滕 達(dá) 宋懿勛 龐玉霞
中國石油大慶油田裝備制造集團(tuán) 力神泵業(yè)技術(shù)研發(fā)中心 (黑龍江 大慶 163311)
潛油電泵采油具有揚(yáng)程高、排量大、費(fèi)材少、節(jié)能等諸多優(yōu)點。 隨著我國各主要油田開發(fā)進(jìn)入高含水后期,潛油電泵在原油高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用,各大油田都在大力推廣潛油電泵的應(yīng)用。目前,大慶油田共有電泵井約1700口,平均檢泵周期超過1100天;而在國外,潛油電泵裝機(jī)容量超過了生產(chǎn)現(xiàn)場總裝機(jī)容量的20%[1]。
潛油電機(jī)作為潛油電泵機(jī)組的動力部分,是一種具有獨特的定轉(zhuǎn)子分段細(xì)長結(jié)構(gòu)的立式三相異步電機(jī),其性能直接影響著電泵機(jī)組的質(zhì)量和運(yùn)行可靠性。據(jù)統(tǒng)計,電機(jī)故障占機(jī)組總故障率的40%以上。由于其特殊的結(jié)構(gòu),需要從設(shè)計制造、現(xiàn)場運(yùn)行等多個環(huán)節(jié)考慮,達(dá)到提高潛油電機(jī)質(zhì)量及運(yùn)行可靠性的目的[2]。
在電機(jī)的主要尺寸確定的情況下,線負(fù)荷與氣隙磁通密度決定著電機(jī)的主要性能參數(shù)。對于同一功率和轉(zhuǎn)速的電機(jī),較高的線負(fù)荷和氣隙磁通密度,可以減少電機(jī)的尺寸,降低鋼材與銅的使用量,減輕重量。但如果將線負(fù)荷和氣隙磁通密度取值過高,就會加大電機(jī)的定轉(zhuǎn)子銅損耗和鐵損耗,可能引起磁路飽和,使電機(jī)過熱,溫升增高。應(yīng)綜合考慮電機(jī)制造與運(yùn)行的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并根據(jù)實踐經(jīng)驗在一定范圍內(nèi)取值。一般來說,如果設(shè)計的潛油電機(jī)定子電流密度在5~8.5A/mm2之間,氣隙磁通密度不超過0.8T,則方案的電磁設(shè)計是在合理的范圍之內(nèi)。
電機(jī)定轉(zhuǎn)子之間氣隙選擇的大,磁阻大,所需要電機(jī)的勵磁電流大,電機(jī)的功率因數(shù)降低,并且會降低電機(jī)內(nèi)部潤滑油的循環(huán)速度,影響散熱。但較大的氣隙可使諧波磁場減弱,電機(jī)的附加損耗降低,對電機(jī)零部件的同軸度及裝配精度的要求降低;而如果電機(jī)定轉(zhuǎn)子之間氣隙選擇過小,會增加電機(jī)加工制造的難度,定轉(zhuǎn)子之間發(fā)生掃膛的機(jī)率也會增加,掃膛很容易使電機(jī)發(fā)熱燒毀,并且附加損耗增加而使電機(jī)效率降低。因此根據(jù)經(jīng)驗,潛油電機(jī)氣隙值一般選在0.4~1mm之間。
高溫下電機(jī)內(nèi)部的部件,主要是定轉(zhuǎn)子會受熱膨脹,包括徑向和軸向膨脹,導(dǎo)致定子硅鋼片和轉(zhuǎn)子節(jié)尺寸發(fā)生變化。并且由于不同材料的熱膨脹系數(shù)不同,定轉(zhuǎn)子的膨脹速度也不一致。徑向膨脹會造成氣間的不均勻,通過適當(dāng)選取氣隙值基本可以消除此種影響。軸向膨脹會造成定轉(zhuǎn)子對正的問題,可以采用新型的分節(jié)定位的方法,在每節(jié)轉(zhuǎn)子前后各裝1個限位卡簧,2個卡簧之間預(yù)留足夠的軸向膨脹間隙,同時定子節(jié)長度同卡簧長度一致,防止間隙過小導(dǎo)致定轉(zhuǎn)子錯位,產(chǎn)生軸向力引起電機(jī)轉(zhuǎn)子上竄。
在電機(jī)尾部引線連接處可選用新型的星點結(jié)構(gòu),采用氟橡膠澆注的銅環(huán),取代以往的引線焊接工藝,可提高可靠性,增強(qiáng)絕緣強(qiáng)度,并且安裝和拆卸都極為方便。同時,可在電機(jī)底部安裝新型的電機(jī)油濾網(wǎng)取代以往的磁鐵塊過濾方式,此種電機(jī)油濾網(wǎng)不但可以吸附電機(jī)油中的鐵材料,還可以吸附磁鐵塊所無法吸附的銅屑和其他非金屬雜質(zhì),從而保證電機(jī)內(nèi)各個摩擦副長期可靠的運(yùn)轉(zhuǎn)。新型的星點和電機(jī)油濾網(wǎng)如圖1所示。
以上的新型結(jié)構(gòu)設(shè)計在力神泵業(yè)公司的188系列電機(jī)中已經(jīng)采用,應(yīng)用效果很好,可根據(jù)成功的設(shè)計經(jīng)驗和潛油電機(jī)通用化的設(shè)計思想,將其移植到95小直徑和114、138、143等系列電機(jī)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計中。
