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淺談豎爐小水梁冷卻工藝改造的技術(shù)比較和經(jīng)濟(jì)分析

2013-11-16 05:08劉淑杰
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年5期
關(guān)鍵詞:軟化水豎爐軟水

劉淑杰 方 濤

(黑龍江建龍鋼鐵有限公司,黑龍江 雙鴨山 155126)

1 概述

鋼鐵行業(yè)是用水大戶,采用技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的水處理工藝,不僅可以節(jié)能減排,降低噸鋼耗水量,而且節(jié)約投資和降低運(yùn)行費(fèi)用,具有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。黑龍江建龍鋼鐵豎爐設(shè)備冷卻水由煉鐵綜合泵站高爐供水泵組供給,屬開路凈循環(huán)水冷卻,自投運(yùn)以來,先后出現(xiàn)齒輥冷卻水汽化和管道堵塞、小水梁經(jīng)常結(jié)垢變形更換等,近期又發(fā)生火道口水冷壁回水管道堵塞引起蒸汽爆炸。以上說明,常規(guī)凈循環(huán)水水質(zhì)滿足不了豎爐生產(chǎn)需求。

2 工藝技術(shù)比較和經(jīng)濟(jì)分析

我們以黑龍江建龍鋼鐵10m2豎爐為例來比較幾種不同工藝流程的特點(diǎn)及其經(jīng)濟(jì)分析。

2.1在豎爐設(shè)計(jì)中,烘干床小水梁、火道口水冷壁和齒輥等全部設(shè)備冷卻水均采用凈環(huán)水開路冷卻工藝(其工藝流程如圖所示)。此種方式自投運(yùn)以來,小水梁經(jīng)常彎曲變形,造成爐蓖子脫落損壞而被破停產(chǎn)檢修更換小水梁。通過多方面查找原因,小水梁由原φ159×10的鍋爐無縫管改為φ159×20鍋爐無縫管,平均每年停產(chǎn)10次以上是由于水質(zhì)原因造成而停產(chǎn)更換小水梁。

以往更換小水梁費(fèi)用估算(此部分由設(shè)備處和燒結(jié)廠提供):

一年更換次數(shù):10次

平均每次更換數(shù)量:小水梁2根/次,爐蓖子5塊/次

主材費(fèi)用(包括φ159×20無縫管和爐蓖子):

爐蓖子費(fèi)用:爐蓖子270元/塊×5塊/次×10次=13500元/年

φ159×20無縫管費(fèi)用:80kg/m×7×2根×3.6元/kg×10次數(shù)=40320 元/年。

主材費(fèi)用合計(jì):53820元/年

停產(chǎn)更換期間影響產(chǎn)量損失費(fèi)用:60噸/臺時(shí)×8 小時(shí)/次×630(財(cái)務(wù)提供成本價(jià))元/噸=302400 元/次。

每年更換小水梁費(fèi)用總計(jì):358220元

2.2 烘干床小水梁采用板式換熱器軟水密閉循環(huán);其工藝流程分別如圖所示:

凈環(huán)水開路循環(huán)工藝流程圖(見圖1);采用板式換熱器軟水循環(huán)工藝流程圖2:采用板式換熱器軟水循環(huán)工藝流程圖3。

采用軟水循環(huán)優(yōu)點(diǎn):一是循環(huán)水質(zhì)好。采用軟化水,水的硬度小于1mg/L,硬度很低,系統(tǒng)的腐蝕、結(jié)垢少,傳熱效率高,可大大提高豎爐的冷卻效果,延長小水梁壽命。二是補(bǔ)水量少。工業(yè)凈環(huán)水開路循環(huán)系統(tǒng),循環(huán)過程中水的蒸發(fā)、泄漏、排污等補(bǔ)水量一般為循環(huán)水量的5%左右,而軟水閉路循環(huán)系統(tǒng),循環(huán)水與大氣隔離,僅有少量的滲漏和排污,而且避免循環(huán)過程中二次污染,補(bǔ)水量為循環(huán)水量的1‰。三是節(jié)能效果好。

