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壓縮機(jī)冷卻循環(huán)管路串入天然氣問題原因分析

2013-09-24 23:47:54邵景海
大陸橋視野·下 2013年8期
關(guān)鍵詞:冷卻器

邵景海

摘 要 本文介紹了壓縮機(jī)的工作原理和冷卻器在壓縮機(jī)工作中的作用,針對天然氣串入冷卻液的實(shí)際事例說明解決問題的思路和方法。

關(guān)鍵詞 壓縮機(jī)工作原理 冷卻器 氣封填料函

一、壓縮機(jī)的工作原理

壓縮機(jī)是各行業(yè)工業(yè)上廣泛使用的機(jī)器設(shè)備,在石油化工行業(yè)的應(yīng)用尤其普遍。壓縮機(jī)的工作原理是通過原動(dòng)機(jī)輸出動(dòng)力驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)曲軸做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),曲軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)又通過曲柄連桿將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭诸^在滑道內(nèi)做直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),十字頭又帶動(dòng)活塞桿在氣缸內(nèi)做直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)氣體的吸入、壓縮、排出等過程。對于蓋側(cè)工作容積,活塞由外止點(diǎn)向曲軸方向移動(dòng)時(shí),進(jìn)氣閥打開,排氣閥關(guān)閉,氣體通過進(jìn)氣閥進(jìn)入氣缸。活塞由內(nèi)止點(diǎn)向外止點(diǎn)移動(dòng)時(shí),進(jìn)氣閥和排氣閥均關(guān)閉。隨著氣缸內(nèi)的氣體被壓縮而壓力逐漸升高,當(dāng)壓力超過排氣閥外的氣體壓力時(shí),排氣閥打開,排出壓縮氣體?;钊浦镣庵裹c(diǎn)時(shí),排氣結(jié)束。氣缸軸側(cè)與蓋側(cè)工作過程相反。對于多級壓縮機(jī),上一級排出的氣體經(jīng)過冷卻后被送到下一級,再進(jìn)行壓縮,最后一級排出的氣體經(jīng)過后冷卻器輸出,向用戶提供合格的壓縮氣體。壓縮機(jī)在壓縮氣體過程時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,這些熱量大部分留在氣體中使氣體溫度升高,還有一部分傳導(dǎo)給氣缸使氣缸溫度升高,為使壓縮機(jī)正常工作就要降低氣體和壓縮機(jī)缸體溫度,為此就要使用冷卻系統(tǒng)冷卻氣體和缸體。冷卻方式主要有水冷和氣冷,冷卻介質(zhì)在冷卻系統(tǒng)管路中周而復(fù)始的循環(huán)冷卻氣體和缸體,保證壓縮機(jī)氣體和缸體的溫度滿足正常工作需要。

二、存在的問題

實(shí)例說明如下:新疆克拉瑪依油田有一臺2D8-35/1-19天然氣壓縮機(jī),原冷卻方式是水冷,但當(dāng)?shù)厮|(zhì)較硬較差,使用一段時(shí)間后冷卻管路中存有大量的水垢和污垢,冷卻效果下降,氣體溫度升高影響壓縮機(jī)的正常使用。為解決此問題我們建議將冷卻方式由水冷改為風(fēng)冷,增加一臺風(fēng)冷器和冷卻液儲箱,冷卻介質(zhì)改用防凍液,這樣就可以避免在冷卻管路中產(chǎn)生水垢和污垢。改造后用戶反映使用情況良好。可過了一段時(shí)間,用戶打電話反映發(fā)現(xiàn)冷卻液儲箱內(nèi)含有大量天然氣,表明壓縮機(jī)的氣體系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)互相串通,這在壓縮機(jī)的正常工作中是不允許的,尤其是壓縮介質(zhì)是天然氣而產(chǎn)生的泄露。

三、壓縮機(jī)氣體系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)走向路線

氣體系統(tǒng)走向路線:氣體→一級進(jìn)氣緩沖罐→一級氣缸→一級排氣緩沖罐→中間冷卻器→氣液分離器→二級緩沖罐→二級氣缸→二級排氣緩沖罐→排氣管路→風(fēng)冷器→進(jìn)用戶使用系統(tǒng)。

冷卻系統(tǒng)走向路線:(這里只說明和氣體有串通可能性的管路路線)冷卻液→一級氣缸→中間冷卻器→二級氣缸→風(fēng)冷器→冷卻液儲箱。

四、串入天然氣問題原因分析

這次在更換風(fēng)冷系統(tǒng)時(shí),把立式列管中間冷卻器同時(shí)更換,由于現(xiàn)場條件所限,沒有行車和吊車可供使用,安裝難度較大。在做好安全防護(hù)措施情況下,擬定好施工方案,認(rèn)真按照施工方案作業(yè)。在組裝中間冷卻器時(shí),先把中冷芯倒置,放入下密封墊圈后放入中間殼體,再放入中密封墊圈、鋼圈和O型橡膠密封圈扣上底部殼體,用螺栓均勻?qū)ΨQ連接緊固好。為防止翻起時(shí)中冷芯滑動(dòng)跑位脫掉O型橡膠密封圈,用電焊將中冷芯和中間殼體點(diǎn)焊定位,翻立起來后用手持式砂輪機(jī)清除焊接部位焊點(diǎn),放入上密封墊圈,將上殼體對正,再用螺栓均勻?qū)ΨQ連接緊固好。

