翟國華
作者通聯(lián):河南中原大化集團有限責任公司三聚氰胺事業(yè)部 河南濮陽市人民路西段 457004
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中原大化公司的三套三聚氰胺裝置,采用高壓法生產(chǎn)工藝,采用濕法溶解粗三聚氰胺形成溶液,然后經(jīng)凈化、結(jié)晶、離心分離、干燥后得到產(chǎn)品,離心分離出的三聚氰胺母液經(jīng)過處理后作為工藝循環(huán)水加以回收利用。工藝水處理便是離心分離出的三聚氰胺母液(CO20.62%,NH313.05%,H2O 84.72%,OAT 0.41%,三聚氰胺 0.87%,尿素 0.33%)經(jīng)過氨回收后,對OAT懸浮液(CO20.17%,NH30.05%,H2O 97.95%,OAT 0.56%, 三聚氰胺1.21%,尿素 0.06%)的處理過程。OAT為羥基酰胺類副產(chǎn)物,包括三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸二酰胺,這兩種物質(zhì)的混合物習慣上稱為OAT。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生37.3t/h的工藝廢水,若直接排放,將造成資源的嚴重浪費和環(huán)境污染,超濾技術(shù)的運用使三聚氰胺生產(chǎn)工藝實現(xiàn)了工藝廢水的零排放,使之完全回收重復利用。
如圖1所示,OAT料漿槽S8201中的經(jīng)OAT結(jié)晶器形成的含OAT的懸浮液料漿送到超濾系統(tǒng)XX8210,料漿在超濾膜回路中通過循環(huán)泵在恒流量的控制下高速循環(huán),這種強烈的超濾循環(huán)在超濾膜附近產(chǎn)生劇烈的湍流,導致料漿不能粘附在超濾膜,超濾膜可以在較長的一段時間保持高的過濾效果,由于超濾膜的多孔性,只有可溶的物質(zhì)和溶劑可以通過超濾膜,同時固體被截留在濃縮物料中,上述操作也叫錯流過濾。
圖1 流程簡圖
料漿在進入超濾模塊前首先進入一個前置過濾器FT8210中,其作用是過濾粗的大顆粒雜質(zhì),以防止損壞模塊。來自超濾裝置的滲透液到循環(huán)液槽作為工藝循環(huán)水循環(huán)利用,滯留液被送入滯留液槽S8202,通過中壓蒸汽,在滯留液加熱器E8212中從70℃被加熱至165℃,然后被送至分解器加料緩沖槽V8115中,滯留液通過分解器加料泵P8201送至第二套三聚氰胺廢水處理裝置。
超濾系統(tǒng)的作用是通過超濾膜工藝從含游離OAT的三聚氰胺溶液中分離出OAT濃縮料漿(滯留液)。分離的驅(qū)動力來自超濾膜兩側(cè)壓差(膜滲透壓力),系統(tǒng)操作共有三個超濾膜回路,超濾膜是為了滿足在不同的壓力、溫度和pH值條件下的工藝需要而發(fā)展起來的多層的無機材料,膜支撐由含有大孔結(jié)構(gòu)的α氧化鋁組成,同時具有高滲透性和堅固性。支架是一個包含幾個平衡通道的框 ,內(nèi)表面覆蓋著膜,超濾膜是由一層或多層具有輪廓分明質(zhì)地的金屬氧化物組成,這支架是以整體的方式相互結(jié)合在一起,并通過燒結(jié)與很堅固的陶瓷支撐結(jié)合在一起。膜結(jié)垢會降低膜的過濾效率,通過適當?shù)那逑纯梢曰謴透咝?,可采用反洗和化學清洗兩種方式進行清洗。
第一、二套裝置是使用的內(nèi)置濾葉壓力式OAT過濾器,使用前先用預涂泵在濾葉上預涂一層主要成分為硅藻土的助濾劑,當OAT懸浮液切入過濾器后,OAT同時被濾出形成濾餅,過濾后的水去工藝水槽循環(huán)利用,當過濾器壓差高時切換到備用過濾器上,過濾器把濾葉上的濾餅清除后預涂備用。這種工藝由于OAT在水中的微溶性,致使OAT在系統(tǒng)中長期循環(huán),使產(chǎn)品中OAT含量漸高,影響了產(chǎn)品質(zhì)量,被去除的濕濾餅經(jīng)自然干燥后形成的干的濾餅,濾餅中含OAT 50%、三聚氰胺 35%、助濾劑 15%,第一、二套裝置年產(chǎn)OAT濾餅10000t,這些濾餅作為三聚氰胺工藝固體廢料被處理掉,其中的三聚氰胺是非常難以回收的。
