秦朝暉
(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司芳烴部,200540)
中國(guó)石化上海石油化工股份公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)芳烴部1#芳烴聯(lián)合裝置4#汽油加氫裝置為上海石化300 kt/a乙烯改擴(kuò)建配套裝置,于1998年4月建成投產(chǎn)。該裝置以上海石化烯烴部2#乙烯裝置裂解汽油為原料,通過預(yù)分餾塔脫除碳九以上的重組分和碳五以下的輕組分后,再經(jīng)兩段加氫脫除雙烯烴、單烯烴和硫、氮、氧、金屬等雜質(zhì),生產(chǎn)的加氫汽油作為下游芳烴抽提裝置的原料。4#汽油加氫裝置原設(shè)計(jì)能力為裂解汽油200 kt,2002年經(jīng)過增量改造,年處理能力增加到300 kt。
裂解汽油的二段加氫反應(yīng)是在高溫下進(jìn)行的[1-2],會(huì)產(chǎn)生大量反應(yīng)熱,為迅速移走反應(yīng)熱,需要用大量的氫氣進(jìn)行循環(huán)。在冬季,由于環(huán)境溫度比較低,循環(huán)氫中夾帶液體的現(xiàn)象較為嚴(yán)重,液體進(jìn)入壓縮機(jī),在防喘振閥處形成積液。積液量累積到一定程度就會(huì)引起二段反應(yīng)加熱爐聯(lián)鎖,還會(huì)造成循環(huán)氫壓縮機(jī)停機(jī),影響裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)4#汽油加氫裝置循環(huán)氫帶液?jiǎn)栴},上海石化芳烴部和華東理工大學(xué)合作開發(fā)了循環(huán)氫旋流脫烴工藝技術(shù),設(shè)計(jì)了相應(yīng)的氣液旋流分離裝置,并于4#汽油加氫裝置大修期間在該裝置氫氣分離系統(tǒng)中增設(shè)一臺(tái)旋流分離裝置。項(xiàng)目實(shí)施后,有效減少了循環(huán)氫的帶液量,確保了壓縮機(jī)的正常運(yùn)行。
自1885年氣體旋流分離器的第1件專利公開以來,旋流分離設(shè)備[3]逐漸應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),在“氣固”、“液固”、“液液”等分離工藝中發(fā)揮著重要的作用。與重力分離器、旋風(fēng)分離器、擴(kuò)散式分離器、螺道式分離器和串接離心式分離器等氣液分離設(shè)備相比,氣液旋流分離設(shè)備具有分離效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、無運(yùn)動(dòng)部件、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
氣液旋流分離器的工作原理是依靠連續(xù)相-氣體、分散相-液滴之間的密度差,利用連續(xù)相在旋流器內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力將分散相從連續(xù)相中分離出來,從而達(dá)到連續(xù)相凈化和分散相富集的雙重目的,具體見圖1。
圖1顯示了氣液旋流分離器內(nèi)部的流態(tài)狀況:含液氣體在一定壓力作用下從旋流分離器的進(jìn)口沿切線方向進(jìn)入旋流器,形成高速旋轉(zhuǎn)流,經(jīng)分離錐后因流道截面的改變而增速,形成螺旋流態(tài)。同時(shí),因流道截面進(jìn)一步縮小,旋流速度繼續(xù)增加,在旋流器內(nèi)部形成了一個(gè)穩(wěn)定的離心力場(chǎng),密度大的液滴受到較大離心力作用而被甩向旋流器的壁面,沿軸向向下由底流口流出;密度小的氣體受到的離心力較小,在分離錐的中心區(qū)聚結(jié)成氣芯,從溢流口排出,從而實(shí)現(xiàn)氣體的凈化和液滴的富集。
圖1 旋流分離示意
搭建了冷態(tài)模型實(shí)驗(yàn)裝置,設(shè)計(jì)了直徑分別為 25,50,75,100,150 mm 的旋流芯管,旋流芯管的其他結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的尺寸根據(jù)經(jīng)驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)確定。
