費(fèi)維柱,劉廣文
(淮南礦業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)部, 安徽 淮南232001)
煤礦井下乳化液泵站盡管有效工作時(shí)間很短,尤其是檢修班,泵站多是間歇性工作。但長(zhǎng)期以來,由于沒有可靠的控制技術(shù),泵站始終處于連續(xù)負(fù)載運(yùn)行狀態(tài),造成電力浪費(fèi)巨大、設(shè)備磨損。乳化液泵站改用變頻器控制后,由變頻器控制乳化泵電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速?gòu)亩淖児芫W(wǎng)的流量、壓力,使供給量與需求量達(dá)到平衡,減少資源的浪費(fèi)。通過改造后的系統(tǒng)較改造前的系統(tǒng)節(jié)省大量電力資源,一般節(jié)電率在20%~36%,同時(shí)減少了設(shè)備維護(hù)量和配件投入?;茨系V業(yè)集團(tuán)2010年引進(jìn)該技術(shù),在張集礦綜采工作面投入試驗(yàn)取得成功。
煤礦井下使用的乳化液泵站多采用高壓卸載閥卸載,即當(dāng)工作面不用液時(shí),系統(tǒng)壓力升高,達(dá)到卸載閥整定值,卸載閥開啟,泵站輸出的高壓液體經(jīng)卸載閥回液箱。該方式的缺點(diǎn)是雖然工作面不用液或用量小時(shí),泵站仍處于全速運(yùn)行狀態(tài),卸載閥需頻繁開啟,液壓系統(tǒng)壓力沖擊大,噪聲大,增加設(shè)備磨損,浪費(fèi)能源,影響泵站使用壽命。
乳化液泵電機(jī)變頻接觸器接通后,變頻器輸出頻率上升,工作面管路系統(tǒng)壓力信號(hào)逐漸增加,泵站輸出壓力信號(hào)與壓力設(shè)定信號(hào)成反饋閉環(huán),當(dāng)輸出壓力與設(shè)定壓力平衡時(shí),變頻器保持電機(jī)在一定的頻率下運(yùn)行,系統(tǒng)控制器對(duì)輸出壓力反饋信號(hào)與設(shè)定壓力信號(hào)進(jìn)行比較,當(dāng)壓力反饋信號(hào)值高于設(shè)定壓力信號(hào)值時(shí),自動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,使變頻器的輸出頻率降低,從而降低電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使乳化泵站的輸出液體減少,輸出的壓力下降,使系統(tǒng)壓力與設(shè)定壓力平衡,并在新的平衡點(diǎn)運(yùn)行;當(dāng)壓力反饋信號(hào)值低于設(shè)定壓力信號(hào)值時(shí),自動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,使變頻器的輸出頻率升高,從而提高電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使乳化泵站的輸出液體增加,壓力升高,使系統(tǒng)的管網(wǎng)壓力與設(shè)定壓力基本平衡,并在新的平衡點(diǎn)運(yùn)行。變頻器的調(diào)節(jié)是動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),對(duì)系統(tǒng)的壓力信號(hào)實(shí)時(shí)檢測(cè),并與壓力設(shè)定信號(hào)進(jìn)行比較,即時(shí)對(duì)變頻器的輸出頻率進(jìn)行調(diào)整,使管網(wǎng)的實(shí)際壓力與設(shè)定壓力一致,達(dá)到系統(tǒng)地恒壓供液的效果。
輸入電壓:AC1 140V,50Hz;輸出電壓:0~1 140V(660);輸出功率:160kW;輸出頻率:(0.1~50)Hz;工作制:連續(xù)工作制;冷卻方式:熱管自然冷卻+輔助散熱風(fēng)機(jī)。
