劉 鵬 李紅松
安陽(yáng)鋼鐵股份公司煉鐵廠第二機(jī)修車間 河南安陽(yáng)市
安鋼2#高爐中缸,近兩年來(lái)有不同程度的煤氣泄漏現(xiàn)象。究其原因有兩個(gè),一是爐內(nèi)重金屬含量超標(biāo)。受原材料及爐內(nèi)復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)的影響,爐內(nèi)聚集了大量重金屬,而這些重金屬又不能及時(shí)通過(guò)出鐵口排出高爐,在中缸處的重金屬越聚越多,逐漸將中缸頂起,使得中缸上翹,與大套無(wú)法形成密封配合,煤氣從大套與中缸的縫隙中泄漏。二是高爐爐殼及爐內(nèi)冷卻壁與組合磚,在長(zhǎng)期冶煉過(guò)程中發(fā)生不同程度的位移,造成中缸上翹及煤氣泄漏。
采用兩種治理方法,(1)用薄鋼板將大套與中缸焊接起來(lái)形成鋼性密封。(2)在中缸與大套結(jié)合處用柔軟而富有彈性的材料填充。
第一種方法是目前國(guó)內(nèi)很多高爐在建設(shè)之初就普遍采用的方法,即在高爐建設(shè)時(shí)就將中缸與大套焊接在一起。在高爐定修中曾采用第一種方法,但半個(gè)月以后密封所用的鋼圈逐漸開(kāi)焊,造成帶壓煤氣泄漏。
采用第二種方法,檢修前加工制作固定鋼圈和活動(dòng)鋼圈各1個(gè),在固定鋼圈上開(kāi)8個(gè)小孔,將螺母焊接在鋼圈上(圖1)。
圖1
待高爐休風(fēng)拆下吹管后,將風(fēng)口堵死,防止煤氣漏出。鉗工用電動(dòng)扳手將4個(gè)中缸卡子去掉,焊工用割槍將中缸焊接圈割掉,將中缸與大套的壓密封部位清理干凈,用角磨機(jī)打磨壓密封部位,使工作面圓滑平整。用自制取絲器將中缸與大套之間的雜物清理干凈。將銅焊線去皮后截成若干小段,并捻成若干細(xì)股,用手錘和尖塞板,將銅焊線沿中缸與大套之間的圓周細(xì)縫均勻填充,直到填滿無(wú)法填充為止。
將石棉繩蘸取鉛油后填充于中缸與大套之間,并用搗棒將石棉繩搗緊,直到石棉繩突出中缸外表面1~2圈為止。將活動(dòng)鋼圈緊貼石棉繩放置,固定鋼圈放置在外側(cè),將加強(qiáng)筋板沿圓周方向焊接在中缸與大套上,用電動(dòng)扳手將活動(dòng)鋼圈緊固,使石棉繩壓縮后再將螺栓松開(kāi),將活動(dòng)鋼圈向后退,在活動(dòng)鋼圈內(nèi)側(cè)放置兩層每層兩圈石棉繩,保證石棉繩緊貼大套,最后用電動(dòng)扳手將活動(dòng)鋼圈完全壓緊。
作業(yè)過(guò)程中為保證職工安全,在中缸處放置一臺(tái)煤氣報(bào)警器,并根據(jù)煤氣量合理使用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行吹掃。高爐送風(fēng)后對(duì)煤氣泄漏量進(jìn)行檢測(cè),風(fēng)口平臺(tái)上的煤氣很小,吹管處的煤氣量<100×10-6,基本達(dá)到預(yù)期效果。