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塔河油田AT16井三開井漏堵漏技術

2014-03-13 00:13:25劉福興
現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2014年3期

劉福興

摘 要:塔河油田AT16井在三開長裸眼鉆遇185m的鹽膏層,為了控制其蠕變速度,提高鉆井液密度至1.66g/cm3。在提高密度的同時,也給施工帶來了復雜的井漏。易發(fā)生井漏的井段分為白堊系:3000~3900m,三疊系:4300~4500m,二疊系:4500~4600m及5300m左右的雙峰灰?guī)r,鹽下泥巖段。該井在三開施工中,發(fā)生3次井漏,共漏失鉆井液224403m3?,F(xiàn)場通過分段橋漿堵漏及全井承壓堵漏和中低強度高橋塞凝結性堵漏,有效的封堵了漏層,同時也為塔河油田鉆探該區(qū)塊提供了有力的施工數(shù)據(jù)。

關鍵詞:AT16;鹽膏層;承壓;橋漿堵漏;凝結性堵漏

中圖分類號:TB 文獻標識碼:A 文章編號:16723198(2014)03019603

1 工程地質概況

AT16井三開采用121/4in鉆頭開鉆,鉆至井深5285m三開完鉆。鉆遇地層主要是白堊系(2998.18~3866m)、侏羅系(3866~3899m)、三疊系(3899~4494m)、二疊系(4494~4536m)、石炭系(4536~5285m),其中5071~5256m為鹽層。

2 承壓堵漏簡介

根據(jù)塔河油田已鉆鹽下井分析,鉆穿鹽層鉆井液密度一般控制在1.65-1.70g/cm3較為理想。而鹽上裸眼井段地層壓力當量密度小于1.20 g/cm3,為了滿足鹽膏層的鉆進技術要求和安全順利鉆穿鹽膏層,對鹽層上的裸眼井段必須作承壓施工。同時,為了滿足三開下套管施工,必須對整個裸眼井段進行承壓施工。

依據(jù)地質錄井資料,AT16井可能發(fā)生井漏的井段大致可分為三疊系的中細砂巖和礫狀砂巖,二疊系的灰綠色英安巖,巴楚組的雙峰灰?guī)r。而這些層位只要發(fā)生漏失井口就失返,給鉆井液堵漏施工帶來了很大難度。

3 施工難度

(1)在鹽下段鉆進,漏失的不確定因素較多,普遍認為鹽下泥巖段鉆進不存在漏失,但泥巖在高壓力的不斷的沖擊作用下,加上激動壓力造成大壓差下的泥巖漏失。

(2)按設計要求在上下泥巖段擴孔,而在鹽下泥巖段不同的巖性、鹽層和巖層之間承受能力不同,形成界面裂隙,是引起漏失的又一因素。

(3)在保持密度變化不大的情況下,建立循環(huán)是堵漏的關鍵。建立循環(huán)后確定漏層位置,有針對性承壓堵漏。否則在無法建立循環(huán)的情況下很難準確確定漏層。

(4)承壓后的長時間的鉆井作業(yè),井壁的堵漏材料被循環(huán)帶走,進入縫隙的堵漏材料支撐能力減弱,再次形成漏失通道。

(5)從鹽層上部到套管鞋處,電測結果顯示在該井段存在多個水層和油水同層,而且后期為控制鹽層蠕變鉆井液密度達到1.65~1.67g/cm3,導致上部的漏失點比較多。

4 AT16井漏堵漏施工

4.1 第一次井漏堵漏施工

AT16井鉆進至5263.32m時井口失返,發(fā)生井漏。此次漏失現(xiàn)場分別對二疊系、井底、套管鞋進行了4次橋漿堵漏施工。

4.1.1 4028~4440m橋漿堵漏(濃度26.2%)

根據(jù)臨井資料,首先對二疊系進行橋漿堵漏,下光鉆桿至4440m,配堵漏漿50m3,配方:井漿+2%棉籽殼+1.7%鋸末+4%核桃殼(中)+4%核桃殼(細)+5%SQD98(粗)+4%SQD98(細)+3%PB-1+2.5%YX-1,打入堵漏漿36.3m3不返漿。起鉆至2942m關井憋壓,不起壓。

4.1.2 4047~4440m橋漿堵漏(濃度31.6%)

再次針對二疊系進行堵漏,下鉆光鉆桿至4440m。配堵漏漿50m3,配方:井漿+2%棉籽殼+2%鋸末+6%核桃殼(中)+5%核桃殼(細)+5%SQD98(粗)+4%SQD98(細)+4%云母+3.6%蚌殼粉,打入堵漏漿30.88m3不返漿。起鉆至2945m關井憋壓,壓力3MPa↘0,承不住壓。

