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陽極泥處理過程氯氣污染治理新技術(shù)探討

2013-11-19 12:16:58陳俊華
環(huán)境科學(xué)導(dǎo)刊 2013年6期
關(guān)鍵詞:噴淋塔氯酸鈉陽極泥

陳俊華

(云南銅業(yè)股份有限公司冶煉加工總廠質(zhì)檢部,云南昆明650102)

云銅冶煉加工總廠稀貴分廠現(xiàn)用工藝屬于“除雜—富集—精煉”傳統(tǒng)模式,即先脫除陽極泥中的雜質(zhì)銅和硒,浮選富集金銀,火法氧化精煉和電解精煉,完成從原泥中提取金銀等貴金屬。煙氣排放主要有三個工序:水洗脫硒氯氣,分銀爐冶煉煙氣,成品金生產(chǎn)過量氯氣。其中水洗脫硒產(chǎn)生的含氯煙氣量為3000~7000 m3/h。由于脫硒為間隙式操作,作業(yè)過程產(chǎn)出的氯氣濃度波動大,高峰期含氯量1000~19000mg/m3,給吸收治理帶來困難。多年來的生產(chǎn)實踐中,氯酸鈉濕法脫硒產(chǎn)生的含氯煙氣污染治理設(shè)備經(jīng)歷了由二級填料式吸收塔→動力波泡沫洗滌器→二級板式噴淋塔→三級板式噴淋塔→五級板式噴淋塔的過程;吸收液由水→碳酸鈉→氫氧化鈉→陽極泥料漿。而最終陽極泥料漿的選取即是起點又是終點,不但解決了吸收液的問題,同時也解決了新的環(huán)?!岸挝廴尽眴栴}:循環(huán)吸收液廢液需開路處理形成二次污染的問題。該項目最終治理方案陽極泥料漿即是脫除陽極泥中雜質(zhì)硒的生產(chǎn)原料,同時又是氯氣污染治理的吸收介質(zhì),完成吸收液閉路循環(huán),從產(chǎn)業(yè)化試驗到生產(chǎn)定型不斷優(yōu)化,徹底解決長期以來陽極泥處理過程氯氣污染治理的重點和難點問題。

1 主要研究開發(fā)內(nèi)容及考核的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.1 主要研究開發(fā)內(nèi)容

(1)研究開發(fā)出氯酸鈉脫硒過程產(chǎn)出氯氣的環(huán)保治理新工藝技術(shù),徹底解決長期困擾云銅總廠和分廠的氯氣環(huán)境污染問題。

(2)設(shè)計開發(fā)出有效吸收氯氣的工業(yè)化設(shè)備和裝置,并通過產(chǎn)業(yè)化試驗進(jìn)行不斷地優(yōu)化和完善,使氯氣污染治理新技術(shù)最終成功應(yīng)用于實際生產(chǎn)。

(3)在解決氯酸鈉脫硒過程氯氣環(huán)境污染的同時,解決金生產(chǎn)水溶液氯化過程的氯氣污染。

1.2 考核的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

(1)氯氣吸收效率:>95%;

(2)排放尾氣中的氯氣含量:<60mg/m3;

(3)陽極泥吸收氯氣的溶液返回銅電解系統(tǒng)回收銅,渣進(jìn)入氯酸鈉脫硒系統(tǒng)回收金、銀,解決吸收液二次污染問題。

2 氯氣污染治理工業(yè)化實踐探討

2.1 動力波吸收、凈化氯氣的試驗

試驗一:2006年4月26日,動力波泡沫洗滌器采用碳酸鈉溶液 (濃度10%)作為吸收介質(zhì),高峰區(qū)外排煙氣呈黃綠色。碳酸鈉溶液作為凈化氯氣的吸收介質(zhì),理論上是可行的,但是在生產(chǎn)試驗上效果較差。

試驗二:2006年5月10日,動力波泡沫洗滌器采用氫氧化鈉溶液 (濃度15%~20%)作為吸收介質(zhì),整個試驗過程中,安環(huán)部監(jiān)測組安排跟蹤動力波煙氣管道進(jìn)口、煙囪出口的煙氣含氯量的測定。從測定的結(jié)果看,進(jìn)口煙氣含氯為:4000~5000mg/m3;出口煙氣含氯為:200mg/m3~1000mg/m3。吸收效率可達(dá)到80% ~95%,但是煙囪出口卻不能達(dá)標(biāo)排放 (排放標(biāo)準(zhǔn):85mg/m3,2010年前)。

