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海上單筒雙井稠油熱采鉆完井技術(shù)

2014-02-17 09:03:54劉新鋒張海龍高彥才李效波王圣虹
特種油氣藏 2014年5期
關(guān)鍵詞:雙井篩管防砂

劉新鋒,張海龍,高彥才,李效波,王圣虹

(中海油田服務(wù)股份有限公司,天津 300459)

引 言

海上稠油油藏具有互層狀分布、油層多和層薄等特點,為充分開發(fā)各小油層,需要鉆較多熱采井。但是受平臺預(yù)留井槽限制,井數(shù)增加困難。單筒雙井技術(shù)將主井眼分成2個互成一定角度的分井眼,根據(jù)設(shè)計靶點坐標,在二開鉆進中以不同的造斜點朝各自的方向鉆進,達到從單個槽口鉆2口井的目的[1]。該技術(shù)不但解決了兩者之間的矛盾,而且保證井眼之間生產(chǎn)不受干擾,同時解決了平臺井口不足而無法充分開采儲層的矛盾,是一項經(jīng)濟有效的開發(fā)方式。對于稠油熱采油藏,單筒雙井技術(shù)在井眼間熱應(yīng)力、完井管柱和小尺寸井眼充填等方面存在技術(shù)難題。針對這些技術(shù)難點,進行了工藝優(yōu)化和改進,以適應(yīng)熱采需要。

1 鉆完井技術(shù)

1.1 井身結(jié)構(gòu)設(shè)計

在熱采過程中,熱應(yīng)力造成井眼間相互干擾,損壞水泥環(huán),造成固井失效。同時,小尺寸長裸眼水平段礫石充填工藝復雜,難度大。為了減少技術(shù)風險,對單筒雙井井身結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化設(shè)計(圖1)。

(1)隔水導管尺寸為?762.0 mm,已前期錘入,下深為96.2 m。

(2)鉆?660.4 mm井眼至井深202.0 m,下入?244.5 mm套管分別至180.0 m和202.0 m,套管規(guī)格為 N80、69.95 kg/m、BTC 扣。

(3)鉆?215.9 mm井眼至著陸點,由于2個井眼相距較近,熱應(yīng)力造成井間相互干擾,為了增加隔熱效果和提高固井質(zhì)量,采用?241.3 mm擴眼鉆頭進行擴眼,然后下入?177.8 mm套管分別至1 747.0 m和1 883.0 m,套管規(guī)格為 P110H、43.18 kg/m、BTC扣。

(4)鉆?152.4 mm井眼分別至井深1 992.0 m和2 090.0 m,下 入?101.6 mm篩管分別至1 990.0 m和2 088.0 m。

1.2 鉆完井工藝

1.2.1 表層鉆井工藝

單筒雙井技術(shù)是在預(yù)先錘入的?762.0 mm隔水導管中進行鉆完井作業(yè),由于周邊已鉆井較多,在表層鉆進過程中關(guān)鍵是解決防碰、防斜和井眼打直問題。為解決上述難題,采用如下工藝技術(shù):首先利用?444.5 mm鉆頭領(lǐng)眼鉆進至一定深度,進行陀螺定向;然后繼續(xù)鉆進至設(shè)計井深;最后更換為?660.4 mm擴眼器,擴眼鉆進至一開深度完鉆;下?244.5 mm表層套管,采用耐高溫水泥固井并返至井口。

圖1 單筒雙井井身結(jié)構(gòu)圖

1.2.2 井眼軌跡控制及定向井工藝

單筒雙井技術(shù)軌跡優(yōu)化設(shè)計主要考慮造斜點選擇、防碰和防磁干擾等問題,由于2口井相距近,定向井軌跡必須安全、快速地造斜出去,以免造成井下事故。主要采用了以下工藝技術(shù)。

