楊曉棟,姚紅新,孫 亮,李宏飛
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠(chǎng),天津300301)
天津鋼鐵有限公司煉鐵廠(chǎng)共有3座高爐,2#高爐有效容積3200 m3,高爐由中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì),高徑比H/D為2.15,屬于矮胖型高爐,風(fēng)口32個(gè),鐵口4個(gè),鐵口夾角為39.375°。爐底采用水冷炭磚爐底、爐缸采用陶瓷杯先進(jìn)技術(shù),爐體為全冷卻壁設(shè)計(jì)薄壁爐襯,冷卻系統(tǒng)采用軟水閉路循環(huán)冷卻,其中爐腹、爐腰及爐身下部共5段銅冷卻壁。爐頂為PW公司串罐式無(wú)鐘爐頂,及4座俄國(guó)卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐等先進(jìn)設(shè)備,INBA法水沖渣工藝。
表1 高爐參數(shù)值
高爐具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
天鋼3200 m3高爐自2006年5月2日開(kāi)爐投產(chǎn)到2009年底,一直處于低水平冶煉狀態(tài),各種生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不夠理想,而且爐況經(jīng)常波動(dòng),反復(fù)燒爐和洗爐,給公司帶來(lái)了很大的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重影響了公司和煉鐵廠(chǎng)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),成為了制約鐵廠(chǎng)乃至公司發(fā)展的一個(gè)瓶頸。為了打破這個(gè)瓶頸,優(yōu)化3200 m3高爐生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)就顯得極為重要,但優(yōu)化指標(biāo)的同時(shí)是尋找“短板”和彌補(bǔ)“短板”的過(guò)程。在2009年,煉鐵廠(chǎng)3200 m3高爐進(jìn)行了一系列的改革和創(chuàng)新,并借鑒寶鋼、武鋼等先進(jìn)企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理,彌補(bǔ)了許多技術(shù)上的不足,2009年雖然指標(biāo)不好,但是進(jìn)行的工藝改進(jìn),技術(shù)的投入和管理的革新為2010年打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。正是這些不斷優(yōu)化,使得天鋼3200 m3高爐在2010年各項(xiàng)指標(biāo)獲得了質(zhì)的飛躍,同時(shí)管理技術(shù)水平更上一個(gè)臺(tái)階,更是直接解決了3200 m3高爐制約公司發(fā)展的限制性環(huán)節(jié)。但由于2011年受外圍市場(chǎng)影響,入爐品位從6月開(kāi)始大幅度下降,渣鐵比大幅度上升,最高到450 kg/t,導(dǎo)致整體壓差升高,爐況出現(xiàn)頻繁波動(dòng)現(xiàn)象,在保證爐況順行的基礎(chǔ)上適當(dāng)降低高爐強(qiáng)度,不追求高產(chǎn)。我們認(rèn)真落實(shí)煉鐵廠(chǎng)的工作部署,通過(guò)挖掘自身潛力,強(qiáng)化細(xì)節(jié)操作,使?fàn)t況基本維持順行,具體生產(chǎn)指標(biāo)見(jiàn)表2(焦比包括焦丁比)。
表2 2#高爐生產(chǎn)指標(biāo)
表2中顯示在2011年中旬開(kāi)始入爐品位開(kāi)行明顯,由于爐況不太適應(yīng),燃料比上行較多,經(jīng)過(guò)一系列的措施,爐況恢復(fù)穩(wěn)定,燃料比恢復(fù)正常。2012年由于市場(chǎng)進(jìn)一步惡化,公司要求限制產(chǎn)量,所以2012年產(chǎn)量明顯下降。品位與燃料比趨勢(shì)見(jiàn)圖1。
圖1 2011-01—2012-01期間入爐品位、燃料比對(duì)比
由于原燃料條件的限制,2009年年底高爐放棄中心不加焦的裝料制度,采用了中心加焦的布料方式。高爐冶煉實(shí)踐表明,高爐想要維持長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,必須要在開(kāi)放中心的同時(shí)適當(dāng)發(fā)展邊緣。2011年下半年開(kāi)始,高爐原燃料條件受鋼鐵市場(chǎng)影響進(jìn)一步惡化,入爐品位從58%下降到最低54.5%,渣鐵比最高上升到470 kg/t,導(dǎo)致?tīng)t況長(zhǎng)時(shí)間波動(dòng),壁體難以穩(wěn)定,燃料比上行較多。裝料制度從表3調(diào)為表4,之后爐況漸漸適應(yīng)現(xiàn)原料條件。
