一個(gè)輔助支架。將中部托輪右側(cè)軸承座上的擋水棚拆除,利用軸承蓋頂上的吊裝孔(M30)、擋水棚的兩個(gè)安裝孔(M16,相距220mm)以及軸承上下蓋的連接螺栓等軸承座上的現(xiàn)成條件,將輔助支架固定在軸承座頂上。再將一個(gè)C620車床的小拖板安裝在輔助支架上。在輔助支架的制作中,要求保證小拖板與輔助支架之間在擰松緊固螺釘后可以實(shí)現(xiàn)少量的旋轉(zhuǎn),以此保證切削過程當(dāng)中的人工軸向進(jìn)給調(diào)整;安裝好小拖板與方刀架后,要先緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)窯體以觀察方刀架與輪帶之間的相對(duì)位置是否適合安裝車刀,如不適合,要及時(shí)做出調(diào)整;車刀為YT14硬質(zhì)合金焊接端面車刀,要求車刀安裝后其基面可以正對(duì)輪帶的軸心線或稍低于輪帶軸心線。
①以0.25r/min的速度轉(zhuǎn)動(dòng)窯體(此時(shí)輪帶的被車削面的線速度約為3.5m/min)。②以0.2mm的徑向進(jìn)給量試切輪帶配合錐面上凸起的環(huán)帶,在窯體轉(zhuǎn)過整圈后,可以適當(dāng)?shù)丶哟笄邢鬟M(jìn)給量及將窯速調(diào)整到0.8r/min(此時(shí)輪帶的被車削面的線速度約為11.2m/min),并要在切削的過程中注意及時(shí)根據(jù)輪帶的情況通過小拖板手柄調(diào)整車刀的進(jìn)給量;在切削過程中還應(yīng)注意不要使切屑掉落到托輪支承面上。③只做徑向進(jìn)給,需要做橫向進(jìn)給時(shí),可以略為松開小拖板的緊固螺釘實(shí)施輕微調(diào)整,④重復(fù)上述過程,直至輪帶的車削表面達(dá)到技術(shù)要求為止。
通過上述方法加工,最終完成整個(gè)輪帶配合錐面的修整工作,車削完成的部位表面粗糙度可達(dá)到Ra12.5。維修結(jié)束后經(jīng)過實(shí)踐使用,該回轉(zhuǎn)窯由于中部輪帶與擋輪的配合錐面異常引起的故障已徹底消除。
依靠回轉(zhuǎn)窯本身的回轉(zhuǎn)條件,對(duì)由于不均勻磨損而出現(xiàn)表面形狀異常的輪帶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)車削,文中應(yīng)用的方法靈活實(shí)用、車削裝置簡(jiǎn)便有效,達(dá)到了采用小裝置解決大問題的目的。