(1)在造斜前對2口井用陀螺進行全井段測斜,準確掌握井眼軌跡。

(2)2口井造斜點選擇相差近200 m,由于受鄰井套管磁干擾影響,采用陀螺定向。

(3)防碰階段采用陀螺測斜,保證數(shù)據(jù)的準確性,選用可配套陀螺和MWD 2種測斜儀器的鉆具組合,嚴重井段采用加密測斜和提前造斜扭方位等來防碰。

(4)上部井段使用牙輪鉆頭+馬達組合,適當控制造斜率,滿足地質(zhì)要求,同時,避免狗腿度過大,給后續(xù)作業(yè)造成困難;下部井段采用牙輪鉆頭+馬達+LWD隨鉆測井組合鉆進,通過測斜數(shù)據(jù),實時校正鉆頭工具面,并采用“勤滑眼+短距滑眼”方式,避免狗腿度急劇變化,使井眼軌跡平滑[2]。

(5)為了提高生產(chǎn)套管水泥環(huán)強度,在?215.9 mm井眼完鉆后采取擴眼技術(shù),下入?241.3 mm擴眼器,擴眼完成后下入?177.8 mm生產(chǎn)套管,進行全井段固井。1.2.3 水平裸眼段鉆進工藝

在二開鉆至設(shè)計靶點后,三開裸眼水平段鉆進主要采用牙輪鉆頭+0.75°馬達定向鉆具組合,測井采用旋轉(zhuǎn)導向+LWD隨鉆測井組合,根據(jù)地質(zhì)要求邊鉆進邊調(diào)整軌跡,確保整個裸眼段在油氣層中鉆進,以提高后期熱采的效果。

2 完井管柱設(shè)計

2.1 熱應(yīng)力補償器

海上稠油油藏巖石膠結(jié)疏松,細粉砂及泥質(zhì)含量高,出砂機理復雜,生產(chǎn)中易出砂[3],常規(guī)熱采井采用裸眼水平井+礫石充填方式,有效防止了細粉砂產(chǎn)出[4]。防砂管柱與井眼之間充滿礫石,處于非自由狀態(tài),在井底高溫300℃時,由溫度變化產(chǎn)生的熱應(yīng)力高于篩管屈服強度,防砂管柱面臨屈服破壞風險[5]。為了減小熱應(yīng)力對防砂管柱的影響,研制了篩管熱應(yīng)力補償器,用于抵消管柱受熱伸長量,減小管柱軸向應(yīng)力,使其在篩管屈服強度之內(nèi),從而防止防砂管柱變形損壞[6]。

補償器主要由中心管、耐高溫密封組件、安全銷釘、外管、配合接頭、限位接頭、滑動內(nèi)套、限位半圓鍵、內(nèi)通徑套、上接箍等組成(圖2)。耐高溫高壓波紋管密封件上下端分別焊接在上端環(huán)和下端環(huán)上,密封原件裝在中心管中部的抗拉力臺階上,在下井狀態(tài)中處于原始狀態(tài),當篩管受熱膨脹時,熱應(yīng)力推動外管產(chǎn)生位移,波紋管開始壓縮,達到補償效果[7]。

圖2 熱應(yīng)力補償器結(jié)構(gòu)示意圖

根據(jù)海上稠油熱采井井底溫度和水平段篩管長度,建立熱膨脹計算模型:

式中:ΔL為篩管膨脹量,m;α為熱膨脹系數(shù),m/℃;L為篩管長度,m;Δt為井底溫度差,℃。

由式(1)計算出篩管膨脹量ΔL=910 mm,根據(jù)補償器補償距離,確定在防砂管柱合理位置增加熱應(yīng)力補償器,降低防砂管柱遭受熱應(yīng)力損壞的風險。

2.2 充填轉(zhuǎn)向閥

單筒雙井水平段采用?152.4 mm裸眼礫石充填完井,水平段長,在充填過程中井口壓力高[8-11],根據(jù)礫石充填設(shè)計軟件計算,充填排量為0.56 m3/min時,砂丘高度比為0.71,β波壓力為8.56 MPa,地層破裂壓力為6.35 MPa,α波壓力為3.04 MPa。此時,β波壓力超過了地層破裂壓力,為降低逆向充填β波壓力,在防砂管柱需增加充填轉(zhuǎn)向閥,工作原理如圖3所示。

