張玉海
(天津鋼鐵集團有限公司煉鋼廠,天津300301)
套管、油管及鉆柱構(gòu)件(鉆桿、鉆鋌、方鉆桿等)統(tǒng)稱油井管。其中套管下入井中建成井眼,用以防止地層流體流動及地層擠毀井眼。套管的壽命直接決定了油井的壽命,油井的壽命又決定了油田的壽命。所以,油井管的安全可靠性、使用壽命和經(jīng)濟性對石油工業(yè)關(guān)系極其重大。
我國國內(nèi)的許多油田諸如四川、長慶、華北、新疆等的油氣層中都含有H2S。特別是四川油田,是世界上腐蝕最嚴(yán)重的油氣田之一,因此對套管的抗H2S腐蝕性能提出了更高的要求。而隨著鉆井深度的增加以及國家對地質(zhì)條件復(fù)雜和開采難度大的油田的開發(fā),建井用套管所承受的外擠載荷和軸向載荷越來越高。同時有研究表明,套管被擠毀是油井報廢的最重要原因之一,因此國內(nèi)外市場對高強度高抗擠毀套管需求量也日益增加。即使是對于API標(biāo)準(zhǔn)中的產(chǎn)品,客戶對成品鋼管的抗硫性能和抗擠毀性能要求也較標(biāo)準(zhǔn)提高了許多。同時,為了更進一步拓寬天鋼的圓坯品種范圍,天津鋼鐵集團有限公司(以下簡稱天鋼)開發(fā)了80 ksi鋼級抗硫抗擠毀石油套管鋼27CrMo圓坯,實現(xiàn)了批量供貨,客戶反映良好。
濕硫化氫腐蝕環(huán)境,即H2S+H2O型的腐蝕環(huán)境,是指水或含水物流在露點以下與H2S共存時,在壓力容器與管道中產(chǎn)生的腐蝕環(huán)境。鋼材在濕硫化氫中的腐蝕為電化學(xué)腐蝕,主要腐蝕形式為:全面腐蝕和硫化物應(yīng)力腐蝕開裂。目前一般認(rèn)為濕硫化氫引起的開裂有氫鼓泡(HB)、氫致開裂(HIC)、硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)、應(yīng)力導(dǎo)向氫致開裂(SOHIC)等四種形式[1]。而硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)和氫致開裂(HIC)則是管道的主要失效形式。
通過API標(biāo)準(zhǔn)中給定的套管抗擠毀強度計算公式可以看出,影響套管抗擠毀強度的主要因素有材料的屈服強度、管體的殘余應(yīng)力、幾何公稱尺寸及其偏差。套管材料的屈服強度越高,則套管的抗擠毀強度越高;套管的不圓度越小,抗擠毀強度越高;壁厚不均度越小,抗擠毀強度也越高。而管體的殘余應(yīng)力越小,則管體的抗擠毀強度越高。API Bull 5C2標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定80ksi鋼級套管抗擠毀強度43 MPa。
通過對不同合金元素對鋼的性能影響分析,我們對最終成分進行了優(yōu)化,具體要求見表1。
表1 27 C r Mo鋼化學(xué)成分要求 /wt%
同時,為了保證鋼管的綜合性能,對鋼中5害元素和氣體含量提出了相應(yīng)要求,見表2。
表2 27 C r Mo鋼氣體及5害元素含量要求/wt%
對鑄坯橫截面酸浸低倍組織進行了如下規(guī)定:中心裂紋≤1.5級;中間裂紋≤1.5級;縮孔≤1.5級;中心疏松≤1.5級;皮下裂紋和皮下氣泡分別≤1.0級,不允許存在翻皮、白點等缺陷。同時對鑄坯的橢圓度、平直度、表面質(zhì)量等也作了相應(yīng)的規(guī)定。
根據(jù)27CrMo鋼的特點并結(jié)合天鋼工藝裝備的實際情況,生產(chǎn)工藝路線設(shè)計如下:
