陳 冬
(錦西石化分公司研究院,遼寧葫蘆島,125001)
錦西石化分公司加工遼河原油的裝置曾多次出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象和結(jié)垢現(xiàn)象:常減壓蒸餾裝置常壓減壓塔頂冷卻換熱設(shè)備,尤其是重整預(yù)加氫裝置冷卻換熱設(shè)備腐蝕嚴(yán)重而造成裝置非正常停工事故;重整原料預(yù)加氫單元和循氫機(jī)處曾兩次發(fā)生過結(jié)晶物堵塞系統(tǒng)管線和設(shè)備,導(dǎo)致系統(tǒng)壓降增大,不得不停工處理的事故;重催車間分餾塔上層塔盤曾多次結(jié)鹽造成生產(chǎn)停車。這些腐蝕和結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生不僅影響了生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行,也給分公司帶來了極大的經(jīng)濟(jì)損失。
對結(jié)垢物和結(jié)鹽物的分析結(jié)果表明主要成分為氯化銨,當(dāng)原料中含有NH3和Cl-1離子時可以生成氯化銨。Cl-1離子主要來自原油,原油中鹽含量高,脫除率不足對原油的二次加工不利。為此,南北蒸餾車間努力搞好電脫鹽的平穩(wěn)操作,脫鹽脫水后原油中鹽含量的合格率有所提高,但重催車間的分餾塔仍出現(xiàn)了氯化銨結(jié)鹽現(xiàn)象。這說明僅靠鹽含量這一指標(biāo)并不能控制原油中的氯離子含量,因此,弄清原油中氯化物的來源、類型,了解氯化物在原油中的分布及其腐蝕機(jī)理,可為進(jìn)一步研究原油中氯化物的脫除方法及為加工過程中的設(shè)備防腐蝕提供必要的依據(jù)。
通過文獻(xiàn)和對其他煉廠的調(diào)研得知:原油中的氯化物可分為無機(jī)和有機(jī)氯化物兩類。
原油中的無機(jī)氯化物主要是指NaCl、MgCl2和CaCl2等無機(jī)鹽類,它們或溶解于原油中的微量水中,以乳狀液形式存在,或以懸浮顆粒狀態(tài)存在。在原油進(jìn)入蒸餾裝置前,一般要經(jīng)過原油電脫鹽裝置,就是首先將這些無機(jī)鹽類盡量溶解于水中,并呈乳化態(tài),再借助于破乳劑的作用,利用電場,促進(jìn)乳狀液的破壞和水滴的聚集分離,同時達(dá)到脫水脫鹽的目的。殘留在原油中的無機(jī)鹽類在蒸餾過程中會部分發(fā)生水解反應(yīng)生成HCl,有一部分會溶解于微量水中,可造成設(shè)備腐蝕。
原油中原本不存在有機(jī)氯化物,但近年來,隨著我國油田進(jìn)入開采后期,為了提高采收率,許多油田利用了含氯代烴為主的清蠟劑、降凝劑、減粘劑、水處理劑等采油助劑,從而使原油中存在了有機(jī)氯化物。這部分氯化物卻無法在電脫鹽裝置脫除,隨著蒸餾過程進(jìn)入到各餾分油中。因此餾分油中的氯主要是有機(jī)氯,且150℃以下餾分油中的含量較高,350℃以上重油餾分中氯含量較高,這種氯含量分布,不僅會造成常壓塔和加氫裝置的腐蝕,也給重油加工帶來一定的困難。
原油及其各餾份油中的氯無論是無機(jī)態(tài)還是有機(jī)態(tài),均不是理想物質(zhì)。有機(jī)氯化物不一定直接對設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,但在原油的二次加工過程中往往會有氫源存在(如催化重整過程、餾份油加氫過程等),此時氯易轉(zhuǎn)化為HCl的形式,有水相存在下的HCl就會變成腐蝕性很強(qiáng)的鹽酸,對設(shè)備造成腐蝕。