防砂管柱下入到位后,進行礫石充填作業(yè),此時充填轉(zhuǎn)向閥與沖管密封短節(jié)配合,處于關(guān)閉狀態(tài),轉(zhuǎn)向閥前端壓力p1小于后端壓力p2,攜砂液流向水平段尾端,首先進行尾端充填,當充填逐步向水平段前端推進至轉(zhuǎn)向閥時,由于底部充滿礫石,攜砂液通過篩管,使前端壓力p1大于后端壓力p2,此時轉(zhuǎn)向閥打開,攜砂液繼續(xù)逆向充填,最終完成裸眼水平井礫石充填作業(yè)。

圖3 充填轉(zhuǎn)向閥工作原理

2.3 完井管柱設(shè)計

單筒雙井技術(shù)中篩管受熱膨脹量為910 mm,若不消除膨脹量,產(chǎn)生的熱應(yīng)力會損壞防砂管柱,導致出砂風險。根據(jù)熱應(yīng)力補償器的補償距離,結(jié)合水平段井底溫度和生產(chǎn)情況,優(yōu)化采用2套熱應(yīng)力補償器,第1套安放在頂部篩管以下50~60 m,在相距第1套以下100 m處安放第2套熱應(yīng)力補償器。小尺寸、長水平段裸眼礫石充填施工難度大,工藝復雜,施工壓力高,為了提高充填效果,采用密封工具逐段充填工藝,根據(jù)α波和β波壓力,優(yōu)化充填轉(zhuǎn)向閥安放位置,安放于防砂管柱中部,提高充填效率。完井管柱如圖4所示。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

A1井為海上熱采單筒雙井鉆井中的1口井,利用?444.5 mm鉆頭鉆至145.0 m,后進行陀螺定向鉆至344.0 m。起鉆更換?660.4 mm擴眼鉆頭擴眼至344.0 m,下?244.5 mm表層套管至341.3 m。利用?215.9 mm鉆頭鉆至1 229.0 m,起鉆更換自然伽馬+深淺側(cè)向測井儀器,旋轉(zhuǎn)導向鉆進至2 032.0 m,起鉆更換?241.3 mm擴眼鉆頭擴眼至2 032.0 m,下?177.8 mm套管至2 029.0 m。利用?152.4 mm鉆頭+旋轉(zhuǎn)導向鉆具鉆至設(shè)計井深2 305.0 m完鉆,水平段長度為276 m。

根據(jù)膨脹量計算模型,計算篩管膨脹量為821 mm,補償器補償距離為400~450 mm,因此,采用2套熱應(yīng)力補償器,分別安放于2 103.0 m和2 200.0 m。水平井礫石充填時,充填β波壓力達到8.56 MPa,超過地層破裂壓力(6.35 MPa),根據(jù)β波壓力數(shù)據(jù),將充填轉(zhuǎn)向閥安放于2 198.0 m。

圖4 單筒雙井完井管柱結(jié)構(gòu)示意圖

該井在鉆完井施工過程中,井眼軌跡控制達到設(shè)計要求,施工成功率為100%,充填效率達到110%,提高了充填效果。截至2014年6月,穩(wěn)產(chǎn)超過400 d,累計產(chǎn)油超過1.3×104m3,目前仍在繼續(xù)穩(wěn)產(chǎn),在生產(chǎn)過程中沒有發(fā)生井口及防砂管柱損壞現(xiàn)象。

4 結(jié)論

(1)單筒雙井熱采鉆完井技術(shù)可避免海上油田平臺空間和井槽數(shù)對采油的限制,研究滿足了海上油田高溫熱采要求。

(2)優(yōu)化熱應(yīng)力補償器安放位置,可有效降低防砂管柱遭受熱應(yīng)力損壞的風險。

(3)礫石充填時,當β波壓力超過地層破裂壓力時,合理布放充填轉(zhuǎn)向閥,可提高礫石充填率。

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