表3 原裝料制度/rad
表4 調(diào)整后裝料制度/rad
爐溫趨勢(shì)判斷是高爐操作的重點(diǎn),能否正確判斷爐溫發(fā)展趨勢(shì)是高爐工長(zhǎng)的必須要求,爐溫發(fā)展趨勢(shì)管理就是把影響爐溫的各類(lèi)因素,如觀(guān)察風(fēng)口的狀態(tài)變化、爐溫的現(xiàn)狀、變化趨勢(shì)以及調(diào)劑量的方向和作用效果等,進(jìn)行全方位分析和判斷,依照爐溫發(fā)展趨勢(shì),預(yù)先調(diào)整熱量不是以當(dāng)前現(xiàn)狀調(diào)爐溫,這樣可以盡量減少爐溫的波動(dòng),達(dá)到早動(dòng)少動(dòng)的效果。如果不按爐溫發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行管理,只靠當(dāng)時(shí)的鐵水溫度來(lái)調(diào),就會(huì)發(fā)生由于滯后調(diào)節(jié)而導(dǎo)致的爐溫大熱和大涼現(xiàn)象,從而使?fàn)t況發(fā)生大的波動(dòng)。由于高爐冶煉周期長(zhǎng),往往一個(gè)班的調(diào)整,下個(gè)班才會(huì)表現(xiàn)出來(lái),也會(huì)造成操作上的分歧。所以對(duì)工長(zhǎng)操作必須制定標(biāo)準(zhǔn),首先接班先對(duì)上班操作進(jìn)行分析,正確判斷爐溫趨勢(shì),然后對(duì)本班情況進(jìn)行預(yù)判斷,制定操作方案,然后在操作中按照方案進(jìn)行調(diào)節(jié),交班時(shí)對(duì)本班操作進(jìn)行總結(jié),給下班建議,同時(shí)預(yù)判斷下班之后第1爐爐溫,并將其作為考核范圍,這樣既提高了工長(zhǎng)的操作水平,又可以減少爐溫的大的波動(dòng)。
3.3.1 加強(qiáng)焦炭管理
由于天鋼全部采用的外購(gòu)焦炭,焦炭入爐粉末較多,僅憑槽下焦篩無(wú)法滿(mǎn)足入爐粒度要求,2010年2月我們投入了焦炭預(yù)篩分系統(tǒng),在焦炭水分得到有效控制后,通過(guò)預(yù)篩分系統(tǒng),將焦炭的大部分粉末篩下,而后在高爐槽下進(jìn)行二次篩分,有效地控制了焦炭的入爐含粉量,改善了高爐的透氣性,促進(jìn)了爐況的順行。同時(shí)對(duì)礦槽焦篩進(jìn)行大幅度改造,焦炭篩網(wǎng)間距28~25 mm,焦篩改造后效果非常明顯,使槽下小于25 mm入爐焦炭由25%降到5%以下,同時(shí)充分利用好當(dāng)前的焦炭,高爐增加對(duì)焦丁的用量,所有篩下返回的焦丁全部入爐。
3.3.2 燒結(jié)礦實(shí)行T/H值管理,對(duì)高爐入爐料進(jìn)行精細(xì)管理,確保精料入爐
通過(guò)控制下料閘門(mén)及加裝料流擋板等措施,控制燒結(jié)礦的過(guò)篩量,保證燒結(jié)礦的充分過(guò)篩效果。要求燒結(jié)礦的T/H值(小時(shí)過(guò)篩量)<120,在中控室計(jì)算機(jī)增加了實(shí)時(shí)曲線(xiàn)圖,并納入全員投入產(chǎn)出管理進(jìn)行考核;每天對(duì)篩分情況進(jìn)行抽查,并抓好篩網(wǎng)的清堵工作,使篩分率提高,降低了入爐料的粉末。進(jìn)一步加強(qiáng)槽下?tīng)t料篩分管理,嚴(yán)格控制篩分時(shí)間,在保證上料速度的前提下,盡量延長(zhǎng)篩分時(shí)間,調(diào)整給料機(jī)振幅,調(diào)整料倉(cāng)下料口料流棒的個(gè)數(shù),控制料流,延長(zhǎng)篩分時(shí)間,提高篩分效果,同時(shí)杜絕合格料的流失。為保證高爐上強(qiáng)度時(shí)原燃料的篩分質(zhì)量,天鋼3200 m3高爐對(duì)篩網(wǎng)進(jìn)行了一系列的改造。燒結(jié)篩:篩網(wǎng)間距由3.5 mm改為5.5 mm,篩分粒度由4.5 mm改為6.5 mm,并且把原來(lái)的二層篩網(wǎng)改為三層篩網(wǎng)。
3.3.3 合理搭配爐料結(jié)構(gòu)
