王 劍 曹 杰 朱一云
(中國(guó)石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠)
土庫(kù)曼斯坦巴格德雷合同區(qū)域A區(qū)塊地面工程天然氣處理廠由中國(guó)石油集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司西南分公司設(shè)計(jì),2009年12月在4國(guó)元首的見證下投產(chǎn)。該裝置采用四塔分子篩脫水工藝流程,4個(gè)分子篩塔內(nèi)均裝填4A型分子篩,通過(guò)4塔切換操作改變分子篩脫水塔的溫度,實(shí)現(xiàn)分子篩對(duì)天然氣中水的吸附和再生,從而實(shí)現(xiàn)水與原料天然氣分離,具有操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,脫水深度高等優(yōu)點(diǎn)。由于處理廠原料氣中含有機(jī)硫,MDEA脫硫單元在脫除原料氣中大部分H2S和CO2后,部分有機(jī)硫隨濕凈化氣進(jìn)入脫水單元,而脫水塔內(nèi)的4A型分子篩脫硫醇能力較弱,使得硫醇隨干凈化氣進(jìn)入下游生產(chǎn)單元。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn),脫水后的干凈化氣中含有硫醇。2013年5月,處理廠在對(duì)裝置進(jìn)行技改時(shí)在脫水單元4臺(tái)脫水塔內(nèi)均增加了13X分子篩脫硫醇床層,對(duì)濕凈化氣進(jìn)行脫水脫硫醇處理,改造后裝置運(yùn)行效果令人滿意[1]。
分子篩是一種人工合成的、具有微孔型立方晶格的骨架硅鋁酸鹽,其微孔結(jié)構(gòu)均勻,表面因離子晶格的特點(diǎn)有高度的極性,根據(jù)不同物質(zhì)分子的極性決定優(yōu)先吸附的次序,并且只吸附小于分子篩孔徑的分子,對(duì)于小的極性分子和不飽和分子具有選擇性吸附性能。極性越大,不飽和度越高,其選擇吸附性越強(qiáng)[2-3]。4A分子篩和13X分子篩性能參數(shù)對(duì)比見表1。
表1 4A分子篩和13X分子篩性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of 4A and 13X molecular sieves
13X分子篩孔徑為1nm,大于4A分子篩孔徑,對(duì)硫醇的選擇吸附性強(qiáng)于4A分子篩。水和硫醇是極性分子,分子直徑比13X分子篩孔小,當(dāng)含有微量水的原料氣在常溫下通過(guò)13X分子篩床層時(shí),微量水分和硫醇被吸收,從而可降低原料氣中的水和硫醇含量,實(shí)現(xiàn)脫水脫硫醇的目的[4]。分子篩吸附過(guò)程通常在“低溫、高壓”工況下進(jìn)行,而解吸再生則在“高溫、低壓”工況下進(jìn)行[2,5]。
阿姆河天然氣處理廠于2013年技改時(shí)將脫水單元吸附塔內(nèi)裝填一種分子篩更改為兩種分子篩混裝。裝填時(shí)在分子篩塔內(nèi)底部不銹鋼篩網(wǎng)上分別依次裝填直徑為Φ10mm和Φ5mm的瓷球各150 mm高,防止分子篩顆粒掉入塔底部和管線內(nèi),然后在Φ5mm的瓷球上填裝2 900mm高的13X分子篩共9.1m3,填裝完畢后鋪上不銹鋼絲網(wǎng)隔離兩種不同的分子篩床層,再填裝3 500mm高的4A分子篩11m3,并在頂部鋪上不銹鋼絲網(wǎng)和鋼格柵板,最后在篩網(wǎng)上鋪平Φ10mm的瓷球200mm。兩層分子篩裝填后,床層總高度較技改前增加0.4m。分子篩裝填示意圖見圖1。
對(duì)分子篩而言,水是較強(qiáng)的吸附質(zhì),故采取先脫水后脫硫醇的順序是合理的。兩種分子篩均能有效吸附大量水,且13X還能吸附大量硫醇[6]。由于濕凈化氣自上而下流動(dòng),再生氣自下而上流動(dòng),為了最大限度地發(fā)揮兩種分子篩的吸附能力,以滿足工藝要求,濕凈化氣在自上而下流動(dòng)時(shí)優(yōu)先被4A型分子篩吸附絕大部分水,剩余少量水和硫醇由底層13X型分子篩進(jìn)行吸附。同理,在對(duì)兩種分子篩進(jìn)行再生解吸時(shí),自下而上的高溫再生氣首先使下層13X分子篩上吸附的硫醇分子脫附并隨再生氣流出,而不會(huì)再次吸附在4A型分子篩上,從而能較快地實(shí)現(xiàn)硫醇和水分的依次解吸再生[7]。