分離性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:直徑為75 mm的旋流分離芯管(簡(jiǎn)稱DN75旋流芯管)分離性能和操作彈性最好,因此選擇這種規(guī)格的旋流分離芯管[4]。然而DN75旋流分離芯管的處理量小,無法滿足4#汽油加氫1#芳烴聯(lián)合裝置24 000 m3/h的循環(huán)氫處理量要求,因此需要多個(gè)旋流分離芯管并聯(lián)操作。
循環(huán)氫的實(shí)際操作壓力為2.65 MPa,因此在實(shí)際操作條件下循環(huán)氫的處理量Q*為:
式中,Q為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下循環(huán)氫的處理量,即24 000 m3/h。
DN75旋流分離芯管的處理量Qi為60 m3/h,因此需要的旋流分離芯管的數(shù)量n為:
考慮到操作工況的波動(dòng),選擇16根旋流分離芯管,按照一定的方式安裝在殼體內(nèi)。
根據(jù)旋流分離理論以及實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果,為了提高兩相的分離效率,4#汽油加氫裝置采用了DN75旋流分離芯管,每根旋流分離芯管主要由進(jìn)料腔、分離錐、尾管和溢流口組成。采用16根旋流分離芯管并聯(lián)的方式,所有的旋流分離芯管以一定的排列方式固定在一個(gè)大的殼體中,殼體被2塊隔板從上至下分隔為完全隔開的3個(gè)封閉空間:中間腔體為進(jìn)料腔,旋流分離芯管的進(jìn)口也全部處于進(jìn)料腔內(nèi);上面腔體為溢流腔,凈化后的氣體經(jīng)溢流腔離開旋流分離器;最下面的腔體為底流腔,分離得到的液體從底流不斷地匯集到底流腔。當(dāng)?shù)琢髑坏囊何怀^某一設(shè)定值時(shí),閥門打開進(jìn)行自動(dòng)排料。
4#汽油加氫裝置氫氣分離系統(tǒng)原先的工藝流程中,裂解汽油一段、二段加氫反應(yīng)物料分別進(jìn)入高壓分離罐和高壓閃蒸罐進(jìn)行氣液分離,與罐頂尾氫合并后進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)吸入罐,氣體進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)(GB-201)升壓,殘液則進(jìn)入火炬系統(tǒng)。此次改造在循環(huán)氫壓縮機(jī)吸入罐進(jìn)口前新增一臺(tái)氣液旋流分離器,經(jīng)過旋流分離,頂部?jī)艋蟮臍怏w進(jìn)入循環(huán)壓縮機(jī)吸入罐,底部的積液則由液位控制儀排出,送到下游硫化氫汽提塔進(jìn)行處理。改造后4#汽油加氫裝置氫氣分離系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 改造后4#汽油加氫裝置氫氣分離系統(tǒng)工藝流程
2011年11月1#芳烴聯(lián)合裝置4#汽油加氫裝置大修期間,在循環(huán)氫壓縮機(jī)吸入罐前增設(shè)了一臺(tái)循環(huán)氫旋流分離器。截止到2013年7月,增設(shè)的氣液旋流分離器已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)21個(gè)月,目前裝置運(yùn)行穩(wěn)定,取得了較好的使用效果。
2.2.1 循環(huán)氫進(jìn)出口組成分析
裂解汽油兩段反應(yīng)在臨氫狀態(tài)下進(jìn)行,因此循環(huán)氫純度的高低影響到催化劑的運(yùn)行周期。裝置在循環(huán)氫純度較高的情況下運(yùn)行,可抑制催化劑的積炭失活,降低催化劑的床層壓降,減緩催化劑的提溫速率,從而達(dá)到延長(zhǎng)催化劑運(yùn)行周期的目的。旋流分離器投運(yùn)后分別于2011年12月20,21,22,28 日,對(duì)進(jìn)入旋流分離器前的循環(huán)氫氣相組分和出口氣相組分進(jìn)行了采樣分析并計(jì)算這4天的平均值,分析結(jié)果(用物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)表示)見表1。
表1 循環(huán)氫進(jìn)出口氣相組成 %
由表1可見:由于循環(huán)氫夾帶的液滴得到有效分離,氫氣的純度有了較大幅度的提高,平均物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)從改造前的82.51%提高到83.38%,增幅達(dá)0.87個(gè)百分點(diǎn)。循環(huán)氫脫烴設(shè)施投用后,二段反應(yīng)器入口溫度3個(gè)月未作調(diào)整,表明催化劑的活性保持良好。
2.2.2 循環(huán)氫脫烴量統(tǒng)計(jì)
