尹小平 晏紅衛(wèi) 蔣瑞秋 楊 明
(株洲時代新材料科技股份有限公司,湖南株洲 412000)
球型鋼支座是一種連接橋梁梁體與橋墩、在橋梁及建筑工程領(lǐng)域上廣泛應(yīng)用的支座,具有承載豎向力、水平力,同時在橋梁梁體相對橋墩運動時提供滑移、轉(zhuǎn)動的功能。球型鋼支座主要由上支座板、球冠襯板、平面及球面耐磨板、不銹鋼板、下支座板等組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 球型鋼支座結(jié)構(gòu)示意圖
球型鋼支座的轉(zhuǎn)動功能是由球冠襯板與球面耐磨板組成的轉(zhuǎn)動副實現(xiàn)的,球面耐磨板鑲嵌在下支座板的球形凹槽內(nèi),對于球面耐磨板與下支座板凹槽之間的間隙,球型支座技術(shù)條件TB/T 17955規(guī)定見表1。
表1 球面耐磨板與凹槽之間的組裝間隙 mm
球面耐磨板采用聚四氟乙烯(PTFE)或超高分子量聚乙烯(UHMWPE,Ultra-high Molecular Weight Polyethylene)壓制成型,這兩種材料都具有摩擦系數(shù)小、自潤滑的特性,但硬度、強度較大,對于標準中的配合間隙要求而言,成型及裝配的難度大。
隨著球型鋼支座不斷推廣,尤其是近年來在鐵路簡支梁上的大批量應(yīng)用,球面耐磨板成型、組裝工藝亟待提高。本文結(jié)合生產(chǎn)實踐,探索出了一種操作簡單、流程少、安全性高、裝配效率高、裝配合格率高、成本低廉的成型及組裝工藝方法。
目前采用的球面耐磨板成型、組裝方案及優(yōu)缺點如表2所示。
表2 現(xiàn)有球面耐磨板成型、組裝方案及優(yōu)缺點
對比四種方案,雖然方案三、四增加了工裝生產(chǎn)成本,但是生產(chǎn)效率、合格率較高,因此被普遍采用。進一步對比方案三與方案四,如圖2所示。
圖2 方案三與方案四示意圖
方案三與方案四的不同之處在于:壓裝時球面耐磨板的放置方向。從圖2a)中看出,下支座板耐磨板嵌槽上部尺寸φA較下部尺寸φB略小,采用方案三壓裝時,會造成球面耐磨板邊緣破損,影響耐磨板性能;方案四可以克服方案三的缺點,但是由于球面耐磨板頂部為球型,壓裝時接觸面極窄,因此存在安全隱患。
根據(jù)上文對現(xiàn)有各工藝方案的優(yōu)缺點分析可以得出,方案三、四在生產(chǎn)效率方面具有更大的優(yōu)勢,因此可以確定新工藝方案沿用兩者的思路,并進行改進。
方案三較方案四具有更高的安全性,其原因是壓裝時球面耐磨板凹面朝上,與球冠襯板接觸面積大,穩(wěn)定性好,因此初步設(shè)想在方案四的基礎(chǔ)上,增大壓裝時的接觸面積以增加穩(wěn)定性。
初步設(shè)計方案如圖3所示:首先,在一定的溫度和壓力下,利用工裝將平面耐磨板成型為圖3a)所示形狀,即“M”型;然后如圖3b)所示將耐磨板壓裝如下支座板嵌槽內(nèi)。
圖3 球型耐磨板成型及裝配初步方案
由圖3可知,該方案沿用了工藝方案四中的壓裝方式,但將耐磨板初步成型為球型改為“M”型,增加了壓裝時球冠襯板與耐磨板的接觸面積,不僅保留了方案四的優(yōu)點,更增加了操作安全系數(shù),具有較高的可行性。
本方案具體工藝實施過程:首先采用如圖4所示“M”型耐磨板成型工裝成型,完成后按圖3b)所示反扣于下支座板嵌槽,并涂抹硅油脂,然后將球冠襯板置于耐磨板凹球面內(nèi),再使用壓力機將耐磨板壓入下支座板嵌槽內(nèi),完成組裝。
圖4 “M”型耐磨板成型工裝
與現(xiàn)有方案相比,新工藝方案將壓裝前的耐磨板由球型改為“M”型,壓裝工藝未作改變,因此“M”型耐磨板的外形尺寸是否合理關(guān)系到本工藝方案能否順利實施以及實施效果,下面以5 500 kN球型鋼支座用球面耐磨板為例,進行工藝探索。圖5為5 500 kN球型鋼支座用球面耐磨板。
圖5 5 500 kN球型鋼支座用球面耐磨板
當采用工裝壓制“M”型耐磨板時,對此后壓裝效果影響較大的尺寸為圖4中的SR1及SR2,其中SR1影響壓裝后耐磨板與嵌槽的間隙,SR2影響組裝時的安全性。SR2影響相對較小,且僅需滿足壓裝時,球冠襯板可以穩(wěn)定放置于耐磨板上即可,因此首先可定SR2=120 mm。
根據(jù)方案四中采用的工裝尺寸,暫定SR1=255.5 mm研究得出,在此尺寸組合的情況下,壓裝后球面耐磨板回彈尺寸如表3所示。
表3 SR1=255.5 mm時,球面耐磨板回彈尺寸 mm
根據(jù)表3數(shù)據(jù)可計算得出表4。
表4 計算結(jié)果 mm
計算三種曲率:
根據(jù)經(jīng)驗公式定義回彈前后的曲率比為回彈比η,即:
則工裝的修正曲率δx應(yīng)該滿足:
因此修正后的工裝球徑:SR1=1/δx=1/0.003 1=322.5。
根據(jù)修正球徑改進工裝,并進行驗證,結(jié)果如表5所示。
表5 修正后驗證結(jié)果 mm
根據(jù)表5數(shù)據(jù)計算球面耐磨板平均回彈球徑SR1=628 mm<SR=636 mm,基本滿足尺寸要求,本工藝方案驗證可行。
本文提出的球型鋼支座球面耐磨板成型及組裝工藝方法,在現(xiàn)有工藝的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了突破,提高生產(chǎn)效率的同時,降低了生產(chǎn)成本,使得球型鋼支座的批量生產(chǎn)成為現(xiàn)實。
[1] 莊軍生.橋梁支座[M].第2版.北京:中國鐵道出版社,2000.