鐵水預(yù)處理→頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF鋼包精煉→VD真空脫氣→圓坯連鑄→翻轉(zhuǎn)冷床→鑄坯緩冷→鑄坯檢驗→入庫
在27CrMo圓坯生產(chǎn)過程中,我們的工序控制重點如下:鋼中的磷硫含量、鋼中的全氧含量、5害元素及氣體含量。
3.2.1 鋼中P的控制
煉鋼脫磷的熱力學(xué)條件是低溫、高堿度、高氧化性,這些條件除了轉(zhuǎn)爐冶煉工序外,在轉(zhuǎn)爐以后的各工序基本不具備脫磷條件,因此在轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)必須做好脫磷工作。工藝要求轉(zhuǎn)爐終點[P]≤0.010%。
3.2.1.1 轉(zhuǎn)爐冶煉前期磷含量的控制
(1)嚴(yán)格控制入爐原料的質(zhì)量,降低入爐原料的磷總量。要求入爐鐵水[P]≤0.10%,同時嚴(yán)格控制廢鋼質(zhì)量,采用公司自產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)廢鋼,不用外采的社會廢鋼。
(2)充分利用轉(zhuǎn)爐冶煉前期熔池溫度較低的優(yōu)勢,合理控制供氧強度,提高底吹惰性氣體的攪拌強度,做到早化渣、化好渣,盡快形成具有一定堿度和較高FeO含量的流動性良好的初期渣,實現(xiàn)前期的強化脫磷。工藝要求前期爐渣堿度控制在2.0左右,TFe含量21%~24%,溫度在 1370~1420℃,倒前期渣時間在吹煉300 s左右。
3.2.1.2 冶煉中后期的脫P
實現(xiàn)前期的強化脫磷后,倒出大部分的前期渣,然后重新造渣,繼續(xù)冶煉。中期終點控制脫碳速度,防止?fàn)t渣的返干和熔池升溫過快,進一步實現(xiàn)鋼液的脫磷。后期則防止熔池溫度過高,保證終渣的脫磷效果,同時防止鋼水的過氧化。綜合考慮,工藝要求轉(zhuǎn)爐終渣堿度3.0左右,終點溫度1650~1680℃。
3.2.1.3 轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣操作
出鋼過程采用擋渣塞和擋渣錐聯(lián)合擋渣技術(shù),嚴(yán)格控制鋼包內(nèi)下渣厚度,有效減少鋼液的回磷。
3.2.2 鋼中硫的控制
3.2.2.1 鐵水預(yù)處理脫硫
為了降低入爐鐵水的S含量,采用單噴顆粒Mg工藝對入爐鐵水進行脫硫處理,保證入爐鐵水中S≤0.010%。脫硫結(jié)束扒除脫硫渣,要求扒渣量>70%。
3.2.2.2 轉(zhuǎn)爐后爐渣改質(zhì)
出鋼中后期向鋼包內(nèi)加入爐渣改質(zhì)劑,進行鋼包頂渣改質(zhì),部分實現(xiàn)爐渣的預(yù)還原,為LF精煉操作創(chuàng)造有利條件。
3.2.2.3 LF工序深脫硫
脫硫的熱力學(xué)條件是高堿度、高溫和低氧化性,因此LF精煉過程采用高堿度白渣精煉工藝,要求終渣堿度≥3.0,渣中FeO+MnO≤1.0%。同時進行全程底吹氬氣攪拌。工藝要求成品鋼中S≤0.008%。
3.2.2.4 MnS的變性處理
長條狀MnS夾雜是鋼的HIC的發(fā)生地,因此對于抗硫鋼需進行Ca處理。通過Ca處理,把鋼中長條狀的MnS夾雜變成球形的CaS夾雜或含CaS的復(fù)合夾雜,來消除MnS夾雜對于鋼的抗HIC和SSCC性能的不利影響。
3.2.3 鋼中總氧和氣體含量的控制
3.2.3.1 鋼中總氧的控制
通常采用鋼中總氧T[O]含量來衡量鋼中[O]含量的高低,T[O]=[O]溶+[O]夾雜。鋼中 T[O]含量越低,則鋼就越“干凈”,鋼的綜合性能越好。
