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環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝在慶陽石化公司的應(yīng)用①

2013-12-10 00:46李俊奎張振泰于新文吳占永
石油與天然氣化工 2013年6期
關(guān)鍵詞:環(huán)丁砜蒸餾塔中苯

李俊奎 張振泰 于新文 許 佳 吳占永

(1.中國石油慶陽石化公司 2.中國石油寧夏石化公司)

中國石油慶陽石化公司原油加工能力300×104t/a,二聯(lián)合建設(shè)60×104t/a催化重整,配套10×104t/a苯抽提裝置,采用中國石化集團(tuán)石油化工科學(xué)研究院抽提蒸餾工藝專利技術(shù)[1]。該技術(shù)以環(huán)丁砜加專用助溶劑的復(fù)合溶劑體系作為抽提溶劑,回收重整汽油中的苯產(chǎn)品,同時生產(chǎn)無苯清潔汽油。苯抽提裝置于2010年10月一次開車成功,3年來裝置運(yùn)行平穩(wěn),苯產(chǎn)品質(zhì)量和能耗指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求。本文總結(jié)了SED工藝在慶陽石化的應(yīng)用情況,并且針對運(yùn)行中出現(xiàn)抽提蒸餾塔液泛、脫C6塔塔底熱量沒有有效利用、白土失活的問題進(jìn)行了分析,提出了解決方法。

1 工藝流程

苯抽提裝置原料為來自上游重整裝置的穩(wěn)定汽油,按年操作8 400h計,年處理量為51.5×104t/a,切割出其中的C6餾分油作為抽提進(jìn)料。抽提裝置由脫C6塔、抽提蒸餾、溶劑回收與再生、苯精制、輔助等5個部分組成。采用環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝,利用溶劑對原料中各組分相對揮發(fā)度影響的不同,通過精餾實現(xiàn)芳烴與非芳烴分離[2]。溶劑和C6餾分在抽提蒸餾塔接觸形成氣液兩相,由于溶劑與芳烴的作用力更強(qiáng),使非芳烴富集于氣相,于塔頂排出;芳烴富集于液相,于塔底排出。富集芳烴的液相進(jìn)入溶劑回收塔,在塔內(nèi)進(jìn)行芳烴與溶劑的分離,溶劑從塔底循環(huán)使用,苯從塔頂抽出,進(jìn)入白土罐,脫出微量的烯烴后,得到合格的苯產(chǎn)品。圖1為苯抽提流程示意圖。本工藝采用環(huán)丁砜-助溶劑的復(fù)合溶劑,增強(qiáng)了溶劑體系對C6餾分的溶解能力,避免抽提蒸餾塔出現(xiàn)兩個液相,使抽提蒸餾塔操作穩(wěn)定,易于控制;同時加入助溶劑后,使得溶劑回收塔在相同的操作苛刻度下,貧溶劑中苯含量顯著降低,從而顯著提高芳烴收率。

2 工業(yè)應(yīng)用情況

2.1 原料情況

苯抽提裝置原料性質(zhì)見表1。由于上游重整裝置汽油辛烷值控制在97(設(shè)計102),重整反應(yīng)溫度510℃(設(shè)計溫度530℃),反應(yīng)在低苛刻度下進(jìn)行。所以重整汽油中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.5%,低于設(shè)計值4.62%,造成抽提進(jìn)料中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25.5%,低于設(shè)計值30%。為了保證抽提蒸餾塔操作平穩(wěn),需要開大返苯線混苯,將進(jìn)料中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30%,增加了裝置負(fù)荷。抽提原料中甲苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)計為0.05%,實際控制在0,保證了苯產(chǎn)品質(zhì)量。

表1 原料組成情況Table 1 Composition of raw materials

2.2 物料平衡

裝置物料平衡情況如表2所示。由于重整反應(yīng)處于低苛刻度,進(jìn)料中苯含量低于設(shè)計值,所以產(chǎn)品中苯收率比設(shè)計值低,非芳烴比設(shè)計收率高。加工損失僅為0.07%,小于SED工藝在海南和青島的應(yīng)用[3-4],裝置運(yùn)行良好。

表2 物料平衡Table 2 Mass balance

2.3 主要操作參數(shù)

裝置主要參數(shù)如表3所示。由表3可以看出,主要操作參數(shù)均達(dá)到或接近設(shè)計值。脫C6塔和抽提蒸餾塔長時間處于氮氣補(bǔ)壓狀態(tài),為了減少氮氣消耗,脫C6塔和溶劑回收塔兩塔壓力控制比設(shè)計值低0.005MPa。同時為了保證苯產(chǎn)品質(zhì)量,防止非芳烴帶入溶劑收回塔,影響苯純度,在保證抽余油中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.1%的前提下,抽提蒸餾塔靈敏板溫度控制比設(shè)計值高5℃。在表3所示的操作條件下,裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

表3 主要操作參數(shù)Table 3 Main operating parameters

2.4 產(chǎn)品質(zhì)量

如表4所示,重組分汽油和非芳烴均達(dá)到設(shè)計要求。苯產(chǎn)品質(zhì)量如表5所示,苯產(chǎn)品純度≥99.95%,結(jié)晶點5.42℃,總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤1mg/kg,各項指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,苯回收率99.81%,高于設(shè)計值0.61%。

表4 重組分和非芳烴產(chǎn)品質(zhì)量Table 4 Qualities of heavy constituent oil and non aromatic hydrocarbons