4.1.3 4622~5106m橋漿堵漏(濃度32%)

對二疊系2次堵漏均未成功,現(xiàn)場決定針對井底進行堵漏。下鉆光鉆桿至5106m進入鹽層35m。配堵漏漿55m3,配方:井漿+3.6%棉籽殼+1.8%鋸末+5.5%核桃殼(中)+5.5%核桃殼(細)+4.5%SQD98(粗)+4.5%SQD98(細)+3.6%云母+2.9%蚌殼粉,打入堵漏漿3780m3不返漿。起鉆至2943m關井憋壓,壓力5MPa↘0,承不住壓,開泵循環(huán)出現(xiàn)失返現(xiàn)象,判斷為井底已經(jīng)堵住,憋壓過程使上部出現(xiàn)新的漏層,初步斷定為套管鞋處和二疊系。

4.1.4 4171~4500m及2800~3129m橋漿堵漏(濃度286%)

下鉆至4500m,配堵漏漿70m3,配方:井漿+2.9%棉籽殼+2.1%鋸末+4.3%核桃殼(中)+4.3%核桃殼(細)+3.6%SQD98(粗)+2.9%SQD98(細)+2.9%PB-1+14%YX-1+2.1%云母+2.9%蚌殼粉,共打入堵漏漿53m3不返漿。起鉆至2943m,靜止堵漏多次后開泵返漿,關井憋壓,壓力4MPa↘0,承不住壓。

4.1.5 第一次全井橋漿承壓堵漏

(1)2850~5070m橋漿堵漏(濃度23.4%-26.9%)。

下鉆至5077m,配堵漏漿220m3,配方:井漿+(1.11-1.67)%棉籽皮+(1.11-1.67)%鋸末+(1.11-3.33)%核桃殼(中)+(2.78-3.13)%核桃殼(細)+(1.67-2.78)%SQD98(粗)+(2.22-2.5)%SQD98(細)+(1.67-1.88)%PB-1+(1.11-1.67)%YX-1+(1.67-2.22)%云母+(2-3.56)%蚌殼粉+(2.22-2.5)%LCM+(1.94-222)%CXD。打入堵漏漿180.3m3,井口返漿。

(2)承壓擠入漿(濃度22.1%)。

起鉆至2850m,配堵漏漿90m3,配方:井漿+1.11%棉籽皮+1.11%鋸末+1.67%核桃殼(中)+2.22%核桃殼(細)+2.22%SQD98(粗)+2.22%SQD98(細)+1.67%PB-1+1.11%YX-1+1.67%云母+2.67%蚌殼粉+2.22%LCM+2.22%CXD,打入堵漏漿64m3,井口返漿。

替漿完后起鉆至2017m開始進行承壓,壓力由6.5MPa依次打壓至7.5MPa、8.5MPa、9.5MPa、10MPa,最高105MPa。在整個憋壓過程中,壓力緩慢下降,每次壓力降至6MPa(當量密度1.77g/cm3)時,則繼續(xù)打壓至10MPa。該施工累計打壓35次,不能穩(wěn)壓,泵入鉆井液36.25 m3,未能徹底封堵漏層。

4.1.6 第二次全井橋漿承壓堵漏

由于全井承壓未能徹底封堵漏層,現(xiàn)場決定調整配方重新配堵漏漿再次進行全井承壓堵漏。本次按4個配方承壓堵漏封堵井段2914~5070m。

(1)2914~5070m橋漿堵漏(濃度25.6%-30.6%)。

下鉆至5070m,配堵漏漿230m3,配方:井漿+(1.9-25)%棉籽皮+(2.5-3.1)%核桃殼(中)+(3.8-4.7)%核桃殼(細)+(4.4-4.7)%SQD98(粗)+(2.8-3.1)%SQD98(細)+(2.8-3.1)%PB-1+(3.8-5.6)%云母+(3.8-4.4)%CXD,打入堵漏漿190.8m3,井口返漿。

(2)承壓擠入漿(濃度23.8%)。

起鉆至2914m,配堵漏漿80m3,配方:井漿+1.9%棉籽皮+1.9%核桃殼(中)+3.1%核桃殼(細)+4.4%SQD98(粗)+2.5%SQD98(細)+2.5%PB-1+3.8%云母+38%CXD,打入堵漏漿60.27m3,井口返漿。

替漿后,起鉆至2104m開始進行承壓,壓力從5.6MPa依次打壓至6.5MPa、7.0MPa、8.0Mpa、9.0MPa,最高100Mpa。本次施工累計打壓22次,穩(wěn)壓6.5Mpa,泵入鉆井液11.6 m3,有效封堵了漏層。