潛油電機(jī)的生產(chǎn)制造是一系列復(fù)雜的工藝過程,包括定轉(zhuǎn)子鐵芯沖片制造、定子繞組制造、定子殼體制造、定子鐵芯壓裝、定子繞組嵌裝、定子繞組絕緣處理、轉(zhuǎn)子組裝及外圓加工、定子校直、電機(jī)軸校直、電機(jī)組裝、出廠測試等主要過程。每一個過程都需要嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行,以保證達(dá)到技術(shù)要求。
在設(shè)計合理的情況下,生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的水平極大的影響著潛油電機(jī)的整機(jī)質(zhì)量。例如,提高硅鋼片的沖疊工藝水平,可有效的降低鐵耗;提高零部件的加工精度和整機(jī)的裝配質(zhì)量,減少摩擦系數(shù),可降低電機(jī)的機(jī)械損耗;保證電機(jī)零部件的同軸度和直線度可減少掃膛的發(fā)生;在定子繞組嵌裝過程中,繞組兩端對稱,端部長度符合規(guī)定,可保證足夠的裝配尺寸和三相繞組直流電阻之間的平衡;正確組裝電機(jī)頭部的止推軸承可減少動塊與靜塊之間的摩擦損耗;通過加調(diào)整墊片使扶正軸承銅套和軸上的通孔對齊,可以保證潤滑油對扶正軸承摩擦副的潤滑作用等[3-4]。
由于潛油電機(jī)的生產(chǎn)制造過程涉及工序多,質(zhì)量控制點多,更需要制定合理的質(zhì)量控制方案,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
可采取的質(zhì)量管控的具體措施包括:
(1)加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量控制,強(qiáng)化對供方的質(zhì)量審核。
(2)對所有原材料和零部件按照其對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分類。根據(jù)質(zhì)量重要度編制抽樣檢驗方案,按此參數(shù)抽樣方案及相關(guān)技術(shù)文件要求進(jìn)行檢驗,判定合格與否。
(3)利用合格原材料和零部件,按照技術(shù)文件進(jìn)行產(chǎn)品制造,并在相應(yīng)的質(zhì)量控制點、停工待檢點進(jìn)行檢驗試驗。
(4)在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個環(huán)節(jié),都要進(jìn)行安全風(fēng)險識別,對安全風(fēng)險進(jìn)行分類管理。各類風(fēng)險均采用相應(yīng)的削弱和控制手段,必要時制定風(fēng)險預(yù)案。
(5)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄,以備質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析。
(6)在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中充分利用故障模式及影響分析。
(7)做好質(zhì)量問題解決的跟蹤工作,對質(zhì)量改進(jìn)的效果進(jìn)行驗證,并要形成長效機(jī)制。
通過以上的措施,可以實現(xiàn)對潛油電機(jī)生產(chǎn)制造質(zhì)量的有效控制。
經(jīng)過電磁計算、溫升計算得出的電機(jī)銘牌數(shù)據(jù)為電機(jī)額定運(yùn)行方式下的數(shù)據(jù)。在實際應(yīng)用中,由于負(fù)載和供電電壓的變化,電機(jī)工作在允許運(yùn)行方式下,電機(jī)的實際電壓與額定電壓偏差不超過10%。
電機(jī)輸出功率為:
其中:P2—電機(jī)輸出功率,kW;U1—電機(jī)端電壓,v;I1—定子繞組電流,A; cosφ—功率因數(shù),η—電機(jī)效率。
P2主要由負(fù)載決定,I1為勵磁電流分量與定子側(cè)負(fù)載電流分量的矢量合成,勵磁電流隨所加端電壓的增加而增加,負(fù)載電流主要由實際產(chǎn)量決定。由于電機(jī)為阻感性負(fù)載,適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)運(yùn)行電壓,可以使cosφ提高。同時,降低I1并維持P2基本不變。
由于油田現(xiàn)場存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,部分電泵井的產(chǎn)液量低于機(jī)組的額定產(chǎn)量較多,電機(jī)實際工作點與額定工作點偏差較大。這種情況下往往功率因數(shù)cosφ較低(對于114系列電機(jī),正常運(yùn)行時,值應(yīng)在0.78~0.85之間),電機(jī)定子繞組電流I1中的勵磁電流分量相對于負(fù)載電流分量過大。對于此種情況,適當(dāng)降低一些勵磁電流(降低了主磁通)也可以帶動負(fù)載。此時可適當(dāng)調(diào)整電泵機(jī)組變壓器檔位降低機(jī)端電壓(一般降低一檔,約50~90V),減少部分勵磁電流,可以使定子電流降低,同時產(chǎn)量基本不變。
