摘 要:針對現(xiàn)在焦炭的水分高,波動大,提出將熄焦設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),通過對熄焦系統(tǒng)中噴管的直徑和自動控制閥進(jìn)行改造,從而增加熄焦時水的壓力,進(jìn)而達(dá)到降低和穩(wěn)定焦炭水分的目的。
關(guān)鍵詞:水分 噴管 壓力
中圖分類號:TF3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)05(b)-0065-01
1 提出問題
焦化廠5、6號大型焦?fàn)t配套的熄焦系統(tǒng)引進(jìn)的是美鋼聯(lián)工程咨詢公司(UEC)的低水熄焦工藝,此系統(tǒng)采用一個計時器和氣動機(jī)構(gòu)通過自動控制閥來完成小流量、大流量噴水及開停水操作。此工藝熄出的焦炭各項(xiàng)性能指標(biāo)應(yīng)該良好、水分穩(wěn)定。但常常是熄焦不均勻,紅焦、干焦、濕焦并存,水分偏高,且波動較大。
通過現(xiàn)場的調(diào)查分析,將焦炭水分偏高,波動較大的原因定位到以下幾個方面。
(1)紅焦大部分位于熄焦車車廂中央部位,根據(jù)低水熄焦的原理,先用小流量水流熄滅熄焦車上部的紅焦,在紅焦上面形成一個水—蒸汽—焦炭混合層,此混合層防止大流量噴水熄焦時焦炭溢出車外,然后用大水量及產(chǎn)生的蒸汽熄焦,有著巨大推動力的水蒸汽迫使車廂內(nèi)焦炭處于一種“沸騰”狀態(tài),保證焦炭可以均勻冷卻。另一方面由于采用定點(diǎn)接焦,焦炭在車廂內(nèi)呈三角形,中央部位焦炭最多,不容易熄滅。由此可得,紅焦的產(chǎn)生主要是由于大水量水流壓力不夠,不能令車廂底部焦炭翻滾起來。若熄焦時間長則焦炭的水分高,熄焦時間短紅焦多。
(2)低水熄焦系統(tǒng)采用一個計時器和氣動機(jī)構(gòu)通過自動控制閥來完成小流量、大流量噴水及開停水操作。自動控制閥自2004年9月使用至今,密封墊圈磨損嚴(yán)重,熄焦結(jié)束后仍有大量水通過自動控制閥瀉出,無形中增加了熄焦所用水量,給調(diào)節(jié)熄焦時間帶來影響。自動控制閥大水量時開度?。ㄩy門砣板60度角),閥后熄焦水壓力小,無法保證車廂底部焦炭翻滾所需的壓力。自動控制閥靈敏度不高,小水量運(yùn)行不穩(wěn)定,時常出現(xiàn)計時開始而不下水或直接下大水量的現(xiàn)象。
2 解決問題
為不影響生產(chǎn)并使投入成本最低,我們根據(jù)以上提出的問題從熄焦塔處開始對管道及自動閥門進(jìn)行改造。
2.1 縮小噴嘴直徑,增大水流壓力
2.2 修復(fù)自動控制閥、改造氣缸行程
3 使用效果
從表1可以看出設(shè)備改進(jìn)前焦炭水分高,而且波動大,表2的數(shù)據(jù)反映設(shè)備改進(jìn)后焦炭水分降低了,且波幅小,實(shí)現(xiàn)了改造的目的。
4 結(jié)論
(1)焦炭水分穩(wěn)定且保持在較低水平, 降低了運(yùn)輸成本。避免紅焦長時間燒損熄焦車車門,有效防止了皮帶燙傷事故,每年可節(jié)約備件費(fèi)用10萬余元,同時也保障了安全生產(chǎn)。
(2)焦炭水分降低后,為煉鐵廠高爐冶煉操作和節(jié)能帶來經(jīng)濟(jì)效益;焦炭含水量每降低1%,即可降低焦比1%~1.5%,則每年可增加經(jīng)濟(jì)效益5000余萬元。
(3)焦炭水份的穩(wěn)定,波動范圍的減小,取得了降本增效的目的,為后道工序創(chuàng)造好條件,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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