根據(jù)各種礦石價(jià)格指數(shù)采取了合理的礦架結(jié)構(gòu),保證噸鐵成本最低,同時(shí)兼顧高爐順行情況。天鋼高爐根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和自身技術(shù)條件,爐料結(jié)構(gòu)根據(jù)最優(yōu)搭配一般控制在:75%燒結(jié)礦+15%球團(tuán)礦+10%塊礦。因此,燒結(jié)礦質(zhì)量直接影響高爐生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),與高爐的優(yōu)質(zhì)、低耗、高效益密切相關(guān)。天鋼燒結(jié)廠(chǎng)全部生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦以滿(mǎn)足高爐配料結(jié)構(gòu)。高堿度燒結(jié)礦強(qiáng)度高、還原性好,而酸性球團(tuán)礦形狀均勻規(guī)則,粉末少、品位高、強(qiáng)度高、FeO含量低、有很好的還原性。從技術(shù)角度考慮,二者相互搭配的爐料結(jié)構(gòu)屬于最優(yōu)爐料結(jié)構(gòu)。
3200 m3高爐共有東西2個(gè)出鐵廠(chǎng),4個(gè)鐵口,高爐正常生產(chǎn)時(shí)采用對(duì)角出鐵,每天鐵次控制在11~12次。鐵口深度日常生產(chǎn)控制在3200 mm,開(kāi)口鉆頭用直徑55 mm,出鐵時(shí)間控制在2 h左右。由于渣比上來(lái)較多,出鐵時(shí)間明顯變長(zhǎng),每爐鐵下渣量明顯較多,導(dǎo)致鐵口不好維護(hù),鐵口附近壁體溫度上升較快。為此車(chē)間制定了嚴(yán)格的爐前操作標(biāo)準(zhǔn):零間隔出鐵,減少鐵口冒泥現(xiàn)象,鉆頭用直徑60 mm,控制出鐵時(shí)間在2~2.5 h,下渣時(shí)間控制在0.5 h以?xún)?nèi),否則重疊出鐵。開(kāi)口時(shí)盡量避免燒鐵口作業(yè)。
經(jīng)驗(yàn)證明,鐵中硅含量每下降1%,焦比可以下降4 kg/t,由此可知低硅冶煉是降低高爐燃料消耗的有效手段,低硅冶煉的前期必須要有充足的物理熱作保證,燃料比下降后,由于原料帶入高爐的硅明顯減少,有利于低硅冶煉,3200 m3高爐長(zhǎng)期冶煉經(jīng)驗(yàn)證明,鐵水溫度長(zhǎng)期低于1500℃,會(huì)導(dǎo)致?tīng)t缸堆積,不接受風(fēng)量,從而爐況難行,目前高爐鐵中硅控制在0.35%~0.45%,硫含量控制在0.025%~0.030%,物理熱控制在1510℃左右,全年鐵水平均一級(jí)品率達(dá)到90%以上,鐵水合格率100%。
高爐下部調(diào)劑是基礎(chǔ),風(fēng)口帶是初始煤氣流分布的起點(diǎn),爐缸煤氣流對(duì)2、3次煤氣流分布起主導(dǎo)作用。2011年以前高爐采用28個(gè)直徑130 mm,4個(gè)直徑140 mm,風(fēng)口面積為0.4330 m3,風(fēng)量控制在6150 m3/min左右,實(shí)際風(fēng)速在270 m/s左右,鼓風(fēng)動(dòng)能在15000 kg·m/s左右。由于市場(chǎng)原因,低品位礦的冶煉和公司對(duì)高爐產(chǎn)量的限制,風(fēng)口更換為27個(gè)130 mm和7個(gè)103 mm,風(fēng)口面積0.39 m3,風(fēng)量控制在5800 m3/min,實(shí)際風(fēng)速依然保持在270 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能在 15000 kg·m/s左右,使高爐煤氣流的合理分布,保證了爐況沒(méi)有因?yàn)橄拗飘a(chǎn)量和原料條件變差而難行。
根據(jù)理論,頂壓每提高0.01 MPa,會(huì)提高冶煉強(qiáng)度2%左右,爐頂壓力提高,高爐工作空間壓力也隨之提高,煤氣流體積縮小,同時(shí)在爐內(nèi)流速降低,整體壓差損失也隨之降低,從而促進(jìn)高爐順行。天鋼3200 m3高爐在設(shè)備安全的范圍內(nèi),逐步提高爐爐頂壓力。在強(qiáng)化冶煉的過(guò)程中頂壓從225 kPa提高到235 kPa,從而提高了高爐煤氣利用率,為高爐強(qiáng)化冶煉奠定了基礎(chǔ)。
在高爐原燃料條件變差的情況下,特別是大型高爐品位低于56%,焦炭都采用外購(gòu)且成分波動(dòng)較大的情況下,通過(guò)加強(qiáng)入爐原燃料管理,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)和高爐基本操作制度,沒(méi)有經(jīng)過(guò)大的爐況波動(dòng),實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定、均衡和高效化生產(chǎn),為大型高爐低品位冶煉提供了經(jīng)驗(yàn),為企業(yè)在鋼鐵市場(chǎng)低迷的情況下提高了競(jìng)爭(zhēng)力。
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