電機(jī)定子銅耗為:
其中:Pcu1—定子銅耗,kW;r1—定子繞組電阻,Ω。
減少定子繞組電流可以減小電機(jī)的銅耗。同時由于勵磁電流的減小,電機(jī)主磁通減小,空載時定子齒磁通密度Bt10、軛磁通密度Bj10減小,則鐵心材料的單位體積損耗減小,電機(jī)的基本鐵耗也會降低。減小定子繞組銅耗和基本鐵耗可使電機(jī)發(fā)熱量降低,延長機(jī)組壽命,同時起到節(jié)能的作用。
另一種情況是在機(jī)組額定產(chǎn)量的情況下,電機(jī)的功率因數(shù)cosφ也較低,這主要是由于電網(wǎng)電壓波動較大,電纜壓降的影響等原因造成的。此時也可以適當(dāng)降低電機(jī)的運(yùn)行電壓,降低偏高的勵磁電流,從而定子電流也會降低,產(chǎn)量基本保持不變。
以2012年大慶油田采油二廠調(diào)整部分電泵井的運(yùn)行電壓、降低運(yùn)行電流的經(jīng)驗為例。所選機(jī)組對地絕緣電阻均大于500MΩ,電泵井調(diào)整前后數(shù)據(jù)如表1所示。
從表1中數(shù)據(jù)可見,降壓調(diào)整前后,電機(jī)的定子電流平均下降3A,日耗電降低,功率因數(shù)提高。有2口井產(chǎn)量有所增加,1口井產(chǎn)量略有降低,考慮到現(xiàn)場量油的誤差,可以認(rèn)為產(chǎn)量基本維持不變。
表1 現(xiàn)場部分電泵井調(diào)整運(yùn)行電壓前后數(shù)據(jù)對比
通常情況下調(diào)整機(jī)組運(yùn)行電壓只需要多啟停一次,并非頻繁啟動,對機(jī)組基本不會造成很大的電氣沖擊和機(jī)械沖擊。對于井況較復(fù)雜,尤其是含砂量高的井,則需根據(jù)井況的特點,制定相應(yīng)的調(diào)整策略。
如果油井產(chǎn)液量過低就會導(dǎo)致電機(jī)散熱條件變壞,電機(jī)內(nèi)部溫度急劇升高,造成絕緣耐擊穿強(qiáng)度降低,最終燒毀電機(jī)[5]。根據(jù)美國石油工程師學(xué)會(API)標(biāo)準(zhǔn),潛油電泵在油井內(nèi)運(yùn)行時,流經(jīng)電機(jī)表面的液體流速必須大于或等于0.3048m/s。
井液流經(jīng)電機(jī)表面的流速計算公式如下:
其中:S—井液流經(jīng)電機(jī)表面的流速,m/s;Q—油井產(chǎn)量,m3/d;D—護(hù)罩內(nèi)徑,mm;d—電機(jī)外徑,mm。
潛油電泵的下泵深度必須考慮在這個深度有足夠的井液流經(jīng)電機(jī)表面,以便把電機(jī)散發(fā)出來的熱量帶走。
對于高溫油井,為加快電機(jī)的散熱,在套管內(nèi)徑允許的情況下,可以在電機(jī)外殼加一層導(dǎo)流罩,縮小電機(jī)外徑與套管之間的環(huán)形空間,增大井液流速。
對于產(chǎn)量在70m3/d以下的油井,可以采用小排量潛油電泵機(jī)組替代抽油機(jī)、螺桿泵等人工舉升設(shè)備。小排量潛油電泵機(jī)組在電機(jī)尾部加裝了散熱裝置,可加速電機(jī)內(nèi)部潤滑油的油路循環(huán)過程,將電機(jī)內(nèi)部熱量通過帶散熱片的散熱裝置殼體快速傳導(dǎo)到井液。
以上2種加速電機(jī)散熱的方式經(jīng)過在國內(nèi)外油田的多年潛油電泵運(yùn)行試驗,證明效果良好,可有效降低電機(jī)溫升,提高電機(jī)運(yùn)行可靠性,并且安裝操作簡單,使用成本增加很少,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
研究總結(jié)了提高潛油電機(jī)質(zhì)量及運(yùn)行可靠性的一些方法。從設(shè)計的角度來講,需要合理的選取電磁參數(shù)的取值范圍,并可采用新型的結(jié)構(gòu)設(shè)計;從制造環(huán)節(jié)來看,需要采取有效的質(zhì)量管控措施;而在機(jī)組現(xiàn)場運(yùn)行的過程中,可以采取適當(dāng)調(diào)節(jié)電機(jī)運(yùn)行電壓以及加裝電機(jī)導(dǎo)流罩或電機(jī)尾部散熱裝置的方式來降低電機(jī)溫升,延長機(jī)組壽命。為進(jìn)一步研究提高電泵機(jī)組的整體質(zhì)量和運(yùn)行可靠性提供了有效的參考依據(jù),具有一定的指導(dǎo)意義。
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