程興智 趙小丹 胡偉 宿楊
摘 要:大軸法蘭連接傳統(tǒng)工藝是利用吊車通過拽拉鋼絲繩使螺栓逐漸擰緊,作業(yè)過程費(fèi)時費(fèi)力,工作效率低,且工作危險(xiǎn)性較大。為解決此問題,通過設(shè)計(jì)一套專用工具,以上法蘭面為支撐點(diǎn),利用油壓千斤頂將轉(zhuǎn)輪和水輪機(jī)主軸直接頂起,消除其縫隙,然后利用液壓扳手使螺栓逐漸擰緊。新工藝提高了工作效率,節(jié)約了大量的人力和物力,保證了作業(yè)安全和作業(yè)質(zhì)量,同時還可用于其它水電機(jī)組,具有廣泛的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:傳統(tǒng)工藝;新工藝 ;大軸法蘭;專用工具
中圖分類號:TM31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
云峰發(fā)電廠是位于鴨綠江上的一座中朝兩國合資興建、共同受益、中方管理的大型水電站。廠內(nèi)共裝有4臺單機(jī)容量10萬kW的立式混流式機(jī)組,水輪機(jī)軸與發(fā)電機(jī)軸、水輪機(jī)軸與轉(zhuǎn)輪均采用法蘭連接,共有連接螺栓40個,單個螺栓重達(dá)55kg。4臺機(jī)組自投產(chǎn)至今,已運(yùn)行46年,按規(guī)程要求的8年一次A級檢修,期間已進(jìn)行A修工作數(shù)臺次。每次機(jī)組A修,水輪機(jī)軸與發(fā)電機(jī)軸連接法蘭必須分解,經(jīng)處理后再連接,由于螺栓尺寸大、重量重,又是銷釘螺栓,配合間隙極小,又有預(yù)緊力的要求,給大軸法蘭的分解和連接工作帶來了很多難題,特別是大軸法蘭連接時上下法蘭的合縫問題,一直是亟待解決的難題。
1 傳統(tǒng)連接工藝簡介
1.1 工藝過程
當(dāng)大軸法蘭清掃完畢后,轉(zhuǎn)子回吊,兩大軸法蘭相距10-15mm時,對稱穿入4個銷釘螺栓(起引導(dǎo)作用),待止口進(jìn)入后,將轉(zhuǎn)子回落到風(fēng)閘上,然后帶上螺帽。 按照圖1所示,設(shè)置輪滑、扳手、鋼絲繩,利用橋式起重機(jī)通過拽拉鋼絲繩使螺栓逐漸擰緊。
由于轉(zhuǎn)子回落到風(fēng)閘后,上下法蘭之間要留有5-9mm的縫隙,加之連接螺栓為銷釘螺栓,螺栓與法蘭孔洞配合間隙極小,要合上上下法蘭之間的縫隙,需要對稱擰緊4個引導(dǎo)螺栓,使縫隙逐漸變小直至為零。使用的專用扳手重量達(dá)60kg,要合上此縫隙,需要倒用扳手和滑輪多達(dá)80次,歷時4個小時,不僅浪費(fèi)人力也浪費(fèi)時間。
大軸法蘭縫隙為零后,穿入其它16個螺栓,設(shè)上螺栓伸長值測量工具,依次拉緊至規(guī)程規(guī)定的伸長值。此過程又要耗費(fèi)近3個多小時,待16個螺栓全部合格后,采用同樣的方法將4個引導(dǎo)螺栓拉松,設(shè)上測量工具,重新拉緊至規(guī)程規(guī)定的伸長值。 至此,大軸法蘭連接工作才算正式完成。
1.2 傳統(tǒng)工藝的弊端
(1)工作危險(xiǎn)性較大。拉緊螺栓的過程中,容易發(fā)生鋼絲繩斷裂、輪滑崩裂、扳手折斷的情況,可能造成人身傷亡或設(shè)備損壞事故。2010年,云峰發(fā)電廠3號機(jī)組A級檢修過程中,就發(fā)生了扳手折斷現(xiàn)象,差點(diǎn)釀成事故。
(2)過程繁瑣,費(fèi)時費(fèi)力。整個連接過程耗時7個多小時,頻繁倒用60kg的專用扳手和輪滑100多次,4個引導(dǎo)螺栓拉緊后還得拉松再拉緊,間接增加了8個螺栓的工作量。
