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新港1井超深定向井鉆井技術(shù)

2014-03-03 10:24:40許京國尤軍陶瑞東張建榮楊靜王永路中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司第三鉆井工程分公司天津300280
石油天然氣學(xué)報(bào) 2014年7期
關(guān)鍵詞:新港定向井井段

許京國,尤軍,陶瑞東 張建榮,楊靜,王永路 (中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司第三鉆井工程分公司,天津 300280)

隨著大港油田油氣勘探的不斷深入,勘探目標(biāo)正在向深層油氣藏發(fā)展。潛山油氣藏埋藏較深,通常超過5000m,近年來陸續(xù)完成歧深8×1井 (5285m)、濱深2×1井 (5487m)、濱深3×1井 (5583m)等深井的鉆井,普遍存在機(jī)械鉆速低,事故復(fù)雜時效高等問題,加上地層巖性復(fù)雜,深部地層溫度高,可鉆性差、研磨性強(qiáng)[1],國產(chǎn)牙輪鉆頭井下工作時間短,進(jìn)尺少,行程鉆速低,嚴(yán)重制約著勘探開發(fā)的進(jìn)程,如何提高深層鉆井速度是亟待解決的問題。

新港1井設(shè)計(jì)井深接近6000m,為五開三段制定向井,鉆穿沙河街組三段,勘探古潛山地層,是目前在大港油田鉆探的第一深井,為中石油重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)探井,井控及施工風(fēng)險(xiǎn)極大,各次開鉆井眼的鉆深均創(chuàng)油田新記錄;目的層潛山由于油藏埋藏深,井溫高,地層壓力因數(shù)低,巖性膠結(jié)程度差,鉆井時極易漏失、卡鉆,井下儀器電動機(jī)容易失效,井眼軌跡控制難度加大。深部井段的鉆頭、鉆具組合、馬達(dá)儀器、鉆井參數(shù)和鉆井液優(yōu)選、井眼軌跡控制及事故復(fù)雜的預(yù)防是該井鉆探成功的關(guān)鍵。

1 新港1井基本概況

新港1井是黃驊凹陷新港潛山構(gòu)造帶上的一口五開三段制定向井 (見圖1),是目前大港油田鉆探的第一深井,新港1井創(chuàng)造了東部油田定向井井深最高紀(jì)錄,創(chuàng)造了中國石油渤海灣盆地定向井φ444.5mm和φ311.1mm井眼鉆深、φ339.7mm套管和φ244.5mm套管下深最高紀(jì)錄;創(chuàng)造了大港油田φ215.9mm和φ152.4mm井眼鉆深、φ177.8mm套管和φ127mm套管下深最高等多項(xiàng)紀(jì)錄。

2 新港1井鉆井技術(shù)難點(diǎn)分析

2.1 φ660.4mm井眼主要工程風(fēng)險(xiǎn)與施工難點(diǎn)

1)井眼尺寸增大和環(huán)空返速大幅度減小,巖屑舉升效率急劇下降,攜帶巖屑的最大粒徑 (即巖屑舉升效率為0.5時對應(yīng)的巖屑粒徑)明顯減小,井眼清潔問題突出[2]。

2)對于φ660.4mm井眼,大直徑井眼中機(jī)械能量不足的問題,據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)計(jì)算分析,φ444.5mm鉆頭的機(jī)械破巖能量 (比鉆壓×轉(zhuǎn)速)僅相當(dāng)于φ311.1mm和φ215.9mm鉆頭的70%左右。

2.2 φ444.5mm 井眼主要工程風(fēng)險(xiǎn)與施工難點(diǎn)

1)設(shè)計(jì)中提示井段2194~2235m有41m玄武巖,存在玄武巖垮塌問題、鉆頭選型困難,制約鉆井速度。

2)二開井眼大,在現(xiàn)有的機(jī)泵條件下,鉆井液環(huán)空返速低,井眼凈化困難。

圖1 新港1井實(shí)際井身結(jié)構(gòu)圖

2.3 φ311.1mm 井眼主要工程風(fēng)險(xiǎn)與施工難點(diǎn)

