陳立新
(西部黃金哈密金礦股份有限公司哈密839000)
鐵礦石破碎生產(chǎn)線生產(chǎn)性粉塵的治理措施
陳立新
(西部黃金哈密金礦股份有限公司哈密839000)
選礦廠破碎車間普遍存在粉塵現(xiàn)象,本文介紹了西部黃金哈密金礦股份有限公司選冶廠2條鐵礦石破碎生產(chǎn)線除塵系統(tǒng)的設(shè)計及除塵器選型方案。除塵器安裝完成后,經(jīng)實際運行測試,除塵系統(tǒng)排放的粉塵濃度達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn),既改善了職工的作業(yè)環(huán)境,又提高了破碎車間設(shè)備的運轉(zhuǎn)率,同時也改善了廠礦周邊村民的生活環(huán)境,增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。
除塵系統(tǒng)粉塵破碎鐵礦石
西部黃金哈密金礦股份有限公司選冶廠現(xiàn)有2條鐵礦石破碎生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)工藝是先用喂料機把鐵礦石由原料倉送至顎式破碎機進(jìn)行粗破,粗破后的鐵礦石由輸送帶送至振動篩進(jìn)行精選,精選后不合格的礦石再由輸送帶送至圓錐破碎機進(jìn)行細(xì)破,破碎完成后的精料再經(jīng)球磨等工序。選冶廠所在的哈密地區(qū)1月份的平均氣溫-17℃,因此冬季生產(chǎn)時為防止礦石結(jié)冰,不能加水,這就造成生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的粉塵氣體,對工人的身體健康造成極大危害。
按照國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,礦山通風(fēng)除塵系統(tǒng)的排放濃度不應(yīng)超過100 mg/m3,空氣中粉塵的濃度及分散度是衡量粉塵對人體危害程度的重要因素;生產(chǎn)性粉塵含10%以上游離SiO2的粉塵在車間內(nèi)工作地帶的最高容許濃度為2 mg/m3[1,2]。為了給工人創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境,降低職業(yè)病發(fā)生的概率,選冶廠決定對鐵礦石破碎生產(chǎn)線的生產(chǎn)線粉塵進(jìn)行治理,將粉塵控制在產(chǎn)塵點,從根本上消除粉塵危害,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)的目標(biāo)。
由于新疆哈密地區(qū)冬天氣候寒冷,若采用脈沖除塵設(shè)備的空壓機,所產(chǎn)生的壓縮空氣中含有水分,這樣脈沖閥膜片很容易結(jié)冰,使脈沖閥產(chǎn)生直流,喪失清灰性能,必將大大增加檢修頻率,造成不必要的損失及麻煩。考慮到哈密地區(qū)的氣候條件及現(xiàn)行生產(chǎn)工況環(huán)境,經(jīng)多次論證,除塵系統(tǒng)決定采用機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器,這種除塵器運行安全可靠、投資低、故障率低、占地面積小、處理風(fēng)量大、易于操作及檢修,除塵器風(fēng)管風(fēng)速合理、不積灰、磨損少、阻力低、連接合理、易于調(diào)整及檢修。
機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器采用圓形體結(jié)構(gòu)受力均勻,抗爆性能好,結(jié)構(gòu)緊湊,采用高壓反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節(jié)約能源,延長布袋使用壽命,除塵效率高、清灰能力強、長期運行穩(wěn)定可靠,廣泛用于冶金、化工、建材、電力、焦化等行業(yè)。
2.1 構(gòu)造
機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器主要由以下4部分組成:
⑴上箱體:包括除塵器蓋、旋轉(zhuǎn)揭蓋裝置、清潔室、換袋入孔、觀察孔、出氣口。
⑵中箱體:包括花板、濾袋、濾袋框架、濾袋導(dǎo)口、過濾室筒體、進(jìn)氣口、入孔門。
⑶下箱體:包括定位支承架、灰斗、星形卸灰閥、支座。
⑷反吹風(fēng)清灰機構(gòu):包括旋臂、噴口、分圈反吹機構(gòu)、循環(huán)風(fēng)管、反吹風(fēng)管、反吹風(fēng)機、旋臂減速機構(gòu)。
反吹風(fēng)旋臂由置于頂蓋上的減速器驅(qū)動,反吹風(fēng)機落地安裝。通過中心管與旋臂連接對于三、四圈布置的濾袋,旋臂設(shè)分圈反吹裝置。
星形卸灰閥、減速裝置和電機、反吹風(fēng)機、旋臂減速機構(gòu)及循環(huán)風(fēng)管路等均為配套件,它們和反吹風(fēng)機基礎(chǔ)及循環(huán)風(fēng)管路應(yīng)視現(xiàn)場具體情況進(jìn)行設(shè)計和安裝。
2.2 工作原理
過濾工況:含塵氣流由切向進(jìn)入過濾室上部空間,由于入口為蝸殼型。大顆粒及凝聚塵粒在離心力作用下沿筒壁旋落灰斗。小顆粒塵彌散于過濾室袋間空隙從而被濾袋阻留。粘附在濾袋外層,凈化空氣透過濾壁經(jīng)花板上濾袋導(dǎo)口匯集于清潔室,由通風(fēng)機吸出而排放于大氣中。
