秦春林(重慶(長壽)化工園區(qū)中法水務有限公司)
鉆井廢水通常被認為是經(jīng)過稀釋的鉆井液, 鉆井液處理劑種類繁多,已由過去的20 多種發(fā)展到100 多種,通常包括加重劑、降失水劑、堵漏劑、增粘劑、稀釋劑和穩(wěn)定劑,解卡劑、減阻劑、PH 調(diào)節(jié)劑、防地層傷害和防垢劑等[1]。 氣井鉆井廢水對環(huán)境的影響:①pH 值過高或過低,致使高含鹽的廢水影響土壤的結(jié)構(gòu)和危害植物的生長;②廢水有機物(如高分子化合物等鉆井添加劑)使水體的COD、BOD 升高,影響水生動植物的生長;③有害的金屬離子(如Cr6+、汞)容易進入食物鏈,并累積而危害人類的正常生理活動。
目前,氣井鉆井廢水的處理有下列幾種處理方法:化學處理法、電絮凝處理法、生化處理法、地層滲透處理法、鉆井廢水的深度處理方法。 混凝處理對懸浮物和膠體的去除率較高,但對水溶性有機物難除去,特別是鉆井后期廢水和深井廢水;混凝處理難以達到排放要求,需要進行深度處理,國內(nèi)外深度處理一般采用活性炭吸附, 化學氧化和生物處理等工藝, 而活性炭吸附能力小,成本較高。 氧化法常用的氧化劑有臭氧、次氯酸鈉和雙氧水等,其中臭氧處理耗電量大,設備維修費用高而應用很少。 次氯酸鈉氧化效率低,采用催化劑提高催化效率,但易造成鎳流失,同時引入新的污染物氯離子[2]。
某工業(yè)污水處理廠除接收常規(guī)工業(yè)污水的同時, 接收一部分氣礦廢水,其主要來源于鉆井過程中的大量泥漿,設備及鉆臺的沖洗水等,其特征:水質(zhì)波動性大、COD 濃度高,可生化性差;氯離子濃度高;懸浮物含量高等。 該廠主要工藝為卡魯賽爾氧化溝及利用添加PFS 等化學藥劑的方法去除COD 和BOD,但鑒于氣礦廢水的特性,其現(xiàn)有好氧系統(tǒng)無法滿足處理要求。 因此,筆者參考業(yè)內(nèi)相關(guān)高濃度廢水處理經(jīng)驗,利用現(xiàn)有設施,對氣礦廢水處理管理及相關(guān)參數(shù)控制進行了摸索和研究。
根據(jù)對該廠所接納的氣礦原水樣進行的分析, 發(fā)現(xiàn)各氣井所產(chǎn)生的水質(zhì)差異及濃度波動較大:COD 均值12561mg/l, 峰值245400 mg/l;氯離子均值19239mg/l,峰值145000mg/l;且其特殊性質(zhì)導致含油較高、 B/C 較低,極難生化處理。 各指標均超出該廠常規(guī)接納標準。
鑒于氣礦廢水氯離子極高, 且極可能含有其他抑制毒性物質(zhì), 須先進行實驗室模擬處理。 相關(guān)資料顯示, 氯離子超過10000mg/l 將抑制微生物活性,故取上限值檢驗抑制情況。 將適量活性污泥加入5L 容器中,利用充氣泵曝氣,根據(jù)氯離子濃度計算加入氣礦廢水; 選取曝氣24、48、72、96、120H 五個控制點,分析結(jié)果表明,最初曝氣24H,COD 下降23.7%,微生物尚可吸附部分有機物;48H 由于高濃度氯離子抑制,有機物解吸,且少量污泥解絮,COD 升高;72H 后污泥馴化,COD 穩(wěn)定下降。氨氮去除較穩(wěn)定,證明硝化菌能承受該濃度氯離子;整個實驗過程中,無原、后生動物,菌膠團未出現(xiàn)明顯解體現(xiàn)象。
實驗證實氣礦廢水除氯離子外,無其他明顯抑制毒性物質(zhì),故嚴格控制其濃度,將不會沖擊好氧系統(tǒng);經(jīng)過120H 曝氣,COD去除率僅為31.7%,故僅利用好氧生化無法達到要求,須考慮先進行缺氧預處理。
筆者綜合模擬階段經(jīng)驗,結(jié)合該廠生產(chǎn)負荷較低,一條線運行、一條線空置的現(xiàn)狀,形成了預處理+強化深度處理的工藝路線。
預處理:1、投加適量活性污泥進入空置氧化溝(以下簡稱“預處理段” ),并逐步注入氣礦廢水,停運曝氣機,僅運行潛推,逐步馴化缺氧/厭氧污泥;2、根據(jù)預處理段內(nèi)水質(zhì)及水位情況,適量補充活性污泥,保持足夠的污泥濃度的同時稀釋氯離子;3、根據(jù)好氧段處理情況,當預處理段內(nèi)COD 低于3000 mg/l 時,停潛推靜置1H,開啟閘門,上層較清處理水進入空置二沉池,并將該水抽入回流污泥系統(tǒng),進而進入好氧段。