4.2 第二次井漏堵漏

為了更好的防止鹽層發(fā)生蠕變,參照地層壓力系數(shù),現(xiàn)場擴孔的同時將鉆井液密度由1.65 g/cm3提至1.67g/cm3。在第四次擴孔至三開完鉆井深5285m后緩慢跟入195g/cm3的重漿,當出口密度為1.66 g/cm3時,井口失返,發(fā)生漏失。停泵后測量漏失2.78m3,環(huán)空灌鉆井液368m3后井口見返,現(xiàn)場決定對井底堵漏。

4.2.1 4968~5268m橋漿堵漏(濃度30%)

下光鉆桿至5268m,配制堵漏漿40 m3,配方:井漿+ 2.5%LCM+3.1%PB-1+5%核桃殼(中)+2.5%核桃殼(細)+ 1.3%蚌殼粉+5%云母+3.8%CXD+5%SQD98(粗)+ 1.9%SQD98(細),打入堵漏漿27m3(打入20.03m3井口返漿)。替漿后起鉆至2850m靜止堵漏13.5h,建立循環(huán)無漏失,之后承壓堵漏,共計承壓2次。

4.2.2 承壓情況

(1)第一次承壓情況。

前5次擠入鉆井液2.03m3,穩(wěn)壓至4.2MPa(當量密度1.73g/cm3)。第6次擠入0.29m3鉆井液,穩(wěn)壓4.5 MPa,穩(wěn)壓15min后瞬間降至3.2 MPa,應該是由于承壓壓力增加又壓漏地層,第7次擠入1.16m3鉆井液,穩(wěn)壓至3.3MPa,壓力降至2.0MPa時泄壓,靜止堵漏13.5h。

(2)第二次承壓情況。

本次共打壓6次,擠入2.9m3鉆井液,穩(wěn)壓至4.2MPa(當量密度1.73g/cm3)。

4.3 第三次井漏堵漏

下鉆至5021m對擴孔段進行第五次擴孔至5132.92m時,井口失返,發(fā)生井漏。起鉆后測得液面在600m以下。推測為鹽層下部泥巖發(fā)生漏失,現(xiàn)場決定先用大顆粒高濃度堵漏漿對井底堵漏。對3900~5280m、5010~5285m和4240~5070m進行了三次堵漏,濃度為28.7%-35.4%,打入堵漏漿127方,井口未返漿。

4.3.1 中強度高橋塞凝結性堵漏

經(jīng)過幾次的橋漿堵漏都未成功,經(jīng)專家現(xiàn)場分析決定采用中強度高橋塞凝結性堵漏,首先對二疊系堵漏。

(1)4250~4550m中強度凝結性堵漏(濃度54.9%)。

下光鉆桿至4383m,環(huán)空灌入10m3見返,配堵漏漿40m3,配方:井漿10m3+30m3水+5%VF-Ⅰ+20%VF-Ⅱ+5%VF-Ⅲ+0.9%SD-LFD+0.9%SD-LFV+0.6%SD-LHV+0.9%SD-LFA+0.3%SD-LFR+0.6%SF-Ⅱ+0.3%SD-LFST+5%棉子皮+7.5%LCM+24%核桃殼(中)+2.5%SQD98(粗)+重晶石。打入井內29m3,未返漿,替漿35.3m3時返漿。替漿完后起鉆至4091m關井擠鉆井液0.54m3,最高泵壓5MPa,成功封堵漏層。

由于鹽層蠕變,下鉆至5113m遇阻。起鉆通井,在套管內2908m、二疊系上部4017m、二疊系下部4338m、鹽層上部5041m四個位置循環(huán)處理好鉆井液后關井憋壓4MPa,未出現(xiàn)漏失情況。下鉆至3898m(返漿正常)開泵頂通,打入4m3未返,停泵壓力回零,再開泵無泵壓,灌入2.78m3,鉆桿內外不見液面,判斷為井漏。分析原因可能是配制堵漏漿強度不夠,橋堵材料加量少。同時為兼顧雙峰灰?guī)r段,限制了堵漏漿的擠入量,使堵漏漿進入漏層的量少。從而現(xiàn)場又采用中強度凝結性堵漏對再次井底堵漏。

(2)4250~4550m中強度凝結性堵漏(濃度52.55%)。

下光鉆桿至5285m(返漿正常),配堵漏漿40m3,配方:15m3井漿+25m3水+6%VF-Ⅰ+23%VF-Ⅱ+4%VF-Ⅲ+0.7%SD-LFD+0.5%SD-LFV+0.3%SD-LHV+0.7%SD-LFA+0.3%SD-LFR+0.5%SD-LFST+0.3%SF-Ⅱ+2.5%棉子皮+5%LCM+1.25%核桃殼(中)+5%NaCL+重晶石。打入井內29m3,返漿正常。替漿后起鉆至4852m關井憋壓,第一次擠入5.4m3,壓力有3MPa↘1.5MPa,第二次擠入2m3,壓力由1.5MPa↘05MPa,憋壓后起鉆至套管內靜止堵漏。