再生工況:隨著過濾工況的進(jìn)行,阻留粉塵逐漸增厚因而濾袋阻力逐漸增加。當(dāng)達(dá)到反吹風(fēng)控制阻力上限時,根據(jù)需要可以手動開啟反吹風(fēng)機,也可由差壓變送器發(fā)出信號自動啟動反吹風(fēng)機及反吹風(fēng)旋臂傳動機構(gòu)進(jìn)行反吹。具有足夠動量的反吹風(fēng)氣流由旋臂噴口吹入濾袋導(dǎo)口,阻擋過濾氣流并改變袋內(nèi)壓力工況,引起濾袋實質(zhì)性振擊,抖落積塵。旋臂分圈逐個反吹。當(dāng)濾袋阻力降到下限時,反吹風(fēng)機構(gòu)手動關(guān)閉或自動停止工作,為節(jié)約反吹風(fēng)機動力,減少反吹風(fēng)量對于3圈布袋除塵器設(shè)有分圈反吹機構(gòu)使每次只反吹1個濾袋。
2.3 主要特點
機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器與國內(nèi)常用的脈沖布袋除塵器相比具有以下特點:
⑴殼體按旋風(fēng)除塵器蝸殼型進(jìn)口設(shè)計,能起局部旋風(fēng)作用,減輕濾袋負(fù)荷。圓筒拱頂?shù)捏w形,受力均勻、抗爆性能好。
⑵采用了設(shè)備配套的高壓風(fēng)機反吹清灰,不受氣候環(huán)境及使用場合氣源條件的限制,易損件少,維護簡便、運行可靠、克服了壓縮空氣脈沖清灰的弊病、反吹風(fēng)作用距離大、可采用長濾袋、充分利用空間、占地面積小。
⑶采用梯型扁袋在圓筒體內(nèi)布置,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,過濾面積指標(biāo)高。在反吹風(fēng)作用下,梯形扁袋振幅大,只需1次振擊,即可抖落積塵、有利于提高濾袋壽命。
⑷用除塵器的阻力作為信號,可自動控制回轉(zhuǎn)反吹清灰口濃度高低,自動調(diào)整清灰周期。
⑸除塵器的上蓋分為多塊,可隨意打開,換袋、維護非常方便。
3.1 塵源確定
根據(jù)鐵破碎車間現(xiàn)有工藝及設(shè)備的參數(shù),可確定應(yīng)治理塵源為:顎式破碎機上料口、下料口、650膠帶機尾處共2個點;振動篩1臺,塵點為篩上及下料2個點;圓錐破下料口1個點;圓錐破上料中轉(zhuǎn)650膠帶機1個點(每套系統(tǒng)各6處塵點)。
3.2 風(fēng)量確定
⑴顎式破碎機上料口、下料口、650膠帶機尾處共2個點:顎式破碎機下料溜槽角度及物料落差高度和膠帶寬650,其設(shè)計風(fēng)量按膠帶運輸機轉(zhuǎn)運點除塵排風(fēng)量表計算,顎破上下料處,風(fēng)量約為3000m3/h,合計6000m3/h)。
⑵振動篩1臺共2個點:按振動篩平面面積做上部密閉罩,每平米篩面取1200~1800m3/h。振動篩的平面面積為2m2,每平米按1800m3/h計算,風(fēng)量為3600m3/h/臺,振動篩下料口風(fēng)量約為3 000 m3/h,合計6 600 m3/h。
⑶圓錐破1臺1個點:塵點為下料處,主要塵源為圓錐破出料口,根據(jù)圓錐破的技術(shù)參數(shù)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生6 000 m3/h/臺的風(fēng)(采用上部密閉罩)。
圓錐破在破碎時由于慣性力的作用,在破碎機內(nèi)產(chǎn)生一定的正壓風(fēng)量使粉塵在下料口被吹出,影響車間的工作環(huán)境。如果要想達(dá)到良好的收塵效果,除塵器所選風(fēng)量必須大于破碎機所產(chǎn)生的正壓風(fēng)量。由于膠帶機以1.5 m/s的速度運轉(zhuǎn)所以吸塵罩必須做在離下料口1.5 m處,塵罩形式為頂吸。塵罩做成矩形,使其形成一個緩沖區(qū)。正壓風(fēng)的作用下粉塵被吹到緩沖區(qū)內(nèi)后由吸塵管路被除塵器吸走,經(jīng)過濾后凈空氣由風(fēng)機排空。
⑷圓錐破上料中轉(zhuǎn)650膠帶機下料處1個點:膠帶中轉(zhuǎn)處650膠帶機1套,塵點分別在機頭下料點。根據(jù)膠帶機溜槽角度及物料落差計算每個點所產(chǎn)生的風(fēng)量約為3 000 m3/h。
綜上所述,整套系統(tǒng)實際使用風(fēng)量為21 600 m3/ h,再加個系統(tǒng)阻損失及漏風(fēng)系數(shù),正常使用風(fēng)量約為24 600 m3/h。
3.3 除塵器型號確定
根據(jù)各設(shè)備的使用工況及塵點的分布布局及粉塵性質(zhì),破碎車間2套破碎生產(chǎn)線各選用1套JFB-300除塵器系統(tǒng)。
減輕破碎篩分的粉塵污染,改善工人的作業(yè)環(huán)境,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)是目前礦山環(huán)境保護的主要工作之一,也是提高選礦廠生產(chǎn)效率的基本保證。選冶廠的除塵系統(tǒng)安裝、調(diào)試好投入運行后,經(jīng)實際測試,除塵效果良好,不僅使作業(yè)崗位的粉塵濃度達(dá)到國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),改善了職工的作業(yè)環(huán)境,又提高了破碎車間設(shè)備的運轉(zhuǎn)率,延長了設(shè)備的使用壽命,同時也改善了廠礦周邊村民的生活環(huán)境,增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]中華人民共和國衛(wèi)生部.工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中華人民共和國衛(wèi)生部,國家基本建設(shè)委員會,國家計劃委員會,國家勞動總局,1979.
[2]齊振龍,張樹林,郜旭.金渠金礦破碎車間除塵設(shè)備的改造及應(yīng)用.黃金:2012,33(1).
收稿:2014-03-17