(3)在上下法蘭合縫環(huán)節(jié)中,由于頻繁倒用專用扳手或輪滑,容易導(dǎo)致雜物進(jìn)入法蘭結(jié)合面,降低法蘭連接質(zhì)量,造成主軸彎曲度過大,導(dǎo)致機(jī)組擺度過大。
2 新工藝簡介
2.1 技術(shù)核心
新工藝的技術(shù)核心:當(dāng)轉(zhuǎn)子回吊,上下法蘭相距10-15mm時,對稱穿入4個引導(dǎo)螺栓,并裝設(shè)4套專用工具(見圖2,具體布置方式見圖3),以上法蘭為支撐面,利用8臺油壓千斤頂,將轉(zhuǎn)輪和水輪機(jī)主軸直接頂起,直至間隙為零,然后使用液壓扳手按順序直接將4個引導(dǎo)螺栓擰緊至規(guī)定伸長值,卸下工具,穿入其它螺栓,按順序?qū)⒏鱾€螺栓擰緊至規(guī)定伸長值即可。
2.2技術(shù)依據(jù)
根據(jù)新工藝的特點(diǎn),專用工具的設(shè)計(jì)和制作,油壓千斤頂及液壓扳手的選取是關(guān)鍵。根據(jù)圖2可見,轉(zhuǎn)輪和水輪機(jī)主軸頂起后,全部重量通過千斤頂傳遞到專用工具底座,再通過中心螺桿1傳遞到上法蘭,因此中心螺桿的強(qiáng)度要求很高,且螺桿不易太粗以致加重工具重量。為此應(yīng)根據(jù)機(jī)組轉(zhuǎn)輪和水輪機(jī)主軸的重量,選取合理的中心螺桿,選取合適的油壓千斤頂。
下邊以云峰發(fā)電廠3號機(jī)組為例,介紹中心螺桿直徑的確定方法及油壓千斤頂?shù)倪x取方法。
經(jīng)查閱資料得知,3號機(jī)轉(zhuǎn)輪重量G1=38.7t,主軸重量 G1=22.171t。
G總=G1+G2=60.872t
Fz=G總×1000×9.8=60.872×1000×9.8=596545.6N
考慮到止口及銷釘螺栓存在一定的摩擦力,故總載荷:
F總=K*FZ
取系數(shù)k=1.5,可得:F總=K*FZ=1.5 ×596545.6=894818.4N
(1)中心螺桿直徑的確定
由于設(shè)置四套工具,故單個螺栓承受的軸向載荷為:
FC=K*FZ/4=1.5×596545.6/4=2223704.6N
中心螺桿的材質(zhì)選取45#鋼,查的σs=360MP。
根據(jù)公式:
其中SS為安全系數(shù),一般取1.7。
求得:
根據(jù)GB/T196-2003,選擇M42螺栓,即可滿足要求。
(2)油壓千斤頂?shù)倪x取
根據(jù)轉(zhuǎn)輪重量和水輪機(jī)軸重量,可選擇8臺同種型號的25噸油壓千斤頂即可。
(3)底座和頂座的選取
根據(jù)轉(zhuǎn)輪重量和水輪機(jī)軸重量,底座采用厚度為20mm鋼板焊接成工字結(jié)構(gòu),頂座采用直徑為φ180mm的圓鋼制作。詳見下圖2。
(4)液壓扳手的選取
根據(jù)螺栓大小和預(yù)緊力的要求,選擇合適的液壓扳手。
根據(jù)以上的計(jì)算結(jié)果,可知此種工藝是切實(shí)可行的。
3新工藝實(shí)施方式
3.1 附圖說明
圖2為專用工具結(jié)構(gòu)圖。1為中心螺桿,2為螺帽,3為頂座(具有承重、限位雙重作用),4為下部限位機(jī)構(gòu),5為油壓千斤頂,6為底座。(全部重量均通過它傳遞到中心螺桿上,在傳遞到上法蘭。)
圖3為專用工具及引導(dǎo)螺栓平面布置圖。圖中1號、6號、11號、16號孔穿入引導(dǎo)螺栓(也可選取其他4個對稱的孔),3號、9號、13號、19號孔為專用工具設(shè)置位置。
圖4 為專用工具安裝示意圖。
3.2具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖,詳細(xì)介紹一下新工藝的具體實(shí)施方式。
