趙 葵 常 遠(yuǎn) 羅志建 孟軍良 邱四軍
(維嘉數(shù)控科技(蘇州)有限公司,江蘇 蘇州 215122)
印制電路板(PCB)數(shù)控鉆銑邊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備是“PCB之母”,它的性能對(duì)PCB產(chǎn)品的合格起著決定性的影響[1]。隨著近年來(lái)發(fā)展,對(duì)鉆機(jī)、銑邊機(jī)的精度要求也日益提高,但是目前PCB鉆機(jī)、銑邊機(jī)的自動(dòng)化程度還比較低,很多PCB板銑完邊之后需要進(jìn)行二次鉆孔,這時(shí)需要將銑好的半成品板從銑邊機(jī)轉(zhuǎn)移到鉆機(jī)上進(jìn)行二次加工,由于板面在作業(yè)人員操作的過(guò)程中難免會(huì)出現(xiàn)污漬或者垃圾,會(huì)產(chǎn)生不良或者報(bào)廢。而且二次加工需要二次裝夾,二次裝夾需要找正工件,找正的精度直接影響工件的成品質(zhì)量,二次裝夾操作比較繁瑣,占用的輔助時(shí)間也較長(zhǎng),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率[2]。因此研發(fā)出一臺(tái)滿足加工精度的鉆銑一體機(jī)是適應(yīng)市場(chǎng)需求的,具有較好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
銑邊機(jī)使用毛刷、同步氣缸、吸屑罩組件可以在銑板時(shí)給工件系統(tǒng)施加垂直方向的壓力,在合適的真空負(fù)壓下可以順利吸走銑板產(chǎn)生的廢料與雜質(zhì),提高銑板的精度,保證產(chǎn)品的高合格率。
在正確選擇蓋板和墊板的情況下,同步氣缸、吸屑罩和壓力腳組成的壓力腳組件是影響鉆孔品質(zhì)的關(guān)鍵因素,壓腳的主要功能是壓緊工件系統(tǒng),通過(guò)本身的開(kāi)槽透氣結(jié)構(gòu),提供吸塵系統(tǒng)的空氣補(bǔ)充,形成比較良好的對(duì)流系統(tǒng),還有比較大的緩沖作用。吸屑罩與壓力腳的組合結(jié)構(gòu)的優(yōu)良設(shè)計(jì)和合理的壓力角壓力與吸塵負(fù)壓設(shè)置是保證印制電路板高品質(zhì)鉆孔的關(guān)鍵,因此鉆孔時(shí)是否使用壓力腳對(duì)鉆孔精度的影響是很顯著的,而銑邊機(jī)采用的是毛刷、吸屑罩、同步氣缸的結(jié)構(gòu),因此在一臺(tái)設(shè)備上實(shí)現(xiàn)這兩種結(jié)構(gòu)的切換對(duì)銑板和鉆孔精度的提高起到很大作用。
表1 附圖說(shuō)明
綜上所述,為了保證精度,壓腳在鉆孔時(shí)是必須要使用的,為了保證銑板精度,毛刷也需要使用,因此迫切需要設(shè)計(jì)一款自動(dòng)更換毛刷和壓腳的裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)上述功能。這里我們?cè)O(shè)計(jì)了一款毛刷和壓腳全自動(dòng)切換的機(jī)構(gòu),此機(jī)構(gòu)不但保證了鉆孔和銑板的精度,還實(shí)現(xiàn)了壓腳毛刷的自動(dòng)切換。
如圖1、圖2所示,在整個(gè)過(guò)程開(kāi)始前將毛刷10和毛刷套5、大壓腳15和壓腳套11分別固定在一起,并放置在各中轉(zhuǎn)盤(pán)上。通過(guò)中轉(zhuǎn)盤(pán)(1)3、中轉(zhuǎn)盤(pán)固定座(1)2 、刀檢固定座1、中轉(zhuǎn)盤(pán)(2)12和中轉(zhuǎn)盤(pán)固定座(2)14將各自放置的位置調(diào)整到合適的狀態(tài)。