原因分析:①含氯煙氣與吸收介質(zhì)NaOH的接觸時間太短,氯氣與NaOH的反應(yīng)不完全,含氯煙氣就穿過吸收液,從煙囪排出;②動力波泡沫洗滌器針對的不是氯酸鈉濕法脫硒過程所產(chǎn)生的含氯煙氣;③氯酸鈉濕法脫硒產(chǎn)生的含氯煙氣具有瞬時濃度高的特點,氣液比選擇以及整個設(shè)備的配置,均不適用于現(xiàn)氯酸鈉濕法脫硒過程產(chǎn)生的含氯煙氣的凈化,故效果較差。

結(jié)論:動力波泡沫洗滌技術(shù)凈化、吸收瞬時濃度高的含氯煙氣,氣液比、氣速等技術(shù)參數(shù)比較難確定。動力波泡沫洗滌技術(shù)設(shè)備配置占地面積要求較大,工藝操作連續(xù),難于與氯酸鈉濕法脫硒現(xiàn)場匹配。最大問題設(shè)備配置的投資比較大。因此,研究動力波泡沫洗滌技術(shù)治理氯酸鈉濕法脫硒的氯氣,在實際生產(chǎn)中難于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

2.2 實際生產(chǎn)中設(shè)備改造試驗

早在1998年前對氯氣的污染治理分廠已開展過,2006年8月,稀貴分廠將現(xiàn)生產(chǎn)中已使用10年的兩級填料式吸收塔經(jīng)過簡易改造后,進(jìn)行陽極泥生料氯氣吸收試驗。從監(jiān)測組的測試結(jié)果可看出,煙氣中瞬時含氯氣的濃度為7000~17000mg/m3,第一吸收塔 (噴淋陽極泥料漿)的吸收效率平均約為50%,最低為33%,最高為80.84%。

試驗分析:第一吸收塔是空塔噴淋陽極泥料,煙氣滯留時間較短,導(dǎo)致吸收、凈化效果不理想。但是試驗證明,一級空塔噴淋陽極泥料漿吸收效率可達(dá)到50%,那么選擇多級板式噴淋塔,噴淋塔中安裝4層篩板,篩孔約15 mm,塔高6000m左右,應(yīng)該能夠滿足氯氣吸收、凈化的效果。

擬定原則流程:含氯氣煙氣進(jìn)入→一級噴淋塔→二級噴淋塔→三級噴淋塔→風(fēng)機(jī)→四級料漿噴淋塔→五級噴淋塔→風(fēng)機(jī)外排。

2.3 兩級板式噴淋塔工業(yè)試驗

2007年5~8月,對噴淋塔的直徑、塔板數(shù)、塔板上篩孔的直徑和數(shù)量分布,作了周密的研究。考慮到氣液的充分接觸有利于氯氣的吸收,項目組決定在塔板上安裝螺旋噴頭,分析噴嘴噴霧特點、噴霧類型、噴霧流量、噴嘴的適用范圍。2008年5月12日兩級板式噴淋塔氯氣吸收凈化系統(tǒng)投入使用,監(jiān)測結(jié)果:吸收效率78.95%,出口含氯高達(dá)948.5 mg/m3,未達(dá)到試驗的目標(biāo)。

7月14日,進(jìn)一步優(yōu)化完善兩級板式噴淋吸收塔,設(shè)備改進(jìn)后,監(jiān)測組7月23日~8月8日的監(jiān)測結(jié)果:平均吸收效率82.23%,比前期有所改善,提高了3.3%。含氯煙氣經(jīng)兩級噴淋塔吸收、凈化后,出口含氯平均為445.6mg/m3,低于調(diào)整前的948mg/m3。據(jù)此推算,增加三級噴淋塔,按70%~80%的吸收效率,理論上最終出口含氯應(yīng)在65 mg/m3以下,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.4 五級噴淋塔的氯氣吸收生產(chǎn)實踐

2009年12月18日~23日監(jiān)測組對氯氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測,吸收效率為98.67%,平均尾氣含氯28.78mg/m3,達(dá)到排放要求。

2010年1月—2010年7月,陽極泥料漿噴淋氯氣吸收系統(tǒng) (1#、2#、3#、4#、5#塔),擔(dān)負(fù)氯酸鈉濕法脫硒生產(chǎn)過程的氯氣凈化、吸收,生產(chǎn)中設(shè)備運行良好,無堵塞現(xiàn)象,目測煙囪煙氣見不到黃綠色,吸收效果良好。7月19日—23日監(jiān)測組對氯氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測,吸收效率為98.29%,平均尾氣含氯26.64mg/m3,達(dá)到排放要求。

2.5 實踐結(jié)果

(1)成功研究開發(fā)出板式噴淋陽極泥料漿新工藝技術(shù),吸收、凈化氯酸鈉脫硒過程產(chǎn)出氯氣,徹底解決長期困擾公司和分廠的氯氣環(huán)境污染問題。

(2)自行設(shè)計開發(fā)出有效吸收氯氣的工業(yè)化設(shè)備和裝置——五級板式吸收塔,并通過產(chǎn)業(yè)化試驗進(jìn)行不斷地優(yōu)化和完善,使氯氣污染治理新技術(shù)最終成功應(yīng)用于實際生產(chǎn)。