(1)轉(zhuǎn)爐工序
在轉(zhuǎn)爐工序,主要是控制終點鋼水中溶解氧[O]溶,轉(zhuǎn)爐的操作及控制水平與終點鋼水[O]溶含量的高低有直接關(guān)系。特別是終點碳含量、終點溫度以及出鋼過程的擋渣效果、脫氧合金化等。有研究表明[2],隨著轉(zhuǎn)爐終點碳含量的增加,鋼水中溶解氧含量下降。當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點C≤0.05%時,鋼中溶解氧含量高于500×10-6,且隨著鋼中碳含量的降低,鋼中的溶解氧含量急劇增加,鋼水處于過氧化狀態(tài)。而當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點C≥0.10%以后,則鋼中溶解氧含量低于300×10-6,且溶解氧隨碳含量的增加而減少的幅度也比較小。因此結(jié)合鋼種的碳含量,工藝要求27CrMo鋼轉(zhuǎn)爐終點C≥0.08%,嚴(yán)禁終點過吹。
爐后采用鋼芯鋁脫氧,保證鋼水進LF時鋼中[O]溶<10×10-6。
(2)精煉工序
LF精煉工序控氧的重點是夾雜物中氧[O]夾雜的去除。LF精煉工序采用擴散脫氧工藝,降低爐渣的氧位,減少爐渣向鋼液的傳氧。同時調(diào)整爐渣的成分,采用高堿度白渣工藝,利用爐渣吸附鋼液中的脫氧產(chǎn)物,并把它們固定在爐渣中,從而降低鋼中的全氧含量。在精煉工序全程進行底吹氬氣攪拌,進一步促進鋼液中夾雜物的去除。
(3)連鑄工序
連鑄鋼包→中間包→結(jié)晶器,施行全程保護澆注,防止鋼水的二次氧化。采用堿性中包覆蓋劑和堿性結(jié)晶器保護渣,促進對脫氧產(chǎn)物的吸附。通過結(jié)晶器電磁攪拌,促進鋼中夾雜物的上浮去除。
3.2.3.2 鋼中氣體的控制
首先加強鋼包的周轉(zhuǎn)管理和烘烤,做到紅包出鋼。保證爐后合金和入爐粉料的干燥。在LF精煉過程中做好埋弧操作,減少鋼液的吸氣。最后對鋼水進行VD真空脫氣處理,保證[H]<2×10-6。鑄坯下冷床后,施行堆垛緩冷。
3.2.4 五害殘余元素的控制
對于 Pb、Sn、As、Sb 和 Bi等殘余元素,由于它們的特性,在煉鋼過程中屬于完全殘留元素,無法去除,只能從入爐原料環(huán)節(jié)加以控制,減少它們的入爐總量。在注意鐵水中有害殘余元素含量的同時,入爐廢鋼則全部使用自產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)廢鋼,不用外采的社會廢鋼。
經(jīng)過批量試制,圓坯實物質(zhì)量達到設(shè)計要求,化學(xué)成分控制比較理想,低倍組織良好,夾雜物及氣體含量較低。
鋼水的熔煉成分、5害元素及氣體控制情況見表 3、表 4。
表3 27 C r Mo成品成分控制情況 /wt%
表4 27 C r Mo鋼實物中五害元素及氣體含量/wt/%
表3、表4數(shù)據(jù)表明,鋼包精煉過程中鋼的化學(xué)成分波動范圍控制較好。P、S含量較低,分別為0.010%和0.004%,達到較高水平;鋼中五害元素含量低,平均為0.0072%;鋼中的H含量和TO含量分別達到0.00016%和0.00186%,鋼的潔凈度較高,為保證鋼綜合性能的穩(wěn)定和提高鋼的抗SSCC性能奠定了基礎(chǔ)。
鑄坯的實物檢驗情況見表5。除有0.5級中心偏析缺陷外,其它缺陷均未出現(xiàn),鑄坯實物質(zhì)量良好。
表5 27 C r Mo連鑄圓坯低倍組織檢驗情況