(1)參照圖3,穿入1號、6號、11號、16號銷釘螺栓,作為引導(dǎo)螺栓,旋上螺帽。
(2)參照圖4,設(shè)置專用工具,專用工具設(shè)置在3號、9號、13號、19號,將各臺油壓千斤頂壓至剛使力為止。
(3)安排一人作總指揮,每臺壓機(jī)各安排一人操作,聽從總指揮指令,同時操作,使壓機(jī)同步上升??傊笓]時刻檢查測量圓周各部位縫隙大小,適當(dāng)調(diào)整,使縫隙慢慢合上,直至間隙為零,用0.05mm塞尺測量不通過為合格。目前市場已有1拖8的新型油壓千斤頂,使用此種千斤頂,可保證上升過程中千斤頂始終同步,更加可靠穩(wěn)定。
(4)將4個引導(dǎo)螺栓用千斤頂頂靠,用專用扳手將螺帽擰緊。
(5)4個引導(dǎo)螺栓底部打入楔鐵,并用電焊點(diǎn)死,使螺栓不能旋轉(zhuǎn)。
(6)裝上伸長值測量工具,用液壓扳手按順尋將4個螺栓擰緊至規(guī)程規(guī)定的伸長值。
(7)4個螺栓全部擰緊后,卸下專用工具,穿入其他16個大軸螺栓,用千斤頂頂靠,并用專用扳手將螺帽擰緊。
(8)16個螺栓底部打入楔鐵,用電焊點(diǎn)死,保證拉螺栓過程中螺栓不旋轉(zhuǎn)。
(9)按照步驟(6),按順序?qū)?6個螺栓拉緊至規(guī)程規(guī)定的伸長值。
(10)回裝保護(hù)罩,清潔現(xiàn)場,連接工作結(jié)束。
4 新工藝的優(yōu)點(diǎn)
(1)使用專用的液壓扳手松緊螺栓,取代了吊車松緊螺栓法,避免了鋼絲繩斷裂、輪滑崩裂、扳手折斷的情況的發(fā)生,消除了隱患,提高了工作的安全性。
(2)通過設(shè)計(jì)專用工具解決了上下法蘭的合縫問題。傳統(tǒng)工藝僅法蘭合縫就需要4個小時,采用新工藝,上下法蘭合縫僅需要10分鐘時間,大大的提高了工作效率。合縫后,可直接將4個引導(dǎo)螺栓拉緊至規(guī)程規(guī)定的伸長值,較傳統(tǒng)工藝間接減少了8個螺栓的工作量。
(3)使用專用工具連接法蘭,縮短連接時間的同時,降低了雜物進(jìn)入法蘭結(jié)合面的可能性,提高了法蘭連接質(zhì)量。
(4)采用傳統(tǒng)工藝?yán)o一個螺栓需要10分鐘左右的時間,采用液壓扳手?jǐn)Q緊螺栓僅需3分鐘時間,大大的提高了工作效率。另外,無需再浪費(fèi)人力來頻繁倒用專用扳手、輪滑等,節(jié)約了人力和物力。
結(jié)語
大軸法蘭連接工藝改進(jìn)后,減少了8個螺栓的工作量,大大的縮短了工作時間,以前3個小時的合縫工作,現(xiàn)在僅需10分鐘,大大的提高了工作效率,節(jié)省了大量的人力和物力,為云峰發(fā)電廠創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。2013年5月,3號機(jī)A級檢修中,首次采用了新型連接工藝,機(jī)組恢復(fù)運(yùn)行至今已有一年時間,大軸各部位的擺度和振動均滿足規(guī)程要求。實(shí)踐證明,新型工藝是可行的、也是可靠的。
新工藝不僅可以用于水輪機(jī)軸與發(fā)電機(jī)軸的連接,也可用于水輪機(jī)軸和轉(zhuǎn)輪的連接。新工藝不僅僅適合于云峰發(fā)電廠的機(jī)組,也適合于其它立式水電機(jī)組,具有廣泛的應(yīng)用前景。
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作者簡介:程興智:單位名稱:云峰發(fā)電廠;性別:男 籍貫:河南省洛陽市;出生年月:1984.10;研究方向:熱能與動力工程專業(yè)(水動方向);目前學(xué)歷:碩士研究生;畢業(yè)學(xué)院:華北水利水電大學(xué);現(xiàn)有職稱:工程師。