裝置處理能力:419.5×104m3/d(20 ℃,101.325kPa下),壓力5.73MPa(G),溫度約31.2℃。裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)品氣水露點(diǎn)為-21℃(5.63MPa(G)下),濕凈化氣、干凈化氣的設(shè)計(jì)組成見表2。
表2 濕、干凈化氣設(shè)計(jì)組成Table 2 Composition of wet and dry sweet gas (y/%)
3.2.1 天然氣脫水
來(lái)自脫硫脫碳裝置的濕凈化氣經(jīng)脫烴裝置冷卻至30℃,再由原料氣聚結(jié)器除去夾帶的水滴后進(jìn)入分子篩脫水塔。濕凈化氣分為兩股并聯(lián),自上而下分別通過(guò)兩個(gè)分子篩脫水塔(如C-1201/A、B)進(jìn)行脫水吸附過(guò)程。脫除水后的凈化氣水露點(diǎn)達(dá)到-21℃(在5.63MPa(G)下)進(jìn)入產(chǎn)品氣粉塵過(guò)濾器,在生氣自下而上通過(guò)剛完成吸附過(guò)程的分子篩脫水塔(例如C-1201/D),使吸附的分子篩脫水塔出口溫度為280℃,完成該塔分子篩的加熱再生過(guò)程。
3.2.3 再生氣冷卻利用
出塔后的富再生氣經(jīng)再生氣換熱器降溫回收熱量后進(jìn)入再生氣空冷器冷卻至40℃,使再生氣中的大部分水蒸氣冷凝為液體。冷卻后的富再生氣進(jìn)入再生氣分離器分離水分后,經(jīng)再生氣壓縮機(jī)增壓至6.1MPa后返回脫硫脫碳裝置原料氣管線進(jìn)行脫此過(guò)濾出分子篩粉塵后作為本裝置產(chǎn)品氣送至脫烴裝置。
3.2.2 分子篩再生
從脫水后的干氣管線上引出體積流量為8 000~10 000m3/h的氣體作為冷卻氣自上而下通過(guò)剛完成再生過(guò)程的分子篩脫水塔(例如C-1201/C),以對(duì)脫水塔進(jìn)行冷卻。冷卻氣出塔后經(jīng)與富再生氣換熱后進(jìn)入再生氣加熱爐加熱至300℃,后作為貧再硫處理。從再生氣分離器中分離出來(lái)的污水進(jìn)入凝析油穩(wěn)定裝置。
根據(jù)工藝要求,分子篩脫水塔切換時(shí)間為5h,即單塔吸附時(shí)間10h,再生時(shí)間5h,冷吹時(shí)間5h。再生氣體積流量為8 000~10 000m3/h。
2013年7月8日至10日,裝置檢修、技改恢復(fù)生產(chǎn)后平穩(wěn)運(yùn)行72h,在設(shè)計(jì)單位、施工單位和生產(chǎn)運(yùn)行單位的共同見證下,對(duì)該裝置進(jìn)行了考核,具體考核參數(shù)見表3。
表3 分子篩改造換裝前后產(chǎn)品氣質(zhì)量對(duì)比Table 3 Comparison of product gas quality before and after molecular sieves transformation
裝置考核期間,原料氣處理量穩(wěn)定運(yùn)行在460×104m3/d,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出419.5×104m3/d的設(shè)計(jì)處理量,脫水后的干凈化氣水露點(diǎn)已低于-21℃,硫醇質(zhì)量濃度低于16mg/m3。出脫水單元干凈化氣水露點(diǎn)和硫醇含量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
特別需要說(shuō)明的是:阿姆河第一天然氣處理廠分子篩脫水采用四塔流程,運(yùn)行期間保持兩塔吸附、一塔冷卻、一塔再生。同一股氣流,先用作冷吹氣,后作再生氣,不存在建壓再生的情況,再生氣加熱爐連續(xù)操作,既簡(jiǎn)化了工藝流程,又可減少再生氣用量,在回收熱能的同時(shí)降低能耗。
