陳丙臣,王三功
(海馬轎車有限公司,河南 鄭州 450016)
公司現(xiàn)有4臺離心式空壓機及1臺無油活塞式空壓機,排氣量分別為150m3/min(2臺)、50m3/min(2臺)及20m3/min(1臺)。150m3/min空壓機主要在正常生產(chǎn)時運行,2臺50m3/min空壓機主要在下班后部分車間生產(chǎn)時使用,20m3/min空壓機主要在沖壓車間雙班生產(chǎn)時單獨投入使用。
一方面由于各臺離心式空壓機的容量配置有限,在實際運行中,每天都存在壓縮空氣放空浪費;另一方面由于活塞式空壓機本身的特性及在管道連接配置、控制系統(tǒng)方面存在的問題,活塞式空壓機一直無法與系統(tǒng)并網(wǎng)運行。
通過圖1可以看出,設(shè)備排氣管道集中匯入1個內(nèi)徑350mm、長度約30m的管道中,然后經(jīng)支管進入儲氣罐。設(shè)備工作時,雖然單獨使用每臺設(shè)備沒有問題,但是一旦活塞機和離心機并聯(lián)運行時,問題開始出現(xiàn)。從理論上來講,離心機排氣壓力恒定,而活塞式壓縮機主要靠活塞,其排氣壓力波動。一旦活塞機并網(wǎng)運行,造成管道的振動,管網(wǎng)壓力波動,嚴重時造成設(shè)備的喘振停機。
圖1
活塞式壓縮機的控制系統(tǒng)為機械裝置,控制機構(gòu)包括減荷閥,壓力調(diào)節(jié)器(圖2)、安全閥和儀表。減荷閥和壓力調(diào)節(jié)器組成氣量調(diào)節(jié)機構(gòu)。減荷閥安裝于一級汽缸的進口處,用于控制進氣量。當用氣量減小時,儲氣罐中壓力升高。當壓力超過規(guī)定壓力時,高壓氣進入壓力調(diào)節(jié)器,壓開滑閥進入減荷閥,使其關(guān)閉進氣管,使壓縮機進入空載荷運轉(zhuǎn)。當儲氣罐中壓力低于規(guī)定值時,調(diào)節(jié)器的滑閥就會上行,隨后關(guān)閉儲氣罐中高壓氣的來路,壓力調(diào)節(jié)器與減荷閥之間的高壓氣體,則通過調(diào)節(jié)器之閥桿與螺絲之間泄出,減荷閥閥體則由于彈簧和重力的作用而下落,打開壓縮機進氣管,壓縮機進入正常運轉(zhuǎn)。
圖2
由于活塞式空壓機設(shè)計上是單獨供沖壓車間生產(chǎn)用氣,一旦并網(wǎng),將無法滿足需求。
如圖1虛線部分所示,把活塞機的排氣管道與系統(tǒng)管道脫開直接進入儲氣罐,同時斷開該儲氣罐與系統(tǒng)管道的連接。這樣就可以解決管道振動及排氣壓力相互影響的弊端。
如圖3所示,氣路中接入1個二位三通電磁閥,該電磁閥控制信號由壓力接點表給出。在壓縮機正常加載時,電磁閥始終保持得電狀態(tài),當排氣壓力達到卸載壓力時,儲氣罐中高壓氣就會壓開滑閥,進入減荷閥,關(guān)閉壓縮機進氣管,使壓縮機進入無負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)。當壓力下降到設(shè)定壓力時,壓力接點表下限接通,電磁閥失電關(guān)閉,控制管路中的氣體放入大氣。減荷閥打開壓縮機進氣管,壓縮機進入正常運轉(zhuǎn)。由于加載的信號有壓力接點表發(fā)出,這樣就可以根據(jù)需求實現(xiàn)加載壓力點隨時設(shè)定。
圖3
表1 m3/min
改造后壓縮空氣的單價比改造前降低了0.02~0.05元。每月節(jié)約電費最低6.43~17.9萬元,經(jīng)濟效益可觀。同時,由于離心機與活塞機的有效配合,有效降低了離心式壓縮機頻繁卸載造成的喘振故障。