表5 苯產(chǎn)品質(zhì)量Table 5 Quality of benzene

2.5 裝置能耗

裝置能源消耗情況如表6所示。氮氣由于各塔處于補(bǔ)壓狀態(tài),消耗高于設(shè)計值。目前氣溫較低,冷卻器冷卻水未全部投用,所以循環(huán)水消耗小于設(shè)計值。如下文所述進(jìn)行了脫C6塔換熱改造,停用了A802空冷兩臺,并且受氣溫影響,停用部分空冷,電耗也小于設(shè)計值。其他能源消耗均達(dá)到設(shè)計要求,總能耗比設(shè)計值低0.73kgE0/t。

表6 裝置能耗情況Table 6 Energy consumption of the unit

3 裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及解決方法

3.1 抽提蒸餾塔液泛

抽提蒸餾塔在裝置開車1年多后,經(jīng)常會出現(xiàn)液泛。主要現(xiàn)象為:塔底液位短時間內(nèi)急劇下降,如圖2所示,液位在10min內(nèi),從1.89m下降至0.24 m,塔頂溫度和回流罐液位迅速上升,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)操作。發(fā)生液泛主要原因是:(1)抽提進(jìn)料中烯烴含量高,或者由于苯產(chǎn)品長時間回?zé)?,?dǎo)致溶劑中烯烴含量高。而溶劑中烯烴含量高,環(huán)丁砜容易發(fā)泡。(2)為了控制系統(tǒng)的pH值,系統(tǒng)中定期加入單乙醇胺,單乙醇胺加入量多也造成溶劑質(zhì)量下降。(3)原料中苯含量波動大,造成抽提蒸餾塔波動大。當(dāng)發(fā)生液泛時,采取如下措施:減小塔底蒸汽,全回流操作,抽提蒸餾系統(tǒng)切進(jìn)料;將非芳改進(jìn)進(jìn)料緩沖罐,防止溶劑跑損;及時將苯改進(jìn)進(jìn)料緩沖罐,防止污染苯產(chǎn)品;及時切出白土罐,防止白土失活;抽提蒸餾塔和溶劑回收塔循環(huán),液位正常后升溫,進(jìn)料。

針對容易造成液泛的幾個因素,筆者通過以下幾個措施解決了抽提蒸餾塔的液泛問題:(1)嚴(yán)格控制進(jìn)料中的烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于3%。(2)平穩(wěn)操作,盡量減少苯產(chǎn)品的回?zé)挘瑴p少烯烴在溶劑中的累積。(3)做好裝置的氣密、消漏工作,減少環(huán)丁砜的分解,從而減少單乙醇胺的加注。(4)調(diào)整好脫C6塔的操作,保證進(jìn)料中苯含量穩(wěn)定,當(dāng)苯含量低時,及時調(diào)整混苯量。(5)定期加入消泡劑。

3.2 脫C6塔塔底熱量沒有充分利用

苯抽提裝置自投產(chǎn)以來,裝置運(yùn)行平穩(wěn),但脫C6塔塔底汽油經(jīng)過空冷和水冷冷卻后出裝置,熱量沒有有效利用。2012年8月,增加一臺換熱器,如圖3所示。利用脫C6塔塔底熱量對重整裝置脫戊烷進(jìn)料進(jìn)行加熱,充分利用重組分油熱量。改造后主要工藝參數(shù)如表7所示,脫C6塔進(jìn)料溫度提高了7℃,加熱蒸汽消耗減少1 000kg/h,并且停用空冷A802兩臺,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

表7 主要工藝參數(shù)變化Table 7 Changes of main process parameters

3.3 白土失活

經(jīng)抽提蒸餾和溶劑回收得到的苯產(chǎn)品中可能含有痕量的烯烴和其他雜質(zhì),會顯著影響苯產(chǎn)品的酸洗比色和中性試驗的指標(biāo)。為除去這些痕量雜質(zhì),苯產(chǎn)品需經(jīng)白土處理。白土自2010年10月開工后,使用12個月后溫度從最初的145℃提至185℃,然后迅速失活。陳尋成等[3]通過嚴(yán)格控制白土罐初次投用溫度來延長白土的壽命。此外,通過嚴(yán)格控制溶劑回收塔頂?shù)谋郊兌仍?9.9%以上,裝置一旦出現(xiàn)波動或回收塔頂苯樣品的純度小于99.8%,白土罐及時切出。如圖4所示,采取措施后,白土使用12個月后反應(yīng)溫度為154℃,依然保持了較好的活性。

5 結(jié)論

環(huán)丁砜抽提蒸餾技術(shù)在慶陽石化公司成功應(yīng)用,于2010年10月一次開車成功,裝置平穩(wěn)運(yùn)行。產(chǎn)品質(zhì)量、主要操作參數(shù)以及裝置能耗均達(dá)到設(shè)計指標(biāo)。對運(yùn)行中存在的抽提蒸餾塔液泛、脫C6塔底熱量沒有有效利用、白土失活等問題進(jìn)行了分析,提出了優(yōu)化方案,保證了裝置長周期平穩(wěn)運(yùn)行,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

[1]中國石化集團(tuán)石油化工科學(xué)研究院.慶陽石化公司10萬噸/年苯抽提工藝包[P].中國:ZL99107785.7,ZL01119818.4,2009.

[2]張志良 肖慶偉.SED芳烴抽提工藝的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2008,39(4):41-45.

[3]陳尋成,唐文成.環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝在海南煉化苯抽提裝置的應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2007,38(10):12-15.

[4]王新建.環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝在青島石化苯抽提裝置的應(yīng)用[J].現(xiàn)代化工,2008(8):68-70.

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