1)該井段需要鉆穿沙河街組、中生界地層以及玄武巖等特殊巖性,可鉆性差、研磨性強(qiáng),鉆具磨損嚴(yán)重、PDC鉆頭選型困難[3]。

2)三開井段鉆井周期長,井口防噴器組、套管頭、技術(shù)套管防磨問題。

3 新港1井鉆井技術(shù)及應(yīng)用效果

針對新港1井存在的技術(shù)難點(diǎn)和施工風(fēng)險(xiǎn),主要應(yīng)用了以下幾項(xiàng)關(guān)鍵鉆井技術(shù),保證了該井順利完井竣工。

3.1 大尺寸井眼凈化技術(shù)

一開φ660.4mm井眼鉆進(jìn)時排量不低于80L/s;強(qiáng)化固控設(shè)備使用;每鉆進(jìn)200m過80s稠漿15~20m3,清潔井眼,解決了一開井眼清潔問題。

二開φ444.5mm井眼使用合適密度和黏切的鉆井液,保持泵排量大于65L/s;適時過稠泥漿或倒劃眼、短起下鏟除巖屑床,托帶巖屑、清潔井眼[4]。

三開鉆進(jìn)時保證排量達(dá)到55~60L/s,最高泵壓達(dá)到了30MPa,基本滿足了使用動力鉆具、環(huán)空返速與攜砂能力要求。

3.2 井壁穩(wěn)定控制

該井一開存在的典型井壁穩(wěn)定問題是明化鎮(zhèn)組地層易造漿,因鉆頭 “泥包”、起鉆抽吸易導(dǎo)致卡鉆、井塌。一開80~670m井段鉆井液采用大循環(huán)方式,670~1502m井段采用小循環(huán)方式控制造漿,控制鉆井液密度大于1.13g/cm3,防止淺氣層造成井侵,同時防止縮徑;二開井段使用抑制性較強(qiáng)的淡水聚磺潤滑防塌鉆井液體系,保持體系中聚合物有效含量,保證其抑制性,密度執(zhí)行設(shè)計(jì)上限,平衡地層坍塌壓力;從井深2300m至3111m,有5次因井下異常提高鉆井液密度,密度由1.23g/cm3上提至1.34g/cm3,保證了井壁穩(wěn)定[5];三開井段裸眼段長、鉆井時間長浸泡時間長,所鉆地層復(fù)雜、井溫高等都是導(dǎo)致井壁不穩(wěn)定的因素。通過增強(qiáng)鉆井液抑制性以及下列技術(shù)措施保證井壁穩(wěn)定:

1)提高鉆井液密度,依靠液柱壓力來保障井壁穩(wěn)定。三開井段設(shè)計(jì)最高鉆井液密度為1.35g/cm3,鉆進(jìn)過程中,根據(jù)返出巖屑情況判斷井壁的穩(wěn)定情況,期間4次提高鉆井液密度,三開井段完井前密度提高到1.45g/cm3,在三開完井測井時發(fā)生劃眼,最終以1.47g/cm3的密度完成三開完井電測。

2)鉆進(jìn)中及時補(bǔ)充防塌材料 (白瀝青、羥甲基磺化酚醛樹脂和高溫防塌降黏降濾失劑),增強(qiáng)鉆井液的抑制性能,提高鉆井液的封堵防塌性能。