豎爐小水梁采用軟水冷卻,冷卻后水利用余壓回到板式換熱器進(jìn)行降溫,然后再用水泵加壓送至豎爐小水梁使用。而板式換熱器則采用二次冷卻凈環(huán)水對豎爐小水梁冷卻回水進(jìn)行降溫。

2.3 分析

根據(jù)工藝提供,小水梁軟化水循環(huán)水量為50m3/h,經(jīng)小水梁后溫升10-20℃,升溫后的循環(huán)軟化水經(jīng)板式換熱器后需降溫10-20℃來保持循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。換熱器的冷媒水采用現(xiàn)有煉鐵泵站送來的工業(yè)循環(huán)水,此工業(yè)循環(huán)水夏季供水溫度為≤30℃。由此推算軟化水循環(huán)供水溫度為35~40℃,回水溫度55~60℃(溫差為20℃時(shí)),或回水溫度為45~50℃(溫差為10℃時(shí))。采用軟水閉路循環(huán)和半閉路循環(huán)兩種方案:

(1)優(yōu)缺點(diǎn):采用軟水閉路循環(huán)方案優(yōu)點(diǎn)是可充分利用強(qiáng)制循環(huán)泵的能量。缺點(diǎn)是循環(huán)系統(tǒng)需設(shè)排氣和穩(wěn)壓裝置;向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)水需用泵強(qiáng)制補(bǔ)給;不直觀,看不到水流情況。采用軟水半閉路循環(huán)方案優(yōu)點(diǎn)是循環(huán)系統(tǒng)不需設(shè)排氣和穩(wěn)壓裝置,直觀,能看見水流情況;向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)水不需用泵強(qiáng)制補(bǔ)給,外網(wǎng)可直接補(bǔ)到水箱(防止污染,水箱頂人孔加蓋板)即可。缺點(diǎn)是不能充分利用強(qiáng)制循環(huán)泵的能量。

(2)投資費(fèi)用:軟水半閉路循環(huán)方案投資費(fèi)用:一臺換熱器費(fèi)用為2萬以下,循環(huán)泵費(fèi)用為1.5萬元(兩臺,一用一備),閥門及水箱(2×2×1.5)制作等其它費(fèi)用約為 1.5萬元,共計(jì)約為5萬元。軟水閉路循環(huán)方案投資費(fèi)用比半閉路多投入約3萬元左右(排氣和穩(wěn)壓裝置,強(qiáng)制補(bǔ)水泵)

(3)運(yùn)行費(fèi)用:電費(fèi):15KWH/小時(shí)×24小時(shí)/天×330天×0.52元/KWH=61776元/年。

軟化水費(fèi)用:1m3/d×330天×1.5元/m3=495 元/年。

共計(jì)運(yùn)行費(fèi)用約為62000元/年左右。

經(jīng)濟(jì)效益:未改造前年檢修和停產(chǎn)損失費(fèi)用358220元/年,可供改造后系統(tǒng)費(fèi)用3年。年節(jié)約24萬元,而且減輕檢修人員檢修強(qiáng)度,且避免意外事故發(fā)生。

結(jié)論:經(jīng)以上分析比較,采用軟水半閉路循環(huán)方式進(jìn)行改造。

結(jié)語

通過以上兩種冷卻方式改造前后的技術(shù)比較和經(jīng)濟(jì)分析,豎爐小水梁部分采用單獨(dú)軟水半密閉循環(huán)冷卻工藝和板式換熱設(shè)備,節(jié)水節(jié)電,運(yùn)行費(fèi)用低,經(jīng)濟(jì)效益明顯;建議對豎爐其它部分采用單獨(dú)軟水半密閉循環(huán)方式進(jìn)一步總結(jié)研究,推廣采用,以提高我國豎爐冷卻技術(shù)水平,降低噸鋼耗水量,節(jié)能降耗,以便取得更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

[1]GB50050-2007,工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

[2]鋼鐵給排水設(shè)計(jì)手冊[S].

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