鄧 鑫,姜周華,臧喜民,董艷伍
(東北大學(xué) 材料與冶金學(xué)院,沈陽 110004)
東北大學(xué)鋼鐵冶金研究所采用中間包加熱、導(dǎo)電結(jié)晶器[1~3]、低頻電源、鋼水小流量控制、渣-金界面控制等技術(shù),在國內(nèi)首次成功開發(fā)了“連鑄式液態(tài)電渣”新技術(shù),該技術(shù)特征是去除傳統(tǒng)電渣重熔工藝流程中自耗電極的鑄造和準(zhǔn)備工序,并通過改變渣池中溫度分布使?jié)沧⑺俣缺葌鹘y(tǒng)電渣自耗電極熔速提高5~10倍、電耗大幅度降低,克服了傳統(tǒng)電渣重熔過程中“工藝流程長、生產(chǎn)效率低、生產(chǎn)成本高”的缺點.其原理如圖1所示.
圖1 連鑄式液態(tài)電渣原理Fig.1 Principle of ESCCLM
嚴(yán)格控制連鑄式液態(tài)電渣澆注[4]圓錠的表面質(zhì)量,消除鑄錠表面皺褶、重皮以及裂紋等現(xiàn)象的發(fā)生,可以減少下一道工序的修磨處理,對提高產(chǎn)品成材率和鑄錠的內(nèi)部質(zhì)量都有很好的促進(jìn)作用.
實驗鋼種為45#鋼(成分見表1),液態(tài)電渣錠的截面直徑為1 000 mm.
表1 實驗鋼種的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 1 Chemical compositions of test steels(mass fraction)%
在相同渣系與渣量、以及相同供電制度的條件下,進(jìn)行連鑄式液態(tài)電渣澆注實驗時,澆注溫度分別為1 576℃和1 606℃時的鋼錠表面質(zhì)量如圖2中(a)和(b)所示.從圖2不難看出,當(dāng)鋼水澆注溫度在1 576℃時,鑄錠成型不夠飽滿,表面皺褶的現(xiàn)象較為嚴(yán)重;當(dāng)鋼水澆注溫度達(dá)到1 606℃時,鑄錠表面非常光潔.可見,1 606℃的鋼水澆注溫度可以使鋼水和熔渣的流動性大大提高,金屬熔池上部圓柱形段的深度增加,從而使熔渣在鋼水中可以獲得充分的上浮時間,消除了鑄錠表面以及內(nèi)部夾渣的現(xiàn)象,這些都有利于得到光潔的鑄錠表面質(zhì)量.
熔煉電流通過導(dǎo)電結(jié)晶器將電源、渣池、金屬熔池[5]和鋼錠構(gòu)成供電回路,解決鋼水在熔池中熱量分布不均勻的問題,增加渣池邊緣的溫度,有利于金屬熔池上部圓柱段的形成,并可以有效控制其圓柱段深度 Hms≥10 mm[6],以保證鋼錠的表面光潔,如圖3所示.
借用傳統(tǒng)電渣的實踐經(jīng)驗與定性結(jié)論,一般認(rèn)為電流和電壓增高,熔渣溫度隨之升高[7],渣皮變薄使得鋼錠表面成型飽滿.
在工業(yè)實驗中采用不同的供電制度生產(chǎn)同一支鋼錠時,當(dāng)熔煉電壓分別為73 V和80 V,熔煉電流為18 kA時鑄錠的表面質(zhì)量如圖4所示,隨著熔煉電壓從73 V提高到80 V,鑄錠表面的渣溝深度也隨之逐漸變淺,可見提高熔煉電壓對鑄錠表面質(zhì)量的改善是非常必要的.
本實驗采用的專用預(yù)熔渣既起到精煉的功能又起到潤滑的作用[8],其強(qiáng)度較高,能夠滿足連續(xù)抽錠的需要.該預(yù)熔渣的熔點低,黏度隨溫度變化較小,電導(dǎo)率也比較低.在配合提高熔煉電壓之后,鋼錠的表面質(zhì)量得到較好的改善.
圖2 不同澆注溫度下鋼錠的表面質(zhì)量Fig.2 Surface quality of ingot with different casting temperature
二次冷卻的控制是連鑄式液態(tài)電渣鑄錠質(zhì)量控制的關(guān)鍵之一.在二次冷卻區(qū)域冷卻量過強(qiáng)或過弱都會對鋼錠的表面質(zhì)量有影響,弱冷會導(dǎo)致鋼錠表面溫度高,氧化鐵皮生成加速,促使殘余元素(Cu、Sn)沿晶界富集形成表面裂紋.強(qiáng)冷會導(dǎo)致鑄錠表面溫度大大降低,加大了坯殼的溫度梯度,促使微量元素(Al、Nb、B…)沿晶界沉淀,增加了裂紋的敏感性[9].
因此,二次冷卻量的控制要保持均勻、穩(wěn)定、適量的狀態(tài).在實驗中由于二次冷卻區(qū)域非常不均勻造成鑄錠表面產(chǎn)生裂紋,如圖5所示.
圖3 ESCC鑄錠金屬熔池形狀示意圖Fig.3 Shape sketch of metal pool in ESCC ingot
圖4 不同電壓下鋼錠的表面質(zhì)量Fig.4 Surface quality of ingot with different voltage
在實驗中抽錠速度變化幅度過大對鋼錠表面質(zhì)量的影響較大,抽速過快會有漏渣、漏鋼的風(fēng)險;抽速過慢會產(chǎn)生渣皮過厚、表面皺褶等現(xiàn)象.從目前實驗結(jié)果來看,在穩(wěn)定控制渣-金界面的前提下,抽錠速度始終保持在8~10 mm/min的范圍內(nèi)有利于鑄錠表面質(zhì)量的控制.
圖5 鋼錠表面裂紋Fig.5 Crack surface of ingot
(1)鋼水的澆注溫度對鑄錠表面質(zhì)量影響很大,采用1 606℃的鋼水澆注溫度所生產(chǎn)的鑄錠表面非常光潔.
(2)采用高電壓,穩(wěn)定的熔煉電流有利于改善鑄錠表面質(zhì)量.
(3)在連續(xù)抽錠的澆注過程中,采用強(qiáng)度較高、熔點低、黏度隨溫度變化小、電導(dǎo)率較低的專用預(yù)熔渣,對于鑄錠的表面質(zhì)量控制是很有必要的.
(4)均勻穩(wěn)定、適量的二次冷卻控制可以減少鋼錠表面裂紋的發(fā)生.
(5)保持抽錠速度在8~10 mm/min的范圍內(nèi)有利于鑄錠表面質(zhì)量的控制.
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