河北省機電工程技師學院 (張家口 075023) 張亞力 劉 志 吳掙杰
本文以FANUC相對編碼器的系統(tǒng)為例,主要針對生產(chǎn)中常見的返回參考點故障及維修實例進行分析。
FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng),亞崴加工中心機床VP2012,機床故障為Z軸開機回不了參考點,屏幕顯示坐標值與實際移動坐標值不一致。
故障原因:仔細觀察機床故障現(xiàn)象,并且對編碼器和機床坐標軸連接處進行查看,最后確定是編碼器的聯(lián)軸器損壞。雖然機床坐標軸是可以動的,但在聯(lián)軸器斷裂處是有摩擦力的。
解決措施:更換編碼器的聯(lián)軸器。故障消失。
VCM850加工中心,配FANUC 0i系統(tǒng),機床回參考點,坐標軸直接撞到硬限位,急停報警。
故障原因:機床回參考點軸離參考點位置太近,已在減速區(qū)的范圍內(nèi),沒有檢測到減速信號發(fā)出,就直接到硬限位了。
解決措施:將數(shù)控機床回參考點的坐標軸先遠離參考點的位置,再執(zhí)行回參考點指令,故障排除。
某臺配備FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)的亞崴加工中心機床,機床回參考點軸在減速區(qū)范圍外,回不去參考點,出現(xiàn)軟限位報警或90號報警。
故障原因:分析故障前機床狀態(tài),機床由于斷電,導致電動機瞬時停止,帶動回參考點軸移動,而CNC沒有及時地得到信號,導致開機實際位置與機械坐標的數(shù)值不一致。
解決措施:修改CNC參數(shù),把參數(shù)1300的#6改為0,當向正方回參考點時修改參數(shù)1320回參考點軸的數(shù)值為最大(9999999999);當向負方回參考點時修改參數(shù)1321回參考點軸的數(shù)值為最?。ǎ?999999999),進行回參考點操作,待回參完成后,再把參數(shù)改為原來數(shù)值。故障排除。
在加工中心機床操作過程中,機床回參考點,還可能出現(xiàn)的故障現(xiàn)象如附表所示。
機床回參考點常見故障現(xiàn)象