楊麗茹
大慶煉化公司聚合物一廠
尾氣回收及污水處理裝置的操作
楊麗茹
大慶煉化公司聚合物一廠
聚丙烯酰胺生產(chǎn)過程中,水解產(chǎn)生大量含氨廢氣。尾氣回收及污水處理裝置將氨氣吸收,并對(duì)產(chǎn)生的氨氮廢水進(jìn)行處理。為了保證硫銨車間平穩(wěn)生產(chǎn),必須保證外輸硫銨質(zhì)量,其中最主要的兩項(xiàng)指標(biāo)是濃度(23%~28%)和pH值(7~8)。污水處理關(guān)鍵是控制氨氮指標(biāo),目前系統(tǒng)來水氨氮指標(biāo)為6 000~10 000mg/L,通過處理后,外排污水指標(biāo)能降低至≤500mg/L。
尾氣回收;氨氮廢水;水處理;濃度;pH值
大慶煉化公司具有年產(chǎn)15萬噸聚丙烯酰胺的能力,為大慶油田穩(wěn)產(chǎn)提供了切實(shí)保障。但聚丙烯酰胺生產(chǎn)中,水解過程排出大量氨氣,對(duì)周邊環(huán)境造成了一定影響。2012年10月,尾氣回收及污水處理裝置投入使用,運(yùn)行結(jié)果表明,該裝置能有效處理聚丙烯酰胺水解機(jī)尾氣,其中主要污染物氨氣去除率達(dá)99%以上,污水處理裝置將污水氨氮含量由6 000~10 000mg/L降至500mg/L以下。
聚丙烯酰胺裝置水解機(jī)尾氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)尾氣回收塔,尾氣回收塔按功能分為下部洗滌、上部吸收兩部分。尾氣由下至上通過回收塔。硫銨車間定期輸送冷凝液,通過循環(huán)泵在洗滌塔內(nèi)打循環(huán),尾氣與洗滌水逆向接觸,除去尾氣中少量的聚丙烯酰胺和研磨油,洗滌水定期排往污水站,洗滌水氨氮含量高。在一級(jí)、二級(jí)吸收罐內(nèi),利用硫銨蒸發(fā)冷凝液和92.5%的粗硫酸配制成硫酸溶液,通過循環(huán)泵進(jìn)入吸收塔,硫酸溶液在塔內(nèi)與含氨廢氣逆向接觸,生產(chǎn)稀硫銨,凈化后的廢氣合格外排。一級(jí)吸收罐內(nèi)硫酸溶液與氨氣反應(yīng)完全后,硫銨下料至硫銨儲(chǔ)罐,通過泵將硫銨外輸。通過二級(jí)吸收罐補(bǔ)水,將二級(jí)吸收塔內(nèi)硫銨濃度始終控制在5%以下,溢流至一級(jí)吸收罐內(nèi),加入92.5%的粗硫酸,配制成吸收液。當(dāng)pH值為5以下時(shí),一級(jí)吸收塔內(nèi)稀硫酸與氨氣反應(yīng),生成硫銨;pH值升至7以上時(shí),反應(yīng)終止,生成的硫銨下料至硫銨儲(chǔ)罐,氨氣去除率能達(dá)到99%以上。為了保證硫銨車間平穩(wěn)生產(chǎn),必須保證外輸硫銨質(zhì)量,其中最主要的兩項(xiàng)指標(biāo)是濃度(23%~28%)和pH值(7~8)。在吸收過程中,氨氣連續(xù)進(jìn)入吸收塔,水和硫酸分批次進(jìn)入吸收塔,控制好每批反應(yīng)硫酸和水的進(jìn)料量是控制生成硫銨濃度的關(guān)鍵。目前每批反應(yīng)進(jìn)水15 t,進(jìn)92.5%的粗硫酸3.7 t。水和硫酸進(jìn)料可以根據(jù)一級(jí)吸收罐液位變化計(jì)量。加完酸后,吸收液pH值在2~3之間,反應(yīng)開始;當(dāng)pH值升至5時(shí),采樣,用浮子式玻璃比重計(jì)手動(dòng)測(cè)密度,密度控制在1.13~1.14 g/m3之間。密度低時(shí),在一級(jí)吸收罐內(nèi)適當(dāng)補(bǔ)加酸,反之適當(dāng)補(bǔ)加水,直至密度合格。精確控制下料時(shí)稀硫銨液的pH值是關(guān)鍵。反應(yīng)過程中,氨氣連續(xù)進(jìn)入吸收塔,吸收液pH值不斷升高,pH值由2升至5約6~7 h,由5升至8約0.5 h,當(dāng)吸收液pH值升至5時(shí),操作員必須提前做好下料準(zhǔn)備。為避免因廢氣夾帶研磨油和聚丙烯酰胺進(jìn)入吸收塔,每天保證洗滌塔進(jìn)水2次,間隔12 h,合計(jì)進(jìn)水44m3,這部分洗滌水排入污水裝置。
污水來自聚丙烯酰胺各車間尾氣回收洗滌水,每天總排污量約為154m3,本裝置采用吹脫法處理氨氮廢水。進(jìn)水水質(zhì)氨氮指標(biāo)為6 000~10 000mg/L,經(jīng)處理后氨氮指標(biāo)降至500mg/L以下。具體如下:氨氮污水進(jìn)入中間水池,在中間水池內(nèi)加入30%的液體NaOH,將pH值調(diào)至11.5~11.7,由泵將污水提升至吸收塔,污水從塔上部噴淋下來,空氣從下部進(jìn)入,采用空氣吹脫,氣液兩相逆流接觸,使氨氣逐漸從污水中釋放出來。吹脫過程分兩級(jí),脫出氨氣的污水自流至調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)用硫酸將污水pH值調(diào)至6~9,外排至煉油污水站進(jìn)一步處理。污水經(jīng)吹脫后產(chǎn)生的含氨廢氣進(jìn)入吸收塔,用稀硫酸溶液吸收,生成23%~28%的稀硫銨,送至硫銨車間。用濃硫酸調(diào)節(jié)pH值不易控制,經(jīng)常造成pH值偏低,控制加酸瞬時(shí)流量是關(guān)鍵,為防止加酸瞬時(shí)流量過大,目前采用在硫酸管路上加限流孔板的方式控制。污水處理關(guān)鍵是控制氨氮指標(biāo),目前系統(tǒng)來水氨氮指標(biāo)為6 000~10 000mg/L,通過處理后,外排污水指標(biāo)能降低至≤500mg/L。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.038