當(dāng)主軸在X、Y方向處于規(guī)定位置后,主軸開(kāi)始向下移動(dòng),使吸屑罩8也隨著向下移動(dòng), 當(dāng)移動(dòng)到圖示毛刷套5的的位置后,小型氣缸7帶動(dòng)楔形塊松開(kāi)毛刷套5,受環(huán)形磁鐵15磁力的影響,毛刷套5被吸附固定在了中轉(zhuǎn)盤(pán)3上,感應(yīng)開(kāi)關(guān)4感應(yīng)到毛刷套的信號(hào)。此時(shí)主軸上升,感應(yīng)開(kāi)關(guān)4感應(yīng)到毛刷套5并未隨著主軸上移而失去信號(hào),表示毛刷套5和吸屑罩8正常脫離。然后吸屑罩8再移動(dòng)到特定位置并與壓腳套11對(duì)接,氣缸7作用使壓腳套11固定在吸屑罩8上,磁性開(kāi)關(guān)16能感應(yīng)到氣缸正常到位,主軸抬起,接近開(kāi)關(guān)13感應(yīng)不到信號(hào)表示切換成功。
重復(fù)以上動(dòng)作,依次實(shí)現(xiàn)毛刷和壓腳的切換過(guò)程。
圖1 鉆銑邊切換俯視圖
圖2 鉆銑邊切換正視圖
將此機(jī)構(gòu)安裝在設(shè)備上后,為了得到壓腳和毛刷切換前后鉆孔精度的變化情況,我們進(jìn)行了精度測(cè)試,測(cè)試過(guò)程中使用同一臺(tái)機(jī)器且參數(shù)相同,主軸為銑邊用主軸,最高轉(zhuǎn)速60 kRPM,并進(jìn)行對(duì)比分析。
測(cè)試一:FR4雙面板0.8mm×3片;墊板:2.5mm紙板;蓋板:0.2mm 鋁片;孔徑:D0.25
在同等條件下,只更換壓腳和毛刷,銑邊機(jī)進(jìn)行兩種工藝鉆孔。每種工藝都進(jìn)行多次測(cè)試并記錄數(shù)據(jù),第一種工藝鉆孔得到數(shù)據(jù)如圖3、圖4和表2。
圖3 使用毛刷鉆孔測(cè)試(1)
圖4 使用壓腳鉆孔測(cè)試(1)
表2 鉆孔測(cè)試數(shù)據(jù)(1)
通過(guò)本次工藝測(cè)試,連續(xù)進(jìn)行三次鉆孔測(cè)試,對(duì)比結(jié)果如上,使用壓腳效果較毛刷要好,精度更高。
測(cè)試二:FR-4雙面板0.8 mm×1片;墊板:2.5 mm紙板;蓋板:0.2 mm 鋁片;孔徑:D2.0
在同等條件下,只更換壓腳和毛刷,銑邊機(jī)進(jìn)行兩種工藝鉆孔。每種工藝都進(jìn)行多次測(cè)試并記錄數(shù)據(jù)。
第二種鉆孔工藝得到數(shù)據(jù)如圖5、圖6和表3。
表3 鉆孔測(cè)試數(shù)據(jù)(2)
圖5 使用毛刷鉆孔測(cè)試(2)
圖6 使用壓腳鉆孔測(cè)試(2)
通過(guò)本次工藝測(cè)試,可以看出對(duì)于大直徑鉆孔,使用壓腳鉆孔同樣比直接使用毛刷鉆孔Cpk值高,精度好。
通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以得出,采用此新型鉆銑一體結(jié)構(gòu)可以在保證銑板精度的基礎(chǔ)上,使鉆孔達(dá)到與鉆機(jī)鉆孔相近的效果,從而大大提高二次鉆孔精度,為解決PCB生產(chǎn)企業(yè)二次鉆孔需求提供了優(yōu)良的方案論證。若PCB生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品需要二次鉆孔,使用這一款鉆銑一體機(jī)可以減少板材的二次裝夾,大大提高了生產(chǎn)效率、降低成本。此技術(shù)已申請(qǐng)為專(zhuān)利技術(shù)。
[1] 黨振. 中國(guó)大陸PCB產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化的現(xiàn)狀與未來(lái)[J].印制電路與信息,2006,1:10-11.
[2] 劉大維. 在數(shù)控銑床加工中二次裝夾找正工件的技巧[J]. 科技傳播,2012,12:21-23.