3)控制鉆井液濾失量保持在3mL左右,控制高溫高壓失水小于12mL,控制泥頁巖吸水膨脹。

3.3 鉆頭優(yōu)選及應(yīng)用效果分析

一開采用1只φ660.4mm PDC鉆頭SD9541ZC,成功鉆完一開進(jìn)尺,機(jī)速12.56m/h。二開鉆頭使用了中成、百施特及金工萬邦3個廠家的PDC鉆頭鉆砂泥巖地層,結(jié)合江漢鉆頭廠三牙輪鉆頭鉆玄武巖以及大井眼初始定向獲得成功,共計(jì)使用鉆頭9只,其中PDC鉆頭5只,三牙輪鉆頭4只,純鉆時間789.09h,平均機(jī)械鉆速 2.35m/h。根 據(jù)二開鉆頭使用情況及其技術(shù)指標(biāo)分析,對于二開φ444.5mm 井眼,明化鎮(zhèn)組和館陶組上部建議使用P1952JGH 鉆 頭,館陶組底部和東營組推薦使用TS1952AGU和MS1952鉆頭,沙河街組一段 (Es1)全使用MD9541ZC鉆頭可能會進(jìn)一步縮短鉆井周期 (見圖2)。三開開始時,選用百斯特鉆頭鉆Es1上部可鉆性較好的地層,鉆至井深4053m后,由于地層的可鉆性變差,對百斯特鉆頭磨損嚴(yán)重,成功選用貝克休斯PDC鉆頭,鉆頭單只進(jìn)尺與機(jī)械鉆速明顯提高。進(jìn)入沙河街組三段 (Es3)后,地層的研磨性明顯提高,因此PDC鉆頭的抗研磨性是延長鉆頭使用時間的關(guān)鍵。在試用阿特拉PDC鉆頭后使用了百斯特鉆頭廠T1375(七刀翼)鉆頭,效果很不理想,又嘗試應(yīng)用了貝克休斯公司的Q506FX鉆頭,取得了較好效果 (見圖3、4)。

圖2 新港1井二開鉆頭使用分析

圖3 三開Es1鉆頭選用分析

圖4 三開Es3鉆頭選用分析

3.4 井眼軌跡控制技術(shù)

一開使用塔式鐘擺鉆具組合來實(shí)現(xiàn)垂直鉆進(jìn),控制鉆壓20~40kN,200~300m測斜1次;二開直井段使用鐘擺鉆具鉆穿館陶組地層;下部定向段、穩(wěn)斜段使用牙輪/PDC鉆頭+螺桿鉆具組合,在使用常規(guī)鉆具時加入MWD隨鉆測斜,根據(jù)測斜數(shù)據(jù)及時調(diào)整鉆井參數(shù)和鉆具組合,井眼軌跡得到了有效控制;三開上部穩(wěn)斜井段采取導(dǎo)向鉆具組合,4672m以下井段使用常規(guī)穩(wěn)斜鉆具,上部使用導(dǎo)向鉆具提高機(jī)械鉆速并控制好井眼軌跡,確保下部使用常規(guī)穩(wěn)斜鉆具能夠中靶,下部使用常規(guī)穩(wěn)斜鉆具帶MWD隨鉆測斜;四開與五開井段使用常規(guī)鉆具,由于鉆壓加大時頂驅(qū)電機(jī)負(fù)荷大,實(shí)鉆時通過改變扶正器的位置來控制井斜,利用起下鉆時間投測多點(diǎn)來獲取軌跡數(shù)據(jù),該井使用微增鉆具控制鉆壓在100kN以內(nèi),獲得良好的穩(wěn)斜效果。

3.5 套管防磨技術(shù)

1)套管磨損預(yù)測 針對新港1井三開裸眼段長,地層可鉆性差,鉆井周期長,鉆進(jìn)過程中鉆桿將對φ339.7mm套管產(chǎn)生嚴(yán)重磨損等特點(diǎn),開展了套管磨損預(yù)測與保護(hù)技術(shù)研究[6~10]。通過預(yù)測發(fā)現(xiàn)在造斜井段井深2304.09~2587.2m處套管磨損嚴(yán)重,2304.09m處12.19mm壁厚套管的剩余壁厚僅為6.96mm。鑒于該井鉆進(jìn)過程中技術(shù)套管可能發(fā)生嚴(yán)重磨損,實(shí)鉆過程中采用減阻防磨套對套管進(jìn)行保護(hù)。