分子篩吸附法脫水脫硫醇工藝具有工藝流程簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便,裝置工程量小等優(yōu)點(diǎn),不存在嚴(yán)重的腐蝕與發(fā)泡問(wèn)題,適用于溫度大于50℃的高溫原料氣脫水,也適用于管輸氣質(zhì)指標(biāo)要求較高的天然氣深度脫水及深冷工程脫水脫硫[2]。
目前,該裝置一直平穩(wěn)運(yùn)行,產(chǎn)品氣水露點(diǎn)及再生氣溫度均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但在運(yùn)行過(guò)程中還存在以下問(wèn)題:
(1)經(jīng)對(duì)再生氣進(jìn)行化驗(yàn)分析,其H2S及硫醇含量較高,正常情況下,當(dāng)再生1.5h達(dá)到高峰時(shí),再生氣中H2S質(zhì)量濃度接近600mg/m3,甲硫醇質(zhì)量濃度超過(guò)3 000mg/m3,乙硫醇質(zhì)量濃度超過(guò)400 mg/m3。再生氣中較高的H2S質(zhì)量濃度對(duì)富再生氣管線、設(shè)備材質(zhì)的抗腐蝕能力提出更高的要求。此外,短時(shí)間內(nèi)回到脫硫單元高質(zhì)量濃度的硫醇無(wú)法被脫硫溶液完全吸收,將對(duì)脫硫脫碳裝置使用的H2S在線分析儀產(chǎn)生干擾,再生1.5h時(shí)增至峰值,2h后回落至正常。
為此,建議對(duì)再生氣壓縮機(jī)進(jìn)行徹底更換,各管線和設(shè)備需要更換為可抗高含H2S氣體腐蝕的材質(zhì)。同時(shí)將脫硫單元的脫硫溶液更換為可脫除硫醇的溶液,以確保含硫醇較高的再生氣回到脫硫單元后能被徹底吸收。
(2)富再生氣經(jīng)換熱器后降溫至135℃,然后由再生氣空冷器進(jìn)一步降至設(shè)計(jì)溫度25~45℃,使得再生氣進(jìn)入壓縮機(jī)前在積液罐內(nèi)可將液體分離。但由于土庫(kù)曼斯坦在夏季高溫時(shí)期環(huán)境溫度將達(dá)到55℃以上,此時(shí)空冷器滿負(fù)荷運(yùn)行也不可能將再生氣溫度降至低于45℃的設(shè)計(jì)值,故在夏季高溫時(shí)段現(xiàn)場(chǎng)操作運(yùn)行人員只能將壓縮機(jī)進(jìn)氣溫度聯(lián)鎖值更改至高于55℃,以維持穩(wěn)定生產(chǎn)。由于環(huán)境溫度較高,僅憑空冷器不能滿足設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要,建議將再生氣冷卻方式改為空冷與水冷相結(jié)合的方式,以使再生氣溫度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。其他類似項(xiàng)目在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計(jì)時(shí)所提供的現(xiàn)場(chǎng)氣象資料一定要充分考慮到極端氣候下環(huán)境溫度對(duì)裝置的影響。
土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸A區(qū)塊第一天然氣處理廠混裝分子篩脫水脫硫醇技改實(shí)施后的成功運(yùn)行,充分證明了分子篩在含硫天然氣深度脫水領(lǐng)域的工藝適應(yīng)性,尤其是4A和13X兩種不同分子篩在同一脫水塔內(nèi)混裝對(duì)裝置同時(shí)脫水脫硫醇尤為有效。本裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)可為類似自然環(huán)境(尤其是中亞地區(qū))以及類似的分子篩脫水、脫硫醇裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
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