表1 項目考核目標(biāo)和完成情況

3 實施解決的技術(shù)關(guān)鍵,其技術(shù)水平與國內(nèi)外同類研究開發(fā)的比較

3.1 技術(shù)關(guān)鍵

(1)對含氯氣煙氣瞬時含氯濃度較高 (1000 mg/m3~20000 mg/m3)的廢氣,選擇相應(yīng)的吸收介質(zhì)“陽極泥料漿”,實現(xiàn)對含氯煙氣的最有效凈化和吸收,徹底杜絕二次污染;

(2)通過一定的設(shè)備配置和工藝控制,實現(xiàn)吸收介質(zhì)和含氯煙氣良好的氣液接觸條件,以保證良好的氯氣凈化效果。

3.2 技術(shù)水平與國內(nèi)外同類成果的比較

國內(nèi)外銅陽極泥濕法處理提金工藝,通常采用“水溶氯化法”,氧化劑為氯酸鈉或氯氣,大多廠家的氯氣吸收裝置是密閉反應(yīng),利用堿液噴淋吸收未反應(yīng)完的含氯廢氣。

云銅稀貴分廠銅陽極泥濕法脫硒工藝,利用氯酸鈉極強(qiáng)的氧化性,將金、硒、銅等金屬氧化成為可溶物、絡(luò)合物,實現(xiàn)貴、賤金屬的分離。氯氣吸收裝置是密閉反應(yīng),采用陽極泥料漿噴淋吸收未反應(yīng)完的含氯廢氣,徹底解決廢氣處理不好,又產(chǎn)生廢水的二次污染問題。表2為本技術(shù)與國內(nèi)同類研究成果的比較。

表2 本技術(shù)與國內(nèi)同類研究的比較

4 小結(jié)

(1)陽極泥料漿噴淋治理氯氣新技術(shù),吸收介質(zhì)為陽極泥料漿,而不是火堿。若以火堿作為吸收介質(zhì),堿耗按400kg/d計,全年至少消耗火堿150t,火堿按2064元/t計,堿的成本至少是30.96萬元。實現(xiàn)了真正意義上的節(jié)能減排。氯酸鈉濕法脫硒排放尾氣中的氯氣,吸收率98%以上,效果明顯,含量降低到60mg/m3以下,符合國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)—— 《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放準(zhǔn)》中采選生產(chǎn)中氯氣2012年的排放要求。

(2)陽極泥料漿噴淋治理氯氣新技術(shù)已成功實施,整個吸收裝置設(shè)備簡單、容易操作,不需吸收介質(zhì)堿液或石灰乳的成本投入,具有投資省、廢氣凈化效率高、設(shè)備故障率低、運行平穩(wěn)等優(yōu)點,在杜絕二次污染的同時,既治理氯氣污染又將氯氣變廢為寶,促進(jìn)了資源綜合回收利用。對陽極泥處理選冶聯(lián)合流程技術(shù)進(jìn)步作出了重要貢獻(xiàn),拓展了陽極泥選冶聯(lián)合流程運用范疇,對冶煉企業(yè)降低生產(chǎn)成本,擺脫能源緊張,緩解環(huán)保壓力具有重要的意義。具有一定的經(jīng)濟(jì)、社會效益。

(3)項目組根據(jù)實際情況,確立各階段的計劃和目標(biāo),制定出有效的項目實施方案,這是保證陽極泥料漿噴淋治理氯氣新技術(shù)開發(fā)項目獲得成功的關(guān)鍵所在。自行設(shè)計開發(fā)的有效吸收氯氣的工業(yè)化設(shè)備和裝置——五級板式吸收塔,采用板式噴淋陽極泥料漿新工藝技術(shù),吸收、凈化氯酸鈉脫硒過程產(chǎn)出氯氣,徹底解決了長期困擾公司和分廠的氯氣環(huán)境污染問題。成果可在“水溶氯化法”提金工藝中推廣運用。

(4)項目實施中存在的問題和需改進(jìn)的地方:氯酸鈉濕法脫硒生產(chǎn)過程中含氯煙氣的瞬時濃度較高,一般為 7000~181000mg/m3,最高時可達(dá)20000mg/m3。按98%的總吸收效率計算,出口尾氣含氯將會大于60 mg/m3,造成不達(dá)標(biāo)排放。為此項目組要求脫硒操作時控制氯酸鈉的加入量或合理安排反應(yīng)釜產(chǎn)生氯氣的先后順序,避免瞬時的煙氣含氯過高,影響吸收、凈化效果。

[1]本書編委會.空氣和廢氣監(jiān)測分析方法[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2003.

[2]GB2/T 160—2004,中華人民共和國家國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].

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