2)使用情況效果分析 該井的減阻防磨套從井深3850m開始入井使用,至5720m采用的是S-550、HT-550型減阻防磨套,累計(jì)入井使用111d,完成進(jìn)尺1636m。使用過程中,沒有產(chǎn)生附加摩阻、循環(huán)泵壓沒有上升、扭矩相對降低。期間起下鉆具及最終拆卸后,每套減阻防磨套經(jīng)檢查完好無損、無脫落、無位移,鄰近的鉆桿接頭外徑無磨損,起到了保護(hù)套管的作用。

3.6 鉆井液體系優(yōu)選

該井為環(huán)渤海灣最深井,為此優(yōu)選抑制性強(qiáng)、抗溫能力高的BH-PSM抗高溫聚磺鉆井液作為該井鉆井液體系,BH-PSM鉆井液配方如下:0.3%BZ-BBJ(抗鹽包被抑制劑)+0.5%SDJA (氨基聚合物)+0.8%PAMS601(降濾失劑)+6%SD101(羥甲基磺化酚醛樹脂)+6%SD202(高溫防塌降黏降濾失劑)+6%SAS(磺化瀝青)+1%QS-2(橋堵劑)+1%BZ-DFT (低滲透封堵劑)+2.5%SD505(極壓潤滑劑)+1%SDF26(硅氟降黏劑),配方中的百分?jǐn)?shù)代表體積分?jǐn)?shù)。

室內(nèi)評價及現(xiàn)場試驗(yàn)表明,抗高溫聚磺鉆井液抗溫達(dá)到210℃,有效解決了抗高溫、井壁穩(wěn)定、井眼凈化和潤滑防卡等難題,現(xiàn)場應(yīng)用取得了良好的效果,實(shí)現(xiàn)了該井的安全、快速鉆井。

3.7 扭力沖擊器應(yīng)用

針對深層沙河街組地層硬度高,研磨性強(qiáng),機(jī)械鉆速慢等技術(shù)難點(diǎn),通過國內(nèi)外技術(shù)交流對比,引入美國阿特拉公司的扭力沖擊器提高鉆井速度[11,12]。扭力沖擊器巧妙地將泥漿的流體能量轉(zhuǎn)換成扭向的、高頻的、均勻穩(wěn)定的機(jī)械沖擊能量并直接傳遞給PDC鉆頭,使鉆頭和井底始終保持連續(xù)性。

在新港1井實(shí)施過程中,2次使用阿特拉扭力沖擊器,第1次進(jìn)尺41m (4917~4958m井段),機(jī)械鉆速1.23m/h;第2次入井進(jìn)尺53m (5157~5210m井段),機(jī)械鉆速0.79m/h。

4 結(jié)論

1)通過優(yōu)選PDC鉆頭、應(yīng)用阿特拉扭力沖擊器技術(shù),有效提高了新港1井深部井段的鉆井速度;應(yīng)用了淡水抗高溫聚磺強(qiáng)抑制鉆井液體系,解決了新港1井抗高溫穩(wěn)定性以及井壁穩(wěn)定問題;應(yīng)用套管防磨技術(shù),實(shí)現(xiàn)了新港1井安全快速鉆井。

2)新港1井創(chuàng)造了東部油田定向井井深最高紀(jì)錄,創(chuàng)造了中國石油渤海灣盆地定向井φ444.5mm和φ311.1mm井眼鉆深、φ339.7mm套管和φ244.5mm套管下深最高紀(jì)錄;創(chuàng)造了大港油田φ215.9mm和φ152.4mm井眼鉆深、φ177.8mm套管和φ127mm套管下深最高紀(jì)錄。

該文為中石油渤海鉆探公司科技攻關(guān)項(xiàng)目 (2011Z012K-4)產(chǎn)出論文。

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