液滴脫除量是評(píng)價(jià)旋流分離器的重要指標(biāo)之一。因此分別于 2011年 12月 20,21,23,27,28日對(duì)投用旋流分離器后的循環(huán)氫脫烴量進(jìn)行了計(jì)量,將旋流分離器罐底出料調(diào)節(jié)閥的上下游閥門關(guān)閉4 h后測(cè)量液位高度。旋流分離器內(nèi)徑為800 mm,液位檢測(cè)總高度為1 400 mm?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)見表2。表2中體積(V)為計(jì)算結(jié)果,計(jì)算公式如下:
式中,D為內(nèi)徑,mm;H為關(guān)閉調(diào)節(jié)閥4 h后測(cè)定的液位高度,mm。旋流分離器罐底檢測(cè)起始液位按30%控制。
表2 旋流分離器液位變化情況
由表2可見:關(guān)閉旋流分離罐罐底出料調(diào)節(jié)閥4 h后,液滴的平均脫除量為4.02 L,即排液量平均每天24.12 L。循環(huán)氫脫烴設(shè)施投用后,有效脫除了液烴類,徹底解決了壓縮機(jī)防喘振閥長(zhǎng)期帶液的問題。
對(duì)脫除的重?zé)N組分進(jìn)行了分析,具體數(shù)據(jù)(用物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)表示)見表3。
表3 烴類積液成分 %
由表3可見:循環(huán)氫夾帶的液體中含有摩爾分?jǐn)?shù)約為90%的碳六、碳七組分。
2.2.3 改造前后蒸汽使用情況
由于循環(huán)氫中夾帶了大量的重?zé)N液滴,使循環(huán)氫的表觀相對(duì)分子質(zhì)量遠(yuǎn)大于氫氣的相對(duì)分子質(zhì)量,壓縮機(jī)的能耗較高。表4為增加旋流分離器前后壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速、負(fù)荷及高壓蒸汽用量數(shù)據(jù)。
表4 旋流分離器投運(yùn)前后主要技術(shù)參數(shù)
增加旋流分離器以后,壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速從平均10 690 r/min提高到10 772 r/min。4#汽油加氫裝置大修前壓縮機(jī)進(jìn)口壓力平均在2.55 MPa左右;大修后由于氫氣管網(wǎng)單向閥堵塞等原因,壓縮機(jī)進(jìn)口壓力偏低,僅維持在2.16 MPa左右,與2011年9月、10月相比,高壓蒸汽量減少0.21 t/h(以11月、12月平均值計(jì))。若折算成2.55 MPa的壓縮機(jī)進(jìn)口壓力,在同樣的操作負(fù)荷下,高壓蒸汽用量減少至8.4 t/h;與未投運(yùn)旋流分離器相比,高壓蒸汽用量減少4.2%,節(jié)約蒸汽的效果明顯。
2011年9月、10月循環(huán)氫壓縮機(jī)高壓蒸汽量消耗量為8.77 t/h,增加旋流分離器后高壓蒸汽用量下降至8.4 t/h左右,即降低0.37 t/h。按每噸高壓蒸汽45.18元、裝置每年運(yùn)行8 400 h計(jì)算,可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益61.5萬元。
項(xiàng)目實(shí)施前,硫含量較高的壓縮機(jī)防喘振閥處烴類積液全部排入火炬罐,通過火炬氣液相回收泵輸送到4#裂解汽油加氫裝置原料罐;項(xiàng)目實(shí)施后,液相烴類物料通過循環(huán)氫脫烴設(shè)施分離后直接送到硫化氫汽提塔處理,有效控制了硫腐蝕對(duì)下游設(shè)備的影響。
(1)開發(fā)的循環(huán)氫旋流脫烴工藝能夠滿足上海石化1#芳烴聯(lián)合裝置4#汽油加氫裝置工況要求。
(2)4#汽油加氫裝置增設(shè)旋流分離器后,氫氣的純度(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù))提高0.87個(gè)百分點(diǎn),每天去除的液滴總量在24 L以上,壓縮機(jī)平均轉(zhuǎn)速從10 690 r/min提高到10 772 r/min。
(3)4#汽油加氫裝置增設(shè)旋流分離器后,高壓變氣用量下降,每年可增加效益61.5萬元,并實(shí)現(xiàn)了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
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