工藝水處理不再設過濾器,經(jīng)OAT結(jié)晶器形成的OAT懸浮液全部進入超濾裝置。工藝懸浮液經(jīng)過超濾模塊后形成滯留液和滲透液,滲透液送回三聚氰胺系統(tǒng)作為工藝水循環(huán)使用,滯留液為高濃度的OAT、三聚氰胺的懸浮液,經(jīng)升壓后進入二套廢水處理系統(tǒng)進行分解處理后精制水中的OAT、三聚氰胺被完全分解,總氮12mg/L,COD45mg/L(COD是化學耗氧量,主要是指氧化工業(yè)廢水中的有機物所耗的氧氣量。以百萬分之一表示)??偟?0mg/L,COD<100mg/L,完全可以作為脫鹽水循環(huán)利用,提高原料的利用率,消除環(huán)境污染。
三聚氰胺水解:C3N6H6+6H2O→3CO2+6NH3
三聚氰酸一酰胺水解:C3N5H5O+5H2O→3CO2+5NH3
三聚氰酸二酰胺水解:C3N4H4O2+4H2O→3CO2+4NH3
(1)由圖2可看出,OAT在pH值過低或過高時溶解度都會增加,即不利于結(jié)晶析出。若氨回收工段溫度控制過低,氨沒有充分回收,將導致OAT料漿中氨含量高,OAT料漿進入超濾模塊前要加入一定量的CO2來調(diào)節(jié)pH值,OAT懸浮液中的氨含量過多及CO2加入量過多或過少都會導致PH值不合適,使OAT結(jié)晶效果不好,導致FT8210切換頻繁及超濾模塊回路反洗頻繁。本套工藝取pH值為7~8。故應嚴格控制料漿中的氨含量和CO2的加入量,以保證更好的過濾效果。
圖2 OAT溶解度與pH值的曲線關系
(2)當S8201液位過低時,槽內(nèi)OAT懸浮液中溶解的CO2量也相應減少,pH值上升,OAT結(jié)晶效果不好,很容易形成粘糊狀粘在FT8210濾網(wǎng)上。另外S8201液位過低,槽底OAT濃度增加,同樣可造成FT8210切換頻繁及超濾模塊回路反洗頻繁,故在操作中應保證S8201液位。
E8212殼側(cè)由中壓蒸汽加熱,將含OAT和三聚氰胺的滯留液由70℃加熱到165℃,管側(cè)設計為8程,投入運行后經(jīng)常堵塞,分析原因可能是介質(zhì)中氨含量低,不能充分溶解OAT和三聚氰胺,而粘在設備及管道內(nèi)壁上。
解決措施。①在滯留液緩沖槽V8115上加一條空氣管線提高壓力減少氨的閃蒸。②將E8212切除走副線(E8212進行清理),直接將蒸汽加入介質(zhì)中,但這樣增加了二套廢水處理裝置的負荷,并且調(diào)整直接蒸汽時,很易影響到V8115進口滯留液的流量。計劃安裝一臺由Alfa Laval制造的螺旋板式換熱器進行試驗,目前所需的四個接點已準備好。
V8115安裝的是雷達式液位計,這種液位計的主要特點是敏感度強,受影響的因素多,經(jīng)常指示不準,后改造為差壓式液位計,液位指示有時仍有偏差。P8201為高速圣達因泵,若V8115實際液位太低,P8201便會汽化,由于P8201轉(zhuǎn)速很高,在很短時間內(nèi)泵的機封和油封就會被損壞,油大量泄漏出來,造成油壓低報警泵連鎖跳車,故在操作中應經(jīng)常與現(xiàn)場對照V8115液位,并且P8201在加負荷時應對照其電流緩慢調(diào)節(jié),以免造成P8201泵損壞。
對于P8201和滯留液泵出口管線易堵塞的問題,分析原因仍可能是介質(zhì)中氨含量低,不能充分溶解OAT和三聚氰胺。
解決措施。①在S8202中增加了一股三聚氰胺母液槽的稀氨水,用來溶解滯留液中的OAT和三聚氰胺。②滯留液泵出口增加了一條到第二套三聚氰胺裝置OAT結(jié)晶器的管線,當P8201和滯留液泵出口管線出現(xiàn)堵塞時,聯(lián)系把滯留液直接由滯留液泵送到第二套三聚氰胺裝置的OAT結(jié)晶器,P8201和滯留液泵出口管線加蒸汽冷凝液進行清洗。
第一、二套裝置利用過濾器進行OAT分離正常時每天過濾器需要切換3~4次,而第三套三聚氰胺超濾裝置FT8210每天切換1~2次,超濾模塊一般幾天才須反洗一次,利用超濾技術(shù)不僅使得OAT懸浮液充分得到了回收,并大大減少了勞動強度,裝置每年運行按330天計算,正常生產(chǎn)時超濾系統(tǒng)排至二套廢水裝置滯留液13000kg/h,可得精制水 10000kg/h,廢水分解可回收甲銨700kg/h,第一、二套三聚氰胺裝置過濾器按每班切換一次計算,每次切換消耗助濾劑80kg。利用超濾對工藝水進行處理每年可節(jié)約助濾劑79.2t,節(jié)約脫鹽水79200t,回收甲銨5544t。由此可見,用超濾技術(shù)對三聚氰胺工藝廢水進行處理相對于內(nèi)置濾葉式OAT過濾器具有明顯的優(yōu)勢。
W13.02-12