經(jīng)過一段時間實際運行, 主要污染因子濃度得到有效削減。根據(jù)計算,預處理段HRT 達66d;排除稀釋因素,COD 去除率達71.3%,其中部分COD 轉(zhuǎn)化為BOD5,致使BOD5 濃度提高,考慮對BOD5 的同時去除, 實際去除率為-5.3% ,B/C 值由0.12 提升至0.38,總油及石油類去除率分別為82.1%、82.5%。 對預處理段污泥鏡檢發(fā)現(xiàn):無原、后生物象,但菌膠團形狀良好。 pH 值未出現(xiàn)明顯下降(預處理段內(nèi)HRT 超過50 天,水解酸化產(chǎn)生的乙酸被完全甲烷化),DO 值在0.4mg/l 左右。 根據(jù)COD 下降以及B/C 提高情況,判定預處理段主要是厭氧、缺氧污泥交替作用:預處理段表面流速約0.4 米/秒,水深為4.5 米,其上部為缺氧污泥,下部為厭氧污泥。
深度處理:根據(jù)資料顯示,鉆井廢水中污染物以膠體物質(zhì)和乳化劑為主[1],而去除該類物質(zhì)最有效的方法為混凝沉淀法。 該廠內(nèi)原設計CAF 氣浮池,因進水中含油極少,已被改造為化學沉淀池,但以除磷為主。 根據(jù)相關(guān)資料顯示以及實際運行經(jīng)驗,對于含有較多難降解膠體物質(zhì)和乳化劑的廢水, 化學混凝沉淀能取得較好的COD 去除效果。故筆者就COD 去除效率提高的可行性,進行了藥劑投加量及反應條件的燒杯試驗,結(jié)果顯示:改良投加模式在低投加量,沉淀時間縮短的條件下去除率更佳,故對化學沉淀池進行改造:前移PFS、APAM 投加點至最優(yōu)位置,增加混合強度及時間;氣浮機由全天候全開改為適時開若干臺,開啟時提高混合效果,關(guān)閉時可將后段視為平流沉淀池。 改造后在去除COD、SS 及總磷等方面均取得顯著的效果, 運行中發(fā)現(xiàn)化學沉淀池COD 平均進水濃度為90.2mg/l 時,去除率為21.3%,且出現(xiàn)進水濃度越高,去除率相應升高的情況,如:化學沉淀池COD進水濃度在130mg/l 時,其去除率可達30%。
某月份, 該廠常規(guī)進水均值:COD373.4 mg/l、 氯離子771.9 mg/l;氣礦進水均值:COD5786 mg/l、氯離子9825mg/l;總排口均值:COD70.9mg/l、氯離子997.5mg/l。 .根據(jù)該廠未處理氣礦廢時,COD 去除率為83%計算得出,因處理氣礦廢水導致出水COD 上升7.4mg/l;根據(jù)氯離子不被降解的特性以及其濃度,推算出該期間氣礦廢水與其他廢水量比為1∶39.1, 則單獨考慮氣礦廢水,其處理后COD 應為360.2mg/l, 氣礦廢水整體去除率為93.8%,見表5-1:
表5-1 各工序氣礦廢水去除效率
現(xiàn)階段該廠氣礦廢水處理主要流程為: 氣礦原水→預處理段→好氧生化→化學沉淀→達標排放。
在預處理階段, 高濃度氣礦廢水幾項主要污染因子可得到有效的降解,毒性物質(zhì)得到緩沖和稀釋,可生化性提高,而后少量均勻穩(wěn)定地進入好氧段,不會對其造成大的沖擊。 該處理工藝的關(guān)鍵在于控制氯離子濃度, 過高將抑制預處理段微生物活性進而致死。 在不增設其他處理設施的情況下,該工藝能大規(guī)模的處理氣礦廢水,并具有運行成本低,管理簡單,出水水質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點。
但該處理工藝的應用仍存在限制條件: 一是預處理段HRT過長,若無空余設施而單獨修建缺氧單元,則成本較高。 但在目前國內(nèi)多數(shù)污水廠建設超前的情況下,則能有效降低運行成本;二是若單獨氣礦廢水處理水質(zhì)仍無法滿足《污水綜合排放標準》GB8978-1996 中COD 小于100mg/l 的要求, 對此建議引入生活廢水綜合處理, 或增設活性炭過濾等深度處理裝置以保證出水水質(zhì)達標。
[1] 蔣學斌,川渝地區(qū)油氣田鉆井廢水處理研究
[2] 黃志宇等,氣井鉆井廢水深度處理實驗研究[J].天然氣工業(yè),2005,25(5)∶44-46.