張連剛,杜竹之
(山東?;瘓F(tuán)純堿廠,山東 濰坊 262737)
海化堿廠老線輕灰系統(tǒng)有5臺(tái)煅燒爐,每臺(tái)煅燒爐的電氣部分由一套西門子S5PLC控制,外圍系統(tǒng)由另外兩套S5PLC控制。本工段儀表部分及其它工段采用艾默生DCS控制,每套PLC系統(tǒng)均有一只S5通訊卡與DCS的DELTAV通訊卡相連,通過MODBUS協(xié)議通訊,DCS上配有上位機(jī),DCS向PLC發(fā)出指令和讀取信息,實(shí)現(xiàn)了上位機(jī)對(duì)PLC控制的設(shè)備進(jìn)行控制和指示。供電方面:PLC輸入卡、輸出卡均為交流220V,每套PLC均由一只穩(wěn)壓電源供電,該穩(wěn)壓電源既供給PLC工作,也供給接于該P(yáng)LC系統(tǒng)的接觸器線圈電源。如圖1所示。
控制電纜采用的是KVV10*1.5,一根電纜帶2至3臺(tái)設(shè)備。
圖1 改造前的接線圖
該系統(tǒng)運(yùn)行了十幾年,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
1)輸出卡件經(jīng)常燒毀。由于煅燒工藝特點(diǎn),某些設(shè)備容易結(jié)疤,落下來的疤塊會(huì)卡停運(yùn)行的設(shè)備,工藝操作人員會(huì)對(duì)卡停的設(shè)備頻繁點(diǎn)車(連續(xù)快速開停電機(jī)),將堿疤打碎,這個(gè)過程中該設(shè)備的接觸器要切斷啟動(dòng)電流,該電流要比正常電流大許多,所以拉弧較大,有時(shí)波及到線圈接線處,引至PLC輸出卡,造成卡件燒毀。其原因是卡件輸出未加中間繼電器隔離,外部故障直接引入到了卡件內(nèi)部。
2)備品備件價(jià)格高、周期長。目前西門子公司的S5產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn)多年,采購的備件主要依賴全國各地的庫存,價(jià)格高,而且周期長達(dá)半年,給生產(chǎn)維護(hù)帶來了不便。
3)感應(yīng)電壓高,維護(hù)不便。由于控制電纜采用的是非屏蔽電纜,而且PLC柜至配電盤的接觸器線圈線只接火線,零線在配電室內(nèi)直接接入零排,造成控制電纜內(nèi)部產(chǎn)生大量不平衡電場,使不帶電的控制纜感應(yīng)電壓較高,能高達(dá)180V,維護(hù)人員無法單純用電筆測量端子的帶電情況,不便于故障處理。
4)聯(lián)鎖不可靠。原系統(tǒng)是在PLC內(nèi)部實(shí)現(xiàn)的聯(lián)鎖,它通過讀取PLC中輸出通道狀態(tài)來判斷聯(lián)鎖,這會(huì)使設(shè)備發(fā)生某些故障如線圈燒壞、接線頭松等,造成接觸器沒有吸合或接觸器釋放,設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn),但PLC的輸出存在,PLC仍然認(rèn)為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),所以前方設(shè)備不聯(lián)鎖停車,造成設(shè)備堵料,導(dǎo)致較大的事故發(fā)生。
鑒于以上幾方面的原因,我廠于2012年8月大修期間對(duì)該P(yáng)LC系統(tǒng)進(jìn)行改造,改為DELTAV系統(tǒng)的DCS。本次改造本著與原DCS系統(tǒng)統(tǒng)一的原則,并對(duì)原配電盤盡可能少的改動(dòng)。
1)將PLC柜更換為DCS柜,保留原PLC的穩(wěn)壓電源,DCS系統(tǒng)的輸入和輸出信號(hào)均采用24V直流信號(hào),輸出卡增加輸出中間繼電器(圖2中KA),中間繼電器輸出結(jié)點(diǎn)接220V穩(wěn)壓電源,既能將輸出的24V電壓轉(zhuǎn)換為220V輸出,還能將外部故障隔離在卡件外部,中間繼電器在DCS柜定做時(shí)由廠家集成到DCS柜中。
2)為確保DCS準(zhǔn)確識(shí)別設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),作出可靠的聯(lián)鎖動(dòng)作,增加了原有的接觸器的一對(duì)常開觸點(diǎn)作為開車指示(圖2中5號(hào)端子),這種信號(hào)反映設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)準(zhǔn)確,設(shè)備聯(lián)鎖程序作在DCS中,DCS通過讀取接觸器常開觸點(diǎn)的狀態(tài),判斷設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),作出準(zhǔn)確的聯(lián)鎖輸出。
3)由于開車指示信號(hào)的增加,原有控制纜的芯數(shù)不足,每個(gè)配電盤增加一根KVVRP7*1.5控制電纜,DCS的輸入信號(hào)為直流24V,而經(jīng)中間繼電器輸出的信號(hào)為交流220V信號(hào)。為防止兩種不同信號(hào)在同一根電纜中產(chǎn)生干擾,而將新增的屏蔽控制電纜接經(jīng)中間繼電器輸出的交流220V信號(hào)(圖2中4號(hào)端子),給接觸器線圈供電,同一個(gè)配電盤內(nèi)所有的接觸器共用此電纜,原有的控制電纜接24 V輸入信號(hào),這樣,同一根控制電纜傳輸?shù)男盘?hào)一致。在配電盤內(nèi)部,將原來接接觸器線圈的電纜芯改為接觸器常開觸點(diǎn)(開車指示)的返回信號(hào)(圖2中5號(hào)端子),這樣在盤內(nèi)改動(dòng)最少,屏蔽控制電纜的屏蔽層在DCS側(cè)單端接地,此種接線,使得控制電纜中交流220V產(chǎn)生的不平衡電場隔離在電纜內(nèi)部,消除了感應(yīng)電的產(chǎn)生。另外DELTAV系統(tǒng)控制輸出的電源為直流負(fù)端(或接地端),當(dāng)產(chǎn)生感應(yīng)電壓時(shí),經(jīng)直流負(fù)端接地也能將其消除。改造后的接線圖如圖2。
圖2 改造后的接線圖
該項(xiàng)目于2012年8月25日完成,此次改造的設(shè)備共計(jì)97臺(tái),而新增的電纜僅有460m,節(jié)省了電纜的投資,改造過程中,配電室側(cè)僅將接觸器增加了一對(duì)結(jié)點(diǎn)引至端子排,調(diào)整了線圈接線端子,在配電盤內(nèi)其它均未改動(dòng),做到了最少改動(dòng)。
DCS投用后,至今運(yùn)行正常。經(jīng)測量感應(yīng)電壓較低,最高時(shí)僅有十幾伏,發(fā)生異常事故時(shí)能正常聯(lián)鎖停車,也未因頻繁點(diǎn)車造成卡件燒毀,達(dá)到了改造的目的。