本系統(tǒng)主要由乳化液泵站系統(tǒng)、防爆變頻器、PLC、配液及傳感器等系統(tǒng)組成。乳化液泵站包括四臺(tái)泵及兩個(gè)水箱,三臺(tái)使用,一臺(tái)備用。PLC控制器采集各傳感器的信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)泵站系統(tǒng)的檢測(cè)及控制。可通過顯示屏對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)及監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示和傳輸。包括壓力、流量、溫度、油位及水位傳感器等。
2.4.1 控制參數(shù)設(shè)置
主泵選擇:選擇二號(hào)泵為主泵(一號(hào)泵、二號(hào)泵、三號(hào)泵、四號(hào)泵);循環(huán)順序選擇:選擇主泵向前(主泵向后、主泵向前);變頻工作選擇:選擇8h(4h、8h、12h、18h、24h);最高頻率選擇:選擇50Hz(45Hz、50Hz、53 Hz);最低頻率選擇:選擇20Hz(5Hz、20 Hz、25Hz);上限頻率運(yùn)行時(shí)功能選擇:選擇工頻切換(工頻切換、直接啟動(dòng));下限頻率運(yùn)行時(shí)功能選擇:選擇工頻切換(工頻切換或工頻不切換);配液方式選擇:選擇自動(dòng)方式(自動(dòng)或手動(dòng));工作方式選擇:選擇自動(dòng)方式(自動(dòng)、手動(dòng)顴檢修);PID調(diào)節(jié)方式選擇:壓力遠(yuǎn)方為主,出口為輔(出口壓力信號(hào)、遠(yuǎn)方壓力信號(hào)、遠(yuǎn)方為主出口為輔、流量信號(hào)、出口壓力為主流量為輔);系統(tǒng)壓力設(shè)置:設(shè)置31 MPa(20~35MPa);水位設(shè)置:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)置;油位設(shè)置:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)置;溫度設(shè)置:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)置;乳化液濃度設(shè)置:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)置。
2.4.2 系統(tǒng)工作方式
設(shè)置控制參數(shù),啟動(dòng)按鈕,變頻器驅(qū)動(dòng)2號(hào)泵運(yùn)轉(zhuǎn),安裝于液壓支架處的傳感器產(chǎn)生壓力信號(hào),此時(shí)泵站出口傳感器也產(chǎn)生壓力信號(hào),信號(hào)傳到PLC控制箱,PLC控制箱通過PID計(jì)算,控制變頻器及電機(jī)工作頻率(速度),滿足壓力要求。
工作面支架動(dòng)作時(shí),系統(tǒng)壓力會(huì)下降,反饋信號(hào)立即變小,PLC控制變頻器加速,系統(tǒng)壓力升高。如果變頻器加速到最大頻率仍不能達(dá)到工作壓力時(shí),PLC啟動(dòng)工變頻切換程序,起動(dòng)3號(hào)泵,2號(hào)泵工頻運(yùn)行。當(dāng)系統(tǒng)壓力過大時(shí),PLC逐次把2號(hào)泵、3號(hào)泵停止運(yùn)行,直至滿足壓力要求,達(dá)到恒壓供液。
當(dāng)主泵變頻工作8h,自動(dòng)變?yōu)檩o助泵,換1臺(tái)泵成為主泵并且變頻運(yùn)行,避免單泵長(zhǎng)期變頻運(yùn)行。
2.5.1 乳化液箱
液箱由配液室、過液室、工作室組成。每室底部均設(shè)有放液口。箱體前后側(cè)裝有隔爆接線盒連接控制線路,箱體安裝交替閥、高壓過濾器、回液過濾器、壓力傳感器、系統(tǒng)卸壓器、吸液截止閥、回液斷路器及液位指示器共同組成液箱。
乳化液的自動(dòng)配液、加液系統(tǒng)對(duì)液壓支架用乳化液液體濃度進(jìn)行精確監(jiān)控并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配液,延長(zhǎng)液壓支架使用壽命。
乳化液的自動(dòng)配液、加液系統(tǒng)是由水過濾器、防爆電磁閥、配液比例閥、防爆液位傳感器、防爆油位傳感器、油過濾器及濃度檢測(cè)器等組成。
通過各類傳感器信號(hào)采集及處理能自動(dòng)將乳化油和水按照一定的比例配成乳化液,配液裝置要求的供水壓力范圍:0.3~6 MPa。乳化液的濃度一般控制在3%~5%之間。