開井后下鉆探堵漏漿塞面5050m,起鉆至4998m關井憋壓,泵壓緩慢打至5MPa后突然下降至0MPa,共擠入425m3,吊灌起鉆至2952m靜止堵漏,起鉆期間探液面為70m。經(jīng)分析,現(xiàn)場又采用中強度凝結性堵漏對再次井底堵漏。

(3)5170~5285m中強度凝結性堵漏(濃度35.63%)。

下鉆桿至5285m再次對井底進行中強度凝結性堵漏,配堵漏漿40m3,配方:15 m3 井漿+25 m3水+3.75%VF-Ⅰ+6.25%VF-Ⅱ+1.25%VF-Ⅲ+1.56%SD-LFD+1.88%SD-LFV+1.56%SD-LFA+1.25%SF-Ⅱ+0625%SD-LFR+3.75%棉子皮+2.5%核桃殼(中)+25%核桃殼(粗)+3.75%NaCL+3.75%水泥,打入井內21m3,返漿正常。替漿完后起鉆至4881m關井擠鉆井液4次,共計7.5m3,打壓至5.2MPa,停泵穩(wěn)壓4.8MPa,開井后循環(huán)調整鉆井液性能。

在候凝52h后關井憋壓,擠入2.61m3,泵壓升高至31MPa后突然降至0MPa。開井環(huán)空灌鉆井液2.74m3未返,下鉆探塞面5120m,漏失32.2 m3,起鉆探液面86m。起鉆至2952m靜止堵漏。

4.3.2 AT16第三次全井承壓堵漏

在進行承壓實驗后泵壓回零,下鉆探堵漏漿塞面在5120m(預計5100m),遇阻4t,說明漏層在上部。現(xiàn)場準備全井承壓堵漏。

根據(jù)地質分層和巖性情況,本次承壓堵漏采用復合堵漏,堵漏漿分成2個配方進行分段配制打入。

(1)2800~4951m橋漿堵漏(濃度28.5%-20.7%)。

下鉆至4951m,配堵漏漿90m3,配方:井漿+1.4%棉籽皮+1.1%鋸末+5%核桃殼(粗)+(1.8-2.6)%核桃殼(中)+(2.4-3.3)%核桃殼(細)+(3.1-4)%SQD98(粗)+(2.5-2.75)%PB-1+(2.4-2.2)%云母+(1.9-2)%QS-2+2.5%LCM +(1.9-2.0)%CXD。打入堵漏漿155.9m3(打入2m3見返)。

(2)承壓擠入漿(濃度22%)。

全井共配制承壓擠入漿100m3,配方:井漿+2%棉籽皮+1.5%核桃殼(粗)+3%核桃殼(細)+3.5%SQD98(中)+2.75%PB-1+2.5%云母+2.5%LCM+2.25%CXD+2%QS-2。

配制好擠入漿后起鉆至2804m開始承壓,前12次用高壓(最高開泵泵壓8.5MPa)把堵漏漿擠入地層,后13次從7MPa~8.5MPa逐步穩(wěn)壓,最后1次打壓8.5 MPa,停泵泵壓8.1MPa,3h穩(wěn)壓至6MPa(當量密度1.77g/cm3,已經(jīng)達到設計要求)。隨后泄壓,每小時泄壓一次,每次泄壓1MPa,最后2MPa一次泄完。

本次累計打壓25次,泵入鉆井液41.77 m3,穩(wěn)壓6MPa,成功封堵漏層。

5 結論與體會

(1)發(fā)生漏失后,應該詳細分析漏失原因,確定漏失地層后再進行堵漏施工。

(2)若發(fā)生漏失,鹽下泥巖段應該考慮進去,而不是不會發(fā)生漏失。

(3)配方中堵漏材料的濃度依據(jù)現(xiàn)場實際情況調整,才能有效封堵架橋,不宜追求高濃度。同時配方中要兼顧粗、中、細顆粒的復配。

(4)控制壓力與泵入量之間的關系,以壓力變化范圍、幅度來決定泵入量,禁止無控制的泵入鉆井液而破壞架橋。

(5)在橋漿堵漏失敗的情況下可以采用中低強度高橋塞凝結性堵漏,提高漏失地層的膠結能力及封堵承壓能力,從而達到了承壓堵漏的目的。

(6)泄壓過程中一定要慢慢泄壓,防止泄壓幅度過大導致進入地層的堵漏漿“吐”出來。

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