天鋼生產(chǎn)的27CrMo圓坯相繼發(fā)往某無縫鋼管生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)80 ksi鋼級抗硫抗擠毀套管及接箍件,其實物分別經(jīng)相關(guān)單位和該廠自己質(zhì)量部門進行了檢測。
成品無縫鋼管樣品由鋼管生產(chǎn)廠家送合肥某特種設(shè)備檢驗站進行抗SSC性能檢驗,檢驗情況如下。
5.1.1 試驗方法及條件
SSCC試驗根據(jù)NACE TM 0177-2005標(biāo)準(zhǔn)進行。試驗中采用工作段直徑為6.35 mm的拉伸試樣進行H2S水溶液應(yīng)力腐蝕試驗。周期720 h,應(yīng)力加載85%YSmin(YSmin=552 MPa)。
試驗溫度為室溫,試驗壓力為常壓。試驗溶液為A溶液,即H2S飽和的5%NaCl+0.5%CH3COOH蒸餾水混合溶液,pH=2.8。通入H2S氣體之前,用氮氣去氧。試驗期間溶液的pH不超過4.0。
5.1.2 SSCC試驗結(jié)果及分析
鋼管樣品由合肥某特種設(shè)備檢驗站進行了SSCC性能檢驗,檢驗結(jié)果及試樣情況見表6、表7。
表6 套管試件(原樣號T D01)的S S C C結(jié)果
表7 接箍試件(原樣號T D02)的S S C C結(jié)果
從表6、表7的數(shù)據(jù)可以看出,利用天鋼的27CrMo圓坯生產(chǎn)的80 ksi鋼級石油套管和接箍件抗SSC性能完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
鋼管實物外形尺寸控制情況及抗擠毀試驗情況見表8。
鋼管實物力學(xué)性能常規(guī)檢驗及金相檢驗結(jié)果見表9。
表8 鋼管實物外形尺寸及壓潰試驗情況
從以上實物質(zhì)量檢驗情況可以看出,利用天鋼供應(yīng)的27CrMo圓坯生產(chǎn)的80 ksi鋼級抗硫抗擠毀油井管和接箍件,在抗SSC檢驗中,送檢試樣全部合格,鋼管實物的抗SSC性能良好。抗擠毀強度則超出API標(biāo)準(zhǔn)值的30%~47%。同時鋼管的力學(xué)性能檢驗結(jié)果完全符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,且指標(biāo)穩(wěn)定。
天鋼開發(fā)的以“鐵水預(yù)處理→頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF鋼包精煉→VD真空脫氣→圓坯連鑄→翻轉(zhuǎn)冷床→鑄坯緩冷→鑄坯檢驗→入庫”工藝生產(chǎn)80 ksi鋼級抗硫抗擠毀石油套管鋼圓坯的工藝路線是可行的。使用天鋼的27CrMo圓坯生產(chǎn)的80 ksi鋼級抗硫抗擠毀石油套管及接箍實物,經(jīng)相關(guān)部門檢測,鋼管的抗SSC和抗擠毀性能良好,完全滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。天鋼生產(chǎn)的80 ksi鋼級抗硫抗擠毀石油套管鋼27CrMo圓坯化學(xué)成分穩(wěn)定,五害殘余元素含量低,鑄坯質(zhì)量良好。
[1]柳曾典,濕硫化氫環(huán)境用低合金高強鋼[J].石油化工設(shè)備技術(shù),1998,19(5):57.
[2]姚同路. 天鋼轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)石油套管鋼精煉工藝控制技術(shù)研究[D].北京:北京鋼鐵研究總院,2009:29-30,67-69.