本系統(tǒng)采用流量傳感器、定量泵、水位、油位傳感器及PLC控制箱,根據(jù)PLC發(fā)出的信號(hào)自動(dòng)配液和補(bǔ)液。原理圖如圖1所示。
圖1 自動(dòng)配液裝置原理圖
自動(dòng)配液的工作原理:電控柜測(cè)得水箱內(nèi)水位低于設(shè)定值以后,打開電磁閥注水,同時(shí)通過安裝在水管上的流量計(jì)測(cè)得水流的實(shí)時(shí)流量,再根據(jù)水流量計(jì)算須加注的乳化油的流量,根據(jù)乳化油流量確定定量泵的轉(zhuǎn)速,最后根據(jù)轉(zhuǎn)速設(shè)定變頻器的輸出頻率,這樣可以保證水和乳化油按照3%~5%的比例在管道中混合后進(jìn)入水箱;在水位達(dá)到設(shè)定值后,電控柜關(guān)閉電磁閥停止注水。
2.5.2 蓄能器組
在恒壓控制過程中,為了減小系統(tǒng)壓力的波動(dòng)并且改善電機(jī)的工作條件,在液壓管路上增加了一組蓄能器。蓄能器組由二只工作容積為45L的囊式蓄能器和單向閥、管接頭等構(gòu)成,如圖2所示。蓄能器在乳化泵加載時(shí)吸收一部分能量,同時(shí)對(duì)液壓管路中壓力的突然變化和電機(jī)上載荷的變化起到緩沖作用。
圖2 蓄能器組
2011年初,該套系統(tǒng)在張集礦綜采二隊(duì)1132(3)工作面投入井下試用,工作面乳化液泵站按四泵兩箱配置。系統(tǒng)的主電路是由一臺(tái)變頻器,一臺(tái)電控箱,兩臺(tái)饋電開關(guān),兩臺(tái)工頻開關(guān)等組成。其中兩臺(tái)饋電開關(guān)分別給變頻器和兩臺(tái)工頻開關(guān)供電并記錄用電量,見表1。
表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比表
通過幾天的數(shù)據(jù)觀察,使用變頻調(diào)壓的電機(jī)平均每天(24h)比使用工頻的電機(jī)少用886kw·h、1 033kw·h、972kw·h、700kw·h、1 050kw·h、1 143kw·h、564kw·h。
節(jié)電率分別為29%、40%、36%、30%、39%、43%、19%,平均節(jié)電率約為34%。每年實(shí)際節(jié)約電費(fèi)近52萬元。
從2010年7月開始,我們?cè)谌榛罕谜鞠到y(tǒng)中引進(jìn)變頻控制裝置,并在張集礦井下進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),取得了節(jié)省電能達(dá)34%,功率因數(shù)提高到0.9以上;采用自動(dòng)控制方式實(shí)現(xiàn)恒壓控制,消除了卸載閥動(dòng)作,降低了噪音,幾乎杜絕了液壓管路中的壓力沖擊,使現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境顯著改善;采用自動(dòng)控制方式實(shí)現(xiàn)恒壓控制,使得液壓管路中的壓力在大部分時(shí)間維持在設(shè)定工作壓力以下,從而有效的減小了液壓管路的工作負(fù)荷,延長(zhǎng)了液壓管路的使用壽命,使得管路的密封件損耗大幅降低;乳化液泵站系統(tǒng)采用變頻控制裝置后減少了維護(hù)次數(shù),降低了維修工作量,減少了設(shè)備配件投入,為企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟(jì)效益。
該裝置存在的問題是變頻器控制普通鼠籠式電機(jī)時(shí),當(dāng)電機(jī)處于低頻低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)電機(jī)發(fā)熱量比較大,長(zhǎng)期低頻低速運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)電機(jī)損壞比較大。需要改善電機(jī)在低頻低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的有效散熱方法或采用變頻電動(dòng)機(jī)。
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