另外,原油中含有一定量的有機(jī)氮化物,同有機(jī)氯化物一樣,在蒸餾過程中,沸程與各餾份油(如石腦油)相同的組分會進(jìn)入到相應(yīng)餾分中。在進(jìn)行二次加工時,在有氫源存在(如催化重整過程、餾份油加氫過程等)以及高溫等適當(dāng)?shù)臈l件下,部分氮化物同氯化物一樣被加氫,分別生成NH3和HCl,在溫度降低的情況下,二者會以NH4Cl結(jié)晶物的形式析出,沉積,堵塞系統(tǒng)的通路,特別是加工含氮量、含氯量較高的原料時,這種現(xiàn)象就更為嚴(yán)重。
2013年1~12月份重整和重催車間的結(jié)鹽狀況以及對生產(chǎn)造成的主要影響如表1和表2。
表1 重整車間氯化銨結(jié)鹽情況
表2 重催分餾塔氯化銨結(jié)鹽情況
根據(jù)結(jié)鹽發(fā)生的時間段,我們對相應(yīng)的原油中無機(jī)氯含量也進(jìn)行了跟蹤統(tǒng)計,1~3月份絕大多數(shù)原油脫后無機(jī)氯含量都高于3mg/L,3月末~6月初分公司進(jìn)行了南蒸餾電脫鹽裝置的改造,改造后下半年原油脫后無機(jī)氯含量全都合格,小于3 mg/L。盡管缺少有機(jī)氯的數(shù)據(jù),但是把電脫鹽前后無機(jī)氯的數(shù)據(jù)和重整重催結(jié)鹽情況結(jié)合在一起,仍然可以得出以下幾點推論:
(1)盡管從六月份電脫鹽改造后到目前,原油脫鹽后的無機(jī)氯含量均小于3mg/L全都合格,但是目前重整車間又出現(xiàn)了結(jié)鹽的跡象,這說明無機(jī)氯可能不是結(jié)鹽的主要原因,這一點也與我們的調(diào)研結(jié)果相符合,也就是其他煉廠普遍認(rèn)為有機(jī)氯是導(dǎo)致結(jié)鹽結(jié)垢的主要原因,所以,建立有機(jī)氯的監(jiān)測手段是十分必要的。
(2)從脫鹽前的原油無機(jī)氯含量來看,六月份以前基本都在6mg/L以上,有時甚至高達(dá)10~20mg/L,而六月末以后的原油脫鹽前的的無機(jī)氯含量并不高,基本都在5mg/L以下,到年底才略有升高,說明下半年進(jìn)廠原油的氯含量低,這可能是下半年未出現(xiàn)結(jié)鹽結(jié)垢現(xiàn)象的原因之一。
(3)盡管電脫鹽合格時仍會出現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象,說明無機(jī)氯可能不是重整重催結(jié)鹽的主要原因,但通過電脫鹽改造前后的對比,應(yīng)該說電脫鹽效果不好結(jié)鹽狀況肯定會加劇。
通過對重整重催結(jié)鹽結(jié)垢物的分析結(jié)果以及大量的文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)果可以得知,原油中的氯化物對原油加工造成了腐蝕和結(jié)垢等危害,尤其是有機(jī)氯在原油二次加工中轉(zhuǎn)化為HCL后,對煉油工藝和設(shè)備的不良影響較大,是導(dǎo)致結(jié)鹽結(jié)垢的主要原因,目前其他煉廠大多已建立了原油及餾分油中總氯含量(無機(jī)氯和有機(jī)氯的總和)的監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果采取一些預(yù)防和控制措施,減少結(jié)鹽結(jié)垢的發(fā)生。而分公司目前還缺少對原油及其餾份油中有機(jī)氯、總氯含量的分析方法,僅有的是原油中無機(jī)氯的分析方法,不能真實地反映出油品中的氯含量。所以應(yīng)該建立相應(yīng)的分析方法對原油及其餾份油進(jìn)行總氯、有機(jī)氯、無機(jī)氯含量的定期監(jiān)測,作出分公司原油及其餾份油中的氯分布,可以最終確定造成重整和催化分餾塔結(jié)鹽的真實原因,為車間裝置的平穩(wěn)操作提供可參考的分析數(shù)據(jù)??蔀檫M(jìn)一步研究原油中氯化物的脫除方法以及為加工過程中的設(shè)備防腐蝕提供必要的依據(jù)。
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