在風(fēng)冷器和中間冷卻器更換好以后,開始開車試運(yùn)行觀察各部位工作狀況。當(dāng)班工作人員在檢查冷卻管路時(shí),發(fā)現(xiàn)走到冷卻液儲箱附近有天然氣味道,用測試報(bào)警儀測試顯示為高報(bào)警。猜測是中間冷卻器組裝的問題造成O型橡膠圈密封不好發(fā)生天然氣泄漏。把中間冷卻器底部的排污閥打開沒有發(fā)現(xiàn)太多的液體,中間冷卻器泄露的可能性不大。那問題出在哪里呢?會(huì)不會(huì)是一級氣缸墊子破裂造成天然氣體泄漏?前一段時(shí)間用戶更換過一級缸蓋,沒有換缸蓋墊子,它的破裂造成天然氣泄漏串入冷卻液可能性應(yīng)該很大。停機(jī)拆開一級氣閥檢查發(fā)現(xiàn)缸體內(nèi)沒有出現(xiàn)液體,啟動(dòng)冷卻液循環(huán)泵仔細(xì)觀察未見有液體流出,一級缸蓋墊子破裂造成天然氣泄漏也可以排除??赡睦镞€會(huì)造成天然氣泄漏呢?大家把目光又投向中間冷卻器。由于中間冷卻器的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)是氣體走管稱,液體走殼稱,因此,懷疑有列管破裂或砂眼而造成天然氣泄漏。排除這種懷疑也不難,使用打壓泵給中間冷卻器做打壓試驗(yàn)就可以解決。打壓泵打壓后發(fā)現(xiàn)壓力停留一段時(shí)間能夠保持穩(wěn)定,中間冷卻器泄漏也可以排除。在風(fēng)冷器中,氣體和液體設(shè)計(jì)時(shí)就是兩個(gè)互不連通的系統(tǒng),根本不可能串通。在壓縮機(jī)本體里防止氣體和液體互相串通,用密封墊密封的部位就是一級缸體和二級缸體,還有氣封填料函處。雖然二級缸蓋墊子一年多沒有拆卸,一、二級氣封填料函的密封墊更是從來沒有動(dòng)過,它們出現(xiàn)問題的可能性不大,因?yàn)楦鼡Q風(fēng)冷器和中間冷卻器前沒有出現(xiàn)過天然氣泄漏問題。但為了尋找問題的癥結(jié)所在,大家還是準(zhǔn)備全部檢查一遍。先啟動(dòng)冷卻液循環(huán)泵,打開一級中間接筒觀察口,發(fā)現(xiàn)沒有冷卻液泄漏。打開二級中間接筒觀察口,卻發(fā)現(xiàn)氣封填料函排污管漏液,這時(shí)二級進(jìn)氣閥拆掉,看到活塞內(nèi)止點(diǎn)處有大量的冷卻液往外泄漏,泄露部位找到了,可是冷卻液怎么會(huì)往氣封填料函兩邊泄露呢?如果是氣封填料函的氣缸側(cè)密封墊損壞,氣體和液體可以互相串通;如果是氣封填料函的接筒側(cè)O型密封圈損壞,氣體和液體是不會(huì)互相串通的。仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),在活塞內(nèi)止點(diǎn)處冷卻液沿著活塞桿周圍的縫隙往外流,在中間接筒觀察口發(fā)現(xiàn)氣封填料函排污管漏液,氣封填料函壓蓋處沒有漏液。這樣一個(gè)問題就出現(xiàn)了,這可是筆者從事壓縮機(jī)工作二十年以來都沒有碰到的問題。分析判斷氣封填料函殼體可能有破裂或砂眼腐蝕造成氣體泄漏,停機(jī)啟動(dòng)冷卻循環(huán)液時(shí)就會(huì)看到冷卻液往兩邊泄露。拆下二級缸蓋,抽出活塞桿,再把氣封填料函壓蓋拆下,掏出填料。找來一截鋼管塞進(jìn)二級缸體,對準(zhǔn)氣封填料函殼體用大錘將其打動(dòng)退出,取出來發(fā)現(xiàn)氣封填料函殼體上有一個(gè)腐蝕孔,正是這個(gè)原因造成天然氣串入冷卻液。在氣封填料函殼體上出現(xiàn)一個(gè)腐蝕孔則分析認(rèn)為是在翻砂鑄造時(shí),殼體表面存有夾渣或不光滑平整有凹坑,冷卻水質(zhì)又較硬較差,長時(shí)間使用后造成該部位出現(xiàn)腐蝕孔。

五、結(jié)束語

在這次問題的分析過程中,我們始終本著氣體和液體可能連通的部位去尋找,逐步排除。雖然起初懷疑是密封墊破損造成泄露,最后檢查發(fā)現(xiàn)是氣封填料函殼體上有一個(gè)腐蝕孔泄露,但這種分析方法無疑是正確的。

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